許德鵬,覃 燚,陳善蛟
(貴州輪胎股份有限公司,貴州 貴陽(yáng) 550008)
輪胎制造是一個(gè)高耗能的過(guò)程,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,最大限度節(jié)約能源、降低制造成本是輪胎企業(yè)需長(zhǎng)期持續(xù)研究的問(wèn)題[1-2]。硫化車間消耗的主要能源是蒸汽,因此在保證質(zhì)量的前提下,降低蒸汽消耗是硫化車間主要節(jié)能目標(biāo)。設(shè)備從老廠區(qū)搬遷至新廠區(qū)的過(guò)程中,從硫化主管道及單臺(tái)硫化機(jī)熱工管道進(jìn)行優(yōu)化和完善,包含溫度取源部件安裝位置優(yōu)化及外壓蒸汽排凝閥門前端增加冷凝桶及電極,為后續(xù)的節(jié)能工作創(chuàng)造了有利條件。
(1)分公司硫化車間采用較為節(jié)能環(huán)保的氮?dú)饬蚧に?,所有硫化機(jī)均為熱板式硫化機(jī);在老廠區(qū)生產(chǎn)過(guò)程中,外壓蒸汽采用較為傳統(tǒng)的定時(shí)排凝方式,排凝產(chǎn)生的冷凝水直接排到動(dòng)力站冷凝水回收裝置,調(diào)查發(fā)現(xiàn)排出的冷凝水中乏汽含量較高,蒸汽熱能利用率低,不經(jīng)濟(jì)。
(2)老廠區(qū)高壓蒸汽非硫化時(shí)間也要排凝,冷凝水排至動(dòng)力站冷凝水回收器。為保證高壓蒸汽溫度達(dá)到工藝要求,每個(gè)硫化周期間隔時(shí)間內(nèi)要排凝,硫化待料時(shí)間長(zhǎng)也要排凝,高壓蒸汽用量偏高。
(1)通過(guò)分公司內(nèi)部討論及與相關(guān)廠家進(jìn)行技術(shù)交流,采用液位排凝比定時(shí)排凝方式更為合理,即外壓蒸汽排凝管道檢測(cè)到有冷凝水時(shí)排凝閥門動(dòng)作,冷凝水排完則關(guān)斷排凝閥門,減少排凝次數(shù)和排凝總時(shí)間。通過(guò)估算,液位排凝比定時(shí)排凝節(jié)能5%~8%。在老廠區(qū)選定1臺(tái)樣機(jī),在樣機(jī)上安裝液位檢測(cè)裝置(見(jiàn)圖1)及液位繼電器(見(jiàn)圖2)進(jìn)行試驗(yàn),外溫、外壓曲線波動(dòng)小、穩(wěn)定性好,符合工藝要求。同時(shí),選定1臺(tái)熱工管路及機(jī)型與樣機(jī)完全一致的機(jī)臺(tái),兩臺(tái)設(shè)備均安裝流量計(jì)(見(jiàn)圖3),對(duì)兩種不同的排凝方式所消耗的蒸汽進(jìn)行計(jì)量,收集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,如表1所示。
表1 低壓蒸汽每日用量統(tǒng)計(jì) t
圖2 液位繼電器
圖3 流量計(jì)
液位排凝機(jī)臺(tái)的低壓蒸汽用量比定時(shí)排凝機(jī)臺(tái)下降率為:(0.988 9-0.921 8)÷0.988 9×100%=6.79%。
(2)通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn),高壓蒸汽非硫化時(shí)間排凝排出的冷凝水含大量乏汽,可將冷凝水所含的乏汽再循環(huán)利用,與硫化機(jī)低壓蒸汽一起使用,提高蒸汽的利用效率,進(jìn)一步降低硫化機(jī)蒸汽消耗量。
在保證輪胎質(zhì)量的前提下,為降低硫化機(jī)蒸汽單耗,達(dá)到節(jié)能的目的,做以下改進(jìn)。
2.1.1 硫化機(jī)外溫管道優(yōu)化
利用老廠區(qū)設(shè)備搬遷的契機(jī),對(duì)硫化機(jī)外壓蒸汽熱工管道布局及溫度取源部件安裝點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化,熱工管道走向及溫度取源點(diǎn)更為準(zhǔn)確、合理。
