付貴平
(福建福海創(chuàng)石油化工有限公司 福建漳州 363216)
A/O 工藝是現(xiàn)行較為成熟的污水處理技術(shù)之一,廣泛應(yīng)用于石化行業(yè)有脫氮需求的污水處理,如煉廠污水、乙烯污水的處理。本文通過對(duì)某石化廠污水處理場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行現(xiàn)狀的分析,從石化園區(qū)環(huán)保要求提升脫氮的必要性出發(fā),結(jié)合脫氮理論基礎(chǔ)、影響因素,分析A/0 工藝總氮去除率較低的主要原因,并針對(duì)這些原因?qū)嵤┝讼鄳?yīng)的改進(jìn)措施,改進(jìn)后總氮去除率提升至70%,出水的總氮滿足污水排放的新要求。
該石化污水處理場(chǎng)含鹽污水采用 “罐中罐+兩級(jí)氣浮+A/O”工藝。設(shè)計(jì)氣浮出水含油量≤20 mg/L,A/O 生化池設(shè)計(jì)停留時(shí)間34 h,設(shè)計(jì)BOD5容積負(fù)荷0.2 kg/(m3·d),混合液回流比100%,污泥回流比50%。在生化池A 池內(nèi)配置1 個(gè)溶解氧(DO)監(jiān)測(cè)點(diǎn),控制指標(biāo)DO≤0.5 mg/L,O 池內(nèi)配置2 個(gè)溶解氧在線監(jiān)控點(diǎn),控制指標(biāo)2≤DO≤4 mg/L,每座A 池設(shè)置潛水?dāng)嚢铏C(jī)2 臺(tái)。工藝流程見圖1。
圖1 A/O 工藝流程圖
經(jīng)氣浮除油后的污水首先進(jìn)入A 池即缺氧池,污水中的較難生物降解有機(jī)污染物被異養(yǎng)菌水解為有機(jī)酸,大分子被水解為小分子,部分不溶性的有機(jī)化合物也可經(jīng)水解轉(zhuǎn)化成可溶性的有機(jī)物,大大提高了污水的可生化性能;同時(shí)含氮有機(jī)污染物被異養(yǎng)菌氨化游離出氨,氨化反應(yīng)速度很快,一般不作考慮[1]。
經(jīng)A 池水解、氨化的污水再進(jìn)入O 池即好氧池,好氧池內(nèi)保持充足供氧,自養(yǎng)型的硝化菌以無機(jī)碳作為碳源,將污水中的氨氮氧化為亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮;好氧池的混合液部分回流至缺氧池內(nèi),在缺氧條件下,異養(yǎng)型的反硝化菌以有機(jī)物作為生物合成的碳源和能量,以硝酸鹽作為氧源,將亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮還原為氮?dú)?,完成碳、氮、氧在生態(tài)中的循環(huán),實(shí)現(xiàn)污水無害化處理。
硝化過程將消耗氧氣和堿度,1 g 氨氮(NH4+-N)完全硝化為硝酸鹽氮(NO3--N)需要4.33 g 氧氣和7.14 g 堿度(按CaCO3計(jì)),0.08 g 無機(jī)碳被利用,產(chǎn)生0.15 g 新細(xì)胞,其反應(yīng)式[2]如式(1)~(2)。
反硝化過程消耗有機(jī)物并產(chǎn)生部分堿度,當(dāng)1 g 硝酸鹽氮(NO3--N)還原為氮?dú)鈺r(shí),需消耗2.86 g 有機(jī)物(BOD5)并產(chǎn)生0.45 g 新細(xì)胞和3.57 g 堿度(按CaCO3計(jì))。其反應(yīng)式如式(3)。
該污水處理場(chǎng)于2012 年建成投入運(yùn)行,原設(shè)計(jì)出水水質(zhì)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)二類石油化工行業(yè)一級(jí)排放出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。按 《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31571—2015)要求,自2017 年7 月1 日起,出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31571—2015)直接排放限值要求,不再執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)。