曹 巍,王 星,敬小磊,龐 順,張 杰
(1.國家能源集團(tuán)宿遷發(fā)電有限公司,江蘇 宿遷;2.西安熱工研究院有限公司,陜西 西安;3.安徽淮南平圩第二發(fā)電有限責(zé)任公司,安徽 淮南)
2021 年10 月份國務(wù)院印發(fā)的《2030 年前碳達(dá)峰行動方案》中明確提出要開展節(jié)能降碳增效行動,實施重點(diǎn)行業(yè)如電力行業(yè)的節(jié)能降碳工程,推進(jìn)重點(diǎn)用能設(shè)備如風(fēng)機(jī)的節(jié)能增效工作。
電站風(fēng)機(jī)作為火電機(jī)組的最大耗能輔機(jī)是節(jié)能工作的重點(diǎn)[1]。風(fēng)機(jī)節(jié)能首先通過系統(tǒng)優(yōu)化將系統(tǒng)阻力和風(fēng)量降低到合理水平,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)機(jī)優(yōu)化,才能達(dá)到最佳節(jié)能效果[2]。
本文在管網(wǎng)不變的情況下對某電廠600MW 容量2 號機(jī)組送風(fēng)機(jī)節(jié)能提效手段進(jìn)行了探討和分析,綜合考慮初始投資、節(jié)能效果、運(yùn)行安全性等因素,給出最佳的改造方案[3]。經(jīng)過改造,送風(fēng)機(jī)在相同出力的工況下,電流下降明顯,取得了顯著的節(jié)能效果,改造非常成功。
某電廠1、2 號鍋爐均配置2 臺動葉調(diào)節(jié)式送風(fēng)機(jī),TB 工況設(shè)計流量297 m3/s、全壓4 558 Pa、風(fēng)機(jī)效率83.5%。
投產(chǎn)以來一直存在著送風(fēng)機(jī)運(yùn)行開度較小,出口壓力較低的問題。初步判斷送風(fēng)機(jī)裕量偏大,有一定節(jié)能空間。為了解實際運(yùn)行狀態(tài)、對節(jié)能空間進(jìn)行預(yù)估并提出可行的節(jié)能改造方案,需要對送風(fēng)機(jī)進(jìn)行熱態(tài)性能試驗,提出風(fēng)機(jī)節(jié)能改造方案。
依據(jù)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T469-2019《電站鍋爐風(fēng)機(jī)現(xiàn)場性能試驗》和國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 10178-2006《工業(yè)通風(fēng)機(jī)現(xiàn)場性能試驗》。
本次試驗對象:2 號機(jī)組的送風(fēng)機(jī),試驗工況458MW 和304MW。
送風(fēng)機(jī)運(yùn)行點(diǎn)換算至設(shè)計狀況在性能曲線上的位置如圖1 所示。
圖1 送風(fēng)機(jī)性能曲線及風(fēng)機(jī)運(yùn)行點(diǎn)
將試驗主要結(jié)果與性能曲線對應(yīng)值進(jìn)行比較列于圖2。
圖2 送風(fēng)機(jī)主要試驗結(jié)果對比
由圖2 數(shù)據(jù)可以看出:
送風(fēng)機(jī)表盤與性能曲線的對應(yīng)開度偏差較小,均在3°以內(nèi)。
實測與曲線對應(yīng)效率偏差超過5%,A側(cè)、B 側(cè)效率最大偏低13.2%、13.9%。
推測現(xiàn)有送風(fēng)機(jī)實際性能低于設(shè)計[4]。
由于試驗期間機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)受限,為進(jìn)一步評估送風(fēng)機(jī)在歷史典型運(yùn)行工況617MW、604MW、243MW 的情況。
根據(jù)歷史表盤數(shù)據(jù)和實測數(shù)據(jù)進(jìn)行換算[5]:
(1) 在458MW、304MW 工況下,實測送風(fēng)機(jī)總質(zhì)量流量為1 197.6 t/h、782.1 t/h,表盤顯示為1 196.4 t/h、746.8 t/h,偏差均在5%以內(nèi)。
