郭 琛
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)綜采裝備安裝分公司,山西 大同 037003)
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)塔山礦雁崖擴區(qū)8311 工作面位于井田三盤區(qū),工作面東部、南部、西部為實煤區(qū),北部為盤區(qū)西翼回風(fēng)巷、皮帶巷、輔運巷。
8311 工作面采用綜合機械化回采工藝,工作面走向長度為1200 m、傾向長度為210 m,工作面回采煤層為山西組4 號煤層,4 號煤層為半亮型、暗淡型煤,塊狀。本煤層屬復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層,總厚度為2.00~3.60 m,平均厚度為2.80 m,利用厚度為1.80~3.30 m,煤層中普遍含有1 層夾石,局部含有2層夾石,平均傾角為3°。
根據(jù)8311 工作面采煤方式、煤層厚度及圍巖特征,本工作面中部采用ZZ10000/20/38 支撐掩護(hù)式液壓支架127 架、ZZG10000/20/38 過渡液壓支架5 架(頭2 尾3 過渡支架)、ZTZ10000/25/38 端頭液壓支架1 架。支架型號、采煤機截深確定工作面最小控頂距5.51 m,最大控頂距為6.31 m,端面距為0.45 m。
截至2020 年9 月21 日工作面已推進(jìn)1109 m,距停采線還剩7 m,工作面回采結(jié)束后需對工作面內(nèi)采煤機、刮板輸送機液壓支架進(jìn)行回撤。
1)工作面回采至距停采線4.0 m 處時液壓支架停止前移,采用采煤機施工回撤通道,回撤通道長度為210 m、寬度為4.5 m、高度為3.5 m,回撤通道頂板采用錨桿(索)、金屬網(wǎng)支護(hù),護(hù)幫采用單錨桿支護(hù)。
2)回撤通道內(nèi)采煤機及刮板輸送機回撤后,在工作面頭尾端以及中部每隔50 m 安裝一部雙向絞車,在回撤通道煤壁與底板處每10 m 施工一組拉架錨桿,每組2 根,錨桿外露長度為0.3 m,同時在回撤通道中部安裝一條軌道。
3)雙向絞車安裝后開始進(jìn)行支架回撤,首先利用機頭絞車及拉架錨桿將1 號、2 號支架拉出并調(diào)向,利用1 號、2 號支架作為掩護(hù)支架對回撤通道頂板進(jìn)行支護(hù)。
4)支架從機頭向機尾方向依次回撤,回撤時先將3 號支架拉至回撤通道,利用絞車及拉架錨桿進(jìn)行調(diào)向,然后裝車運出,3 號支架運出后及時將掩護(hù)支架前移一個步距(1.8 m),移架后對掩護(hù)支架與采空區(qū)側(cè)三角空頂區(qū)進(jìn)行支護(hù)。
1)支架回撤周期長?;爻吠ǖ朗┕?2 d 后底板出現(xiàn)嚴(yán)重底鼓現(xiàn)象,對回撤通道軌道運輸影響大,需對底鼓區(qū)進(jìn)行人工起底、澆筑等施工,施工周期長、勞動作業(yè)強度大;同時采用雙向絞車調(diào)向、拉架以及三角區(qū)支護(hù)時,施工周期長,平均每架支架回撤時長為3.5 h,每天回撤4 架,整個工作面支架回撤周期為32 d,支架回撤周期長,對工作面銜接影響大。
2)安全系數(shù)低。傳統(tǒng)移架工藝采用2 架端頭支架進(jìn)行掩護(hù)回撤,支架在回撤過程中掩護(hù)支架與采空區(qū)之間形成大面積懸頂,最大懸頂面積達(dá)20 m2,懸頂處傳統(tǒng)主要采用三組木垛和10 根單體柱進(jìn)行支護(hù),隨著工作面支架回撤數(shù)量增加,工作面來壓顯現(xiàn)嚴(yán)重,造成懸頂處頂板出現(xiàn)嚴(yán)重破碎現(xiàn)象,原木垛、單體柱支護(hù)效果差,導(dǎo)致局部支架出現(xiàn)壓架現(xiàn)象,威脅著工作面安全高效回撤。
3)回撤費用高。由于受回撤通道底鼓影響,回撤通道內(nèi)安裝的軌道損壞嚴(yán)重,需定期進(jìn)行更換;同時懸頂處木垛及單體柱在應(yīng)力作用下出現(xiàn)嚴(yán)重變形現(xiàn)象,增加了回撤工作面設(shè)備維修費用及支護(hù)成本費用。