該污水處理場(chǎng)處理后的出水日常監(jiān)測(cè)COD<50 mg/L,總氮<25 mg/L,氨氮<1 mg/L,滿足《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31571—2015)直接排放限值要求。統(tǒng)計(jì)分析2022-03-25—04-07 期間A/O 生化池進(jìn)水COD 在600~1 200 mg/L 之間,總氮<50 mg/L,氨氮<30 mg/L,BOD5為400 mg/L 左右;出水COD<40 mg/L、總氮<30 mg/L、氨氮<1 mg/L。COD 和氨氮的去除率均在95%以上,總氮去除率在30%~55%之間,脫氮率較低,A/O 生化池的各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)去除率見圖2。
圖2 A/O 生化池COD、氨氮及總氮去除率(2022 年)
該污水處理場(chǎng)出水現(xiàn)執(zhí)行總氮排放執(zhí)行 《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》直接排放限值,即總氮≤40 mg/L,且能保證出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放;但是隨著工業(yè)園區(qū)內(nèi)入駐企業(yè)的增多,以及在區(qū)域總量控制的大方針下,園區(qū)將逐步要求現(xiàn)有企業(yè)污水排放的總氮濃度需達(dá)到一級(jí)A 類排放標(biāo)準(zhǔn),即總氮≤15 mg/L。
同時(shí),該企業(yè)將進(jìn)行擴(kuò)能改造,污水的總氮也將會(huì)有所增加,對(duì)總氮的去除量將有所提升。為了滿足園區(qū)的新要求及企業(yè)擴(kuò)能改造后污水處理需求,減少改造投資費(fèi)用,充分發(fā)揮現(xiàn)有污水處理設(shè)施的處理潛力,需提高污水處理場(chǎng)A/O 生物脫氮效率。
微生物的生長要求有一定的溫度范圍,不同微生物對(duì)溫度的要求不同。亞硝酸鹽細(xì)菌最適宜生長溫度為35 ℃左右,硝酸鹽細(xì)菌最適宜生長溫度為35~42 ℃。硝化速率在15 ℃以下顯著降低,在5 ℃以下基本停止。反硝化脫氮反應(yīng)的最佳溫度范圍為30~35 ℃,15 ℃以下脫氮速率顯著降低。
大多數(shù)硝化細(xì)菌被包裹在污泥絮體中。硝化必須在絕對(duì)有氧條件下進(jìn)行,高濃度的溶解氧有助于提高溶解氧對(duì)污泥絮體的滲透性,從而提高硝化速率。在進(jìn)行硝化反應(yīng)的曝氣池內(nèi),據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果證實(shí),溶解氧含量不能低于1 mg/L[3]。
根據(jù)反硝化脫氮理論,污水中溶解氧和硝酸鹽均可以作為電子受體,與污水中的有機(jī)物發(fā)生氧化還原反應(yīng)。以游離氧作為電子受體的產(chǎn)能約為硝酸鹽的1.5 倍,當(dāng)系統(tǒng)中同時(shí)存在游離氧和硝酸鹽,且有機(jī)物濃度較低時(shí),微生物將優(yōu)先選擇游離氧作為電子受體,以產(chǎn)生更多的能量[4]。因此混合液中的溶解氧應(yīng)保持在0.5 mg/L 以下,反硝化脫氮才能正常進(jìn)行。
污水處理中微生物的活性與環(huán)境pH 值密切相關(guān),不同的微生物對(duì)pH 值有不同的要求。pH 值過高會(huì)分解細(xì)菌膠團(tuán),影響去除效果,而pH 值過低會(huì)使大量霉菌繁殖,導(dǎo)致污泥膨脹。硝化反應(yīng)最適宜pH 值范圍為7.0~8.0。反硝化脫氮最適宜的pH 值范圍為7.0~7.5。
硝化細(xì)菌是嚴(yán)格的自養(yǎng)細(xì)菌,混合液碳氮比過高有利于促進(jìn)異養(yǎng)型微生物增殖,會(huì)對(duì)硝化菌產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)性抑制。當(dāng)BOD負(fù)荷小于0.15 kg BOD5/(kgMLSS·d)時(shí),硝化反應(yīng)可以正常進(jìn)行。同時(shí)反硝化脫氮時(shí)需消耗有機(jī)物,混合液碳氮比過低會(huì)影響反硝化的效果,理論上進(jìn)水BOD5與TN 的比為2.86 就可以滿足反硝化脫氮要求,但是實(shí)際運(yùn)行中DO 及其他因素的影響,實(shí)際應(yīng)用中當(dāng)BOD5/TN>3~5 時(shí),碳源充足,無需補(bǔ)充外加碳源。
