孫冬才,張恩光,馬 磊
(新鄉(xiāng)中新化工有限責任公司,河南 獲嘉 453800)
化工生產(chǎn)領(lǐng)域蒸汽消耗量大,由于種種原因,普遍存在蒸汽高質(zhì)低用、低質(zhì)無用的現(xiàn)象,還存在使用過熱蒸汽直接換熱的情況(有時是工藝上需要)——過熱蒸汽傳熱系數(shù)小,換熱效果沒有飽和蒸汽好,熱能利用率低;并且部分裝置在建設過程中沒有統(tǒng)籌考慮蒸汽的梯級利用、余熱余壓利用,蒸汽等級匹配性差。目前,業(yè)內(nèi)蒸汽利用的發(fā)展方向,一是蒸汽梯級利用,二是提高用汽設備用汽效率,三是余熱余壓綜合利用(技術(shù)改造)。
某200 kt/a煤制乙二醇裝置于2012年3月建成投產(chǎn),采用CO氣相催化合成草酸酯+草酸酯催化加氫制乙二醇工藝,其精餾系統(tǒng)采用國內(nèi)煤制乙二醇裝置最早、最普遍的精制工藝,包括脫醇、脫酯、產(chǎn)品精餾、脫水、脫重及回收等單元,精餾塔再沸器蒸汽冷凝液經(jīng)疏水閥后進入汽水分離器,閃蒸出的0.5 MPa蒸汽并入0.5 MPa蒸汽管網(wǎng),冷凝液進入凝液閃蒸罐,閃蒸出的乏汽放空,余下的冷凝液則送凝液水箱循環(huán)使用。本乙二醇精餾系統(tǒng)運行過程中主要存在蒸汽利用效率較低、凝液余熱未得到充分利用、高溫凝液乏汽放空、循環(huán)水降溫熱損失等問題,若能充分利用系統(tǒng)的余熱,則可有效降低乙二醇精餾系統(tǒng)的能耗。近年來該企業(yè)持續(xù)推進節(jié)能降耗優(yōu)化技改,最大限度挖潛增效,尤其是2019年采用“RECH-CPT蒸汽高效利用技術(shù)”將精餾塔再沸器蒸汽冷凝液閃蒸出的低品位蒸汽(凝液乏汽)予以充分利用,實現(xiàn)了系統(tǒng)的節(jié)能降耗。以下對有關(guān)情況作一簡介。
該200 kt/a煤制乙二醇裝置精餾系統(tǒng)采用八塔乙二醇精餾+雙塔甲醇精餾工藝,各用汽設備所用蒸汽等級分別為0.5 MPa、1.0 MPa和1.7 MPa,用汽總量約125 t/h;其中,脫醇A塔、脫水塔使用0.5 MPa蒸汽,經(jīng)換熱后凝液送至冷凍站,直接作為冷凍機組補水;甲醇精餾B塔使用0.5 MPa蒸汽(甲醇精餾采用雙效精餾,甲醇精餾B塔氣相為甲醇精餾A塔提供熱源),凝液外送至全廠冷凝液回收閃蒸罐(一期總閃蒸罐),繼而送往冷凝液水箱回收用作脫鹽水;脫醇B塔使用1.0 MPa蒸汽,經(jīng)換熱后凝液送入閃蒸罐;脫醇C塔、脫酯塔、脫重塔、產(chǎn)品精餾塔、回收塔使用1.7 MPa蒸汽,經(jīng)換熱后凝液送入閃蒸罐,閃蒸后的凝液外送至全廠冷凝液回收閃蒸罐??梢钥闯?,冷凝液熱量未能得到充分利用,造成噸乙二醇蒸汽消耗達4.4 t,且精餾系統(tǒng)蒸汽耗量占裝置蒸汽耗量的80%。
