王真楨
(福建省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院龍巖分院 福建龍巖 364000)
工業(yè)鍋爐是重要的熱能動(dòng)力設(shè)備,廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、工程動(dòng)力、建筑采暖、人民生活等各個(gè)方面。水質(zhì)是工業(yè)鍋爐的血液,不良的鍋爐水質(zhì)會(huì)對工業(yè)鍋爐的運(yùn)行造成重大的影響,如結(jié)垢、腐蝕與汽水共騰等,影響鍋爐安全運(yùn)行[1-2]。高硬度鍋水會(huì)在換熱面產(chǎn)生水垢,造成鍋爐傳熱效率降低。相關(guān)研究表明,鍋爐受熱面1.0 mm 厚的水垢導(dǎo)致鍋爐效率降低3%~5%[3]。且受熱面溫度升高,嚴(yán)重的會(huì)引發(fā)鍋爐爆管等。鍋水中的高濃度鐵離子會(huì)產(chǎn)生垢下腐蝕;水中溶解氧過高會(huì)導(dǎo)致局部點(diǎn)狀的氧腐蝕等[4-5]。
《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》(TSG 11—2020)規(guī)定,使用單位應(yīng)當(dāng)做好鍋爐水處理工作,保證水汽質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。且《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》(GB 1576—2018)指出,額定蒸發(fā)量≤4 t/h 且額定蒸汽壓力≤1 MPa 的蒸汽工業(yè)鍋爐,可采用鍋內(nèi)加藥進(jìn)行水處理。傳統(tǒng)的加藥方式一般是液體加藥,如圖1 所示。液體加藥方式是將藥劑按比例調(diào)配好后,裝入藥劑桶送往各企業(yè)。液體加藥方式存在3 點(diǎn)不足:①液體加藥為人工投加,需要定期觀察加藥情況并及時(shí)補(bǔ)給,智能化程度低;②無法及時(shí)分析加藥后的水質(zhì)情況,調(diào)節(jié)存在滯后性;③液體藥劑儲(chǔ)存時(shí)間較短,有時(shí)需要現(xiàn)場配制,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
研發(fā)合理的加藥方式可有效預(yù)防水垢生成,確保鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,提高鍋爐效率,延長鍋爐的使用年限。本文通過改進(jìn)液體加藥方式,將液體人工投放方式轉(zhuǎn)變?yōu)楣腆w智能投放方式,開發(fā)研制1 種工業(yè)鍋爐智能固體加藥裝置,從而有效提高水質(zhì)服務(wù)工作效率,降低經(jīng)濟(jì)成本,更加節(jié)能環(huán)保,滿足為企業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)服務(wù)的發(fā)展需求。
工業(yè)鍋爐智能固體加藥裝置主要將水處理藥劑便捷地加入到工業(yè)鍋爐的鍋水中。該裝置主要包括干粉加藥箱、攪拌箱體、預(yù)混器、超聲波液位計(jì)、電控柜和計(jì)量泵等,裝置的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)圖見圖2。
圖2 工業(yè)鍋爐智能固體加藥裝置的結(jié)構(gòu)圖
結(jié)合圖2,該加藥系統(tǒng)的運(yùn)行流程如下:將進(jìn)水管(8)與自來水連接,通過干粉加藥箱(3)頂部混合電機(jī)(14)的轉(zhuǎn)動(dòng),使得按比例調(diào)配的干粉藥劑能夠充分混合;再通過加藥電機(jī)(4)的轉(zhuǎn)動(dòng),使加藥電機(jī)(4)可帶動(dòng)螺旋輸料桿(5)進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng),從而可使干粉加藥箱(3)內(nèi)部的藥劑可根據(jù)需求定量的送至預(yù)混器(6)內(nèi)并與水混合;再通過攪拌箱體(1)充分混合攪拌后溶解,經(jīng)計(jì)量泵(16)輸送至鍋爐內(nèi)與鍋水充分反應(yīng);由在線監(jiān)測儀表實(shí)時(shí)監(jiān)測水質(zhì),反饋回4~20 mA 的電流信號(hào)至PLC 處理轉(zhuǎn)化為電壓信號(hào);此信號(hào)再輸入給變頻器,由變頻器來控制加藥計(jì)量泵的轉(zhuǎn)速,從而達(dá)到控制加藥流量的目的,實(shí)現(xiàn)藥劑定量投加及反饋精確控制加藥的功能。