混合液回流直接為脫氮提供硝酸鹽氮源,故混合液回流量大小也就決定了脫氮的效率。假設(shè)進(jìn)水中的總氮在好氧池中全部被硝化,回流混合液中的硝酸鹽氮在缺氧池被完全反硝化去除,則A/O 脫氮效率只與回流比相關(guān),其關(guān)系式見式(3)。
式中:R1為混合液回流比;R2為污泥回流比。
從圖2 的數(shù)據(jù)可以判斷污水處理現(xiàn)狀,污水中的氨氮大部分經(jīng)硝化轉(zhuǎn)換成了硝酸鹽或亞硝酸鹽,但因反硝化效果不佳硝酸鹽或亞硝酸鹽未能全部反硝化轉(zhuǎn)變成氮?dú)猓斐商幚砗蟮奈鬯偟^高。結(jié)合A/O 生物脫氮效果主要因素以及實(shí)際運(yùn)行狀況,可以分析得出該污水處理場(chǎng)A/O 生物脫氮率較低的原因如下。
在統(tǒng)計(jì)的時(shí)間段,受氣溫較低的影響,特別是在冬季最冷且有大風(fēng)天氣的一段時(shí)間,污水溫度在25~30 ℃之間,夜間污水溫度出現(xiàn)低于25 ℃的情況,即溫度與反硝化的最佳溫度30~35 ℃出現(xiàn)較大的偏離。這個(gè)與對(duì)比氣溫高時(shí),污水溫度也相應(yīng)上升至30~35 ℃,脫氮率會(huì)與提升的實(shí)際情況相符合。
A/O 生化池O 池為推流式,有機(jī)物濃度沿池長方向逐漸減少,溶解氧消耗逐漸減少,溶解氧濃度逐漸增加,而混合液回流設(shè)置在O 池末端,回流混合液溶解氧高造成A 池溶解氧較高,影響反硝化效率。
污泥回流至A 池時(shí),污泥回流的出口距A 池水面還有將近1 m 的高度。回流污泥進(jìn)入A 池時(shí),沖擊A 池液面,造成A池表面翻滾劇烈,形成劇烈的跌水曝氣效果,也間接增加了A池的溶解氧。
由于硝化反應(yīng)需要消耗堿度,pH 會(huì)不斷下降,一般需在A/O 池投加NaOH 維持系統(tǒng)在硝化反應(yīng)pH 在最佳范圍內(nèi)。原設(shè)計(jì)NaOH 投加點(diǎn)設(shè)置在A 池進(jìn)水端,調(diào)節(jié)進(jìn)水pH 在7~9 之間維持硝化反應(yīng)在最佳pH 范圍內(nèi),但是使得pH 值與A 池反硝化所需的pH 7.0~7.5 有所偏離,造成A 池pH 較高,抑制了反硝化菌的活性,反硝化效率下降。
A/O 工藝的理論脫氮效率與回流比(R1)關(guān)系見圖3。該污水處理場(chǎng)混合液回流比R1為100%,污泥回流比R2為50%,由圖3 可得理論脫氮效率僅為60%,回流比偏低。A/O 工藝的脫氮效率隨著回流比的增加而增加,但隨著回流比的增大,脫氮效率的增加量越來越小,且回流比過大會(huì)增加帶入缺氧池的溶解氧,不利于反硝化脫氮。
圖3 脫氮效率與混合液回流比(R1)的關(guān)系
A 池?cái)嚢璨痪?,造成回流污泥未能與污水進(jìn)行充分的攪拌,A 池局部出現(xiàn)了污泥沉積,厭氧后上浮,表面出現(xiàn)黑色污泥塊的情況。A 池裝有2 臺(tái)潛水?dāng)嚢铏C(jī),對(duì)A 池進(jìn)行充分地?cái)嚢?。在?shí)際運(yùn)行中,由于潛水?dāng)嚢铏C(jī)檢修原因,造成潛水?dāng)嚢铏C(jī)輪換停運(yùn),大部分時(shí)間不能保證有2 臺(tái)潛水?dāng)嚢铏C(jī)同時(shí)運(yùn)行,使內(nèi)回流、回流污泥、污水進(jìn)水不能充分混合,也造成A 池的水流形成短流,A 池的池容不能充分地利用,并且A 池的停留時(shí)間不能得到充分保證。
通過調(diào)整污水源頭生產(chǎn)裝置外排污水溫度,即要求生產(chǎn)裝置對(duì)外排污水進(jìn)行冷卻時(shí),不以裝置出口的溫度為準(zhǔn),而以進(jìn)入A/O 生化池的溫度為準(zhǔn),根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整。為了方便進(jìn)行溫度調(diào)整,選取了污水量較大的一個(gè)裝置進(jìn)行配合調(diào)整,即選用占到污水量1/4 的硫磺回收裝置凈化水排水進(jìn)行配合調(diào)整。
