◎ 劉威 胡宇峰 劉亦倫 湖南省水運(yùn)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
船閘輸水廊道大體積混凝土澆筑往往都會(huì)采取溫度控制、摻入添加劑、改善工藝、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)等措施,但裂縫仍然難以避免,若不進(jìn)行及時(shí)有效的處理將會(huì)影響工程總體功能及安全使用。交通部、湖南省交通廳水運(yùn)項(xiàng)目平安百年品質(zhì)工程實(shí)施方案對(duì)工程安全耐久及質(zhì)量通病質(zhì)量都做了具體要求,其中輸水廊道裂縫的防控及修復(fù)是創(chuàng)建的重點(diǎn)工作,某樞紐二線船閘項(xiàng)目施工過(guò)程中始終將對(duì)廊道裂縫的防控及治理作為一項(xiàng)重要工作,并取得了較好的效果,本文分析、總結(jié)項(xiàng)目中的裂縫出現(xiàn)的位置、大小及修復(fù)施工工藝,以期為后期船閘項(xiàng)目廊道設(shè)計(jì)、施工提供指導(dǎo)。
某樞紐二線船閘按1000噸級(jí)船閘Ⅲ級(jí)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)單向通過(guò)能力為1200萬(wàn)噸。兩側(cè)閘室墻均為重力式結(jié)構(gòu),閘墻布置輸水廊道,輸水系統(tǒng)輸水形式采用閘墻短廊道側(cè)支孔式上下閘首輸水廊道尺寸為3.8m×4.2m(寬×高),總長(zhǎng)138.0m。按設(shè)計(jì)要求輸水廊道分三層澆筑,層高2.0m~2.1m,縱向分塊長(zhǎng)度18~21m,前墻厚度3m,后墻厚度2.6~4.35m,采用三級(jí)配C30混凝土,每倉(cāng)混凝土約126m3,均屬于大體積混凝土澆筑,澆筑采用120t履帶吊和4.5m3料斗進(jìn)行吊裝入倉(cāng)。
在廊道混凝土澆筑完成后,檢查統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)輸水廊道混凝土裂縫共有75條,主要分布在廊道后墻,其中后墻裂縫主要集中在廊道底部向上延伸1~2.5m,頂部向下延伸的裂縫僅3條,均處于施工薄弱處,長(zhǎng)度2~3m;前墻裂縫主要集中在側(cè)支孔上倒角處(產(chǎn)生裂縫處側(cè)支孔上部均有浮式系船柱),為貫穿裂縫,部分裂縫由底部向上延伸1~2m。
廊道裂縫主要為豎向裂縫,其中岸側(cè)后墻背面開(kāi)挖邊坡巖層裂隙發(fā)育豐富,部分裂縫有滲水析白現(xiàn)象,且裂縫寬度0.3~0.6mm,需要重點(diǎn)治理;河側(cè)廊道后墻,巖層高程低于廊道頂,裂縫寬度0.2~0.42mm,僅局部裂縫有滲水析白現(xiàn)象。
該項(xiàng)目一般裂縫主要存在前期澆筑廊道段,調(diào)整相關(guān)施工工藝、加強(qiáng)管理后,裂縫產(chǎn)生得到一定改善,但側(cè)支孔倒角處仍然存在貫穿裂縫。
表1 裂縫分類(lèi)的處理方法
圖1 樞紐二線船閘閘墻分倉(cāng)澆筑斷面
圖2 廊道前墻施工
圖3 灌漿孔布置圖
圖4 裂縫治理效果
根據(jù)廊道設(shè)計(jì)、混凝土施工環(huán)境及采用的施工方法等因素綜合分析[1],裂縫產(chǎn)生的主要原因如下:
