尉美玲
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司,山西 大同 037036)
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司年產(chǎn)60 萬t 是原同煤集團(tuán)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),甲醇生產(chǎn)裝置主要包括煤氣化裝置、甲醇裝置、硫回收裝置、空分裝置,其中煤氣化工藝是甲醇生產(chǎn)重要部分,采用Texaco 煤氣化工藝,該工藝主要原煤料制成水煤漿,然后采用純氧氣流床加壓氣化。氣化爐是煤氣化工藝中主要設(shè)備,氣化爐穩(wěn)定運(yùn)行是保證甲醇廠安全生產(chǎn)的重要保障,但是在實(shí)際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),由于受生產(chǎn)能力、設(shè)備檢修維護(hù)水平等影響氣化爐頻繁出現(xiàn)故障,制約著甲醇廠安全高效生產(chǎn)。
2.1.1 工藝燒嘴結(jié)構(gòu)
工藝燒嘴是氣化爐重要部件,該裝置主要將煤漿和空分裝置中的氧氣進(jìn)行混合并輸入至氣化爐上部燃燒室內(nèi)進(jìn)行氧化反應(yīng),氣化爐燒嘴壓采用的是三流式套管結(jié)構(gòu),在噴頭處安裝冷卻盤管,在其內(nèi)部安裝中心管,其中外套環(huán)隙是氧氣的流通通道,中間套管環(huán)隙是煤漿的流通通道,如圖1 所示。
圖1 氣化爐燒嘴結(jié)構(gòu)示意圖
燒嘴壓差主要指的是煤漿進(jìn)入氣化爐前后壓力差,如果燒嘴壓力差頻繁出現(xiàn),很容易造成燒嘴損壞,降低其使用壽命,甚至?xí)斐蔁炖鋮s水盤管燒穿,影響氣化爐正常運(yùn)行[1]。
2.1.2 工藝燒嘴壓差低主要原因
1)工藝燒嘴在使用一段時間后噴嘴口在高溫作用下造成外套環(huán)隙內(nèi)縮變小,在供氧量及供氧壓力不變情況下噴頭處通道截面積變小,出噴頭氧氣流速變大,由于受高速氧氣流影響在煤漿腔內(nèi)形成“抽負(fù)壓”區(qū),從而造成煤漿腔內(nèi)失穩(wěn)現(xiàn)象,并在負(fù)壓作用下煤漿流速度變大,動能增加靜壓能降低,煤漿在入爐前壓力降低,造成壓力差。
2)由于煤漿流中摻雜固體顆粒,在高速煤漿流沖刷作用下煤漿噴頭處通道磨損嚴(yán)重,增加了煤漿噴頭處尺寸,同時受燒嘴壓差波動影響氣化爐中火焰變短,導(dǎo)致爐溫出現(xiàn)上移現(xiàn)象,從而加劇了燒嘴頭部的燒蝕和沖刷[2-3]。
2.2.1 燃燒環(huán)主要結(jié)構(gòu)
氣化爐燃燒環(huán)主要吊耳組件、氣體入口接管、空氣/燃?xì)馍w、主體等部分組成,燃燒環(huán)生產(chǎn)時按設(shè)計(jì)要求對各配件進(jìn)行加工,為保證燃燒環(huán)焊接工藝,采用全氬弧焊施工工藝,焊接完成后對焊接處進(jìn)行滲透探傷,防止焊接表面出現(xiàn)裂紋、氣孔等;在對主體、燃?xì)馍w、空氣蓋及空氣、燃?xì)饨庸芎附訒r必須保證焊接連續(xù),焊接后焊縫余高應(yīng)高于母材厚度,燃燒環(huán)主體以及空氣/燃?xì)馍w焊接時必須各有2 條環(huán)形角焊縫[4]。
2.2.2 燃燒環(huán)焊縫開裂原因分析
1)燃燒環(huán)熱負(fù)荷影響:空氣腔側(cè)板、燃?xì)馇簧w板與柱體之間采用焊接連接,焊接后存在2~3 條環(huán)形焊縫,該焊縫屬于角焊縫,與傳統(tǒng)對接焊縫相比承載外力強(qiáng)度低;氣化爐在正常工作時提供標(biāo)準(zhǔn)火焰和下渣火焰2 種,其中標(biāo)準(zhǔn)火焰溫度大于1000 ℃,燃燒環(huán)在高溫作用下出現(xiàn)局部變形,造成在焊縫處受力大,一旦受力大于焊縫承載強(qiáng)度時出現(xiàn)焊縫開裂現(xiàn)象。
