梁福兵,常 晶
(山西長治聯(lián)盛首陽山煤業(yè)有限公司,山西 長治 046000)
礦井主通風(fēng)機全日處于無休運行狀態(tài),具有功率大、能耗高的問題,據(jù)統(tǒng)計,通風(fēng)機的耗電量占到全礦井的20%,部分通風(fēng)困難礦井甚至達到30%,通風(fēng)系統(tǒng)的能耗更是占到整個礦井的24.4%~40.5%[1-2]。當(dāng)?shù)V井進入生產(chǎn)淡季后,隨著生產(chǎn)效率的下降,巷道的需風(fēng)量隨之降低,通常將會調(diào)整通風(fēng)設(shè)備的供風(fēng)量。傳統(tǒng)的調(diào)風(fēng)方式包括風(fēng)門的控制、風(fēng)橋的構(gòu)造等,但都需要一定施工周期,效率低下且費用較高[3]。當(dāng)前經(jīng)過諸多專家學(xué)者的研究,采用變頻調(diào)速可以實現(xiàn)主通風(fēng)機的合理優(yōu)化,達到了一定的節(jié)能效果。但該方法常見于礦井生產(chǎn)初期通風(fēng)能力大于生產(chǎn)能力時使用,具有一定的局限性。因此,研究 一種適合礦井全壽命周期的主通風(fēng)機變頻控制技術(shù),對于提高礦井經(jīng)濟效益,保障安全生產(chǎn)具有重要意義[4]。
首陽山煤礦為正常生產(chǎn)礦井,3 號煤層考慮服務(wù)年限和設(shè)備投資情況,也采用綜采放頂煤采煤法;9 號煤層為薄煤層,采用綜采一次采全高采煤法。按照該礦的采掘計劃布置,現(xiàn)井下主要用風(fēng)地點由原來的兩采四掘變?yōu)楝F(xiàn)在的兩采一備一掘[兩個回采工作面(3101 工作面、9101 工作面)、一個備用工作面(3102)、一個掘進工作面(3103 運輸順槽)]。風(fēng)量富余較多,現(xiàn)在又進入冬季,為更合理地進行風(fēng)量分配,現(xiàn)通過調(diào)整主要通風(fēng)機的頻率來調(diào)整井下全礦井風(fēng)量。為確保主要通風(fēng)機調(diào)整順利完成,特制定此全礦井風(fēng)量調(diào)整安全技術(shù)措施。
根據(jù)本礦現(xiàn)采掘計劃及巷道布置,井下主要用風(fēng)地點為:兩個回采工作面(3101 工作面、9101 工作面)、一個備用工作面(3102 工作面)和一個掘進工作面(3103 運輸順槽),此外還包括有主水泵房、煤采區(qū)變電所等硐室和1502 采區(qū)大巷和各行人巷。
計算采掘工作面、巷道所需風(fēng)量的大小有多種依據(jù)和計算方式,通常以瓦斯?jié)舛?、現(xiàn)場人數(shù)、氣象條件為依據(jù),選取數(shù)值最大的計算結(jié)果為該巷道的安全需風(fēng)量。
式中:Q采為采掘工作面實際需風(fēng)量,m3/min;q 為工作面的平均絕對瓦斯涌出量,根據(jù)近期瓦斯記錄表顯示,3101 回風(fēng)順槽瓦斯涌出量為0.17 m3/min、9101 工作面瓦斯涌出量為0.11 m3/min;K 為瓦斯涌出不均衡系數(shù),工作面正常生產(chǎn)時連續(xù)觀測1 個月后取值1.6。
經(jīng)計算,Q3101=34 m3/min,Q9101=22 m3/min。
式中:N 為工作面同時工作最多人數(shù),采煤工作面按50 人取值;4 為每人應(yīng)供給的最小風(fēng)量,m3/min。
經(jīng)計算,兩個采煤工作面均為200 m3/min。
式中:vcfi為工作面的風(fēng)速,m/s,V3101、V3102與V9101取值1.5 m/s;Scfi為采煤工作面的平均有效斷面積,按最大和最小空頂有效斷面的平均值計算,S3101與S3103取8.6 m2、S9101取3.85 m2;Kchi為采煤工作面采高調(diào)整系數(shù),3101 工作面,取值1.2,9101 工作面取值1;K 為采煤工作面長度調(diào)整系數(shù),3101 工作面和9101 工作面都取值1.0。
