黃光法,胡達(dá)清,李鋆,戚亮,王汝佩,代陳林
(1.浙江天地環(huán)保科技股份有限公司,浙江 杭州 310000;2.浙能錦江環(huán)境控股有限公司,浙江 杭州 310011)
垃圾焚燒減量是當(dāng)前國(guó)內(nèi)外最為有效的垃圾處理方式之一,其相關(guān)技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟[1]。隨著我國(guó)垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)的階段接近尾聲,發(fā)展重心正逐漸向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移,并從大中城市向縣鎮(zhèn)下沉。隨著新增項(xiàng)目的單體規(guī)模越來越小,導(dǎo)致單位投資額顯著上升且投資收益大幅下降[2-5]。在廣闊而分散的縣鎮(zhèn)區(qū)域直接建設(shè)垃圾焚燒電廠,基本不具經(jīng)濟(jì)可行性。
通過資源化處理,將生活垃圾轉(zhuǎn)化為垃圾衍生燃料(Refuse Derived Fuel,簡(jiǎn)稱RDF),減少垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)數(shù)量,并大幅提高其單位質(zhì)量熱值,可以實(shí)現(xiàn)“分布式RDF 制備+集中式高效焚燒”模式,也可以直接作為能源密集型產(chǎn)業(yè)的替代燃料。因此,在垃圾處理行業(yè)中推廣該技術(shù)具有極大潛力[6-8]。
近年來,國(guó)內(nèi)已有一定規(guī)模的RDF 項(xiàng)目進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行階段。據(jù)了解,當(dāng)前已建或規(guī)劃的RDF項(xiàng)目,廢水處理系統(tǒng)總體上參考垃圾焚燒電廠廢水處理的設(shè)計(jì)思路,采用“厭氧-多級(jí)A/O 膜濃縮”的主體流程。由于RDF 項(xiàng)目與垃圾滲濾液處理項(xiàng)目在功能定位、基礎(chǔ)設(shè)施等多方面的條件差異,細(xì)節(jié)上存在諸多不同。
本文選取石家莊某RDF 項(xiàng)目的廢水作為處理對(duì)象,分析廢水處理系統(tǒng)的具體運(yùn)行情況。通過優(yōu)化廢水處理系統(tǒng),有效解決當(dāng)前存在的問題,提高處理效果和運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,為其他RDF 項(xiàng)目廢水處理提供參考和依據(jù)。
生活垃圾制備RDF 的核心步驟是生物干化和分選,生物干化是利用堆肥的原理讓預(yù)破碎的混合垃圾發(fā)酵,產(chǎn)生熱量進(jìn)行干燥脫水;分選是將垃圾中的不可燃物,如金屬、泥土、建筑垃圾等分離,是提升燃料質(zhì)量的關(guān)鍵,通常需要進(jìn)行機(jī)械、風(fēng)力、磁力等多種方式組合分選和再破碎再分選。
經(jīng)過這兩個(gè)核心步驟處理后的生活垃圾,減重約40%,圖1 是生活垃圾RDF 產(chǎn)品的外貌。
圖1 生活垃圾RDF 產(chǎn)品外貌
石家莊某RDF 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為兩條RDF 制備線,原生垃圾設(shè)計(jì)處理能力1650 t/d(設(shè)計(jì)原生垃圾水分約50%,熱值約5230kJ/kg),采用生物干化+全自動(dòng)機(jī)械分選工藝,工藝流程如圖2 所示,可獲得高熱值(約8368kJ/kg)、低水分(30%~40%)和粒徑均勻的RDF 產(chǎn)品。該項(xiàng)目處于產(chǎn)能提升階段,處理約600 t/d 的生活垃圾。
圖2 石家莊某RDF 項(xiàng)目工藝流程
如圖2 所示,RDF 項(xiàng)目的廢水來源主要是原生垃圾儲(chǔ)運(yùn)過程產(chǎn)生的垃圾滲濾液,質(zhì)量約為原生垃圾的10%~15%;RDF 制備過程中產(chǎn)生的冷凝液,質(zhì)量約為原生垃圾的5%~10%;以及少量生活廢水和其他廢水。
參照常規(guī)垃圾電廠廢水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì),設(shè)置2×200 m3/d 滲濾液處理系統(tǒng)和1×200 m3/d 冷凝液處理系統(tǒng),兩套系統(tǒng)主體流程獨(dú)立運(yùn)行,污泥和臭氣等處理系統(tǒng)公用,工藝流程如圖3 所示。
