李艮坤 李云虹 于士博 章 成 莫德志 楊科文
(廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院 廣東 廣州 511434)
隨著地球環(huán)境污染加深及石油資源減少,節(jié)能減排成為汽車行業(yè)發(fā)展的主流[1]。目前,大部分汽車企業(yè)通過發(fā)動機排量小型化及提高壓縮比來實現(xiàn)節(jié)能減排[2]。與此同時,也面臨著排放惡化及爆震傾向加劇等問題。采用廢氣再循環(huán)(EGR)技術(shù),可提高缸內(nèi)工質(zhì)的比熱容,降低缸內(nèi)燃燒溫度,優(yōu)化燃燒過程,使燃燒相位得到提前,從而有效地抑制爆震,提高發(fā)動機的燃油經(jīng)濟性及熱效率[3]。賈寧等[4]的試驗證明,汽油機采用合適的EGR 率后發(fā)動機爆震發(fā)生次數(shù)減少。吳達等[5]從降低缸內(nèi)燃燒溫度及減少泵氣損失角度所進行的試驗證明,引入EGR 有助于提高發(fā)動機熱效率。
同時,隨著人們對空氣質(zhì)量要求的提高,對大氣中懸浮顆粒的危害越發(fā)重視。而汽油機尾氣是大氣環(huán)境中顆粒物排放的主要來源[6],城市空氣中40%的NOx、60%的CO 及70%的HC 產(chǎn)自汽車發(fā)動機尾氣排放[7]。隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的愈加嚴(yán)格,如何實現(xiàn)發(fā)動機燃料更清潔燃燒成為各汽車企業(yè)面臨的主要問題[8]。劉鴻淼等[9]的研究表明,引入EGR 可顯著降低NOx排放,但進入氣缸內(nèi)的廢氣不利于降低發(fā)動機顆粒物數(shù)量排放。潘鎖柱等[10]在直噴汽油機上進行的EGR對發(fā)動機燃燒及排放特性研究表明,NOx排放隨著EGR 率的提高而降低,但HC 和CO 排放隨著EGR率的提高而升高。Thomas Lattimore 等[11]進行的EGR 對直噴汽油機顆粒物排放的影響表明,隨著EGR 率的提高,積聚態(tài)微粒數(shù)量增加而核膜態(tài)微粒數(shù)量減少。
以往的研究在傳統(tǒng)奧托循環(huán)汽油機領(lǐng)域取得了大量研究成果,但由于米勒循環(huán)汽油機通常采用更高的壓縮比,需要更高的EGR 率,使得燃燒及排放與傳統(tǒng)奧托循環(huán)汽油機產(chǎn)生較大差異。基于以上研究背景,本文針對發(fā)動機EGR 廢氣溫度及EGR 率對發(fā)動機性能及顆粒物排放的影響進行了研究,旨在為米勒循環(huán)汽油機EGR 系統(tǒng)開發(fā)提供理論指導(dǎo)。
本試驗研究采用一臺單缸熱力學(xué)汽油發(fā)動機,進氣壓力采用模擬增壓系統(tǒng)進行控制,采用可編程的時序控制模塊對噴油時刻、噴油脈寬及點火提前角進行調(diào)整。試驗用發(fā)動機主要技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 試驗用發(fā)動機主要技術(shù)參數(shù)
單缸熱力學(xué)汽油發(fā)動機帶有一套EGR 廢氣溫度控制系統(tǒng),再循環(huán)廢氣通過水冷散熱器進行散熱,EGR 廢氣出口端溫度由K 型傳感器采集并反饋到溫度控制模塊,溫度控制模塊根據(jù)設(shè)定溫度目標(biāo)值控制電動球閥開度,對進入散熱器的冷卻水流量進行調(diào)節(jié),達到控制EGR 廢氣溫度的目的。
