殷志祥
(山西焦煤山煤國際韓家洼煤業(yè)有限公司,山西 大同 037100)
目前煤礦井下探水鉆孔施工采用的鉆機主要有三類,分別為氣動架柱式鉆機、分體鉆機以及ZLJ 系列坑道鉆機。三種鉆機在實際應用時存在很多問題,其中氣動架柱式鉆機主要采用壓縮空氣為動力,體積小且易于搬遷,但是在鉆孔施工時動力小、安全系數(shù)低;分體鉆機主要采用液壓油作為介質并利用液壓系統(tǒng)提供動力,傳統(tǒng)分體鉆機主要由主機、泵站、操作臺等部分組成,鉆機結構緊湊、鉆孔動力足、故障率低,但是鉆機重量大、不易搬遷、勞動作業(yè)強度大;而ZLJ系列坑道鉆機主要采用機械傳動,體積小、靈活、可靠,但是體積大,在安裝時需對底板進行硬化處理,工序煩瑣,不易搬遷,鉆孔施工效率低[1-3]。
為了滿足井下鉆孔高效、快速施工,采用了一套ZDY2-1000LF 型雙臂鉆機,從而保證采掘工作面探水鉆孔多方位、多角度施工。該鉆機機身小、移動方便、安裝速度快,可同時對多個鉆孔施工,能夠有效提高探水鉆孔施工效率[4-6]。
ZDY2-1000LF 型雙臂鉆機主要由執(zhí)行機構(鉆車)和動力機構(泵車)兩部分組成,且兩者之間采用液壓管連接。鉆機具體技術參數(shù)如表1 所示。
表1 ZDY2-1000LF 型雙臂鉆機主要技術參數(shù)
ZDY2-1000LF 型雙臂鉆機主要由主機、操作臺、姿態(tài)調整操作臺、輔助操作臺、鉆車行走操縱臺、鉆車履帶車體及固定裝置等部分組成,其中主機、操作臺、姿態(tài)調整操作臺各分為左、右控制。
鉆車履帶車體兩側分別安裝左、右主機,主機主要由夾持器、回轉裝置、旋轉裝置、下滑動平臺以及給進裝置等部分組成,旋轉裝置采用左右對稱布置方式。下滑動平臺主要用于左、右主機主軸間距調節(jié),調節(jié)范圍在1.2~1.9 m 范圍內(nèi);旋轉軸主要由于主軸方位角調節(jié),調節(jié)范圍在-90°~+90°范圍內(nèi);變幅機構主要用于主軸仰俯角調節(jié),調節(jié)范圍在-90°~+60°范圍內(nèi),從而保證主軸可以大范圍調節(jié)。
回轉器主要采用中心通孔式結構,利用不同卡瓦可對不同直徑鉆桿進行夾持,保證滿足不同鉆孔直徑施工需求。
鉆車履帶車體主要由履帶底盤和車體平臺兩部分組成,在底盤與平臺之間安裝一個液壓旋轉支撐,當鉆車到達指定位置后,通過液壓旋轉支撐確保平臺與底盤能夠相對轉動。
泵車主要由開關、泵車履帶、油箱、冷卻裝置、液壓水泵、行走操作臺、遠程急停開關、電機泵組等部分組成。
電機泵組主要由三相異步電動機、聯(lián)軸器、液壓泵、泵底座等部分組成,其中電機功率為75 kW;液壓泵采用Ⅰ泵、Ⅱ泵、Ⅲ泵、Ⅳ泵串聯(lián)而成,其中Ⅰ泵調校壓力為10 MPa,設定流量為100 L/min,主要對液壓水泵進行控制,確保鉆孔施工過程中具有足夠壓力的沖洗液。Ⅱ泵和Ⅲ泵調校壓力為25 MPa,主要控制閥組,從而對泵車行走、鉆機姿態(tài)調整、回轉器運轉以及給進、起拔等動作,同時對油缸穩(wěn)固和液壓旋轉支撐進行控制。Ⅳ泵調校的壓力為10 MPa,主要用于對工作臂夾持器和卡盤進行控制,以及控制減壓閥開啟實現(xiàn)對操作臺先導手柄供油動作;同時Ⅳ泵安裝了手動切換把手,當泵車在移動時通過手動控制使泵體內(nèi)油液流回油箱,從而保證正常供壓。