為了提高工作面液壓支架回撤效率,保證支架回撤安全,決定對8311 工作面支架回撤工藝進(jìn)行合理優(yōu)化,將原掩護(hù)支架數(shù)量增加至3 架,采用單軌吊代替?zhèn)鹘y(tǒng)軌道運輸[1-3],并投入液壓抽架平臺進(jìn)行支架抽架、導(dǎo)向等工序。
3.1.1 回撤掩護(hù)系統(tǒng)優(yōu)化
1)由于傳統(tǒng)掩護(hù)系統(tǒng)主要采用2 架支架進(jìn)行掩護(hù),掩護(hù)面積小,造成三角區(qū)懸頂面積大,頂板破碎嚴(yán)重,所以決定增加掩護(hù)支架的數(shù)量,由2 架增加至3 架,在提高支護(hù)面積的同時減小三角區(qū)懸頂面積。
2)首先采用液壓抽架平臺將4 號、5 號支架抽出并進(jìn)行調(diào)向,對4 號、5 號支架處采用密集單體柱支護(hù);支架抽出后將1 號、2 號支架依次抽出并調(diào)向,1號支架緊貼巷幫,3 號支架調(diào)向后實現(xiàn)3 號支架同步支護(hù),如圖1 所示。
3)掩護(hù)支架調(diào)向后對三角區(qū)懸頂支設(shè)一架木垛,并采用單體柱支護(hù),單體柱采用“兩架一梁”支護(hù)方式,采用π 型頂梁,頂梁長度為1.5 m,與傳統(tǒng)單體柱相比,該支護(hù)強度高,單體柱變形率低。
3.1.2 液壓抽架平臺應(yīng)用
1)傳統(tǒng)拉架系統(tǒng)主要采用雙向絞車及拉架錨桿對支架進(jìn)行拉架、調(diào)向,為了提高拉架效率,決定采用液壓抽架平臺,該裝置具有拉架、調(diào)向、支護(hù)等功能[4-5];抽架平臺液壓系統(tǒng)與支架液壓系統(tǒng)串聯(lián),拉架時先對支架進(jìn)行降架處理,然后利用牽引機構(gòu)將支架拉至平臺上,利用裝置中旋轉(zhuǎn)機構(gòu)對支架進(jìn)行調(diào)向處理。
2)當(dāng)支架運出后將抽架平臺液壓系統(tǒng)與3 架掩護(hù)支架液壓系統(tǒng)串聯(lián),并將牽引機構(gòu)分別與1 號、2 號、3 號支架連接,前移掩護(hù)支架順序為1 號→2號→3 號支架;移架工序為先對1 號支架進(jìn)行降架處理,然后利用牽引機構(gòu)將1 號支架前移一個步距(1.75m);1 號支架移架到位后及時升架,然后依次移2 號、3 號支架,移架工序與1 號支架相同。
3.1.3 單軌吊運輸系統(tǒng)
為了解決傳統(tǒng)有軌運輸時,受底鼓影響導(dǎo)致軌道變形嚴(yán)重,支架運輸危險系數(shù)高等技術(shù)難題,決定對原支架運輸系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,安裝一套單軌吊運輸系統(tǒng),首先在回撤通道頂板安裝單軌吊梁,每根道吊梁長度為1.5 m,并采用錨桿與頂板進(jìn)行固定,當(dāng)支架抽出后及時采用單軌吊運出工作面。
為了驗證支架回撤方案優(yōu)化后取得的效果,分別從支架回撤周期、經(jīng)濟效益等兩方面進(jìn)行對比分析。
3.2.1 縮短支架回撤周期
采用傳統(tǒng)工藝進(jìn)行支架回撤時,8311 工作面支架回撤周期為32 d,而回撤工藝優(yōu)化后支架回撤周期為21 d,縮短了11 d,大大縮短了支架回撤周期,如表1 所示。
表1 回撤工藝對比
3.2.2 降低回撤費用
8311 工作面采用傳統(tǒng)支架回撤工藝時,由于工作面軌道損壞、單體柱等設(shè)備損壞嚴(yán)重,支護(hù)設(shè)木垛數(shù)量多,設(shè)備維修及支護(hù)費用達(dá)47.8 萬元,而回撤工藝優(yōu)化后設(shè)備損壞量減少,設(shè)備維修及支護(hù)費用減少了28.9 萬元;同時優(yōu)化后回撤工藝縮短了11 d 回撤工期,按每天工作面18 人計算,每人每天勞動費用為400 元,每天勞動費用7200 元,11 d 可減少勞動費用為7.92 萬元。
綜采裝備安裝分公司對塔山礦雁崖擴區(qū)綜采工作面?zhèn)鹘y(tǒng)支架回撤工藝進(jìn)行合理優(yōu)化后,與傳統(tǒng)回撤工藝相比,提高了支架回撤周期,降低了支架回撤勞動作業(yè)強度,保證了支架回撤安全,解決了復(fù)雜條件下工作面支架回撤難度大、效率低等技術(shù)難題,取得了顯著應(yīng)用成效。