(1)輸水廊道混凝土硬化過(guò)程中所產(chǎn)生的干縮應(yīng)力、混凝土內(nèi)部溫度與外部環(huán)境溫度的差異所產(chǎn)生的收縮應(yīng)力超過(guò)了混凝土當(dāng)時(shí)所能承受的拉應(yīng)力。
(2)部分混凝土澆筑過(guò)程中振搗時(shí)間太短,振搗不密實(shí),造成混凝土強(qiáng)度不足或不均勻;部分混凝土澆筑時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致粗骨料沉入底層,細(xì)骨料留在上層,強(qiáng)度不均勻,上層比下層混凝土干縮性大,待水分蒸發(fā)后易形成塑性收縮裂縫;施工養(yǎng)護(hù)不及時(shí),廊道內(nèi)養(yǎng)護(hù)不充分。
(3)受開(kāi)挖邊坡影響產(chǎn)生基礎(chǔ)約束,新澆筑混凝土在降溫收縮和干燥收縮過(guò)程中基礎(chǔ)混凝土約束導(dǎo)致廊道側(cè)墻混凝土開(kāi)裂。
(4)本船閘部分廊道出水支孔位于浮式系船柱的下方,在施工過(guò)程中,浮式系船柱部位的一二期混凝土未一起澆注,側(cè)支孔處廊道前墻變薄,由于晝夜溫差所形成的溫度應(yīng)力較大,較容易出現(xiàn)裂縫,后續(xù)在類(lèi)似處廊道頂增設(shè)了防裂鋼筋網(wǎng),有效減少了裂縫產(chǎn)生。
根據(jù)混凝土裂縫的寬度將裂縫分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個(gè)等級(jí)[2],通過(guò)分析裂縫成因并結(jié)合裂縫的特征,考慮混凝土的防滲等級(jí),確定輸水廊道混凝土裂縫采用表面修補(bǔ)法、局部填充法、灌漿法[3]三種處理方法。
對(duì)于細(xì)而淺、不漏水,且漿材難以灌入的裂縫,采用表面涂抹和表面貼補(bǔ)法。
對(duì)于寬度小于0.5 m m,大于0.2mm,且深度較淺的裂縫,或是裂縫中有充填物的小規(guī)模裂縫可采取開(kāi)V型槽,然后用修補(bǔ)材料直接填充裂縫,該方法簡(jiǎn)單且費(fèi)用低。
1)施工流程:刻鑿槽(鉆孔)—洗縫(孔)—埋管—封(嵌)縫—壓水、壓氣試漏—配漿—灌漿—閉漿(扎管)—待凝—灌漿效果檢查。
2)鉆孔施工。沿距離裂縫左右兩側(cè)各0.1m,用手持風(fēng)鉆45°角斜穿縫面交錯(cuò)鉆孔,孔徑Φ14mm,鉆孔與裂縫的理論交點(diǎn)距離混凝土頂部高度0.22m,孔深要求穿過(guò)裂縫。
3)鉆孔清洗。鉆孔結(jié)束之后將水管深入孔底加大給水量對(duì)鉆孔進(jìn)行沖洗,以將鉆孔產(chǎn)生的粉屑沖洗出孔外,直至回水澄清為止。
4)埋設(shè)孔口管。用干硬性水泥在穿縫灌漿孔口埋設(shè)一根一端車(chē)有連接螺紋的φ14mm的鐵管作為孔口管,孔口管埋入砼內(nèi)10cm,有連接螺紋的一端露在孔外,以便安裝閘閥及壓力表,埋設(shè)孔口管后的待凝時(shí)間不少于24h。
5)刻槽施工。自上而下或由高處往低處清理縫面,查清縫面集中漏水部位,沿縫面用人工刻槽深5cm,寬5cm左右的燕尾槽或“V”形槽,刻槽后用水槍沖洗槽內(nèi)粉屑。
6)封(嵌)縫。封縫前用高壓水槍洗凈縫隙,然后根據(jù)縫隙形狀,將高標(biāo)號(hào)水泥砂漿對(duì)裂縫進(jìn)行修復(fù)漏水口,干燥縫面則嵌入預(yù)先準(zhǔn)備好的干硬性水泥漿或水泥砂漿,為保證嵌縫質(zhì)量需薄層重壓。