圖3 廢水處理系統(tǒng)流程
左半部分為滲濾液處理系統(tǒng),主要處理原生垃圾滲濾液,主體工藝為“預(yù)處理+厭氧反應(yīng)器(UASB)+厭氧好氧(A/O)+外置式超濾+納濾(NF)+反滲透(RO)+消毒”,其中“納濾+反滲透”的設(shè)計(jì)預(yù)期綜合回收率≥60%;
右半部分為冷凝液處理系統(tǒng),主要處理RDF制備過程產(chǎn)生的冷凝液和其他廢水,主體工藝為“厭氧好氧(A/O)+外置式超濾+反滲透(RO)+消毒”,設(shè)計(jì)預(yù)期反滲透回收率≥75%。
兩套系統(tǒng)的產(chǎn)水水質(zhì)均按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《城市污水再生利用工業(yè)用途用水質(zhì)量》[9]表1 循環(huán)冷卻用途[9]以及《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)指標(biāo)要求設(shè)計(jì)[10]。
表1 滲濾液調(diào)節(jié)池月平均COD 含量(2022 年8—12 月)
初步統(tǒng)計(jì)了廢水處理系統(tǒng)2022 年8—12 月期間的各工藝裝置進(jìn)出水質(zhì)數(shù)據(jù),總結(jié)分析如下。
1.2.1 COD 含量
表1 為2022 年8—12 月滲濾液調(diào)節(jié)池平均COD 含量,不同月份平均COD 含量相差較大,但都遠(yuǎn)小于滲濾液系統(tǒng)進(jìn)水COD 設(shè)計(jì)值60000mg/L。
結(jié)合表1 和圖4(a)中的COD 數(shù)據(jù),經(jīng)過厭氧工藝,8—12 月份出水水質(zhì)中COD 大部分被去除,其去除率在75%以上。圖4(b)顯示了8 月份各部分出水COD 檢測(cè)值每日變化情況,數(shù)據(jù)波動(dòng)幅度較大。
圖4 滲濾液各部分出水COD 值
經(jīng)過膜處理后的廢水COD 長(zhǎng)期穩(wěn)定在40 mg/L 以下,符合工業(yè)再生用水COD 指標(biāo)。
根據(jù)圖4(a)中的8—12 月滲濾液系統(tǒng)UASB與A/O 工藝部分出水的COD 均值,可以發(fā)現(xiàn)滲濾液UASB 出水COD 為1300~2000mg/L,但A/O 系統(tǒng)的出水COD 卻高達(dá)500~1000 mg/L,對(duì)比類似的垃圾滲濾液生化流程,A/O 進(jìn)水COD 一般超過3000mg/L,出水COD 則為300~500 mg/L,存在明顯異常。初步判斷,原因?yàn)槔淠合到y(tǒng)實(shí)際進(jìn)水COD 與設(shè)計(jì)相比偏低,UASB 過多消耗了后續(xù)A/O 運(yùn)行所需的碳源,導(dǎo)致滲濾液A/O 系統(tǒng)長(zhǎng)期處于碳源不足、污泥狀況不佳的狀態(tài),造成出水水質(zhì)較差。
冷凝液系統(tǒng)也出現(xiàn)了實(shí)際進(jìn)水COD 遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)的情況(設(shè)計(jì)為10000mg/L,實(shí)際僅2000mg/L 左右),長(zhǎng)期需要摻入未經(jīng)厭氧處理的滲濾液以補(bǔ)充碳源,維持污泥濃度,以保證設(shè)備正常運(yùn)行。這相當(dāng)于本應(yīng)該由厭氧降解處理的COD,轉(zhuǎn)由A/O 工藝來處理,增加了運(yùn)行成本。
總的來說,項(xiàng)目進(jìn)水COD 偏離設(shè)計(jì),導(dǎo)致兩套系統(tǒng)的生化工藝運(yùn)行都不理想,運(yùn)行成本高,出水水質(zhì)差。
1.2.2 NH3-N 含量
表2 為8—12 月滲濾液調(diào)節(jié)池平均NH3-N 含量,圖5(a)為8—12 月A/O 池和清水池出水平均NH3-N 含量。圖5(b)為8 月份每日A/O 池和清水池出水NH3-N 含量的變化情況。
表2 滲濾液調(diào)節(jié)池月平均NH3-N 值(2022 年8—12 月)
圖5 滲濾液各部分出水NH3-N 值
經(jīng)過UASB 工藝和A/O 處理后,水中絕大部分NH3-N 被去除,剩余NH3-N 含量低于20 mg/L。8 月份以后A/O 池出水NH3-N 有明顯升高,是為補(bǔ)充A/O 池碳源,有少量滲濾液不經(jīng)UASB 直接進(jìn)入A/O 所致。
