蘇敏
(廣東省高速公路有限公司,廣東廣州 510420)
水泥穩(wěn)定碎石基層因具有板體性強(qiáng)、強(qiáng)度高、水穩(wěn)定性好,且料源豐富、造價(jià)低、施工速度快等特點(diǎn),已成為中國(guó)高等級(jí)公路中最主要的基層材料[1]。對(duì)于瀝青路面結(jié)構(gòu),水泥穩(wěn)定類(lèi)基層的厚度通常較厚,達(dá)到36~60 cm。由于施工技術(shù)、施工機(jī)械性能的限制,通常都采取分層攤鋪、分層碾壓成型、分層養(yǎng)生的施工方式,即先攤鋪下層的混合料、碾壓成型、養(yǎng)生,待養(yǎng)生結(jié)束后再攤鋪上層混合料,碾壓、養(yǎng)生。很明顯,這種施工方式需要進(jìn)行兩次持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的養(yǎng)生,工期較長(zhǎng),且由于上層混合料是攤鋪在已經(jīng)完成養(yǎng)生的、表面平整的下層板體上,兩層之間的黏結(jié)狀態(tài)較差。基層間的這種接觸狀態(tài)與在路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)假定的完全連續(xù)狀態(tài)不同,致使路面結(jié)構(gòu)在行車(chē)荷載作用下的荷載效應(yīng)大于計(jì)算值,使路面的實(shí)際使用壽命低于預(yù)期,影響其耐久性。近年來(lái),雙層連續(xù)攤鋪工藝由于減少了一次養(yǎng)生工序,可以有效縮短工期、節(jié)約施工造價(jià),且能使基層具有良好的整體性,因而在基層施工中逐步得到了應(yīng)用[2-3]。
針對(duì)廣東省某高速公路連接線改擴(kuò)建工程任務(wù)重、工作面窄、工期緊的實(shí)際困難,采用雙層連續(xù)攤鋪技術(shù)進(jìn)行厚層水泥穩(wěn)定碎石混合料的施工,并通過(guò)對(duì)比不同層間措施、不同間隔時(shí)間對(duì)施工質(zhì)量的影響,提出雙層連續(xù)攤鋪的施工技術(shù)及質(zhì)量控制技術(shù),既保證了工期,又提高了施工質(zhì)量。
(1)原材料選擇
水泥選用P.O42.5 水泥。集料為井坑石場(chǎng)生產(chǎn)的普通碎石,其技術(shù)性能見(jiàn)表1。水泥、集料均滿足《瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTG F40—2004)的要求[4]。
表1 集料的技術(shù)性能
(2)混合料配合比設(shè)計(jì)
水泥穩(wěn)定碎石混合料級(jí)配采用骨架密實(shí)型級(jí)配并提高粗集料含量。為減少離析,按“S”形曲線進(jìn)行級(jí)配調(diào)整,3 個(gè)關(guān)鍵篩孔(4.75 mm、2.36 mm、0.075 mm)的通過(guò)率盡量靠近規(guī)范推薦級(jí)配的下限,控制0.075 mm 篩孔的通過(guò)率約為3%,通過(guò)調(diào)整,最終確定所用集料比例為:(19~26.5 mm)碎石∶(9.5~19 mm)碎石∶(4.75~9.5 mm)碎石∶(0~4.75 mm)石屑=20∶33∶12∶35。參照《瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTG F40—2004)[4],分 別 配 制 水 泥 劑 量 為5%、5.5%、6%的3 種混合料,振動(dòng)壓實(shí)成型φ150 mm×150 mm 圓柱體試件,通過(guò)無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),確定水泥摻量為5.0%,混合料最大干密度為2.292 g/cm3,最佳含水量為5.40%,強(qiáng)度代表值為6.9 MPa。
為了確定水泥穩(wěn)定碎石混合料從首車(chē)出料到攤鋪碾壓完成的合理路段長(zhǎng)度,分別按攤鋪后立刻壓實(shí)、攤鋪后悶料1~5 h 再壓實(shí)等不同條件成型標(biāo)準(zhǔn)試件[5],得到相應(yīng)的強(qiáng)度隨延遲時(shí)間的變化關(guān)系見(jiàn)表2。根據(jù)水泥穩(wěn)定碎石混合料的設(shè)計(jì)強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值不小于5.0 MPa 的要求,確定施工的容許延遲時(shí)間為不大于5 h。
表2 容許延遲時(shí)間試驗(yàn)結(jié)果
(3)機(jī)械設(shè)備配置