2)燃料氣小孔堵塞:在煤氣化作業(yè)時燃燒環(huán)燃料氣小孔很容易被固定原料堵塞,在燃燒過程中堵塞處受溫相對較低,而未堵塞的地方受溫高,兩處焊縫存在熱受力差,從而出現(xiàn)偏燒現(xiàn)象,受熱面受力不均導(dǎo)致熱受力大的一側(cè)焊縫很容易出現(xiàn)開裂。
2.3.1 堵渣原因及位置
通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),氣化爐排渣系統(tǒng)出現(xiàn)堵渣現(xiàn)象主要原因由以下兩方面:
1)在進(jìn)行煤氣化工藝時原料煤種不同,以及添加的助溶劑比例不足,造成煤的灰熔點(diǎn)偏高、流動性降低,在氣化爐落渣口處形成渣塊,未及時清理從而導(dǎo)致堵渣現(xiàn)象。
2)氣化爐燒嘴罩、水冷壁出現(xiàn)破裂,造成爐內(nèi)滲水現(xiàn)象,滲出的水與液態(tài)渣接觸提前冷卻形成渣塊。
2.3.2 堵渣位置及現(xiàn)象
1)落渣口堵渣現(xiàn)象:氣化爐正常開車作業(yè)時受煤種變化等影響,熔渣流行性降低,落渣口上下存在壓差,壓差范圍為0.5~1.5 MPa,且落渣口通道收縮變小,破渣機(jī)負(fù)荷加大,油溫升高。
2)破渣機(jī)上部堵渣現(xiàn)象:破渣機(jī)上部出現(xiàn)堵渣時破渣機(jī)負(fù)荷大,油壓不穩(wěn)定跳動頻繁,當(dāng)油壓達(dá)20 MPa時出現(xiàn)自動停車現(xiàn)象,停車后油壓高不能及時啟動,一旦出現(xiàn)堵渣后落渣管溫度出現(xiàn)大幅度下降現(xiàn)象。
3)渣收集罐底錐出現(xiàn)堵渣現(xiàn)象:一旦渣收集罐底錐堵渣后渣鎖斗與渣收集罐連接后壓差表數(shù)值出現(xiàn)大幅度變化,由原來的240 kPa 下降至190 kPa,渣鎖斗壓力減小,同時排水增壓泵出口流量降低[5]。
1)程控閥定位器故障:在煤氣化工藝作業(yè)過程中由于受振動影響程控閥定位器內(nèi)螺絲很容易出現(xiàn)松動現(xiàn)象,導(dǎo)致程控閥反饋器接收信號延時,造成鎖斗順控閥門開關(guān)潮濕,從而引起鎖斗系統(tǒng)跳車故障。
2)泄壓閥內(nèi)漏故障:氣化爐在運(yùn)行過程中一旦出現(xiàn)泄壓閥內(nèi)漏故障時會造成氣化爐激冷室液位下降以及鎖斗沖洗水罐液位上升,導(dǎo)致鎖斗溫度升高以及泄壓管線振動嚴(yán)重。
通過分析研究決定對燒嘴噴頭進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),保證外環(huán)氧通道、內(nèi)氧通道以及煤漿通等壓力,采用CFD 數(shù)值模擬計(jì)算最終確定燒嘴噴頭尺寸,將原煤漿噴頭尺寸由原來的34 mm 縮小至28 mm,并將其縮入深度4.2 mm 減小至2.6 mm;將外氧噴頭出口尺寸減小至38 mm,外環(huán)氧間隙增大至3.57 mm。
3.2.1 優(yōu)化焊縫焊接工藝
由于燃燒環(huán)主體與燃?xì)?空氣腔側(cè)板之間采用角焊縫焊接工藝,該焊縫承載強(qiáng)度低,決定對其焊接工藝進(jìn)行優(yōu)化采用對接焊縫工藝,并將焊縫位置右移5~8 mm,通過對接焊縫溫度、應(yīng)力進(jìn)行模擬分析發(fā)現(xiàn),相比角焊縫對接焊縫拉伸性能好,承載強(qiáng)度高,同等條件下采用對接焊縫后焊縫應(yīng)力值減小至845 MPa,相比傳統(tǒng)角焊縫減小了28.7%,如圖2 所示,焊縫工藝優(yōu)化改進(jìn)后減小了焊縫處應(yīng)力值,以及降低燃燒環(huán)拐角處內(nèi)壁應(yīng)力集中現(xiàn)象。