(2) 表盤顯示風(fēng)機(jī)開度與性能曲線對應(yīng)的開度基本吻合。
(3) 實測送風(fēng)機(jī)出口靜壓和表盤送風(fēng)機(jī)出口靜壓基本一致。
表明表盤流量、開度、出口壓力準(zhǔn)確。
因此,可根據(jù)表盤顯示的送風(fēng)機(jī)流量、出口靜壓和開度標(biāo)在性能曲線上,如圖3 所示。
圖3 典型工況預(yù)估運(yùn)行點(diǎn)在性能曲線上的位置
將604MW 工況實測參數(shù)換算至BMCR 工況下流量269.2 m3/s、壓力3 277.6 Pa,與設(shè)計參數(shù)(TB、BMCR 工況流量297 m3/s、260.8 m3/s;全壓4 558 Pa、3 798 Pa)進(jìn)行比較:
(1) 高負(fù)荷設(shè)計效率最高為86%,預(yù)估實際效率70%左右,風(fēng)機(jī)實際與設(shè)計效率偏差較大。
(2) 動葉開度最大為37°,距離滿開度55°還有將近50%的裕量。
(3) 風(fēng)量裕量為10.3%,壓力裕量為39.1%,裕量較大,風(fēng)機(jī)與現(xiàn)有系統(tǒng)匹配性較差。
綜上分析可知:
(1) 現(xiàn)有送風(fēng)機(jī)運(yùn)行性能未達(dá)到設(shè)計值。
(2) 送風(fēng)機(jī)裕量較大,具有一定的節(jié)能空間。
下文以夏季出力較大的歷史604MW 工況數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。
3.1.1 風(fēng)量參數(shù)確定
典型大負(fù)荷604MW 工況下平均流量為238.1 m3/s,換算BMCR 平均流量為269.2 m3/s,取10%的裕量作為TB 點(diǎn)設(shè)計選型參數(shù)。即TB 點(diǎn)參數(shù)為296.12 m3/s,圓整取295.0 m3/s。
3.1.2 壓力參數(shù)確定
典型大負(fù)荷604MW 工況下平均壓力為2 628.3 Pa,換算BMCR 平均壓力為3 277.6 Pa,取15%的裕量作為TB 點(diǎn)設(shè)計選型參數(shù),可得TB 點(diǎn)參數(shù)為圓整取3 700.0 Pa。
3.1.3 電機(jī)功率參數(shù)確定
TB 工況所需的電機(jī)輸入功率為1 328.5 kW,考慮選取5%的安全裕量,新送風(fēng)機(jī)電機(jī)功率為1 400.0 kW。現(xiàn)有電機(jī)功率為1 700.0 kW,能夠滿足要求。
圖4 給出新風(fēng)機(jī)選型參數(shù)在原風(fēng)機(jī)性能曲線上的分布情況。
圖4 新選型參數(shù)點(diǎn)在其性能曲線上的位置
從圖4 中可以看出:現(xiàn)有送風(fēng)機(jī)運(yùn)行點(diǎn)位于性能曲線下方,新確定的TB 點(diǎn)位置僅在其45°開度線位置,即現(xiàn)有送風(fēng)機(jī)在45°以上開度屬于完全無用的區(qū)域,風(fēng)機(jī)裕量較大。
對于送風(fēng)機(jī)節(jié)能改造,需要依據(jù)實際運(yùn)行情況進(jìn)行深入的節(jié)能優(yōu)化技術(shù)研究,提出投資回收周期短的風(fēng)機(jī)節(jié)能方案[6]。依據(jù)國內(nèi)送風(fēng)機(jī)節(jié)能改造經(jīng)驗,目前常用的送風(fēng)機(jī)定制節(jié)能方案主要有:風(fēng)機(jī)降速(雙速)節(jié)能改造方案、葉片數(shù)減半節(jié)能改造方案和葉片優(yōu)化改造方案[7]。
3.2.1 送風(fēng)機(jī)降速(雙速)節(jié)能改造方案
降低送風(fēng)機(jī)出力最簡單的方法就是降低風(fēng)機(jī)運(yùn)行轉(zhuǎn)速[8]。通過對電機(jī)改造,可以將風(fēng)機(jī)額定運(yùn)行轉(zhuǎn)速990 r/min 降為750 r/min。