且當(dāng)干粉加藥箱(3)內(nèi)部的藥劑填充完成后,可蓋下防護(hù)蓋(12),使防護(hù)蓋(12)可對干粉加藥箱(3)的開口端進(jìn)行遮蓋,當(dāng)設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生振動(dòng)時(shí),通過防護(hù)蓋(12)的遮蓋,以達(dá)到防止藥劑飛濺出來的目的;通過干粉加藥箱(3)側(cè)壁電磁加熱線圈(13)的設(shè)計(jì),能夠有效防止藥劑受潮板結(jié)和失效。
該裝置具有干粉自動(dòng)加熱混合、干粉定量投加、自動(dòng)配藥和反饋精確控制加藥等功能,能夠解決原有液體人工投加方式智能化程度低、準(zhǔn)確化程度低、經(jīng)濟(jì)成本高和人力浪費(fèi)的問題,是1 個(gè)針對工業(yè)鍋爐爐內(nèi)加藥處理的智能化、準(zhǔn)確化和一體化的全自動(dòng)干粉溶配及加藥裝置。
工業(yè)鍋爐智能固體加藥裝置具有以下5 點(diǎn)優(yōu)勢:
(1)采用智能化儀表自動(dòng)完成干粉溶配及加藥等過程,整個(gè)過程無需人工控制,可大大減少現(xiàn)場操作員的工作量,智能化程度較高。
(2)固體藥劑采用螺旋輸送機(jī)精確投加,投加量精確可調(diào),保證藥劑配比穩(wěn)定,穩(wěn)定性較好。
(3)通過水質(zhì)在線監(jiān)測反饋的信號(hào),實(shí)現(xiàn)加藥反饋精確控制,將可以有效地避免由于加藥量偏大或濃度不均導(dǎo)致的“鍋水pH、總堿度、溶解固形物”超標(biāo),準(zhǔn)確化程度高。
(4)通過干粉加藥箱頂部混合電機(jī)和側(cè)壁電磁加熱線圈的創(chuàng)新設(shè)計(jì),不僅可以使按比例調(diào)配的干粉藥劑能夠充分混合,還可以對易受潮的藥劑進(jìn)行烘干,從而有效防止藥劑板結(jié)失效,實(shí)用性高。
(5)可以延長送藥周期,減少送藥的頻率,從而減少檢驗(yàn)人員的工作量、降低檢驗(yàn)耗材和車輛的成本,具有良好的經(jīng)濟(jì)性。
為了驗(yàn)證工業(yè)鍋爐智能固體加藥裝置的實(shí)際應(yīng)用效果,在福建省內(nèi)選取1 臺(tái)工業(yè)鍋爐作為研究對象,對比不同加藥方案對工業(yè)鍋爐鍋水水質(zhì)的影響。工業(yè)鍋爐智能固體加藥裝置現(xiàn)場安裝情況如圖3 所示。
圖3 工業(yè)鍋爐智能固體加藥裝置現(xiàn)場安裝圖
該鍋爐位于福建省龍巖市某飼料廠內(nèi),鍋爐型號(hào)為WNS4-1.25-SCI,燃料:生物質(zhì),額定負(fù)荷為4 t/h,額定蒸汽壓力為1.25 MPa。采用以下2 種試驗(yàn)方案來驗(yàn)證加藥系統(tǒng)的實(shí)際效果。
試驗(yàn)方案1:分別在該工業(yè)鍋爐在未加藥、間斷式藥罐定時(shí)加藥與采用工業(yè)鍋爐智能固體加藥裝置3 種情況下,監(jiān)測鍋水水質(zhì)數(shù)據(jù),考察3 種加藥方式對鍋水水質(zhì)的影響。
試驗(yàn)方案2:測試該工業(yè)鍋爐采用傳統(tǒng)液體投加方式和工業(yè)鍋爐智能固體加藥裝置2 種情況,在48 h 試驗(yàn)周期內(nèi),每8 h取樣1 次并監(jiān)測鍋水的水質(zhì)變化。
表1 分別顯示了試驗(yàn)方案1 中,工業(yè)鍋爐鍋水在未加藥、間斷式定時(shí)加藥與工業(yè)鍋爐智能固體加藥裝置的測試結(jié)果。
表1 采用不同鍋水加藥處理方式的水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果
由表1 測試結(jié)果可知:
(1)當(dāng)鍋水未加藥處理時(shí),鍋水的酚酞堿度、全堿度均低于標(biāo)準(zhǔn)限值,不滿足《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》(GB 1576—2018)的標(biāo)準(zhǔn)要求,需要往鍋水中添加堿度。
