李勝鑫,黃彥鋒
(福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司華安水力發(fā)電廠,福建 漳州 363800)
華安水電廠二廠裝機容量2×40 MW,機組由南平電機廠制造,水輪機型號為HLX75E-LJ-309,發(fā)電機型號為SF40-30/6100,一管雙機結(jié)構(gòu)。二廠于2010 年9 月動工興建,兩臺機組分別于2013 年9 月26 日和9 月27 日順利投產(chǎn)發(fā)電。機組調(diào)速器為SAFR-2000H 型微機調(diào)速器,導(dǎo)葉關(guān)閉規(guī)律為一段直線關(guān)閉,原設(shè)計甩100%負荷按調(diào)節(jié)保證計算為9 s,6 號首臺調(diào)試機組甩100%負荷關(guān)閉時間根據(jù)甩75%負荷數(shù)據(jù)后調(diào)整為13 s,投運后優(yōu)化調(diào)整為12 s。
水輪機基本參數(shù):
最大水頭:62.1 m 額定水頭:53.5 m
最小水頭:44.3 m 加權(quán)平均水頭:56.6 m
額定流量:84.2 m3/s 額定轉(zhuǎn)速:200 r/min
額定功率:41 240 kW 飛逸轉(zhuǎn)速:357 r/min
最大功率:41 240 kW 吸出高度:+0.516 5 m
軸向水推力:220 t 接力器活塞直徑80 mm
接力器活塞行程 415 mm
2013 年9 月,6 號機組進行甩負荷試驗,對導(dǎo)葉的開度變化進行了試驗錄波,曲線如圖1 所示。通過試驗發(fā)現(xiàn)機組甩 50%負荷時導(dǎo)葉按照直線正常關(guān)閉,在機組甩75%和100%負荷時導(dǎo)葉關(guān)閉出現(xiàn)臺階形折線異常關(guān)閉過程。雖然導(dǎo)葉關(guān)閉時間滿足全關(guān)時間為13 s 的要求,但導(dǎo)葉接力器在開始關(guān)閉階段其關(guān)閉速度均比設(shè)計要求的要快得多,而在導(dǎo)葉關(guān)閉到約30%開度時則出現(xiàn)了停止不動約2.5 s后才又繼續(xù)關(guān)閉的異常現(xiàn)象。盡管此次甩滿負荷過程的調(diào)節(jié)保證技術(shù)參數(shù)并未超出設(shè)計允許值,但超出正常導(dǎo)葉關(guān)閉調(diào)節(jié)保證計算值,故急需找出導(dǎo)葉關(guān)閉異常原因并盡快予以解決[1]。
圖1 6 號機組甩滿負荷后導(dǎo)葉異常關(guān)閉過程的波形圖
在機組甩負荷時,導(dǎo)葉是在動態(tài)水力矩和接力器操作力矩的共同作用下關(guān)閉,隨著導(dǎo)葉緊急關(guān)閉,壓力鋼管水壓快速上升,使得導(dǎo)葉關(guān)閉速度加快,接力器油管路中的油流速度也加快,引起在油管路中的壓力損耗也加大,由于壓力損耗過大,接力器缸中的油壓降低,壓力油在導(dǎo)葉接力器上的作用力降低,壓力油不能推動導(dǎo)葉接力器運動,也就是接力器操作功不足出現(xiàn)導(dǎo)葉接力器停頓的現(xiàn)象。在接力器停頓期間,壓力泵啟動油壓上升,壓油罐油壓逐漸傳遞到接力器缸,壓力油又推動接力器運動,關(guān)閉導(dǎo)葉。
經(jīng)對雅瑪渡水電廠調(diào)研后,決定采用在導(dǎo)葉接力器開腔油管路安裝分段關(guān)閉裝置,利用分段關(guān)閉裝置的回油節(jié)流功能,通過調(diào)節(jié)螺母限定其閥芯的開口大小,調(diào)節(jié)關(guān)機時間。
處理效果:2013 年在導(dǎo)葉接力器開腔油路增設(shè)分段關(guān)閉裝置后,調(diào)整好導(dǎo)葉關(guān)閉時間12 s,解決了機組甩負荷后導(dǎo)葉關(guān)閉過程中的異常問題。圖2 為6 號機組增設(shè)節(jié)流裝置后甩滿負荷時的正常波形圖。
圖2 6 號機組增設(shè)節(jié)流裝置后甩滿負荷試驗時的正常波形圖
考慮在導(dǎo)葉接力器開腔油路增設(shè)分段關(guān)閉裝置,如果其調(diào)節(jié)螺母發(fā)生變位,導(dǎo)致導(dǎo)葉關(guān)閉時間發(fā)生變化,對機組安全穩(wěn)定運行極為不利。2020 年結(jié)合機組大修及調(diào)速器改造機會,對接力器操作功進行復(fù)核計算,發(fā)現(xiàn)接力器操作功偏小,需加大接力器活塞直徑,提高接力器操作功,故結(jié)合機組大修對調(diào)速器、接力器進行更換。
3.2.1 接力器直徑的計算
