王浩偉
(晉能控股煤業(yè)集團晉城煤炭事業(yè)部趙莊二號井,山西 長治 046000)
當前礦井煤炭普遍采用人工鉆爆法(95%)掘進硬度達6 以上的巖層巷道,有效降低作業(yè)人員勞動強度,每月平均可掘進70~80 m。但是實際礦井開采作業(yè)環(huán)境惡劣,采用人工鉆爆法安全風險大、粉塵含量高,掘進速度慢、截割齒消耗大、成本高,不利于礦井高效生產(chǎn)。基于此,山西某礦引入綜合巷炮眼鉆機、運料、挖掘、圍巖支護的鉆裝掘錨機,并結(jié)合深孔爆破技術(shù)建立堅硬巖層快速掘進體系,實現(xiàn)高效掘進硬巖層巷道。
山西某礦南三采區(qū)需掘進一條長2368 m 的巷道(該巷道為25 m 砂巖層,位于5 號煤層底板下方),巷道直墻半圓拱斷面27.58 m2,需掘進巷寬、高分別為6.3 m、5.05 m。項目中采用錨網(wǎng)索噴進行回風巷圍巖支護,以800 mm、800 mm 的間排距布置18 根錨桿作為斷面;按照1600 mm、800 mm 的間排距布置5 根錨索。完成支護后,對巷道表層進行混凝土噴射,噴射厚度為150 mm;底板地坪混凝土噴射100 mm,均采用C25 混凝土[1-2]。該項目中綜合1.5 t 礦車、型號為DSJ-800 的帶式輸送機、翻料機以及120 型耙矸機等組合出矸掘進中所形成的矸石。由于砂巖層的堅硬程度較大,導致人工鉆爆法掘進巷道效率低,每月平均掘進70 m,實際施工需要較多作業(yè)人員,項目勞動強度大?;诖?,為了促進機械化巷道掘進引入CMZY4-200/35 鉆裝掘錨機,并利用中深孔爆破破巖。實踐表明,掘進效率顯著提高。
由于我國復雜的煤礦地質(zhì)條件,加之落后的傳統(tǒng)掘進設備,導致巷道掘進工作面臨著效率低下、機械化程度低等困境。傳統(tǒng)模式下,懸臂式掘進機與單體錨桿機協(xié)作,共同開展掘進工作,不符合快速發(fā)展的機械化、智能化潮流,出現(xiàn)了很多弊端。為了解決傳統(tǒng)掘進設備帶來的問題,提高掘進工作效率,目前國內(nèi)外大部分掘進設備制造企業(yè)創(chuàng)新、升級、研發(fā)出懸臂式掘錨一體式設備,以懸臂式掘進機為主體[3-4]。同時在掘進機的履帶上方、掘進機兩側(cè)附加機載錨桿鉆機的錨臂,掘進機和機載錨桿機的分工明確,交替作業(yè),實現(xiàn)了全方位的機械化作業(yè)。該設備的應用,一定程度上提升了掘進工作開展的速度,促進了掘進工作的智能化和機械化發(fā)展,改善了掘進工作的開展環(huán)境,提高了掘進工作的效率。
機載錨桿鉆機的伸縮臂是該設備開展工作的主體構(gòu)件,主要功能是靈活移動錨桿鉆機、固定錨桿支護孔位等。施工時通過油缸配合錨臂的升降、擺動等操作,實現(xiàn)伸縮臂的靈活移動,縮短錨桿鉆機與施工對象間的距離,便于開展錨桿支護工作,伸縮臂的靈敏度在一定程度上決定了錨桿支護工作的效率。按照支護工作量與錨桿(索)數(shù)量的比例關(guān)系,支護工作對錨桿鉆機的伸縮臂提出了相應的要求,主要體現(xiàn)在伸縮臂活動的速度、靈敏度、準確率、耐用性、剛度、硬度等方面[5-6]。
完成掘進設備的支護工作后,為了避免錨桿鉆機的伸縮臂與掘進機控制臺產(chǎn)生碰撞,設備生產(chǎn)廠家需要擴大錨桿鉆機伸縮臂與回轉(zhuǎn)臺間的距離,根據(jù)設備的整體結(jié)構(gòu),還需要考慮伸縮臂的最大伸縮距離以及伸縮臂的剛度和靈敏度。通常情況下,伸縮臂的最大伸縮距離大約要控制在50 cm,設備的結(jié)構(gòu)主要分為新型單臂伸縮臂和四連桿式伸縮臂,其他的結(jié)構(gòu)形式較為少見[7]。
CMZY4-200/35 型號的鉆裝掘錨機為模塊化組合結(jié)構(gòu)如圖1 所示,功能較為豐富,主要包括鉆孔鉆進、出渣、圍巖支護,可實現(xiàn)智能布孔、精準定位。設備運行時基于分組控制,在液壓系統(tǒng)與電氣系統(tǒng)的協(xié)同作用下可開展圍巖支護、外運矸石、鉆進炮眼等系列作業(yè)。
圖1 CMZY4-200/35 鉆裝錨掘機結(jié)構(gòu)