(2)鍋水采用間斷式藥罐定時(shí)加藥方式,鍋水的酚酞堿度、全堿度與相對堿度遠(yuǎn)大于標(biāo)準(zhǔn)限值,導(dǎo)致pH 也高于標(biāo)準(zhǔn)限值的12。這是由于加藥初期藥量偏大,短時(shí)間內(nèi)導(dǎo)致“全堿度、鍋水pH、溶解固形物”超標(biāo)。當(dāng)鍋水pH>12、全堿度超標(biāo)時(shí)容易引起鍋爐的堿性腐蝕,不利于鍋爐的安全運(yùn)行;而溶解固形物偏高則會(huì)增加鍋爐蒸汽帶水的傾向,影響鍋爐蒸汽品質(zhì),使鍋水水質(zhì)難以達(dá)到《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》(GB 1576—2018)的要求。
(3)鍋水采用工業(yè)鍋爐智能固體加藥裝置方式,鍋水各項(xiàng)指標(biāo)完全符合《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》(GB 1576—2018)的標(biāo)準(zhǔn)要求。
分析結(jié)果表明,上述3 種不同鍋水加藥處理方式中,只有工業(yè)鍋爐智能固體加藥裝置能滿足工業(yè)鍋爐的鍋水水質(zhì) 《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》(GB 1576—2018)的標(biāo)準(zhǔn)要求,也能夠有效防止因鍋水未加藥造成的受熱面結(jié)垢及采用其他加藥方式造成的加藥初期藥量偏大的問題,工業(yè)鍋爐智能固體加藥裝置能夠連續(xù)均衡地根據(jù)鍋爐的實(shí)際水質(zhì)狀況進(jìn)行鍋內(nèi)加藥,消除鍋內(nèi)殘余硬度,準(zhǔn)確度高。
傳統(tǒng)液體加藥與智能固體加藥裝置方式下48 h 內(nèi)鍋水水質(zhì)的變化情況見圖4。圖4 分別顯示了試驗(yàn)方案2 中測試該工業(yè)鍋爐采用傳統(tǒng)液體投加方式和工業(yè)鍋爐智能固體加藥裝置2 種情況,在48 h 試驗(yàn)周期內(nèi),每8 h 取樣1 次并監(jiān)測鍋水的水質(zhì)變化。
圖4 傳統(tǒng)液體加藥與智能固體加藥裝置方式下48h 內(nèi)鍋水水質(zhì)的變化情況
由圖4 可知,傳統(tǒng)液體加藥方式后的鍋水的酚酞堿度、全堿度、pH 與溶解性固形物分別為(7.43±2.36)mol/L、(9.02±2.35)mol/L、11.5±0.37 與(1.95±0.70)×103mg/L,工業(yè)鍋爐智能固體加藥系統(tǒng)的酚酞堿度、全堿度、pH 與溶解性固形物分別為(4.60±0.71)mol/L、(5.78±0.88)mol/L、11.2±0.14 與(1.30±0.25)×103mg/L。2 種加藥方式獲得的鍋爐水質(zhì)均符合《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》(GB 1576—2018)的標(biāo)準(zhǔn)要求。
分析圖4 結(jié)果可知,相較于傳統(tǒng)液體加藥方式,固體加藥裝置的水質(zhì)能保持在更低的數(shù)值,說明固體加藥裝置可以將鍋爐維持在更低限的指標(biāo)下運(yùn)行,節(jié)省藥劑的使用量,節(jié)約成本,更加科學(xué)合理的投藥。且固體加藥裝置的標(biāo)準(zhǔn)方差更小,說明固體加藥裝置的穩(wěn)定性更好。
本文研發(fā)了1 種新型工業(yè)鍋爐智能固體加藥裝置,可實(shí)現(xiàn)干粉自動(dòng)加熱混合、干粉定量投加、自動(dòng)配藥和反饋精確控制加藥等功能,確保經(jīng)加藥處理后的鍋水能夠滿足《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》(GB/T 1576—2018)的標(biāo)準(zhǔn)要求,且具有節(jié)省藥劑的優(yōu)點(diǎn)。該裝置準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性較好,對優(yōu)化現(xiàn)有工業(yè)鍋爐爐內(nèi)加藥方法,提高水質(zhì)監(jiān)測合格率具有重要參考價(jià)值。