硫化機(jī)長(zhǎng)時(shí)間計(jì)劃停產(chǎn)或更換模具后,外溫管道里會(huì)含部分空氣,開(kāi)機(jī)預(yù)熱時(shí)升溫較慢。為解決預(yù)熱升溫慢的問(wèn)題,一是在冷凝桶上加裝自動(dòng)排氣閥(見(jiàn)圖4),預(yù)熱時(shí)快速排出管道里的空氣,迅速升溫;二是優(yōu)化外溫控制程序,模具預(yù)熱蒸汽壓力較低時(shí)不排凝,壓力達(dá)到一定值時(shí)再排凝,最大限度節(jié)約蒸汽。
2.1.2 外溫排凝方式優(yōu)化
(1)外溫排凝方式開(kāi)始采用單一液位排凝方式,部分機(jī)臺(tái)排凝次數(shù)較少,外溫、外壓波動(dòng)大。由于硫化工藝對(duì)溫度和壓力要求較高,溫度和壓力達(dá)不到工藝要求,硫化機(jī)將自動(dòng)報(bào)警鎖機(jī),因此采用液位排凝加輔助強(qiáng)制排凝方式,即對(duì)控制程序進(jìn)行優(yōu)化,外溫不排凝超過(guò)設(shè)定時(shí)間執(zhí)行強(qiáng)制排凝,解決了部分硫化機(jī)臺(tái)外溫波動(dòng)較大的問(wèn)題。
(2)為進(jìn)一步監(jiān)測(cè)硫化機(jī)排凝次數(shù)及排凝時(shí)間,對(duì)硫化機(jī)監(jiān)控畫面進(jìn)行了優(yōu)化,優(yōu)化后的畫面能直觀顯示硫化機(jī)每小時(shí)的排凝次數(shù)及排凝總時(shí)間。同時(shí),對(duì)硫化機(jī)外溫正常但排凝次數(shù)為零的機(jī)臺(tái)給出報(bào)警提示(見(jiàn)圖5)并鎖機(jī),確保生產(chǎn)時(shí)溫度、壓力及排凝次數(shù)均正常。
(3)通過(guò)不斷摸索,對(duì)外溫排凝方式進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化,由液位排凝加定時(shí)強(qiáng)制排凝方式改為液位排凝加溫度和壓力不正常時(shí)強(qiáng)制排凝方式,即溫度和壓力正常時(shí)執(zhí)行液位排凝,溫度和壓力異常時(shí)啟用強(qiáng)制排凝,溫度和壓力正常后取消強(qiáng)制排凝。優(yōu)化后的排凝方式較為合理,不僅解決了溫度和壓力波動(dòng)較大導(dǎo)致無(wú)法正常生產(chǎn)的問(wèn)題,還在滿足工藝要求的前提下最大限度節(jié)約蒸汽。
2.2.1 高壓蒸汽非硫化時(shí)間排凝方式優(yōu)化
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),優(yōu)化高壓蒸汽非硫化時(shí)間排凝方式,由之前2個(gè)硫化周期間隔時(shí)間(即從上一個(gè)硫化周期結(jié)束到下一個(gè)硫化周期啟動(dòng))無(wú)論多長(zhǎng)硫化前均執(zhí)行排凝改為間隔時(shí)間較短時(shí)取消高壓蒸汽排凝,同時(shí)間隔時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),縮短高壓蒸汽排凝持續(xù)時(shí)間,減少高壓蒸汽消耗。
2.2.2 高壓蒸汽排凝產(chǎn)生的乏汽循環(huán)利用
高壓蒸汽非硫化時(shí)間排凝產(chǎn)生的冷凝水含有大量乏汽,而以前該冷凝水直接排到動(dòng)力站冷凝水回收器,蒸汽利用率低。通過(guò)不斷試驗(yàn)和探索,將高壓蒸汽排凝后的冷凝水管道與低壓蒸汽進(jìn)管道連通(見(jiàn)圖6),乏汽可進(jìn)行再利用,降低低壓蒸汽用量。
圖6 高壓蒸汽排凝管道與低壓蒸汽進(jìn)管道連通
由于高壓蒸汽排凝產(chǎn)生的冷凝水溫度低,低壓蒸汽管道輸送的是飽和蒸汽,二者混合后,低壓蒸汽含水量高、溫度低,硫化機(jī)外溫、外壓波動(dòng)大,對(duì)生產(chǎn)造成不利影響。為解決硫化地溝外溫低問(wèn)題,通過(guò)與動(dòng)力分公司協(xié)商,供給硫化車間使用的低壓蒸汽不再進(jìn)行減溫減壓處理,由飽和蒸汽改為過(guò)熱蒸汽,提高低壓蒸汽主管道溫度,解決了高壓蒸汽排凝管道與低壓蒸汽進(jìn)管道連通后低壓蒸汽溫度低的問(wèn)題,硫化機(jī)外溫、外壓穩(wěn)定性好、波動(dòng)小。