測控系統(tǒng)主要包括AVL PUMA 瞬態(tài)測功機、AVL577 油水恒溫循環(huán)控制單元、AVL 515 進氣溫度壓力控制單元、Scienlab 噴油控制單元、自研35 MPa燃油控制系統(tǒng)及時序控制單元等。氣缸壓力采用Kistler 6054BR 氣缸壓力傳感器進行測量;曲軸轉(zhuǎn)角信號由AVL 365C 角標(biāo)儀輸出;利用AVL Indicom 系統(tǒng)對燃燒過程氣缸壓力及曲軸轉(zhuǎn)角信號進行采集,曲軸轉(zhuǎn)角信號采集分辨率為0.5°CA,采集過程中對每50 個循環(huán)進行平均以消除誤差。排放設(shè)備包括:一臺HORIBA MEXA-7100DEGR,用于CO2濃度測量;一臺Combustion DM500 發(fā)動機瞬態(tài)顆粒排放分析儀,用于尾氣顆粒物測量。DM500 測量粒徑的范圍為5 nm~1 μm,響應(yīng)時間為200 ms,采集頻率為10 Hz。
圖1 為試驗臺架示意圖。
圖1 試驗臺架示意圖
試驗用發(fā)動機的轉(zhuǎn)速為2 750 r/min,進氣溫度保持在(30±2)℃,冷卻水溫度保持在(65 ±2)℃,固定進排氣門正時相位,噴油壓力控制在35 MPa,缸內(nèi)平均指示壓力循環(huán)變動系數(shù)(COV)控制在3%以內(nèi),采用單次噴射。在上述條件下,分別調(diào)整噴油量、進氣量及點火時刻,使缸內(nèi)平均有效壓力IMEP=0.7 MPa 及IMEP=1.05 MPa,并保持空燃比為14.7。通過HORIBA MEXA-7100DEGR 分別測量26 ℃、36 ℃EGR 廢氣溫度下發(fā)動機進出口CO2濃度?;谶M排氣CO2濃度計算的EGR 率為:
式中:CO2in為經(jīng)過再循環(huán)廢氣稀釋后進氣中的CO2體積分?jǐn)?shù);CO2exh為排氣中的CO2體積分?jǐn)?shù);CO2amb為大氣環(huán)境中的CO2體積分?jǐn)?shù)。
在不同EGR 率下對發(fā)動機測量參數(shù)、燃油消耗率及排放顆粒物進行測量記錄。AI50 定義為發(fā)動機燃料燃燒時產(chǎn)生50%放熱量所對應(yīng)的曲軸轉(zhuǎn)角,°CA;燃燒持續(xù)期(AI10~AI90)定義為燃料燃燒時產(chǎn)生10%~90%放熱量所對應(yīng)的曲軸轉(zhuǎn)角,°CA。
圖2 為不同EGR 率下EGR 廢氣溫度對燃燒特征參數(shù)的影響對比。圖2d 中,縱坐標(biāo)上的負(fù)值表示點火提前角,°CA BTDC。負(fù)值越大,表示點火提前角越大,點火越提前。
圖2 EGR 率對發(fā)動機燃燒特性的影響
從圖2 可以看出:
1)當(dāng)IMEP=0.7 MPa 時,由于發(fā)動機負(fù)荷較小,缸內(nèi)燃燒溫度低,EGR 廢氣對缸內(nèi)溫度的影響效果不明顯,AI50 無明顯變化;但在不同EGR 廢氣溫度及工況下,燃燒持續(xù)期都呈現(xiàn)延長趨勢。繼續(xù)提高EGR 率時,燃燒持續(xù)期的增幅趨于平緩。小負(fù)荷工況下,燃燒持續(xù)期隨EGR 率提高而延長的主要原因是EGR 率不斷提高后,EGR 廢氣對發(fā)動機缸內(nèi)的冷卻效果越發(fā)顯著,缸內(nèi)氧濃度降低,燃燒反應(yīng)速度減慢,導(dǎo)致燃燒持續(xù)期延長。
2)當(dāng)IMEP=1.05 MPa 時,隨著EGR 率的提高,AI50 呈先增加再減小的趨勢,發(fā)動機滯燃期、燃燒持續(xù)期變長,點火提前角先減小后增大;當(dāng)EGR率提高至5%時,AI50 增加5°CA,點火提前角減小1.5°CA。主要原因在于,當(dāng)EGR 率較低時,再循環(huán)廢氣對缸內(nèi)的冷卻效果不明顯,此時,為達到相同的IMEP 目標(biāo),需進一步提高發(fā)動機進氣壓力,導(dǎo)致混合氣壓縮終了的溫度及壓力升高,末端混合氣所處的環(huán)境壓力及溫度上升,增大了發(fā)動機的爆震傾向。因此,需將點火提前角減小,即將點火推遲;同時,AI50 相應(yīng)增加。EGR 率繼續(xù)提高,再循環(huán)廢氣對缸內(nèi)燃燒溫度升高的抑制效果增強,發(fā)動機的爆震傾向減弱。但缸內(nèi)氧濃度及燃燒溫度降低,導(dǎo)致燃燒持續(xù)期延長,使得發(fā)動機的燃燒循環(huán)波動變大,為了控制COV 處于合理范圍,需將點火提前角增大,即點火提前。