乙二醇精餾系統(tǒng)物料經(jīng)脫醇A塔、脫醇B塔精餾后,塔頂?shù)玫降木状?氣相甲醇冷凝后)回收利用,塔釜物料送至脫醇C塔精餾后,脫醇C塔塔頂輕組分(甲醇、乙醇、水等)送至脫水塔繼續(xù)精餾分離以回收甲醇和乙醇,脫醇C塔塔釜物料則送入脫酯塔進行脫酯處理;脫酯處理后,脫酯塔塔頂物料送入回收塔回收部分乙二醇,提高乙二醇收率;回收塔塔釜物料直接送入產(chǎn)品精餾塔提純,產(chǎn)品精餾塔側(cè)線采出聚酯級乙二醇,產(chǎn)品精餾塔塔釜物料則進入脫重塔;經(jīng)脫重塔處理后,塔頂回收部分乙二醇進行液相加氫處理,脫重塔塔釜則將二乙二醇等重組分按比例采出單獨存放,提升副產(chǎn)品的附加價值。
技改前,乙二醇精餾系統(tǒng)脫醇A塔、脫醇B塔、脫醇C塔、脫酯塔、脫重塔、脫水塔、產(chǎn)品精餾塔、回收塔、甲醇精餾B塔蒸汽用量分別約為12 t/h、16 t/h、12 t/h、32 t/h、3 t/h、3 t/h、18 t/h、4 t/h、25 t/h,上述各精餾塔的設計蒸汽用量分別為25 t/h、20 t/h、10 t/h、35 t/h、5 t/h、4 t/h、35 t/h、5 t/h、30 t/h。
通過前期運行過程中積累的生產(chǎn)數(shù)據(jù),對乙二醇精餾蒸汽加熱系統(tǒng)實際運行情況進行詳細的現(xiàn)場調(diào)研和數(shù)據(jù)采集,分析認為,當前乙二醇精餾蒸汽加熱系統(tǒng)主要存在高溫凝結(jié)水未充分利用而蒸汽消耗量大、精餾塔換熱器進/出口溫差較大而物料加熱不均勻、部分疏水閥漏氣的情況。
經(jīng)調(diào)研與綜合分析,結(jié)合企業(yè)的實際生產(chǎn)情況,決定選用浙江熱宸節(jié)能技術(shù)有限公司自行研發(fā)的“RECH-CPT蒸汽高效利用技術(shù)”對乙二醇精餾蒸汽加熱系統(tǒng)進行節(jié)能改造。RECH-CPT蒸汽高效利用裝置是目前業(yè)內(nèi)最為有效和最新的蒸汽系統(tǒng)節(jié)能技改技術(shù)之一,它定睛于整個蒸汽加熱系統(tǒng),通過對當前運行工況參數(shù)的采集,詳細分析設備熱交換機理等,徹底掌握整個介質(zhì)流程的管道特性及系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換過程,并準確判斷引起高能耗的各種原因,建立準確的數(shù)學模型,量身定制裝置,有效回收利用蒸汽冷凝液罐產(chǎn)生的閃蒸氣(乏汽),實現(xiàn)蒸汽的高效利用,從而達到節(jié)能減排的目的。相較于蒸汽冷凝液余熱有機朗肯循環(huán)發(fā)電等余熱利用方式,RECH-CPT蒸汽高效利用技術(shù)具有占地小、投資低、實施易、工期短、見效快、操作便捷等優(yōu)點。
該200 kt/a煤制乙二醇裝置精餾蒸汽加熱系統(tǒng)選用RECH-CPT蒸汽高效利用技術(shù)進行節(jié)能改造,通過回收利用蒸汽冷凝液罐產(chǎn)生的閃蒸氣(乏汽)自動控制加熱器蒸汽流量(可通過蒸汽流量計測量數(shù)據(jù)予以對比,實現(xiàn)自動化控制),控制方便且溫度控制精度較高,加熱器進/出口溫差較小,降低蒸汽實際使用壓力并滿足生產(chǎn)需求,實現(xiàn)高溫凝結(jié)水的梯級利用,可節(jié)約蒸汽約10%,提高系統(tǒng)運行效能,實現(xiàn)降本增效。