燕尾槽頂部需預(yù)埋排氣孔,避免縫內(nèi)因封閉導(dǎo)致氣體無(wú)處排放導(dǎo)致縫面漏水。如果裂縫漏水較大(滋水),漏水部位沖洗后還需做好導(dǎo)水處理,先在大漏水處埋管導(dǎo)流,然后再堵小漏水縫隙;集滲漏為線漏,集線漏為點(diǎn)漏,使漏水全部從導(dǎo)管引出。
7)縫面清洗與壓(涌)水試驗(yàn)。嵌縫預(yù)縮砂漿齡期達(dá)到后,即可對(duì)裂縫進(jìn)行沖洗及壓(涌)水試驗(yàn)。
清洗裂縫面時(shí)在裂縫面底部管頭進(jìn)水口安裝水表量測(cè)出從開(kāi)始進(jìn)水至排氣孔口出水時(shí)縫面的容積,以確定灌漿時(shí)大致所需的漿液量。
在縫面清洗過(guò)程中應(yīng)注意觀察有無(wú)漏水情況,如果發(fā)現(xiàn)有裂縫或孔洞冒水時(shí)應(yīng)對(duì)漏水部位進(jìn)行封堵,直至再不出現(xiàn)漏水為止。
8)灌漿材料及性能。采用聚氨酯(TPT)作為化學(xué)灌漿材料。漿液配制必須嚴(yán)格按配方、配量及加料順序進(jìn)行。
①高滲透改性環(huán)氧樹(shù)脂液配比為環(huán)氧A、固化劑B,混合比A:B=100∶20(重量比)。
②高滲透改性聚氨酯液配比為聚氨酯A、固化劑B,混合比A:B=100∶100(重量比)。
9)灌漿。①灌漿方式為純壓式,實(shí)用灌漿壓力一般為0.3-0.8MPa,最大為0.8MPa,最小0.3MPa。②由一管(孔)進(jìn)漿,其他管(孔)敞開(kāi),由低處向上灌注;當(dāng)一管(孔)進(jìn)漿,其它各管(孔)敞開(kāi),出漿一管孔,封閉(扎管)一孔,以此類(lèi)推,直至整個(gè)縫隙充滿(mǎn)漿液為止。灌漿過(guò)程中應(yīng)注意觀測(cè)縫面增開(kāi)度,使縫面增開(kāi)度不大于1mm,否則應(yīng)降低灌漿壓力,以縫面的增開(kāi)度來(lái)控制灌漿壓力。③結(jié)束標(biāo)準(zhǔn):每5min測(cè)計(jì)一次注入量,在最大設(shè)計(jì)壓力下,注入率不大于0.05L/min后裂縫表面出漿,可結(jié)束灌漿。④灌漿結(jié)束時(shí)應(yīng)先關(guān)閉進(jìn)漿管管口閥門(mén)后再停泵,以防灌入的漿液從進(jìn)漿管口流出,并使?jié){液在有壓條件下固化。
10)封孔。待灌漿結(jié)束8小時(shí)以上方可清除預(yù)埋的孔口管,空洞部分用干硬性水泥填好并抹平。
11)壓水試驗(yàn)。使用橡膠止水栓塞卡在孔口,進(jìn)行純壓式壓水試驗(yàn),壓水壓力為0.3MPa,透水率不大于1Lu、芯樣裂縫被灌漿材料充填飽滿(mǎn)為合格。
針對(duì)該樞紐二線船閘不同類(lèi)型混凝土裂縫,分別采取化學(xué)灌漿、局部填充及表面封閉等措施進(jìn)行處理。經(jīng)壓水試驗(yàn)和鉆孔取芯檢查得知,芯樣漿液填充飽滿(mǎn)、漿液黏結(jié)性好。目前該船閘經(jīng)交工驗(yàn)收,檢查中輸水廊道內(nèi)各縫隙無(wú)明顯濕跡,各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)正常,裂縫治理效果較好。本文以期通過(guò)對(duì)船閘輸水廊道混凝土裂縫的處成因分析、處理方案、材料選擇和施工工藝進(jìn)行總結(jié),為類(lèi)似工程混凝土裂縫處理提供一定的參考。