內(nèi)回流混合液的溶解氧會(huì)影響缺氧池的反硝化脫氮效果,在生化好氧池末端設(shè)置溶解氧在線監(jiān)控儀表,并與曝氣風(fēng)管調(diào)節(jié)閥聯(lián)動(dòng)調(diào)控。嚴(yán)格控制好氧池末端溶解氧在1~2 mg/L,同時(shí)做好溶解氧在線監(jiān)控儀表的標(biāo)定與維護(hù)工作,減少儀表測(cè)量造成的溶解氧監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)失真。
將污泥回流的出水從直接A 池液面上1 m,改成出水插入A 池液面下1 m,避免跌水沖擊池面造成的充氧,進(jìn)而降低了溶解氧。
氣浮池出水即A/O 生化進(jìn)水pH 一般在7~8 之間,滿足反硝化pH 要求。O 池硝化時(shí)需消耗堿度,pH 會(huì)不斷下降,將NaOH 投加點(diǎn)改至O 池進(jìn)水端添加維持O 池pH 在硝化反應(yīng)最佳pH 范圍。
改造增加好氧池回流至缺氧池的混合液回流泵,混合液回流比增加至300%,同時(shí)將污泥回流比從原來的50%提升至100%,這樣混合液回流比加上污泥回流比后總回流比為400%,改造后理論脫氮效率可達(dá)80%。
在A 池中原潛水?dāng)嚢铏C(jī)位置各增設(shè)1 臺(tái)攪拌機(jī),使每個(gè)位置潛水?dāng)嚢铏C(jī)形成1 用1 備的情況,保證在任何時(shí)候都能有2 臺(tái)攪拌機(jī)進(jìn)行充分地?cái)嚢瑁沟腁 池中污泥與污水得到充分地混合,且A 池池容得到有效地利用。
氨氮是硝化作用的主要基質(zhì),應(yīng)保持一定的濃度,但氨氮濃度超過100~200 mg/L 時(shí),會(huì)對(duì)硝化反應(yīng)起抑制作用,其抑制程度隨著氨氮濃度的增加而增加。將高氨氮的污水如電脫鹽污水,通過酸性水汽提裝置進(jìn)行預(yù)處理,從污水源頭上減少污水中的氨氮;上游裝置加強(qiáng)與污水廠的溝通,及時(shí)報(bào)告異常排放,將異常排放的高氨氮污水進(jìn)行事故儲(chǔ)存,逐步摻稀處理,減少對(duì)脫氮系統(tǒng)的沖擊。
該公司在2022 年7 月完成了以上改進(jìn)措施,取得了如下效果:
(1)A 池溫度平穩(wěn)控制在反硝化適應(yīng)30~35 ℃之間,冬季時(shí)為了保證溫度,維持反硝化效果,溫度往35 ℃靠,這個(gè)溫度在經(jīng)過O 池時(shí),由于鼓風(fēng)機(jī)出口空氣溫度較高,同時(shí)O 池的除臭加蓋設(shè)施也起到一定的保溫作用,使得冬季溫度也能維持在35 ℃左右。
(2)大大降低了進(jìn)入A 池的溶解氧,溶解氧由原來的中段0.5~0.6 mg/L 下降到0.3~0.4 mg/L,且溶解氧很好地保持在0.5 mg/L 以下。
(3)經(jīng)過投加點(diǎn)調(diào)整,硝化和反硝化反應(yīng)均在最適宜pH范圍。
(4)回流比也得到了提升,因經(jīng)過合理計(jì)算設(shè)計(jì),采用了大流量、低揚(yáng)程的軸流泵,并取代原有的離心泵,使得總的回流能耗提升<10%。
(5)潛水?dāng)嚢铏C(jī)增加后,A 池?cái)嚢铏C(jī)得以保持長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行,A 池局部上浮的黑色泥塊消失。
(6)通過對(duì)高濃度氨氮污水的預(yù)處理以及裝置異常排放污水的控制,減少了高濃度氨氮污水對(duì)脫氮系統(tǒng)的沖擊。
改進(jìn)后污水處理的出水經(jīng)檢測(cè)總氮均處于15 mg/L 以下,總氮去除率達(dá)到70%以上,在冬季出水總氮和總氮去除率也能滿足要求。
針對(duì)污水處理A/O 工藝脫氮效率低的問題,結(jié)合該工藝脫氮影響因素及污水處理運(yùn)行現(xiàn)狀,通過分析排查A/O 工藝脫氮效率較低的主要原因,實(shí)施操作調(diào)整、局部改造的措施,從而改善硝化與反硝化反應(yīng)環(huán)境,提高A/O 工藝的脫氮效率,充分挖掘了污水處理設(shè)施潛力。