魏海礁
(山西汾西宜興煤業(yè)有限責任公司,山西 孝義 032300)
近幾年,在礦井開采中隨著先進的、大功率機電設備應用推廣,煤炭生產(chǎn)效率及安全保障能力等均得以明顯提升[1-2]。相對于煤炭開采技術、設備而言,巷道掘進技術及設備仍有較大的提升空間,采面推進速度快而巷道掘進速度、掘進工程量大等導致礦井普遍面臨采掘接替緊張問題[3]。特別是巷道在弱黏結復合頂板條件下掘進時,巷道掘進效率更低,掘進速度較慢[4-6]。以山西某礦31106 運輸巷掘進為工程背景,巷道頂板為復若黏結復合頂板,針對制約巷道快速掘進因素進行分析,并給出掘進工藝及支護措施,實現(xiàn)了巷道快速掘進。
山西某礦設計產(chǎn)能380 萬t/a,回采煤層包括2號、3 號、7 號、11 號及12 號等,礦井為高瓦斯礦井,正常生產(chǎn)期間絕對、相對瓦斯涌出量分別為36m3/min、7.1m3/t?,F(xiàn)生產(chǎn)集中在11 號煤層,11 號煤厚7.3m、傾角3°~10°,煤層中有3~5 層碳質(zhì)泥巖、泥巖夾矸,厚度合計0.5~1.7 m。31106 運輸巷沿著11 號煤層頂板掘進,長度2890 m,采用綜掘方式,使用綜掘機型號為EBZ-100E,圍巖采用錨網(wǎng)索支護方式。根據(jù)已有地質(zhì)資料顯示,在31106 運輸巷掘進范圍內(nèi)11 號煤層基本頂為粉砂巖,質(zhì)地較為密實,厚度均值2.38 m,部分區(qū)域夾雜有菱鐵質(zhì)薄層結構;直接頂為泥巖、細砂巖復合頂板,泥巖裂隙發(fā)育且含植物化石,細砂巖主要成分為石英砂,并含有一定量長石,直接頂厚度均值4.2 m;偽頂為0.3~0.9 m 泥巖、碳質(zhì)泥巖,強度較低;直接底為泥巖,厚度3.5 m;基本底為石灰?guī)r,厚度10.8 m,堅硬。
31106 運輸巷在掘進過程中受現(xiàn)場條件制約,巷道實際掘進進尺僅為180 m/月,通過分析發(fā)現(xiàn)制約巷道掘進效率提升的因素為:31106 運輸巷所在區(qū)域內(nèi)地質(zhì)構造較為復雜,預計掘進期間會揭露多條落差介于0.8~3.6 m 斷層,在斷層影響區(qū)會影響掘進速度;運輸巷沿著11 號煤層頂板掘進,而煤層頂板為典型的復合頂板,整體結構不太完整,導致巷道在掘進期間容易出現(xiàn)冒頂、片幫以及圍巖變形量大等問題;復合頂板會給31106 運輸巷成型帶來影響,在頂板結構影響下巷道掘進工作開展難度較高,導致巷道無法實現(xiàn)快速掘進。
合適的掘進設備是保障巷道快速掘進的基礎,在選用掘進設備時應綜合考慮下述因素:掘進設備應具備較好的經(jīng)濟性,且設備與井下現(xiàn)有的運輸?shù)容o助設備配套;掘進設備應有一定的富裕度,以便保證不同設備間可合理配合,實現(xiàn)掘進系統(tǒng)高效運轉(zhuǎn);由于31106 運輸巷掘進區(qū)域地質(zhì)條件、頂板條件相對較為復雜,因此選用的掘進機應在截割深度、功率及截割高度等方面有較強的適應能力,具備有較快掘進速度及靈活性[7-9]。
根據(jù)上述分析并結合礦井現(xiàn)場情況、掘進設備配備情況,決定在31106 運輸巷選用EBZ200 掘進機掘進,該掘進機具備有較好的爬坡性能、截割齒破巖效率高、智能化程度高,同時設備運行時發(fā)熱量低、日常維護及檢修工作量小,可大幅減少設備故障引起的掘進停止問題。
2.2.1 截割工藝優(yōu)化