韓家洼煤礦403 運輸順槽位于三水平西盤區(qū),巷道東部為西盤區(qū)回風巷,西部為未開采區(qū)域,北部、南部為2008 年12 月兼并重組前遺留的舊巷。
403 運輸順槽掘進煤層為22 號層,巷道掘進斷面規(guī)格為寬×高=4.2 m×3.5 m,掘進煤層厚度為12.98 m,由北向南產(chǎn)狀逐漸變緩,大部分地段產(chǎn)狀平緩,傾角4°~6°;中部北段和西部北段產(chǎn)狀相對較陡,傾角一般5°左右。煤層頂板巖性中砂巖,底板為砂質泥巖。
403 運輸順槽上覆存在裂隙含水層,與頂板垂高在25~32 m 范圍內(nèi),通過物探共計顯示3 處異常區(qū),分別位于巷道425 m、622 m以及978 m處,預計總水量3275 m3,巷道掘進前期頂板出現(xiàn)淋水,淋水量4.5 m3/h,對巷道掘進影響較大,需進行超前鉆探施工。
由于巷道四鄰關系明確,巷道周圍無積水區(qū)域,所以對頂板施工探水鉆孔即可,巷道每70 m 施工一組探水鉆孔,鉆孔深度為100 m,共計布置2 排,上排布置3 個鉆孔,下排布置1 個鉆孔;其中上排鉆孔布置間距為1.8 m,鉆孔直徑為75 mm,鉆孔以25°仰角布置;上、下2 排鉆孔布置排距為1.5 m;下排鉆孔垂直迎頭煤壁布置。
403 運輸順槽采用ZDY2-1000LF 型雙臂探放水鉆機進行鉆孔施工,具體施工工序如圖1 所示。鉆孔采用直徑75 mm 合金鋼鉆頭以及長度為1.5 m、直徑為63 mm 中空鉆桿聯(lián)合鉆進施工;采用巷道內(nèi)靜壓水作為鉆機液壓系統(tǒng)冷卻器用水。為了防止靜壓水壓力過大造成冷卻器損壞,在管路中安裝截止閥;為了縮短換桿時間,提高鉆進效率,采用中部加桿、后方卸桿的鉆桿替換方式。
圖1 ZDY2-1000LF 型雙臂探放水鉆機鉆孔施工工序
1)提高了鉆孔施工效率:403 運輸順槽采用ZDY2-1000LF 型雙臂探放水鉆機探放水施工8 次,鉆孔32 個,鉆孔總深度為3200 m。鉆孔施工過程中分別采用靜壓水和液壓水泵提供沖洗介質,其中采用靜壓水作為沖洗介質時,單工作臂單孔施工時間為2.5 h,雙臂雙孔施工時3 h 可施工2 個鉆孔。而采用其他鉆機進行鉆孔施工時,每個鉆孔施工時間為8 h。由此可見,ZDY2-1000LF 型雙臂探放水鉆機在進行鉆孔施工時鉆孔施工效率提高了60%。
2)降低了勞動作業(yè)強度:采用傳統(tǒng)ZLJ-350 型坑道鉆機進行施工時,由于鉆機體積及重量大,人工搬運困難,在安裝鉆機時需4 名作業(yè)人員配合施工,安裝時長為1.5 h,鉆機施工鉆孔方位角及仰俯角有限,所以每組鉆孔需搬運鉆機2 次,輔助時間達3 h;而采用ZDY2-1000LF 型雙臂探放水鉆機實施履帶行走,無須人工搬運,1 人操作即可,鉆機安裝勞動作業(yè)強度小,且鉆機施工鉆孔時方位角及仰俯角范圍大,每組鉆孔只需移鉆機1 次即可,鉆機輔助時間減少了40%。
韓家洼煤礦針對當前煤礦采用的探水鉆機在進行鉆孔施工時效率低、搬移勞動作業(yè)強度大等技術難題,對403 運輸順槽探放水施工時采用ZDY2-1000LF 型雙臂探放水鉆機進行鉆孔施工,通過現(xiàn)場實際應用效果來看,該鉆機具有體積小、搬移次數(shù)少、鉆孔效率高等優(yōu)點,適用于掘進巷道多次探孔需要,取得顯著應用成效。