*王冠群 王剛
(中國石油大連石化公司 遼寧 116031)
大連石化公司20萬噸/年聚丙烯裝置于2018年2月開發(fā)了衛(wèi)材級聚丙烯纖維料H39S-3。一經(jīng)推出,因其熔融指數(shù)穩(wěn)定、灰分低、分子量分布窄、優(yōu)良的抗氧化性及成絲性等特點,迅速占領(lǐng)了國內(nèi)市場。H39S-3于2019年成為中國石油首批7個名牌樹脂類產(chǎn)品之一,至2021年,H39S-3的熔體質(zhì)量流動速率(以下簡稱熔融指數(shù)或MFR)、灰分、拉伸屈服應(yīng)力、拉伸斷裂應(yīng)力、0.4mm魚眼五個關(guān)鍵產(chǎn)品指標(biāo)的過程能力指數(shù)(Cpk值)累計值一直為2.0,產(chǎn)品生產(chǎn)過程處于6σ完全可控狀態(tài)。
為進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品,提升產(chǎn)品品質(zhì),結(jié)合Q/SYDL 0082—2016《聚丙烯樹脂》標(biāo)準(zhǔn)要求,H39S-3產(chǎn)品的融指范圍,由(33~41)g/10min改為了(33.3~40.7)g/10min。熔融指數(shù)的過程能力指數(shù)反映出生產(chǎn)過程中,產(chǎn)品質(zhì)量控制的穩(wěn)定性。為確保H39S-3生產(chǎn)過程中熔融指數(shù)的過程能力指數(shù)穩(wěn)定處于2.0,防止其出現(xiàn)較大波動,過程能力指數(shù)降低,本文結(jié)合裝置生產(chǎn)實際過程中遇到的實際問題加以分析,總結(jié)出其控制和應(yīng)對措施。
H39S-3采取了降解法進(jìn)行生產(chǎn),基礎(chǔ)粉料為單峰T30S。聚丙烯粉料和降解劑在造粒機(jī)筒體內(nèi)的高溫和剪切條件下進(jìn)行加工,會發(fā)生斷鏈反應(yīng)。高溫和剪切環(huán)境下由于大分子的部分更容易受到剪切,且大分子由于熱運動性能較差,受熱時自由基互相連接的概率很低,更容易發(fā)生斷鏈反應(yīng),從而導(dǎo)致分子量降低、分子量分布變窄。因此,粉料T30S的熔融指數(shù)穩(wěn)定性至關(guān)重要。若熔融指數(shù)不穩(wěn)定,將會導(dǎo)致小分子量的聚丙烯在降解劑的作用下進(jìn)一步分解,這些產(chǎn)物都是非水溶性的直鏈脂肪族低分子量物質(zhì),很容易在造粒過程中殘留在聚丙烯內(nèi)部,下游進(jìn)行二次加工時,這些低分子量物質(zhì)受熱時極易析出,形成不良?xì)馕?,影響用戶使用體驗。
為確?;A(chǔ)T30S粉料的熔融指數(shù)穩(wěn)定,需嚴(yán)格對反應(yīng)過程中的加氫量和生產(chǎn)過程進(jìn)行管控。內(nèi)操及時對氫氣在線色譜的數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)注,出現(xiàn)了偏差及時進(jìn)行手動干預(yù),以確保整個生產(chǎn)過程中氫濃度處于連續(xù)穩(wěn)定可控狀態(tài)。
由表1和圖1可見,生產(chǎn)過程中無控制點越出控制界線,環(huán)管氫氣濃度處于受控狀態(tài),對粉料產(chǎn)品的分子量分布無不利影響。
圖1 2021年10月第一反應(yīng)器氫氣濃度控制
圖2 Excel自動計算Cpk示意圖
表1 2021年10月第一反應(yīng)器氫濃度
抗氧劑3114是一種高效、無色污的空間受阻酚類氫供體類抗氧劑,與聚丙烯的相容性好,耐抽提性好,低揮發(fā),且耐氣熏褪色性好。在聚丙烯生產(chǎn)過程中,作為主抗氧劑使用[1]。
在生產(chǎn)過程中,由于抗氧劑3114堆密度較小,在使用單螺桿計量的失重秤中,較容易出現(xiàn)下料量不足或中斷的現(xiàn)象。由于抗氧劑3114和固體降解劑作用相反,此時產(chǎn)品的熔融指數(shù)會在短時間內(nèi)出現(xiàn)上升趨勢,造粒機(jī)的各項參數(shù)也能迅速體現(xiàn)出該變化。抗氧劑3114下料速率增加時,相應(yīng)的固體降解劑用量未增加,會導(dǎo)致產(chǎn)品熔融指數(shù)降低。
