王劍杰WANG Jian-jie;桑偉逢SANG Wei-feng
(國能浙江余姚燃?xì)獍l(fā)電有限責(zé)任公司,余姚 315400)
某電廠為美國通用電氣(GE)公司生產(chǎn)的780MW“二拖一”多軸聯(lián)合循環(huán)燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組燃機(jī),余熱鍋爐由是由DELTAK 公司生產(chǎn)的DINO-6196 型臥式、三壓、再熱、自然循環(huán)的無補(bǔ)燃鍋爐,每臺余熱鍋爐通過GE9F 燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)生的高溫?zé)煔庖来瘟鹘?jīng)鍋爐各個受熱面,加熱給水及其蒸汽,最后產(chǎn)生合格的高溫高壓蒸汽帶動汽輪機(jī)進(jìn)行發(fā)電做功。
余熱鍋爐露天布置,由省煤器、汽包、蒸發(fā)器、過熱器以及上下聯(lián)箱等換熱管簇和容器等組成,構(gòu)成了水變成蒸汽的三個階段:加熱、蒸發(fā)、過熱。采用水平方向流動的煙氣和垂直布置的受熱面而進(jìn)行熱量交換的方式來產(chǎn)生過熱蒸汽,進(jìn)口煙道將燃機(jī)出口段與鍋爐本體連接起來,并將煙氣均勻的分配給鍋爐的受熱面,其本體受熱面按照壓力等級從前到后依次并列,煙囪布置在最后。鍋爐輔助設(shè)備配由KSB 公司生產(chǎn)的2 臺高壓給水泵、2 臺中壓給水泵和Union pump company 公司生產(chǎn)2 臺低壓再循環(huán)給水泵組成。
在年平均氣象條件下,余熱鍋爐主要參數(shù)如表1。
表1 余熱鍋爐主要參數(shù)
受外部環(huán)境影響,調(diào)峰機(jī)組基本為早起晚停運(yùn)行,由于余熱鍋爐本身的蓄熱量,在機(jī)組停機(jī)后,燃機(jī)盤車投入,燃機(jī)高溫部件溫度較高,部份熱量逐級傳遞到后面的鍋爐受熱面,造成高壓、中壓、低壓汽包壓力逐漸升高。當(dāng)高壓汽包壓力升高到一定時,正常10.5MPa 左右,高壓汽包開始降壓放熱,造成布置在高壓受熱面后的中壓、低壓受熱面吸熱壓力升高,為了保證中壓、低壓過熱器安全門不動作,當(dāng)中壓汽包壓力升高到2.5MPa 時,中壓過熱器出口疏水電動門開啟,汽包壓力2.3MPa 時關(guān)閉;低壓汽包壓力升高到0.5MPa 時低壓過熱器出口疏水電動門開啟,汽包壓力0.45MPa 時關(guān)閉。通過排放管道這些熱量排放到定排擴(kuò)容器,流入定排水池,最后排到曝氣池,造成大量熱量與工質(zhì)的浪費(fèi),并且排放時產(chǎn)生噪音,污染環(huán)境。
(圖1、圖2 中,藍(lán)色曲線:中壓過熱器出口疏水電動閥開啟次數(shù),綠色曲線:低壓過熱器出口疏水電動閥開啟次數(shù))
圖1 #1 爐
圖2 #2 爐
從圖1、圖2、表2 和表3 中可以看出一般#1 爐中壓汽包排放8-14 次,低壓汽包排放11-18 次,#2 爐中壓汽包排放8-11 次,低壓汽包排放10-14 次,每次排放時間中壓一般在10min 左右,#1 爐低壓汽包平均排放時間18min,#2 爐低壓汽包平均排放時間16min。
表2 #1 爐不同壓力下的排放次數(shù)統(tǒng)計(jì)
表3 #2 爐不同壓力下排放次數(shù)統(tǒng)計(jì)
原因分析關(guān)聯(lián)圖如圖3。
圖3 原因分析關(guān)聯(lián)圖
末端原因:
①解列前沒有降低IPC 設(shè)定值。
②停機(jī)時高壓汽包沒有降壓。
③停機(jī)后二次上水時機(jī)不正確。
④煙囪擋板關(guān)閉時間過早。
確定主要原因(如表4-表6):
表4 不同IPC 設(shè)定值下的排放次數(shù)
①要因確認(rèn)一:解列前沒有降低IPC 設(shè)定值。