(1)利用公司搭建的能源管理系統(tǒng)(見(jiàn)圖7)及釘釘智能移動(dòng)辦公平臺(tái),可實(shí)時(shí)監(jiān)控硫化車間相關(guān)能源用量。能源用量異常時(shí),能源管理系統(tǒng)通過(guò)釘釘移動(dòng)平臺(tái)將異常信息推送至相關(guān)人員(見(jiàn)圖8),提示其關(guān)注能源異常情況并及時(shí)進(jìn)行處理。
圖7 能源管理系統(tǒng)界面
圖8 釘釘系統(tǒng)推送能耗異常信息界面
(2)通過(guò)公司生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)(MES)(見(jiàn)圖9),可查詢每天每條硫化地溝蒸汽用量及地溝蒸汽單耗,并自動(dòng)生成折線趨勢(shì)圖,直觀反映蒸汽消耗變化趨勢(shì),便于分析問(wèn)題并處理。同時(shí),利用MES,生產(chǎn)人員可及時(shí)關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)計(jì)劃安排及與上工序生產(chǎn)匹配情況,無(wú)生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)及時(shí)關(guān)閉蒸汽閥門,減少蒸汽浪費(fèi)。
圖9 MES界面
(3)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)蒸汽漏點(diǎn)管控,對(duì)巡檢、點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)的蒸汽漏點(diǎn)及時(shí)處理,降低了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)溫度及噪聲,改善了生產(chǎn)環(huán)境;發(fā)現(xiàn)蒸汽管道保溫材料損壞及缺失時(shí),及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行更換及補(bǔ)齊,減少熱量損失;制定相應(yīng)的能耗管理制度,個(gè)人績(jī)效與能耗掛鉤,實(shí)施能耗獎(jiǎng)懲制度,做到全員參與能耗管控。
相關(guān)改造工作于2022年5月完成。方案實(shí)施完成后,對(duì)比統(tǒng)計(jì)2021年7月至2022年8月蒸汽單耗,如表2所示。
表2 2021年7月至2022年8月蒸汽用量統(tǒng)計(jì)
通過(guò)對(duì)比,方案實(shí)施后,蒸汽單耗明顯下降,節(jié)能效果較為明顯,達(dá)到改造目標(biāo)(蒸汽單耗≤0.75)。2021年7月至2022年5月,月平均蒸汽單耗為0.835 1;2022年6—8月月平均蒸汽單耗為0.688 5。按每月生產(chǎn)成品輪胎質(zhì)量10 000 t、每噸蒸汽成本200元計(jì)算,則每年可節(jié)約蒸汽費(fèi)用約為:12×10 000×200×(0.835 1-0.688 5)=3 518 400(元)。
通過(guò)將外壓蒸汽排凝方式由傳統(tǒng)的定時(shí)排凝改為液位排凝加溫度和壓力不正常時(shí)強(qiáng)制排凝及優(yōu)化高壓蒸汽非硫化狀態(tài)排凝方式等改造,降低了成品輪胎的蒸汽單耗,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。同時(shí)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)蒸汽漏點(diǎn)治理,降低了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)溫度及噪聲,改善了生產(chǎn)環(huán)境。本改造工作可為輪胎廠在蒸汽節(jié)能工作方面提供借鑒作用,與節(jié)能降耗,打造綠色企業(yè)、綠色產(chǎn)品的發(fā)展理念相契合。