桑建江
(山西澤州天泰坤達煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048000)
山西某礦主要開采2#煤層,但是涉及到的超長距離掘進工作,所以初步設計的巷道掘進距離達到4 900 m,掘進寬度及高度分別為5.8、6 m,所以需要對其中的運輸巷通風系統(tǒng)進行可行性設計,尤其是其中的瓦斯和粉塵的濃度必須設計科學合理。這對于井下人員的安全生產(chǎn)和礦區(qū)的穩(wěn)定高效生產(chǎn)意義重大[1-2]。
某礦地處山西北部,所處的是石炭系、二疊系地層。EW 向地層走勢,南高北低是其特征構(gòu)造,煤量豐富,具有較為簡單地質(zhì)構(gòu)造,煤層自燃發(fā)火傾向性均為Ⅱ類。煤礦產(chǎn)能達到500 萬t/a,現(xiàn)生產(chǎn)針對2#、3#煤層,生產(chǎn)采掘的具體工藝是采用斜井+平銅開拓方式進行。煤層原始瓦斯含量分別為2.8、2.3 m3/t。
在整個煤區(qū)存在8 個綜采工作面,其中正常開采的有5 個,且所有的綜采面都是圍繞2#煤層進行的,整個區(qū)域內(nèi)的煤層均厚達到5.6 m,所以設計采用大采高的綜采工藝進行具體采掘工作。在進行大采高進行作業(yè)時,巷道采用MB670 掘錨機掘進,斷面為矩形,配套設備均為大尺寸液壓支架,再者考慮到生產(chǎn)和移架的效率問題,決定采用3200 支架專用運輸巷來承擔艱巨的運輸工作,專用運輸巷布置方案,如圖1所示。
圖1 專用運輸巷布置示意
目前傳統(tǒng)的通風方式大致分為以下大類:第一類,局部通風機串聯(lián)或并聯(lián)通風,這樣的設計減少了風筒由于風壓作用產(chǎn)生破裂概率,漏風率也隨之降低;第二類,風機+長距離柔性風筒方式,設計中需要大于2×30 kW 功率的風機,配套使用的風筒直徑超過1 000 mm;第三類,通過地面向井下施工鉆孔、構(gòu)筑風庫和全負壓通風向掘進迎頭供風[3]。
某礦在對上述三類通風方式特點進行分析后,充分考慮煤礦工作面特殊地質(zhì)需求,設計大功率局部通風機+大直徑柔性風筒對掘進供風的方式進行通風,針對長距離掘進巷道通風通常會遇到的問題進行科學分析設計。
通風巷道借助專用運輸巷,應用壓人式通風方式,在運輸大巷開口位置設置局部通風機,具體巷道通風系統(tǒng),如圖2 所示。詳細的巷道掘進迎頭風流動路線:專用運輸巷-3201 輔助回風巷-三盤區(qū)回風巷-南翼回風大巷-回風井[4-5]。
圖2 巷道通風路線圖
前期的運輸巷掘進時,一整個班組的作業(yè)人員涉及到45 人,工作面作業(yè)期間會伴隨有濃度為0.17 m3/min的瓦斯涌出,進行運輸時,通過2 臺45 kW 的防爆柴油機車完成。綜合上述的數(shù)據(jù),可以完成專用運輸巷掘進期間具體的需風量模擬分析,得到如表1 具體計算結(jié)果。遵從國家相關(guān)的技術(shù)要求,0.25 m/s 是煤巷掘進時工作面最低風速紅線,根據(jù)5.8、6.0 m 的專用運輸巷寬、巷高數(shù)據(jù),運算得到Qmin=522 m3/min 的最低通風風量。所以,考慮到以上分析出的數(shù)據(jù),得到550 m3/min 即為最低供風量Q出設計最低值[6]。
表1 掘進巷道風量計算結(jié)果 單位:m3/min
設計方案中的專用運輸巷用柔性風筒供風,風筒工作中會涉及到摩擦風阻和局部風阻兩部分,但是,由于專用運輸巷為直巷,在局部通風時,拐角的風阻很微小,不計入計算中。剩下影響較為大的摩擦風阻(R1)和風筒接口處局部風阻(R2)兩部分,如式(1)~式(3)即為兩者的具體計算公式[7-9]:
式中:R1、R2為風筒摩擦風阻及局部風阻,N·S2/m8;α為柔性風筒摩擦系數(shù),N·S2/m8;L 為柔性風筒長度,m;U 為風筒外徑周長,m;S 為柔性風筒斷面積,m2;n為風筒接口數(shù);ε 為柔性風筒接口處局部通風阻力系數(shù);ρ 為通風空氣密度,kg/m3。
由以上數(shù)據(jù)和實際工作面數(shù)據(jù),取L=5 430 m,S=1.13 m2,U=3.77 m,n=520、ε=0.035,α=28×10-4N·S2/m8,ρ=1.2 kg/m3,將上述參數(shù)帶人公式(1)-(3)即可求得R=48.27 N·S2/m8。巷道通風使用的柔性風筒接頭類型為雙方便對接,風筒百米漏風率η100=0.6%,風筒鋪設總長度L=5 430 m,則通風期間風筒漏風率刀計算公式(4)為[10]:
計算得η=32.58%.局部通風機進風口處風量Q進=Q出/(1-η)=816 m3/min。根據(jù)巷道供風需要,選擇局部通風機為FBDYN07.5(2×55 kW),該風機供風量為680~980 m3/min,供風風壓為1 400~6500 Pa。具體該局部通風機工況點及運行參數(shù),如圖3 所示。
圖3 局部通風機工況點及運行參數(shù)
進行掘進工作之初,顯示控制設備的變頻電流是26.6 Hz,保持局部通風機吸風量和風筒出風口風量分別是630、622 m3/min,將掘進迎頭風速控制在0.28 m/s左右,在規(guī)定的掘進施工范圍內(nèi)。當掘進至5 450 處,控制的局部通風機吸風量和風筒出風量分別為825、555 m3/min 左右,計算得到風筒的百米漏風率剛好為設計最理想的0.6%,滿足所處位置的迎頭供風量的設計范圍。具體巷道通風參數(shù)監(jiān)測結(jié)果,如表2 所示。
表2 巷道通風參數(shù)監(jiān)測結(jié)果
針對目前某煤礦超長距離通風遇上的風量不足,瓦斯和粉塵等排出不達標等問題,確定了通風方式,對專用運輸通道環(huán)境特殊情況進行需風量計算,以需風量和通風方式為基礎(chǔ)設計出此巷道結(jié)構(gòu)的設備和具體的工藝參數(shù)。并對設計的通風方案進行實際的工作面驗證,最終的結(jié)果數(shù)據(jù)表明:
1)針對某礦5 430 m 的專用運輸巷掘進工作,設計的采用大功率局部通風機+配合柔性風筒供風方案時科學可行的。能夠滿足掘金初始和末尾的整個通風需求,且表現(xiàn)很穩(wěn)定,還降低能耗。
2)設計的通風系統(tǒng)在漏風率、粉塵濃度和電機工作方面都表現(xiàn)優(yōu)異。能夠?qū)嶋H漏風率控制在0.6%,與理想狀態(tài)極度接近,同時在4 500 m 后保持粉末質(zhì)量濃度在28 mg/min,有效減少粉塵帶來的危害。電機能夠在初期減少轉(zhuǎn)動頻率,降低能耗,為某礦經(jīng)營減少很大一部分生產(chǎn)成本。