但是該方案無法滿足TB 工況的出力需求,中低負(fù)荷工況風(fēng)機(jī)效率可提高11%~14%。預(yù)估年節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用27.1 萬元。改造需耗資140 萬元左右,6 年內(nèi)可回收成本。
3.2.2 送風(fēng)機(jī)葉片數(shù)減半節(jié)能改造方案
通過減少葉片數(shù)變更葉片稠度可以降低風(fēng)壓。停機(jī)后將葉輪拆卸后返廠檢修,將現(xiàn)在葉片數(shù)減半,并對葉柄進(jìn)行密封封堵[9]。
改后風(fēng)機(jī)性能可以滿足各負(fù)荷工況要求。高負(fù)荷風(fēng)機(jī)效率可提升3.3%,中、低負(fù)荷風(fēng)機(jī)效率可提高8%以上,年可節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用22.3 萬元。葉輪返廠改造費(fèi)用預(yù)估為100 萬,5 年內(nèi)可回收成本。不返廠改造費(fèi)用預(yù)估為30 萬,2 年內(nèi)可回收成本。
3.2.3 送風(fēng)機(jī)葉片葉型優(yōu)化改造方案
可針對葉片進(jìn)行變型設(shè)計優(yōu)化,輪轂軸系等保持不變。根據(jù)新選型參數(shù),降低風(fēng)機(jī)出力,提高運(yùn)行效率。該方案改動量少,能根據(jù)需要定制葉片型式[10]。
改后現(xiàn)有送風(fēng)機(jī)高、中、低負(fù)荷效率分別提高4%、7%、8%,年節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用約21.2 萬元。改造耗資預(yù)估100 萬元,5 年內(nèi)可回收成本。
根據(jù)試驗數(shù)據(jù)和改造方案的分析,最終選擇葉片數(shù)減半節(jié)能方案對風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造。
將改前、后機(jī)組各負(fù)荷工況下集控的送風(fēng)機(jī)電流對比列于圖5。
圖5 送風(fēng)機(jī)改前、后電流對比
600MW、450MW 工況下,改后送風(fēng)機(jī)總電流下降約30.6 A、14.1 A;300MW 工況下,改后送風(fēng)機(jī)總電流基本不變。綜上所述,本次改造非常成功,中、高負(fù)荷節(jié)能效果顯著。
本文詳細(xì)介紹了送風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)分析以及送風(fēng)機(jī)節(jié)能改造方案研究,得出以下結(jié)論:
(1) 送風(fēng)機(jī)風(fēng)量裕量為10.3%,壓力裕量為39.1%,裕量較大,風(fēng)機(jī)與現(xiàn)有系統(tǒng)匹配性較差。送風(fēng)機(jī)裕量較大,風(fēng)機(jī)具有一定的節(jié)能空間。
(2) 根據(jù)送風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài),定制了三種送風(fēng)機(jī)節(jié)能方案:風(fēng)機(jī)降速(雙速)節(jié)能改造方案、葉片數(shù)減半節(jié)能改造方案和葉片優(yōu)化改造方案,根據(jù)試驗數(shù)據(jù)和改造方案的分析,最終選擇葉片數(shù)減半節(jié)能方案對風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造。
(3) 采用葉片數(shù)減半節(jié)能改造方案,根據(jù)改前、后機(jī)組各負(fù)荷工況下集控的送風(fēng)機(jī)主要運(yùn)行數(shù)據(jù),600MW 工況下,改后送風(fēng)機(jī)總電流下降約30.6 A;450MW 工況下,改后送風(fēng)機(jī)總電流下降約14.1 A;300MW 工況下,改后送風(fēng)機(jī)總電流基本不變。本次改造非常成功,中、高負(fù)荷工況下節(jié)能效果顯著。