圖3 為不同EGR 率下EGR 廢氣溫度對燃油經(jīng)濟性影響對比。
圖3 EGR 率對燃油消耗率及總指示熱效率的影響
從圖3 可以看出:
1)小負(fù)荷工況,隨著EGR 率的提高,燃油消耗率大體呈下降趨勢。燃油消率耗下降的原因為:當(dāng)EGR 率提高時,進入發(fā)動機氣缸內(nèi)的再循環(huán)廢氣增加,導(dǎo)致混合氣總量及比熱容增大,對缸內(nèi)燃燒溫度的抑制進一步增強,燃燒持續(xù)期延長,最終導(dǎo)致燃油消耗率下降及熱效率升高。
2)大負(fù)荷工況,隨著EGR 率的提高,燃油消耗率呈現(xiàn)先升高后下降的趨勢。低EGR 率時,燃油消耗率升高的原因為:爆震傾向加劇,導(dǎo)致AI50 增加,燃燒持續(xù)期延長,為達到相同的IMEP 目標(biāo),需進一步加大噴油量,最終導(dǎo)致燃油消耗率上升,熱效率下降。
3)對比各IMEP、EGR 廢氣溫度工況0%EGR 率及17%EGR 率的燃油消耗率發(fā)現(xiàn),IMEP=1.05 MPa、EGR 廢氣溫度為26 ℃時,燃油消耗率降低約5.6%,熱效率得到相應(yīng)提高。
圖4 為EGR 對發(fā)動機顆粒物排放的影響。
圖4 EGR 對發(fā)動機顆粒物排放的影響
從圖4a 和圖4b 可以看出,小負(fù)荷工況、各EGR廢氣溫度下,顆粒物排放曲線呈單峰形態(tài),顆粒物排放主要以50~70 nm 直徑的積聚態(tài)形式存在;隨著EGR 率的提高,顆粒物數(shù)量排放峰值升高。這是由于缸內(nèi)燃燒溫度低,未燃碳氫化合物更容易冷凝;加上混合氣中含氧量降低,使未燃碳氫化合物難以在后續(xù)燃燒中繼續(xù)氧化,導(dǎo)致顆粒物排放升高。
從圖4c 和圖4d 可以看出,大負(fù)荷工況、各EGR廢氣溫度下,顆粒物排放曲線呈緩和雙峰分布形態(tài),核膜態(tài)顆粒物排放較多集中于5~20 nm 附近,而積聚態(tài)顆粒物排放主要集中于50~60 nm 附近;隨著EGR 率的提高,核膜態(tài)顆粒物排放峰值降低,積聚態(tài)顆粒物峰值升高。這是由于積聚態(tài)顆粒物具有較大的表面積,更易于吸附缸內(nèi)未燃HC 成分,使得核膜態(tài)顆粒物數(shù)量增長受到抑制,而積聚態(tài)顆粒物數(shù)量相應(yīng)增加。
從圖4 可以看出,對比不同EGR 廢氣溫度可知,由于不同溫度條件下,燃燒過程均為當(dāng)量燃燒模式,混合氣濃度整體相當(dāng),因此EGR 廢氣溫度對顆粒物數(shù)量排放的影響相對不明顯。
1)引入再循環(huán)廢氣有助于減小發(fā)動機爆震傾向,發(fā)動機點火提前角加大,即點火提前。但大負(fù)荷工況低EGR 率時,發(fā)動機爆震傾向增大。對于轉(zhuǎn)速為2 750 r/min、IMEP=1.05 MPa 工況,EGR 率為5%時,相對于0%EGR 率,AI50 增加5°CA,點火提前角減小1.5°CA;EGR 率提高至17%時,相對于0%EGR率,AI50 減小3.5°CA,點火提前角增大20.5°CA。
2)引入廢氣再循環(huán)技術(shù)可有效降低發(fā)動機的燃油消耗率,提高發(fā)動機熱效率。相比于0%EGR 率,17%EGR 率的燃油消耗率降低約5.6%,熱效率得到相應(yīng)提高。
3)各工況下,EGR 率對發(fā)動機顆粒物數(shù)量排放的影響存在差異。小負(fù)荷工況,隨著EGR 率的提高,顆粒物數(shù)量排放峰值升高。大負(fù)荷工況,隨著EGR率的提高,核膜態(tài)顆粒物排放峰值降低,積聚態(tài)顆粒物峰值升高。各工況下,EGR 廢氣溫度對發(fā)動機顆粒物數(shù)量排放的影響相對不明顯。