掘進用的EBZ200 掘進機截割齒排列緊密,設備運行工況可達到325 kW,能有效提升掘進破煤巖效率。綜掘機截割效率與截割進刀路徑有密切關聯(lián)。因此針對頂板條件相對較好、頂板破碎兩種條件采用不同的截割路徑,以便進一步提升截割效率。根據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)條件變化選用合適截割路徑,具體如圖1 所示。當掘進區(qū)域內(nèi)巷道圍巖條件相對較高,則綜掘機截割部采用中心進刀后逐步向四周刷擴方式掘進,具體截截割路徑如圖1-1 所示;當掘進區(qū)頂板破碎、穩(wěn)定性較差時,將截割面劃分前后順序并逐漸截割,通過減少截割過程中頂板空頂及懸空面積,提高掘進安全性同時不會給巷道掘進效率產(chǎn)生明顯影響,具體截割工藝為:先截割掘進面1/3 寬度,此部分截割完成后再截割剩余部分,截割路徑如圖1-2 所示。
2.2.2 作業(yè)工序優(yōu)化
對以往巷道掘進作業(yè)過程進行分析,在巷道掘進時支護耗時占整個掘進時間50%以上,若對作業(yè)工序進行優(yōu)化,在巷道支護時平行開展其他一些工作,即可顯著提升巷道掘進效率。巷道支護時錨桿及錨網(wǎng)支護施工相對簡單,但是在錨桿安裝時需暫停掘進作業(yè),在對作業(yè)工序進行優(yōu)化時可對巷道圍巖中容易失穩(wěn)位置進行支護,其余位置支護則支護迎頭10~20 m開展,從而實現(xiàn)部分支護與掘進工作平行開展,降低支護對掘進影響,實現(xiàn)不同工序交叉平行作業(yè),具體工作安排如圖2 所示。在幫錨桿施工時可平行開展延長帶式輸送機工作、在掘進機維護期間可延伸供電電纜等,通過多工序平行作業(yè),提高工作效率。
圖2 多工序平行作業(yè)示意圖
巷道采用錨桿支護圍巖,采用的圍巖支護技術耗時長,難以滿足31106 運輸巷高效掘進需要,同時31106 運輸巷頂板為弱黏結復合頂板,在掘進時頂板冒落風險較高,導致臨時支護耗時長且管理難度高,后續(xù)頂板錨網(wǎng)容易形成網(wǎng)兜。為此,對31106 運輸巷采用的支護工藝進行優(yōu)化,具體支護方案為:首先在巷道迎頭頂板布置7 根錨桿,將巷道頂板最大空頂距控制在2 m 以內(nèi);巷幫8 根錨桿滯后掘進迎頭10 m開始,降低巷幫錨桿施工對掘進影響;頂板錨索之后掘進迎頭20 m 開始,降低頂板錨索施工對掘進影響,具體巷道支護斷面如圖3 所示。
在巷道掘進時需消耗大量的人力及物力資源,且工作人員勞動強度較大,雖然綜掘設備應用可在一定程度降低工作人員勞動強度,但是工作人員作業(yè)效率會明顯影響掘進效率。結合31106 運輸巷現(xiàn)場地質(zhì)條件、掘進隊人員配置等情況,巷道掘進采用“三·八”作業(yè)循環(huán)方式,中班及晚班進行掘進及圍巖支護,早班進行檢修及設備維護,同時中班負責支護質(zhì)量檢查工,以便發(fā)現(xiàn)支護質(zhì)量問題及時處理,提高支護體系支護強度。
對影響31106 運輸巷快速掘進因素進行分析,巷道頂板為復合頂板以及掘進區(qū)域內(nèi)地質(zhì)構造相對復雜是導致巷道掘進效率不高的因素之一,同時掘進設備、支護安排等也會在一定程度影響掘進進尺。為實現(xiàn)31106 運輸巷高效掘進,根據(jù)現(xiàn)場條件選用EBZ200 掘進機破煤巖,充分發(fā)揮掘進機可靠性強及功率大優(yōu)點。
對掘進截割進刀、支護及循環(huán)作業(yè)方式等進行優(yōu)化。在地質(zhì)條件較好、頂板較穩(wěn)定區(qū)域采用中間進刀方式,實現(xiàn)快速掘進;在頂板破碎、穩(wěn)定性不佳區(qū)域則通過分部進刀方式截割,便于提高頂板穩(wěn)定性并提高截割效率。頂板錨桿僅跟迎頭支護、巷幫錨桿滯后迎頭10~20 m、頂板錨索滯后迎頭20 m 支護,在滿足圍巖控制需要同時降低支護給掘進影響?,F(xiàn)場應用后,31106 運輸巷掘進進尺可達到350 m/月,不僅可實現(xiàn)弱黏結復合頂板控制需要,而且提高了巷道掘進效率。31106 運輸巷耗時8.3 個月即可完成掘進,可為31106 工作面早日投產(chǎn)爭取時間。