清水池NH3-N 含量極低,除個(gè)別異常值外,均在1 mg/L 以下,符合工業(yè)再生用水NH3-N 含量指標(biāo)。
1.2.3 pH 值
圖6(a)是8—12 月各部分工藝出水的pH 變化情況圖。調(diào)節(jié)池出水的平均pH 值呈弱堿性。A/O 工藝出水水質(zhì)呈弱堿性,這與工藝中所用到的污泥有關(guān)。最后清水池中水質(zhì)的pH 值接近7,符合國(guó)家工業(yè)再生利用工業(yè)用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。圖6(b)顯示了8 月份每日各部分出水水質(zhì)pH 變化情況,除清水池外,各部分出水水質(zhì)pH 值變化幅度不大,呈弱堿性居多。清水池中的再生出水呈弱堿性或弱酸性,排除個(gè)別異常數(shù)據(jù),總體低于A/O 出水。
圖6 滲濾液各部分出水pH 值
項(xiàng)目經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,可以發(fā)現(xiàn)廢水處理系統(tǒng)存在一些問題,主要表現(xiàn)在以下方面。
1)系統(tǒng)部分技術(shù)指標(biāo)偏離設(shè)計(jì)
最突出的是第2.1 節(jié)所說的進(jìn)水COD 值遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值,尤其冷凝液的偏離情況更為嚴(yán)重,由于RDF 項(xiàng)目廢水處理在設(shè)計(jì)時(shí)缺乏足夠的數(shù)據(jù)參考,為了系統(tǒng)的可靠性,設(shè)計(jì)參數(shù)設(shè)置過高,既增加了基建投資,又增加了運(yùn)行調(diào)節(jié)的難度,導(dǎo)致兩套廢水系統(tǒng)的A/O 池進(jìn)水長(zhǎng)期需要摻入未經(jīng)厭氧處理的滲濾液以補(bǔ)充碳源,維持污泥濃度,以保證設(shè)備正常運(yùn)行,增加了運(yùn)營(yíng)成本。
2)冷凝液與滲濾液水量比例波動(dòng)幅度大
在設(shè)計(jì)時(shí)預(yù)估滲濾液產(chǎn)水量約為冷凝液的2倍左右,但實(shí)際生產(chǎn)中,該比例隨季節(jié)出現(xiàn)巨大波動(dòng)。根據(jù)表3 中每月冷凝液與滲濾液兩部分產(chǎn)水量比值和具體產(chǎn)量來看,與預(yù)期相差較大,有多個(gè)月份嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì),對(duì)兩套系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)節(jié)造成困擾,影響處理效果,增加運(yùn)行成本。
表3 冷凝液與滲濾液月產(chǎn)水量比值(2022 年8—12 月)
3)動(dòng)力成本高導(dǎo)致運(yùn)行成本偏高
常規(guī)的垃圾焚燒電廠和RDF 項(xiàng)目,廢水處理系統(tǒng)的動(dòng)力成本占到處理成本的2/3 以上,但垃圾焚燒電廠使用的是自發(fā)電,而RDF 項(xiàng)目無自發(fā)電系統(tǒng)。因此,RDF 項(xiàng)目的廢水處理成本超過50元/噸,遠(yuǎn)高于垃圾焚燒電廠的30~35 元/噸。
4)濃水處置困難
常規(guī)的垃圾焚燒電廠和RDF 項(xiàng)目的廢水處理系統(tǒng)都會(huì)在流程末端產(chǎn)生濃水(來自納濾裝置和反滲透裝置的濃水),且該濃水一般不被常規(guī)的市政污水處理廠接納,需自行處置。
垃圾焚燒電廠會(huì)將濃水回噴鍋爐,雖然會(huì)影響鍋爐熱效率,但至少實(shí)現(xiàn)了廢水系統(tǒng)的水平衡和鹽平衡;而RDF 沒有鍋爐,對(duì)濃水幾乎沒有自我消納能力。現(xiàn)有流程對(duì)全部廢水的處理減量?jī)H65%左右,處理后的濃水產(chǎn)生量平均為86.4 m3/d。曾經(jīng)嘗試將濃水回灌原生垃圾堆場(chǎng)處置,但造成原生垃圾產(chǎn)生的滲濾液水質(zhì)急劇惡化、鹽分快速上升,對(duì)廢水處理系統(tǒng)運(yùn)行形成不可忽視的威脅,因此,目前只能以高額的成本外運(yùn)處置。
2.2.1 冷凝液處理系統(tǒng)優(yōu)化
綜合考慮第2.1 節(jié)提出的冷凝液進(jìn)水COD 遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值和冷凝液與垃圾滲濾液水量比例變化量這兩個(gè)問題,需要反思單獨(dú)設(shè)置冷凝液處理系統(tǒng)的必要性。