經(jīng)以上計算,Q3101采=650 m3/min,Q9101=243 m3/min。
經(jīng)過不同維度對需風(fēng)量的計算后,取最大值,即Q3101=650 m3/min,Q9101=243 m3/min,隨后對該需風(fēng)量進行驗算。
驗算最小風(fēng)量[式(4)]:
式中:Lmax為采煤工作面最大控頂距,3101 工作面與9101 工作面取4.7 m;h 為煤層高度,3101 工作面取2.4 m,9101 工作面1.5 m。
故Q3101≥60×0.25×(4.7×2.4×0.7)=118.5 m3/min,Q9101=60×0.25×4.94=74.1 m3/min,符合要求。
2)驗算最大風(fēng)量[式(5)]:
式中:Lmin為采煤工作面最小控頂距,3 個工作面取4.1 m;h 取值同上。
故Q3101≤60×4×(4.1×2.4×0.7)=1 656 m3/min,Q9101≤60×4×4.3=1 032 m3/min,都符合要求。
3102 備用工作面按3101 綜采工作面風(fēng)量的50%配風(fēng),計算為325 m3/min。
目前礦井留有一個掘進順槽,按該工作面的最低風(fēng)速計算風(fēng)量[式(6)]進行配風(fēng):
式中:Q掘為掘進工作面實際需風(fēng)量,S 為掘進工作面巷道斷面積,m2,取8.5 m2。
經(jīng)計算,Q掘為128 m3/min。因此按照工作面最大需風(fēng)量,選用局部通風(fēng)機型號為FBD№6.0/2×15,吸風(fēng)量為220~370 m3/min,滿足需要;該掘進工作面需風(fēng)量為128 m3/min,配風(fēng)量為220 m3/min。
符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)程規(guī)定。因此判斷該掘進工作面需風(fēng)量為128 m3/min,配風(fēng)量為220 m3/min,滿足實際要求。
其他硐室包括采取軌道避難硐室、主水泵房、9#煤采區(qū)變電所、順槽聯(lián)絡(luò)巷等共計12 處,總需風(fēng)量達到1 620 m3/min。
礦井總需風(fēng)量計算[式(7)]:
式中:∑Q采為3101、9101 工作面、3102 備用工作面實際需要風(fēng)量之和為,計算得1 625 m3/min;∑Q掘為3103 運輸順槽掘進工作面,220 m3/min;∑Q其他為其他用風(fēng)巷道實際需要風(fēng)量的總和1 620 m3/min;K礦通為礦井通風(fēng)系數(shù),取1.17。經(jīng)計算全礦井總需風(fēng)量為4 054 m3/min。
我礦現(xiàn)使用FBCDZ-№22/2×160 型抽出對旋軸流式通風(fēng)機,正常生產(chǎn)時運行主要參數(shù):抽出風(fēng)量4 635 m3/min(77.25 m3/s),一級電機功率60.3 kW,二級電機功率22.4 kW,電機頻率46 Hz,負壓1 100 Pa,可以滿足全礦井的配風(fēng)要求。
根據(jù)主要通風(fēng)機說明書及性能特性曲線圖1,判斷目前使用的電機頻率是該葉片角度運行的較小頻率,調(diào)小該葉片角度下的電機頻率,風(fēng)量將會增大。經(jīng)和相關(guān)技術(shù)鑒定中心及廠家技術(shù)人員進行核定后,根據(jù)核定結(jié)果進行主要通風(fēng)機電機頻率進行調(diào)整。按照每旬測風(fēng)報表的全礦井有效風(fēng)量率最小值(94%)進行主要通風(fēng)機吸風(fēng)量計算為:Q主風(fēng)機回=Q礦/94%=4 054÷94%=4 313 m3/min。