綜合考慮南三采區(qū)集中回風巷的基本情況后,選擇預裂爆破技術(shù)破巖:首先在輪廓線布置周邊眼;其次引爆周邊眼(需嚴格按照要求使用煤礦許用炸藥)。周邊眼被引爆后,形成破裂面,破裂面相互貫通;第三步主體爆破,可采用掏槽眼的方法,并對堅硬的巖體進行碎碎掘進。從工藝方面分析,中深孔爆破需要滿足下述要求[8]:本項目中布置間距450 mm 布置周邊眼。在正常情況下,周邊眼間距宜控制在250~450 mm。按照450~500 mm 的間距布置二圈眼,二圈眼到周邊眼的距離為500 mm。該距離一般以1~1.3 倍周邊眼間距為宜。將尺寸為Φ25 mm 的小藥卷裝入周邊眼內(nèi),結(jié)構(gòu)為不耦合正向連續(xù)裝進,需裝入70~150 g 藥卷。
引爆周邊眼時所采用的電備管必須為同一段毫秒電雷管,分2 次引爆巷道頂部炮眼。第一次起爆二圈眼、內(nèi)炮眼先裝藥;第二次爆破周邊眼及二圈巖裝藥。巖石經(jīng)過2 次爆破后,表現(xiàn)為光面層。
該項目在打眼、出矸、支護中均使用CMZY4-200/35 鉆裝掘錨機,整個項目為全斷面中深孔爆破掘進。掘進迎頭處以正向裝藥中深深炮眼,毫秒延時電雷管引爆1~5 段,分裝裝藥、分次爆破?,F(xiàn)場施工中,爆破一班主要負責鉆進炮眼、退機,在安全區(qū)域開展爆破作業(yè);支護一班負責板錨桿施工、錨索等,所使用的設備為MQT-130 鉆機;平行出矸,使用的設備為CMZY4-200/35 鉆裝掘錨機。出矸后,支護二班負責施工巷幫錨桿,所使用的設備型號為CMZY4-200/35 鉆裝掘錨機。掘進過程中通過帶式輸送機將迎頭產(chǎn)生的矸石輸送至臨時矸石倉,并由礦車運輸,快速運出矸石。
引入堅硬巖巷快速掘進技術(shù)后,每月可掘進95.6m,每月掘進速度提高了36.6%(傳統(tǒng)方法平均每月可掘進70 m)。此外,相較于傳統(tǒng)人工鉆爆法,該技術(shù)可顯著改進作業(yè)環(huán)境,緩解現(xiàn)場作業(yè)人員工作壓力、勞動強度。
據(jù)悉,應用堅硬巖巷快速掘進技術(shù)后,南三采區(qū)集中回風巷現(xiàn)場作業(yè)呈現(xiàn)出諸多優(yōu)點:
1)作業(yè)點人數(shù)有所降低。如采用傳統(tǒng)掘進法,每個圓班需要50 名作業(yè)人員;引入該技術(shù)后每個班組只需要32 個人即可完成巷道掘進。作業(yè)人員普遍反映引入CMZY4-200/35 鉆裝掘錨機后,顯著降低勞動強度[9]。
2)掘進速度得以提升。傳統(tǒng)的掘進方法,平均每月可進尺掘進巷道70 m;引入快速掘進技術(shù)之后,每月掘進速度提升了25.6 m,速度提升了36.6%。綜上,運用快速掘進技術(shù)顯著提高單月掘進進尺,更有利于開拓礦井。
3)現(xiàn)場采用自動化程度高。鉆裝掘錨機型號為CMZY4-200/35,該設備占用空間小,工作簡便,可減少掘進迎頭供電線路,后續(xù)維護簡便。成本方面,本項目掘進回風巷平均成本為7081 元/m;其中掘進回風巷需要2586 元/m 人工成本、1470 元/m 機械成本、3025 元/m 材料成本。綜上,采用堅硬巖巷快速掘進技術(shù)綜合成本更低,為南三采區(qū)集中回風巷掘進節(jié)省大量成本。
如采用傳統(tǒng)人工鉆爆法,不利于南三采區(qū)集中回風巷施工,存在掘進進尺速度慢、作業(yè)量大、環(huán)境惡劣等問題,影響礦井南三采區(qū)施工進程。因此,決定引入工作可靠、自動化、功能齊全的CMZY4-200/35 鉆裝掘錨機礦井南三采區(qū)的巷道,并綜合運用中深孔爆破。實踐表明該采區(qū)通過引入堅硬巖層巷道快速掘進技術(shù)顯著減少現(xiàn)場工作量,包括掘進巷道、輔助運輸?shù)?。每月掘進巷道95.6 m,單月掘進速度提升了36.6%,作業(yè)施工人數(shù)減少36%,僅需32 人就可完成原來50 人才可完成的工作。綜上,堅硬巖巷快速掘進技術(shù)可顯著提高炮眼施工、巷道圍巖支護效率。此外,創(chuàng)新、升級、研發(fā)的新型懸臂式掘錨機的鉆臂,為新型掘進設備在施工中的推廣和應用貢獻了力量,推動新型掘進設備淘汰傳統(tǒng)懸臂式掘進機與單體錨桿機協(xié)作模式的速度,一定程度上奠定了掘進工作機械化、智能化生產(chǎn)的基礎(chǔ),有利于錨桿(索)支護工作的開展,提高工作效率。