從水質(zhì)方面看,對(duì)比2022 年7 月冷凝液A/O出水與滲濾液A/O 出水指標(biāo),如表4 所示。兩者的COD、氨氮、電導(dǎo)都相差較小,冷凝液COD僅2000mg/L 左右,并不是設(shè)計(jì)時(shí)預(yù)想的冷凝液COD 高達(dá)10000mg/L。同時(shí),兩套廢水系統(tǒng)A/O工藝的池型、水力停留時(shí)間、曝氣方式等差異不大,可以推斷兩套系統(tǒng)的A/O 工藝進(jìn)水,即滲濾液經(jīng)USAB 處理后的出水和冷凝液的水質(zhì)比較接近,完全可以直接合并處理。
表4 冷凝液A/O進(jìn)水與滲濾液A/O指標(biāo)統(tǒng)計(jì)(2022年7月)
從廢水水量方面看,分析全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),冷凝液的水量波動(dòng)與廢水總量波動(dòng)基本呈相反的趨勢(shì),廢水總量最多的時(shí)期滲濾液量是冷凝液量的3 倍左右。冷凝液并入滲濾液處理系統(tǒng),不會(huì)出現(xiàn)兩種廢水水量同時(shí)出現(xiàn)高峰的情況,只需要適當(dāng)放大滲濾液處理系統(tǒng)UASB 厭氧工藝后的裝置規(guī)模,會(huì)更加節(jié)省基建費(fèi)用和運(yùn)行成本。
以本項(xiàng)目為例,當(dāng)前冷凝液處理系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行在僅20%~40%水量負(fù)荷、需要額外補(bǔ)充碳源的工況下,對(duì)控制運(yùn)行成本非常不利。
鑒于上述情況,對(duì)現(xiàn)行項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整,將冷凝液調(diào)節(jié)池出水管路聯(lián)通到滲濾液處理系統(tǒng)的厭氧好氧(A/O)裝置入口,冷凝液處理系統(tǒng)整體停運(yùn)保養(yǎng)。預(yù)計(jì)該項(xiàng)措施會(huì)降低20%以上的運(yùn)行成本。調(diào)整后的運(yùn)行流程如圖7。
圖7 調(diào)整后的廢水處理系統(tǒng)流程示意圖
2.2.2 濃水的濃縮減量處理
本項(xiàng)目的濃水是指圖3 工藝流程所示,進(jìn)入濃縮池的廢水。根據(jù)運(yùn)行記錄,滲濾液的電導(dǎo)相對(duì)比較穩(wěn)定,與項(xiàng)目設(shè)計(jì)的溶解性總固體(Total Dissolved Solids, TDS)15000 mg/L 基本相符,冷凝液TDS 抽樣檢測(cè)約為10000 mg/L,兩種廢水經(jīng)膜系統(tǒng)處理減量65%后,濃水的TDS 上升至37000 mg/L 左右,考慮外運(yùn)處置的成本,這部分濃水還有進(jìn)一步濃縮減量的空間。經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性比選,采用基于生物-物理-化學(xué)聯(lián)合處理的深度處理技術(shù)(Dual Treatment Reactor With Ozone,DTRO)最具有經(jīng)濟(jì)性。
按常規(guī)設(shè)計(jì),應(yīng)采用混凝軟化+過濾+多段式DTRO[11-12],從而兼顧到較高的回收率和合理的運(yùn)行能耗。但這樣的設(shè)計(jì)需要一定的場(chǎng)地布置,宜在基建時(shí)一并實(shí)施。
本項(xiàng)目由于場(chǎng)地過小,無法布置絮凝軟化和過濾裝置,采用了濃縮內(nèi)循環(huán)模式的DTRO,即膜組件整體只有一段,但膜組件部分濃水直接回組件入口,與進(jìn)水相混合,從而提高膜表面過濾膜速,防止結(jié)垢沉積。該設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)是進(jìn)一步提高了膜系統(tǒng)的抗污染性能和回收率,但缺點(diǎn)則是運(yùn)行能耗的大幅度上升。另外也設(shè)置了進(jìn)水加酸脫氣、投加阻垢劑等輔助措施。
最終形成的方案是增加一套處理能力為210 m3/h 的DTRO 系統(tǒng),設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)為TDS 40000 mg/L,COD 3500 mg/L,硬度3800 mg/L(以碳酸鈣計(jì))的污水,回收率不低于60%,工作壓力不超過9 MPa,設(shè)計(jì)膜通量不大于10 LMH。