RECH-CPT蒸汽高效利用裝置的核心設備是蒸汽噴射泵,蒸汽噴射泵依靠從拉瓦爾噴嘴中噴出的高速蒸汽流來攜帶乏汽。蒸汽噴射泵由工作噴嘴和擴壓器及混合室組成,工作噴嘴和擴壓器這兩個部件組成一條斷面變化的特殊氣流管道,氣流通過噴嘴可將壓力能轉(zhuǎn)變?yōu)閯幽埽ぷ髡羝麎毫εc噴射泵出口壓力之壓差使工作蒸汽在管道中具備流動力,在這個特殊的管道中,蒸汽經(jīng)過噴嘴出口到擴壓器入口之間的這個區(qū)域(混合室),蒸汽流從高速狀態(tài)進入負壓區(qū),被抽吸的氣體進混合室,工作蒸汽與被抽氣體混合并進行能量交換,混合氣流在擴壓器擴張段某斷面產(chǎn)生正激波,其后的混合氣流速降為亞音速,亞音速的氣流在擴壓器的漸擴段流動時是降速增壓的,故蒸汽噴射泵相當于1臺氣體壓縮機。
RECH-CPT蒸汽高效利用技術(shù),可以將乙二醇精餾蒸汽加熱系統(tǒng)凝液閃蒸出來的閃蒸氣(乏汽)直接充分利用,做到常壓凝液排放。在蒸汽加熱器的出口管道上連接1臺氣液分離器,氣液分離器與可調(diào)節(jié)的RECH-CPT系統(tǒng)主體設備組成一個循環(huán)回路,利用文丘里效應,將蒸汽的流速提高,減少再沸器內(nèi)部的水膜厚度,從而使蒸汽加熱器內(nèi)部上、下溫差更均勻。簡言之,采用RECH-CPT蒸汽高效利用技術(shù),一方面可以通過蒸汽噴射泵充分利用凝液乏汽,另一方面可以提高精餾塔再沸器的換熱效率。
乙二醇精餾系統(tǒng)增設RECH-CPT蒸汽高效利用裝置(簡稱RECH-CPT系統(tǒng))技改于2018年10月正式啟動,課題組收集了大量開車及運行中的原始數(shù)據(jù),掌握了乙二醇精餾系統(tǒng)生產(chǎn)的第一手資料,制定了研究方案,2019年6月利用乙二醇裝置大修期間實施了本項技改:增設RECH-CPT系統(tǒng),與原進汽調(diào)節(jié)閥組并聯(lián),原進汽調(diào)節(jié)閥組保持不變;從一次蒸汽冷凝液罐排汽口處引管道接入RECH-CPT系統(tǒng),利用RECH-CPT系統(tǒng)回收利用乏汽;RECH-CPT主體設備控制調(diào)節(jié)機構(gòu)及其氣液分離器液位控制機構(gòu)接入DCS。整個技改過程由技術(shù)提供方自主實施。
本次技改乙二醇精餾系統(tǒng)5臺乙二醇精餾塔+1臺甲醇精餾塔增設了RECH-CPT系統(tǒng),共有6臺精餾塔各新增1臺RECH-CPT主體設備、1臺閃蒸罐、1臺凝液外送調(diào)節(jié)閥(或2臺變頻泵)及連接管道等,脫水塔、脫醇A塔新增閃蒸罐凝液外送調(diào)節(jié)閥用變頻泵替代,一共新增6臺RECH主體設備、6臺閃蒸罐、4臺凝液外送調(diào)節(jié)閥、4臺變頻泵。