抗氧劑168為亞磷酸酯類氫過氧化物分解劑。它揮發(fā)性低,耐水解性突出,有利于提高產(chǎn)品加工過程的抗氧化性,保護(hù)產(chǎn)品的色澤和機(jī)械性能,與其它抗氧劑配合使用效果最佳。其具有顯著的協(xié)同增效作用,是H39S-3的輔助抗氧劑[1]。
在生產(chǎn)過程中,抗氧劑168因計量過程積攢的靜電,較容易出現(xiàn)下料管線堵塞或無法從計量秤螺桿脫離的現(xiàn)象。由于抗氧劑168和固體降解劑作用相反,此時產(chǎn)品的熔融指數(shù)會在短時間內(nèi)出現(xiàn)上升趨勢,造粒機(jī)的各項參數(shù)也能迅速體現(xiàn)出該變化??寡鮿?68下料速率增加時,相應(yīng)的固體降解劑用量未增加,會導(dǎo)致產(chǎn)品熔融指數(shù)降低。
固體降解劑一般是由10%~20%的過氧化物[2](通常為2,5-二叔丁基過氧基-2,5-二甲基-己烷或二叔丁基過氧化物DTBP)與聚丙烯粉末在特殊加工條件下熔融共擠出得到的產(chǎn)物,廠家經(jīng)過摻混后送至裝置進(jìn)行使用。其主要用于聚丙烯的可控流變改性,是控制產(chǎn)品熔融指數(shù)的最關(guān)鍵因素。
在生產(chǎn)過程中,固體降解劑任意量的變化和濃度的不穩(wěn)定,均會造成熔融指數(shù)較大幅度的波動,若不及時加以調(diào)整,將會對產(chǎn)品的熔融指數(shù)造成較大的波動,影響產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。
硬脂酸鈣主要用作除酸劑,它是聚丙烯生產(chǎn)過程中基礎(chǔ)穩(wěn)定劑組合中的一個重要組分,對聚丙烯綜合性能的提升貢獻(xiàn)很大。HA主要用于去除齊格勒-納塔催化劑聚合過程中殘留的少量含氯化合物,防止金屬設(shè)備(干燥器、造粒機(jī)或下游用戶的模塑設(shè)備等)發(fā)生腐蝕。
在生產(chǎn)過程中,HA量的缺失或增加,不會直接體現(xiàn)在造粒機(jī)的運行參數(shù)上,其加入量的波動,是實際生產(chǎn)過程中最不容易被發(fā)現(xiàn)的因素。
H39S-3產(chǎn)品各項指標(biāo)出現(xiàn)異常時,操作員的第一要務(wù)為切換至協(xié)議品料倉,然后再排查問題發(fā)生的原因。只有將導(dǎo)致的問題得到解決后,才可恢復(fù)至正常產(chǎn)品的生產(chǎn)。
20萬噸/年聚丙烯裝置造粒機(jī)配備有高靈敏度的在線熔融指數(shù)儀,能實時對產(chǎn)品的熔融指數(shù)進(jìn)行監(jiān)控,有利于指導(dǎo)操作員及時發(fā)現(xiàn)融指的變化。在線熔融指數(shù)儀正常工作時,示數(shù)應(yīng)呈現(xiàn)微小的波動狀態(tài),一般在37±1g/10min范圍內(nèi),若指數(shù)儀示數(shù)短時間內(nèi)出現(xiàn)了較大的下降,說明降解劑的加入或其活性出現(xiàn)了問題。
此時操作員需要首先確認(rèn)降解劑的批號是否發(fā)生了變化,不同批次的降解劑因廠家采購的原材料、生產(chǎn)、摻混及運輸過程,可能會出現(xiàn)批次間活性波動較大的情況,在實際生產(chǎn)過程中將會導(dǎo)致產(chǎn)品的熔融指數(shù)出現(xiàn)較大的下降。可以通過及時調(diào)整降解劑的加入量和必要的加樣分析,來確保產(chǎn)品熔融指數(shù)穩(wěn)定。
此外,還需檢查計量秤W804C的運行狀態(tài)。降解劑因為管線堵塞、軟連接破損、計量秤故障等因素,未加入到造粒系統(tǒng)中,將會導(dǎo)致降解劑量不足,不能產(chǎn)生足夠的過氧化物自由基,降解深度不夠??梢砸罁?jù)實際情況選擇合適的處理方式。
若熔融指數(shù)儀示數(shù)出現(xiàn)了異常升高,升高后并能維持在一個相對穩(wěn)定的高示數(shù)時,最大的可能性為抗氧劑未加入系統(tǒng)中,大量產(chǎn)生的自由基無法及時消除,造成碳鏈不受控斷裂。重點需要排查的部位有:添加劑計量秤W804下料口是否被物料堵塞,計量秤是否故障停機(jī),計量秤螺桿是否被物料塞滿等。