確認(rèn)內(nèi)容:解列前降低IPC 設(shè)定值對中壓汽包排放的影響情況;確認(rèn)方法:試驗(yàn)、調(diào)查分析;實(shí)驗(yàn)背景:停機(jī)時汽包壓力高壓8.0MPa、中壓2.4MPa、低壓0.4MPa;結(jié)果表明,降低IPC 設(shè)定值,在停機(jī)過程中對汽包排放次數(shù)的影響不是很明顯,排放次數(shù)基本差不多。確認(rèn)結(jié)論:非要因。見表4。
②要因確認(rèn)二:停機(jī)時高壓汽包沒有降壓。
確認(rèn)內(nèi)容:停機(jī)時高壓汽包降壓對中低壓汽包排放的影響情況;確認(rèn)方法:試驗(yàn)、調(diào)查分析;實(shí)驗(yàn)背景:停機(jī)時汽包壓力中壓2.4MPa、低壓0.4MPa;結(jié)果表明,停機(jī)時降低高壓汽包的壓力值能明顯降低中、低壓汽包的排放次數(shù)。確認(rèn)結(jié)論:要因。見表5。③要因確認(rèn)三:停機(jī)后二次上水時機(jī)不正確。
表5 不同高壓汽包壓力下的排放次數(shù)
確認(rèn)內(nèi)容:停機(jī)后二次上水時機(jī)對中壓汽包排放次數(shù)的影響情況;確認(rèn)方法:調(diào)查分析;影響程度:停機(jī)后二次上水時機(jī)過早,則汽包上水量較少,爐水儲存熱量也較少;如上水時間過晚,能吸收的熱量較少,無法起到上水蓄熱的作用。現(xiàn)狀情況:經(jīng)過調(diào)查表明,在長期操作經(jīng)驗(yàn)的積累下,在高壓汽包8.0MPa 左右上水為最佳時機(jī),滿足啟機(jī)前的汽包水位,也能滿足啟機(jī)時的輔汽供應(yīng)。確認(rèn)結(jié)論:非要因。
④要因確認(rèn)四:煙囪擋板關(guān)閉時間過早。
確認(rèn)內(nèi)容:煙囪擋板關(guān)閉時間過早對中壓汽包排放次數(shù)的影響情況;確認(rèn)方法:試驗(yàn)、調(diào)查分析;實(shí)驗(yàn)背景:停機(jī)時汽包壓力高壓8.0MPa、中壓2.4MPa、低壓0.4MPa,煙囪擋板關(guān)閉過早的話,會導(dǎo)致內(nèi)部熱量積聚,無法形成冷卻通道;現(xiàn)狀情況:經(jīng)過調(diào)查表明,煙囪擋板關(guān)閉時間過早對中壓汽包排放次數(shù)的影響不明顯;確認(rèn)結(jié)論:非要因。見表6。
表6 不同轉(zhuǎn)速下的排放次數(shù)
①01 月24 日19:40#2 機(jī)減負(fù)荷開始停機(jī),解列后通過高旁,熄火關(guān)爐側(cè)電動閥時高壓汽包壓力控制在6.0MPa,00:08 高壓汽包壓力7.62MPa、水位-226mm,啟動高壓給水泵上水至0mm,06:30 燃機(jī)冷拖前水位-452mm。
隨著停機(jī),中壓壓力緩慢降至1.8MPa,退輔汽時壓力1.25MPa,06:10 投輔汽前壓力1.8MPa,水位-182mm,期間啟動給水泵上水一次,中壓共排放3 次,排放總時間35min。
低壓汽包解列后通過低壓旁路緩慢將壓力降至0.35MPa,到啟動前共排放6 次,排放總時間140min。
②01 月29 日23:58#1 機(jī)減負(fù)荷開始停機(jī),解列后通過高旁,熄火關(guān)爐側(cè)電動閥時高壓汽包壓力控制在6.5MPa,05:50 高壓汽包壓力6.6MPa、水位-386mm,啟動高壓給水泵上水至-20mm,13:10 燃機(jī)冷拖前水位-436mm。
中壓壓力緩慢降至1.8MPa,退輔汽時壓力1.40MPa,06:06 中壓水位降低至-206mm,再次啟動中壓給水泵上水至22mm,12:50 投輔汽前壓力2.0MPa,水位-173mm,期間排放5 次,共25min。
低壓汽包解列后通過低壓旁路緩慢將壓力降至0.35MPa,到啟動前總共排放7 次,排放總時間112min。
③02 月03 日18:50#1 機(jī)減負(fù)荷開始停機(jī),解列后通過高旁,熄火關(guān)爐側(cè)電動閥時高壓汽包壓力控制在7.0MPa,22:50 高壓汽包壓力8.3MPa、水位-234mm,啟動高壓給水泵上水至90mm,06:30 燃機(jī)冷拖前水位-465mm。