施工機(jī)械的合理配置是確保雙層連續(xù)攤鋪施工質(zhì)量的關(guān)鍵,參考類(lèi)似工程的施工經(jīng)驗(yàn)[6-10],本試驗(yàn)段所配備的主要施工機(jī)械見(jiàn)表3。
表3 施工機(jī)械配置
試驗(yàn)段位于連接線的左半幅,樁號(hào)為L(zhǎng)K0+760~LK1+080,全長(zhǎng)320 m,路面寬度15 m,在已通過(guò)驗(yàn)收的底基層(20 cm)上還設(shè)計(jì)有兩層水泥穩(wěn)定碎石基層:18 cm 上基層+18 cm 下基層,總厚度為36 cm。
雙層連續(xù)攤鋪時(shí)需探討的問(wèn)題:①上/下基層攤鋪的合理時(shí)間間隔;②如何提高上/下基層間的層間黏結(jié)強(qiáng)度。將試驗(yàn)段分成4 小段,不同的時(shí)間間隔通過(guò)每段雙層鋪筑施工段落長(zhǎng)度控制,不同層間黏結(jié)強(qiáng)度通過(guò)灑水和灑水泥漿的方式控制。
工作面攤鋪碾壓長(zhǎng)度按容許延遲時(shí)間進(jìn)行控制,即混合料拌和、出料、運(yùn)輸、攤鋪到碾壓完成所需時(shí)間不超過(guò)5 h。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)段試拌試鋪確定工作面長(zhǎng)度(表4)。由水泥初終凝時(shí)間(230 min)和強(qiáng)度與延遲時(shí)間的關(guān)系,可知工作面1 施工長(zhǎng)度滿足初凝時(shí)間要求,工作面2、3 滿足終凝時(shí)間(375 min)要求,且都滿足容許延遲時(shí)間不超過(guò)5 h 的要求。
表4 試驗(yàn)路段攤鋪方案
水泥穩(wěn)定碎石混合料基層的雙層連續(xù)攤鋪與普通攤鋪的最大區(qū)別在于只需進(jìn)行一次養(yǎng)生,減少了一次養(yǎng)生時(shí)間,從而縮短建設(shè)工期。因此,其施工工藝大部分類(lèi)似于普通水泥穩(wěn)定碎石混合料的施工工藝。保證其施工質(zhì)量的關(guān)鍵在于正確把握兩層攤鋪碾壓的時(shí)間間隔、采取合理措施加強(qiáng)上下兩層間的結(jié)合、上層攤鋪碾壓時(shí)不致破壞已碾壓成型的下層。本文主要介紹與普通水泥穩(wěn)定碎石混合料施工間的不同之處。
(1)下基層碾壓方式
下層混合料攤鋪后,即可進(jìn)行碾壓成型。由于還要攤鋪上層,且為了增強(qiáng)上、下層之間的黏結(jié)效果,下層碾壓密實(shí)后不需終壓收光輪跡??刹捎玫哪雺汗に嚍椋孩俪鯄海翰捎?6 t 的單鋼輪壓路機(jī)靜壓1 遍,并橫掃碾壓(速度控制為1.5~1.8 km/h);②復(fù)壓:26 t 單鋼輪壓路機(jī)大振碾壓5 遍,前進(jìn)的時(shí)候在初壓階段原橫掃的位置再橫掃一遍(速度控制為1.5~1.8 km/h)。碾壓完成后,立即檢測(cè)壓實(shí)度。
(2)鋪筑上基層前灑水/水泥漿
在進(jìn)行上基層攤鋪前,應(yīng)采用灑水車(chē)對(duì)下基層表面灑水,使其保持濕潤(rùn)狀態(tài),以增強(qiáng)上、下基層間的黏結(jié)。為了對(duì)比不同層間處理方式時(shí)的上、下層間的黏結(jié)效果,在工作面3 上改為噴灑水泥漿,水泥漿用量及其水灰比根據(jù)已有工程經(jīng)驗(yàn)定為0.385 g/cm3及1.5∶1。
(3)上基層鋪筑與壓實(shí)
下基層攤鋪壓實(shí)至擬定的長(zhǎng)度后,攤鋪機(jī)應(yīng)立即返回至起點(diǎn),開(kāi)始上基層的攤鋪。由于運(yùn)料車(chē)是在剛攤鋪碾壓完成的下基層上行駛,所以最好是倒進(jìn),不要在剛鋪好的下基層上掉頭,避免急剎車(chē),以免破壞剛碾壓成型的下基層。
上基層的碾壓組合為:①初壓:采用單鋼輪壓路機(jī)(26 t)靜壓1 遍,并橫掃碾壓(速度為1.5~1.8 km/h);②復(fù)壓:?jiǎn)武撦唹郝窓C(jī)(26 t)大振碾壓5 遍,前進(jìn)的時(shí)候在初壓階段原橫掃的位置再橫掃一遍(速度為1.5~1.8 km/h);③終壓:采用輪胎壓路機(jī)(30 t)和雙鋼輪壓路機(jī)(13 t)交替靜壓2 遍(控制速度為2.5~3.0 km/h)。
上基層壓實(shí)后應(yīng)立即測(cè)量壓實(shí)度與平整度,須保證整個(gè)基層的壓實(shí)度與平整度均能達(dá)到規(guī)范要求。
(4)養(yǎng)生
碾壓完成后,必須在24 h 內(nèi)把透層、下封層做好,靠混合料自身水量養(yǎng)護(hù)。對(duì)已完成碾壓并經(jīng)壓實(shí)度檢測(cè)合格后應(yīng)立即進(jìn)行養(yǎng)生,不能延誤。養(yǎng)生期不應(yīng)小于7 d,且養(yǎng)生期間禁止車(chē)輛在其表面行駛。