DTRO 裝置在安裝調(diào)試完成后,實(shí)際運(yùn)行中考慮到濃水外運(yùn)處置的高昂成本,進(jìn)一步調(diào)高了回收率,適當(dāng)放寬產(chǎn)水電導(dǎo)限制。表5 統(tǒng)計(jì)了2022 年8—12 月冷凝液與滲濾液清水回收率,DTRO 平均回收率為75%左右。膜的化學(xué)清洗頻次控制在期望目標(biāo)內(nèi),運(yùn)行較為平穩(wěn),但運(yùn)行能耗比常規(guī)設(shè)計(jì)的二段式DTRO 系統(tǒng)約6 kWh/m3高出近一倍。總體而言,雖然該方案的濃縮減量效果比較理想,但運(yùn)行能耗和成本偏高,屬于場(chǎng)地條件不具備時(shí)的折中做法。
表5 冷凝液與滲濾液清水回收率統(tǒng)計(jì)(2022 年8—12 月)
2.2.3 其余有待實(shí)施的技術(shù)改進(jìn)建議
RDF 項(xiàng)目存在濃水消納困難的難題,因此進(jìn)一步的技術(shù)改造建議主要圍繞兩方面:
(1)在具備處置條件和經(jīng)濟(jì)性的情況下,對(duì)DTRO 系統(tǒng)產(chǎn)生的濃水進(jìn)行蒸發(fā)處理,產(chǎn)出結(jié)晶鹽,濃水不再外運(yùn)。如采用蒸汽機(jī)械再壓縮技術(shù)(MVR),濃水蒸發(fā)的運(yùn)維成本約60 元/噸,與外運(yùn)處置相比,具有較好的經(jīng)濟(jì)性。
(2)處理生化尾水的外置式超濾運(yùn)行能耗遠(yuǎn)高于常規(guī)MBR,建議在技術(shù)經(jīng)濟(jì)性評(píng)估后,改為MBR 膜池或“混凝+過濾+普通超濾”以降低運(yùn)行成本。另外,生化裝置的曝氣風(fēng)機(jī)也應(yīng)考慮選用更為節(jié)能的型號(hào)。
此次對(duì)RDF 廢水處理系統(tǒng)的優(yōu)化改造研究,調(diào)整了系統(tǒng)管線和加藥方案,停運(yùn)了部分設(shè)備,初步估算藥劑費(fèi)、電費(fèi)、換膜費(fèi)和設(shè)備系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),運(yùn)行成本可降低約20%,折合約10 元/噸。
本項(xiàng)目的廢水系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化研究,解決了石家莊某RDF 項(xiàng)目廢水處理運(yùn)行效果不穩(wěn)定的問題。經(jīng)處理后的再生水水質(zhì)符合相關(guān)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),可以用作工業(yè)用水,不對(duì)周邊環(huán)境造成污染,促進(jìn)當(dāng)?shù)丨h(huán)境優(yōu)化。
通過石家莊某RDF 項(xiàng)目廢水處理系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)行改善,對(duì)廢水處理系統(tǒng)的優(yōu)化研究結(jié)論如下:
(1)該RDF 項(xiàng)目投運(yùn)后的冷凝水COD 遠(yuǎn)低于預(yù)期,給同類項(xiàng)目設(shè)計(jì)提供了重要參考。冷凝液水質(zhì)與經(jīng)過厭氧處理后的垃圾滲濾液水質(zhì)比較接近,建議兩者合并處理,不再設(shè)置單獨(dú)的冷凝液處理系統(tǒng),節(jié)省基建投資和運(yùn)行費(fèi)用的同時(shí),更方便運(yùn)行管理。
(2) RDF 項(xiàng)目的廢水處理項(xiàng)目,應(yīng)以項(xiàng)目的物料平衡為優(yōu)先考慮,應(yīng)做到廢水處理系統(tǒng)產(chǎn)生的清水有合適的消納渠道,濃水有成本可控的處置方式,尤其濃水的濃縮減量程度,應(yīng)在整體設(shè)計(jì)時(shí)就考慮在內(nèi),否則廢水處理會(huì)成為RDF 項(xiàng)目運(yùn)行的最大瓶頸,也會(huì)顯著增加項(xiàng)目的運(yùn)行成本。
(3)與垃圾焚燒電廠相比,RDF 項(xiàng)目沒有鍋爐發(fā)電部分,只能以工業(yè)用電為唯一動(dòng)力來源,動(dòng)力成本較高,廢水處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)重點(diǎn)考慮節(jié)能因素,盡量避免選用高能耗的水處理工藝。