若熔融指數(shù)儀示數(shù)出現(xiàn)了異常升高,并連續(xù)升高不封頂,最大的可能性為降解劑的加入量出現(xiàn)了問題。需要重點排查降解劑計量秤W804C的運行狀態(tài),以及降解劑的批號是否發(fā)生了變化。
目前20萬噸/年聚丙烯裝置造粒機(jī)所使用的為100目濾網(wǎng),使用周期大概為40天。更換新濾網(wǎng)時,濾網(wǎng)壓差為1.9~2.0MPa,在相同工況運行40天后,濾網(wǎng)壓差上升至3.2~3.5MPa,熔體溫度也會上升約5℃,為避免過大的壓差造成不必要的熱降解,此時就需要停機(jī)進(jìn)行換網(wǎng)作業(yè)。再次開機(jī)時,由于濾網(wǎng)壓差下降,熱降解程度降低,原有的降解劑濃度就不足以維持停機(jī)前的熔融指數(shù),需適當(dāng)提高300~500mg/kg才能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。
20萬噸/年聚丙烯裝置造粒機(jī)的添加劑計量系統(tǒng),采用的是德國申克集團(tuán)(Schenck Process)的計量系統(tǒng)。該系統(tǒng)存在一個不足,即所有添加劑的加入量,是依據(jù)聚丙烯粉料的理論計算值(W801計算值)和事先設(shè)定的配方進(jìn)行計算的,而不是依據(jù)實際稱重值進(jìn)行計算。一般情況下,聚丙烯粉料的計算值和實際值相差不大,在實際運行過程中導(dǎo)致的降解劑下料量偏差可以忽略不計,但是由于W801為扭矩盤式計量秤,因此扭矩盤上會刮帶聚丙烯絲料,影響粉料計量準(zhǔn)確性。即當(dāng)W801出現(xiàn)“掛料”時,粉料的實際下料量會降低,但是依據(jù)理論計算的降解劑和抗氧劑量不變,就會導(dǎo)致降解劑相對過量,易造成降解劑活性升高的假象。
為保證W801計量穩(wěn)定,操作員每天都需要依據(jù)包裝產(chǎn)量對W801進(jìn)行標(biāo)定。若W801偏差范圍不大(一般<0.5t/h),可以通過調(diào)整降解劑的加入量來保證產(chǎn)品的熔融指數(shù)在需要的范圍內(nèi);若W801偏差范圍過大,則說明W801扭矩盤上刮帶的聚丙烯絲料太多,隨時有脫落導(dǎo)致偏差不可控的風(fēng)險,此時需要暫停造粒機(jī)進(jìn)行清理后方可繼續(xù)運行。
目前,制造業(yè)質(zhì)量管理常采用過程能力指數(shù)(Cpk)模型,來評判產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的程度[3-4]。
設(shè)產(chǎn)品生產(chǎn)批次為n,第i個批次的數(shù)量為ni,產(chǎn)品某一性能指標(biāo)的指標(biāo)值為xi,則該指標(biāo)的平均值為:
將該指標(biāo)的上限值記為USL,下限值記為LSL,則有:
為將管理前移,提前發(fā)現(xiàn)摻混指數(shù)異??赡軐ψ罱K產(chǎn)品的影響,在20萬噸/年聚丙烯裝置造粒崗位,裝置技術(shù)人員使用Excel辦公軟件將Cpk計算公式進(jìn)行了轉(zhuǎn)化,操作員只需要將成品的分析成績和摻混指數(shù)輸入,即可得出Cpk值??稍谙虬b送料前,判斷該指數(shù)是否會影響全月或全年的Cpk值,簡單高效。
在正常生產(chǎn)過程中,一旦出現(xiàn)了摻混粒料熔融指數(shù)出現(xiàn)異常波動,經(jīng)過評估摻混粒料熔融指數(shù)Cpk值可能下降,應(yīng)對該情況最直接有效的辦法就是將該倉物料進(jìn)行“分倉兌料”。即依據(jù)產(chǎn)品的摻混指數(shù),結(jié)合Cpk計算公式的計算結(jié)果,合理確定分倉兌料的量值。
H39S-3由于產(chǎn)品性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定,被中石油集團(tuán)公司評為化工合成樹脂七大精品品牌首位,成為中石油精品培育項目產(chǎn)品。同時,H39S-3還是大連石化公司近些年重要的效益增長點。只有連續(xù)、穩(wěn)定地生產(chǎn)高質(zhì)量的聚丙烯產(chǎn)品,才能實現(xiàn)員工價值、企業(yè)效益、客戶口碑的三贏。