接力器容量與導(dǎo)水機構(gòu)的結(jié)構(gòu)參數(shù)、水輪機直徑D1和工作水頭H有密切關(guān)系。水輪機工廠從生產(chǎn)的一系列水輪機接力器中,經(jīng)過電站實測在控制導(dǎo)水機構(gòu)時接力器的牽引力矩,統(tǒng)計出一些規(guī)律并引出經(jīng)驗公式來計算接力器容量,供水輪機初步設(shè)計或選擇水輪機調(diào)速容量時應(yīng)用。因此,按經(jīng)驗公式計算接力器容量不但方法較簡便,而且準確度也可以滿足要求。目前國內(nèi)通用的導(dǎo)水機構(gòu)接力器直徑,可用式(1)計算:
式中,D1為轉(zhuǎn)輪直徑;Hmax為最大水頭;為導(dǎo)葉相對高度;Pr為調(diào)速系統(tǒng)額定油壓,λ為計算系數(shù),可由表1 查取。
表1 接力器直徑計算系數(shù)
表2 直徑280 mm 接力器參數(shù)
表3 直徑320 mm 接力器參數(shù)
在混流式水輪機中,接力器直徑通常取決于導(dǎo)葉開度a0=0.5a0max(在關(guān)閉方向出現(xiàn)的最大水力力矩)。而中、低水頭軸流式水輪機,則通常取決于導(dǎo)葉開度a0≈a0max(在開啟方向出現(xiàn)的最大水力力矩)。計算系數(shù)λ值,隨蝸殼包角Ψ的減小而降低,因為非蝸形部分導(dǎo)葉水力力矩較蝸形部分導(dǎo)葉水力力矩要小些。同時,水力力矩和水輪機的單位流量有關(guān)。表1 較小的值用于水輪機型譜中一般過流能力的轉(zhuǎn)輪,較大值用于增大流量改進后的新轉(zhuǎn)輪。
3.2.2 華安二廠接力器直徑計算
(1)調(diào)速系統(tǒng)操作油壓上限取6.2 MPa,接力器直徑為:
(2)調(diào)速系統(tǒng)油壓下限取5.6 MPa,接力器直徑為:
(3)調(diào)速系統(tǒng)事故低油壓取4.8 MPa,接力器直徑為:
3.2.3 現(xiàn)有缸體直徑280 mm 接力器操作功的計算
最低操作油壓的選擇:緊急停機壓力(事故停機的最小壓力)Pt的選擇應(yīng)使關(guān)機后壓力不降到最低操作油壓Pr以下,最低操作油壓Pr根據(jù)要求的接力器容量A(N·m)和所用的接力器容積V(m3)求得:PR=(A/V)×10-6。
(1)接力器操作功
經(jīng)計算接力器的容積為:V=0.048 5 m3
目前接力器操作功計算公式:
Q—水輪機額定流量,m3/s;
Hmax—水輪機最大水頭,m;
D1—轉(zhuǎn)輪直徑,m。
由上述公式可得接力器的所需操作功為:
根據(jù)核算,接力器實際所需要的操作功為:285 659.35 N·m
(2)目前油壓等級下接力器操作功核算
1)目前二廠調(diào)速系統(tǒng)正常工作油壓范圍為:5.6~6.2 MPa,事故低油壓為4.8 MPa。
2)目前取油壓上限6.2 MPa 時的接力器實際操作功為:
3)目前取油壓下限5.6 MPa 時的接力器實際操作功為:
4)目前取事故低油壓4.8 MPa 時的接力器實際操作功為:
綜上所述,在油壓下限5.6 MPa、事故低油壓4.8 MPa 下的接力器實際操作功均小于設(shè)計計算所需的接力器操作功,不能滿足要求。
由公式反推滿足設(shè)計操作功需要時的調(diào)速系統(tǒng)油壓為:
結(jié)論:現(xiàn)有的接力器需要調(diào)速系統(tǒng)油壓在6.02 MPa 以上時,才能滿足設(shè)計所需操作功的要求,因壓油罐的設(shè)計選型油壓上限為6.3 MPa,可供正常運行的油壓區(qū)間僅為6.02~6.2 MPa,偏小,不滿足正常運行需要。
3.2.4 選用缸體直徑320 mm 接力器操作功的計算
(1)直徑320 mm 接力器操作功
經(jīng)計算選用320 mm 接力器的容積為:
(2)目前油壓等級下接力器操作功核算
目前二廠調(diào)速系統(tǒng)正常工作油壓范圍為:5.6~6.2 MPa,事故低油壓為4.8 MPa,取事故低油壓4.8 MPa 時的接力器實際操作功為:
結(jié)論:由此可知選用缸體直徑320 mm 接力器,在事故低油壓4.8 MPa 時,可以滿足設(shè)計所需操作功的要求。
處理效果:結(jié)合機組大修,將接力器缸體直徑由280 mm 提高至320 mm,增加接力器操作功,同時取消接力器管路上的節(jié)流閥,于2021 年2 月進行調(diào)速器甩100%負荷試驗,6 號機組調(diào)速器甩100%額定負荷時的動態(tài)品質(zhì)滿足相關(guān)標準,轉(zhuǎn)速上升值、蝸殼進口壓力上升值、尾水真空度滿足調(diào)保計算的要求,甩負荷過程中不再出現(xiàn)關(guān)閉速度過快和停頓現(xiàn)象。
圖3 6 號機組甩100%額定負荷過渡過程曲線
華安水電廠二廠機組甩負荷過程中接力器出現(xiàn)停頓的主要原因是接力器的操作力矩不足,通過兩種改進方案進行現(xiàn)場試驗,驗證了改進后的兩種方案均能滿足過渡過程中蝸殼壓力、轉(zhuǎn)速、尾水管進口壓力的控制標準。本文也對接力器操作功進行詳細計算,提出增大接力器活塞直徑措施,通過對接力器改造徹底解決問題。國內(nèi)類似機組由于各種原因大多采用方案一,本文提供了新的借鑒。