(1)壓實(shí)度及平整度
各層碾壓完成后,按照《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTG F40—2004)[4]對(duì)其進(jìn)行壓實(shí)度和平整度的檢測(cè),結(jié)果見(jiàn)表5。
表5 壓實(shí)度及平整度測(cè)試結(jié)果
從表5 可以看出:采用雙層連續(xù)鋪筑技術(shù)施工的上、下基層的壓實(shí)度與平整度均能滿足規(guī)范要求。
(2)基層的整體性
采用雙層連續(xù)攤鋪技術(shù)的目的之一在于消除以往分層施工中存在的層間分離現(xiàn)象。為此,在上基層壓實(shí)結(jié)束后,采用人工挖試坑的方法對(duì)上、下基層交界面的黏結(jié)情況進(jìn)行觀測(cè),結(jié)果表明上、下基層層間未出現(xiàn)明顯分層,黏結(jié)情況良好。養(yǎng)生結(jié)束后,鉆芯取樣,鉆至下基層底部,發(fā)現(xiàn):上層芯樣、下層芯樣均完整、密實(shí);但是,未噴灑水泥漿的工作面取出的芯樣上、下層間已斷裂分離,難以取出完整的芯樣;而噴灑水泥漿的工作面3 可以取出完整的芯樣(圖1)。說(shuō)明噴灑水泥漿可以增強(qiáng)上、下層之間的黏結(jié)性,提高其整體性。因此,即使采用雙層連續(xù)攤鋪技術(shù),仍然建議層間灑布水泥漿,以確保層間的良好黏結(jié)效果。
圖1 不同位置處的鉆芯芯樣
(3)抗壓強(qiáng)度
將在試驗(yàn)路所取的芯樣切割成φ150 mm×150 mm 的標(biāo)準(zhǔn)試件,測(cè)試其無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度,試驗(yàn)結(jié)果如圖2 所示。
圖2 芯樣無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果
由圖2 可以看出:隨著雙層攤鋪施工段落長(zhǎng)度的增大,首車(chē)出料至雙層攤鋪完所用時(shí)間越長(zhǎng),上下基層攤鋪的時(shí)間間隔越長(zhǎng),下基層芯樣強(qiáng)度隨上、下基層攤鋪時(shí)間間隔的增大而降低。當(dāng)上基層攤鋪碾壓在下基層混合料水泥終凝之前完成時(shí),下基層芯樣的強(qiáng)度均能滿足不小于4 MPa 的要求;而當(dāng)上基層攤鋪碾壓工作在下基層混合料水泥終凝之后進(jìn)行時(shí),下基層強(qiáng)度降低較大。其原因在于:碾壓成型但未進(jìn)行養(yǎng)生的下基層尚處于半穩(wěn)定狀態(tài),在上基層碾壓激振力的作用下,下基層混合料易出現(xiàn)一定的位移和變形,使水泥早期水化、凝結(jié)產(chǎn)生的水化產(chǎn)物及其結(jié)構(gòu)被破壞,膠結(jié)作用減弱,導(dǎo)致下基層的強(qiáng)度降低。因此,采用雙層連續(xù)攤鋪技術(shù)時(shí),每個(gè)施工段落的長(zhǎng)度應(yīng)該是自首車(chē)出料至段落施工完成之間的時(shí)間間隔不超過(guò)水泥的終凝時(shí)間,對(duì)于本工程而言,施工段落的長(zhǎng)度為80 m。
(4)層間性能
采用室內(nèi)單面直剪試驗(yàn)與直接拉拔試驗(yàn)對(duì)雙層水泥穩(wěn)定碎石基層界面強(qiáng)度進(jìn)行研究[11-13]。所取芯樣來(lái)自工作面2、3。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表6。
表6 不同層間處理方式剪切試驗(yàn)及拉拔試驗(yàn)結(jié)果
由表6 可知:灑水泥漿的芯樣的層間抗剪強(qiáng)度比灑水芯樣的層間抗剪強(qiáng)度提高了40.02%,層間拉拔強(qiáng)度提高了178.86%。說(shuō)明采取灑水泥漿的方式可以大幅提高層間抗剪強(qiáng)度和拉拔強(qiáng)度。
(1)采用雙層連續(xù)鋪筑技術(shù)鋪筑水穩(wěn)碎石基層壓實(shí)度、平整度能夠符合規(guī)范要求。
(2)在上、下基層的界面噴灑水泥漿可以大幅提高層間的黏結(jié)強(qiáng)度、抗剪強(qiáng)度、拉拔強(qiáng)度,提高基層整體性。
(3)每段水泥穩(wěn)定碎石基層雙層連續(xù)鋪筑的施工段落長(zhǎng)度由容許延遲時(shí)間控制,即自首車(chē)出料至段落施工完畢消耗的時(shí)間不超過(guò)5 h。