6臺精餾塔蒸汽節(jié)能技改分為2套RECH-CPT系統(tǒng):第一套系統(tǒng),產(chǎn)品精餾塔、甲醇精餾B塔的凝液經(jīng)其自身凝液閃蒸罐一次閃蒸后,凝液直接送入脫水塔(脫水塔增設RECH-CPT系統(tǒng)工藝流程示意如圖1)閃蒸罐進行二次閃蒸,最終凝液經(jīng)變頻泵(P435A/B,一開一備)送至全廠凝液總閃蒸罐,繼而送往冷凝液水箱直接回收至脫鹽水站;第二套系統(tǒng),脫醇B塔、脫酯塔凝液經(jīng)過自身凝液閃蒸罐一次閃蒸后,凝液送入脫醇A塔(增設RECH-CPT系統(tǒng))閃蒸罐進行二次閃蒸,脫醇B塔、脫酯塔、脫醇A塔3臺塔之閃蒸罐凝液一起經(jīng)變頻泵(P434A/B,一開一備)加壓,通過凝液總管進入全廠凝液總閃蒸罐,繼而送往冷凝液水箱直接回收至脫鹽水站。
圖1 脫水塔增設RECH-CPT系統(tǒng)工藝流程示意
6臺精餾塔附屬RECH-CPT主體設備安裝在蒸汽總管上,原流程保留,故障情況下或需檢修時RECH-CPT系統(tǒng)可切出處理,不影響乙二醇精餾系統(tǒng)的正常運行;凝液進入閃蒸罐進行閃蒸,閃蒸產(chǎn)生的蒸汽(乏汽)通過回氣管線進入RECH-CPT主體設備對再沸器進行加熱,閃蒸罐凝液通過自調(diào)閥(凝液外送調(diào)節(jié)閥)或變頻泵外送(可直接并入原凝液管線外送)。
2019年本項技改完成,RECH-CPT系統(tǒng)試運行期間,總體運行情況良好,沒有出現(xiàn)影響乙二醇精餾系統(tǒng)穩(wěn)定運行的狀況,但發(fā)現(xiàn)RECH-CPT主體設備(蒸汽噴射泵)噪音較大,與技術(shù)提供方溝通后,了解到蒸汽噴射泵的工作原理同文丘里噴射器,此噪音是蒸汽高速通過噴嘴時形成的,由于不能改變設備內(nèi)部結(jié)構(gòu),技術(shù)提供方建議通過保溫加隔音的方式降噪,降噪措施落實后,現(xiàn)場噪音大大降低。技改前正常生產(chǎn)時乙二醇精餾系統(tǒng)用汽總量約125 t/h,技改后正常生產(chǎn)情況下乙二醇精餾系統(tǒng)蒸汽用量減少約10.6 t/h(對乙二醇精餾蒸汽加熱系統(tǒng)進行連續(xù)16 d的運行數(shù)據(jù)收集得到的結(jié)果),粗略估算RECH-CPT系統(tǒng)運行1 a即可收回技改投資。
乙二醇精餾系統(tǒng)應用RECH-CPT蒸汽高效利用技術(shù)后,可回收利用蒸汽冷凝液罐產(chǎn)生的閃蒸氣(乏汽),實現(xiàn)高溫凝結(jié)水的梯級利用和蒸汽流量的自動控制,控制方便且精餾塔溫度控制精度較高,再沸器進/出口溫差較小,正常生產(chǎn)情況下乙二醇精餾系統(tǒng)蒸汽用量減少約10.6 t/h,每年可節(jié)省蒸汽約92 856 t,折合節(jié)約標煤約9 286 t,每年可減少CO2排放約24 329 t,具有可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。總之,通過開展乙二醇精餾系統(tǒng)蒸汽節(jié)能技術(shù)研究與應用,優(yōu)化了煤制乙二醇裝置生產(chǎn)流程,更新了現(xiàn)有工藝包,降低了物料與能源消耗,降低了單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,達到了降耗增效的目的。