隨著停機(jī),中壓壓力緩慢降至1.8MPa,退輔汽時壓力1.3MPa,06:10 投輔汽前汽包壓力2.0MPa,最低降至1.2MPa,期間排放了5 次,排放總時間54min。
低壓汽包解列后通過低壓旁路緩慢將壓力降至0.35MPa,到啟動前共排放6 次,排放總時間98min。
④02 月09 日00:08#1 機(jī)減負(fù)荷開始停機(jī),解列后通過高旁,熄火關(guān)爐側(cè)電動閥時高壓汽包壓力控制在7.5MPa,04:12 高壓汽包壓力8.07MPa、水位-276mm,啟動高壓給水泵上水至100mm,14:00 燃機(jī)冷拖前水位-565mm。
中壓壓力緩慢降至1.8MPa,退輔汽時壓力1.35MPa,04:24 中壓水位降低至-95mm,啟動中壓給水泵上水至90mm,12:00 中壓汽包壓力2.4MPa,13:50 投輔汽前壓力2.2MPa,水位-202mm,輔汽壓力最低降到1.4MPa,期間排放7 次,共64min。
低壓汽包解列后通過低壓旁路緩慢將壓力降至0.35MPa,到啟動前總共排放8 次,排放總時間130min。
①思路:汽機(jī)解列前,盡量釋放高、中受熱面蓄熱量,讓這部分能量進(jìn)入汽機(jī),增加停機(jī)過程中發(fā)電量。燃機(jī)熄火前,高、中、低壓汽包水位控制在低位合理范圍,為燃機(jī)熄火后存儲熱量提前做準(zhǔn)備,燃機(jī)熄火后,緩慢將高、中壓汽包水位上到規(guī)定水位。
②操作方法:考慮到供輔汽壓力要求以及啟停間隔時間,停爐過程中可以通過緩慢降低高中低壓汽包的壓力設(shè)定值,解列后至熄火高、中、低壓汽包水位控制在低位合理范圍內(nèi),熄火時將高壓汽包壓力控制在7.0MPa 左右;中壓壓力隨減負(fù)荷開始緩慢降低至1.8MPa,降壓時注意冷再的壓力、汽包水位的變化情況;解列后通過控制低旁,將低壓汽包壓力緩慢降至0.35MPa,注意高中壓給水泵運(yùn)行參數(shù)的變化,低壓汽包省煤器三通閥開度40%,維持低壓汽包上水流量50T/H 左右,將低壓汽包水位上至300mm以上。
③注意事項(xiàng):停機(jī)后鍋爐二次上水時要把握好時間,以免中壓上水后,壓力下降,導(dǎo)致軸封供氣量不足。
效益一:計(jì)算公式如下:
流量Q=[P/(ρgSL)]^(1/2)比阻為S=10.3n^2/D
P:壓力,ρ:密度,S:比阻,L:管道長度,n:管內(nèi)壁粗糙度,D:管內(nèi)徑。已知中壓過熱蒸汽參數(shù):P=2.4MPa,T=220℃,L=20m,D=50mm,查表:ρ=12.02kg/m3,n=0.3mm,計(jì)算出比阻S≈0.02mm,那么流量Q=225m3/h。
已知低壓過熱蒸汽參數(shù):P=0.5MPa,T=160℃,L=30m,D=50mm,查表:ρ=2.67kg/m3,n=0.3mm,計(jì)算出比阻S≈0.02mm,那么流量Q=178m3/h。
按#1 機(jī)啟動105 次,按最大排放量算,每次排放時間中壓10min 左右,低壓汽包平均排放時間18min 左右,中壓總排放量=225×1/6×105×14=55125m3,低壓總排放量=178×3/10×105×18=100926m3。假如通過操作優(yōu)化后,將排放次數(shù)控制在平均5 次,可以算出排放量中壓總排放量=225×1/6×105×5=19687m3,低壓總排放量=178×3/10×105×5=28035m3節(jié)約的總排汽量為(35438+72891)=108319m3。
效益二:縮短了二次上水時中壓給水泵運(yùn)行時間。
由表7 和表8 可知,一次給水泵運(yùn)行時間平均縮短10min 左右,節(jié)約的電量為16A×6.3kV×1.732×1/6h=29kWh,那么一年兩臺爐共節(jié)約電量=6090kWh。
表7 實(shí)施前給水泵上水時間統(tǒng)計(jì)
表8 實(shí)施后給水泵上水時間統(tǒng)計(jì)(min)
通過優(yōu)化操作方法后,合理降低汽包壓力,大大減少了中低壓汽包的泄壓排放次數(shù),避免了停爐后熱量的大量浪費(fèi),達(dá)到了節(jié)能減排的效果。