圖2 優(yōu)化改進(jìn)前后焊縫應(yīng)力分布曲線
3.2.2 燃燒環(huán)燃料氣孔堵塞處理措施
在正常工作狀態(tài)下燃燒環(huán)內(nèi)燃料氣孔以及一次空氣孔全部為導(dǎo)通狀態(tài),內(nèi)部火焰均勻,燃燒環(huán)熱受力均勻,一旦燃燒環(huán)部分小孔堵塞后火焰不均,導(dǎo)致燃燒環(huán)焊縫處受熱不均斷裂,為了避免燃料氣控堵塞現(xiàn)象,決定對原燃料氣孔數(shù)量及直徑進(jìn)行改進(jìn),原燃燒環(huán)內(nèi)共計(jì)布置16 組氣孔,每組3 個,孔直徑為1.6mm,優(yōu)化改進(jìn)后每組布置1 個氣控,孔直徑擴(kuò)大至2.76 mm,共計(jì)布置16 個氣孔。
1)氣化爐落渣口堵渣處理措施:對氣化爐運(yùn)行工況進(jìn)行檢查,對波動較大煤線采用手動操作,從而保證流量及閥位;對粉煤給料倉正常壓力進(jìn)行調(diào)整,保證給料倉與氣化爐壓差控制允許范圍內(nèi)。
2)破渣機(jī)上部堵渣處理措施:出現(xiàn)堵渣停車后首先將破渣機(jī)采用反轉(zhuǎn)空載啟動方式,正常啟動后在切換至正轉(zhuǎn)并觀察油壓情況,若油壓過高反復(fù)進(jìn)行操作,直至破渣機(jī)油壓控制在2.0 MPa 內(nèi);對破渣機(jī)滑板閥開關(guān)進(jìn)行操作,板閥開度控制在25%~30%,從而調(diào)整破渣機(jī)相鄰動靜齒間隙,從而達(dá)到破碎渣塊目的。
3)渣收集罐底錐堵渣處理措施:分別將渣鎖斗和渣收集罐進(jìn)行隔離,對安裝在渣鎖斗上方的充壓管線進(jìn)行充壓,充壓后保證鎖斗壓力達(dá)到4.5 MPa,最后對收集罐與渣鎖斗質(zhì)檢的連通閥壓差進(jìn)行檢查;同時可通過對渣鎖斗進(jìn)行泄壓,泄壓后壓力控制在低于氣化爐壓力在0.3~0.5 MPa 范圍內(nèi)。
1)程控閥定位器故障處理措施:當(dāng)程控閥定位器出現(xiàn)故障無法顯示饋信號時,在不解除聯(lián)鎖前提下手動打開鎖斗系統(tǒng)對反饋信號進(jìn)行調(diào)試,調(diào)試完成后通過手動開關(guān)程控閥,運(yùn)行正常后將系統(tǒng)設(shè)置“自動”運(yùn)行模式。
2)程控閥內(nèi)漏故障處理措施:當(dāng)程控閥出現(xiàn)內(nèi)漏后檢修人員對密封面位置進(jìn)行手動調(diào)整,并多次充泄壓進(jìn)行判斷內(nèi)漏故障是否處理;若仍出現(xiàn)內(nèi)漏時對小口徑閥門和大口徑閥門依次進(jìn)行更換。
2022 年上半年廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司甲醇生產(chǎn)過程中氣化爐故障率占總設(shè)備故障率的80%,氣化爐故障影響生產(chǎn)總時長242 h,設(shè)備維修費(fèi)用達(dá)47.6 萬元,通過對氣化爐常見故障進(jìn)行分析以及采取合理預(yù)防措施后,2022 年下半年氣化爐故障率達(dá)到了明顯控制,氣化爐故障率降低至4%,占總事故率不足14%,設(shè)備故障影響生產(chǎn)時間降低至37 h,設(shè)備維修費(fèi)用減少至3.24 萬元,有效保證了甲醇廠安全高效生產(chǎn),取得了顯著應(yīng)用成效。