圖1 通風(fēng)性能曲線圖
風(fēng)量的調(diào)整將按照以下步驟進行:
1)調(diào)整頻率前,將井下所有保勤人員撤至主要進風(fēng)大巷。待井下所有人員撤至進風(fēng)大巷后,主要通風(fēng)機司機開始進行頻率下調(diào)。
2)調(diào)整時總工程師在調(diào)度室統(tǒng)一指揮,機電礦長在主扇風(fēng)機房進行現(xiàn)場指揮,由主扇司機進行現(xiàn)場操作,對主扇風(fēng)機的頻率進行下調(diào),由50 Hz 調(diào)至42 Hz。然后對風(fēng)扇角度進行調(diào)節(jié)。主要參考指標(biāo)為電腦顯示的風(fēng)流量參數(shù),風(fēng)流量由4 635 m3/min 調(diào)至4 313 m3/min。
3)當(dāng)主要通風(fēng)機風(fēng)流量風(fēng)流上調(diào)至99.62 m3/s,待風(fēng)流穩(wěn)定半小時以上時,井下測風(fēng)員開始對井下全礦井總風(fēng)量測定。將測風(fēng)結(jié)果及時匯報調(diào)度室及通風(fēng)科。
4)調(diào)整后待總風(fēng)量滿足需要時,通風(fēng)科組織人員對井下所有地點進行一次全面測風(fēng),根據(jù)以上的風(fēng)量分配計劃,通過井下的通風(fēng)設(shè)施的調(diào)整,對井下各地點及巷道進行風(fēng)量重新分配。
5)二號主要通風(fēng)機調(diào)整完畢及井下風(fēng)量符合要求正常運作48 h 后,開始進行切換一號風(fēng)機進行調(diào)整,調(diào)整所有工序與二號風(fēng)機相同。
通風(fēng)科人員提前檢查井下所有通風(fēng)設(shè)施的完好情況,對不完好的設(shè)施提前進行加固。在調(diào)整風(fēng)機時,井下瓦斯員要隨時檢查所負責(zé)區(qū)域內(nèi)的瓦斯、二氧化碳的濃度。主要通風(fēng)機在切換時,主要通風(fēng)機司機必須帶絕緣手套及穿絕緣水鞋。切換時必須將另一臺風(fēng)機的碟閥關(guān)閉嚴密。相關(guān)人員必須嚴格學(xué)習(xí)本措施,本措施未提及的嚴格按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定進行作業(yè)。
經(jīng)過對風(fēng)機進行變頻調(diào)節(jié)后,主通風(fēng)機相應(yīng)的輔助設(shè)備的磨損程度較之前明顯減輕,維護周期縮短,設(shè)備運行壽命延長、維護成本降低,具體如下:
1)通過變頻調(diào)速的改造后,電機可實現(xiàn)軟啟動,電流將降低至額定電流的90%,避免了對電網(wǎng)造成的負載,電纜載荷減弱并且減少電機發(fā)熱量,延緩設(shè)備壽命;
2)設(shè)備低頻工況下降產(chǎn)生更低的噪音,有利于現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境的改善;
3)根據(jù)運行工況設(shè)定程序,實現(xiàn)了對主扇風(fēng)機電機轉(zhuǎn)速的自動控制,并可以對風(fēng)扇角度調(diào)節(jié);
4)采用變頻調(diào)速系統(tǒng)后,電壓源型變頻器功率數(shù)可達0.96,減小了線路的能量損失,地面主通風(fēng)機分時段變頻運行可實現(xiàn)集中式通風(fēng)礦井通風(fēng)系統(tǒng)的動態(tài)管理,真正意上達到了“按需配風(fēng)”,提高了風(fēng)量利用率,對節(jié)能增效具有顯著的實用價值。