張凌云,傅垚,何建冬,田笑添,劉泗棟
(1.沈陽(yáng)航空航天大學(xué)航空制造工藝數(shù)字化國(guó)防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室,遼寧沈陽(yáng) 110136;2.大連長(zhǎng)之琳科技有限公司,遼寧大連 116602)
現(xiàn)如今,空軍成為國(guó)防和高技術(shù)局部戰(zhàn)爭(zhēng)中最強(qiáng)大的戰(zhàn)略力量,飛機(jī)是一個(gè)國(guó)家在世界上立足不可或缺的。如果把發(fā)動(dòng)機(jī)比作飛機(jī)的心臟,那么管路就像是飛機(jī)的血管[1]。在飛機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,飛機(jī)的液壓和燃油系統(tǒng)是支持飛機(jī)飛行的重要?jiǎng)恿Σ糠郑娇諏?dǎo)管在飛機(jī)的液壓和燃油等系統(tǒng)中被大量應(yīng)用,因此對(duì)航空導(dǎo)管連接處的疲勞壽命和密封性能的考核非常重要。影響導(dǎo)管機(jī)械性能的因素很多,比如導(dǎo)管在飛機(jī)中需要承受外部施加載荷、內(nèi)部航空液壓油的沖擊和環(huán)境高溫等作用。在這些外部因素中,旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞是其中之一,即試件旋轉(zhuǎn)過(guò)程中承受了一定的彎矩,從而產(chǎn)生疲勞。在導(dǎo)管實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,如其旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞壽命較低,則可能會(huì)產(chǎn)生導(dǎo)管斷裂、液壓油泄漏等問(wèn)題,最終釀成飛機(jī)失事的悲劇。因此,需要根據(jù)航標(biāo)對(duì)制造完成的導(dǎo)管進(jìn)行旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn),檢測(cè)其是否符合標(biāo)準(zhǔn)。
我國(guó)近些年來(lái)針對(duì)航空導(dǎo)管旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞研制了許多試驗(yàn)機(jī),用來(lái)檢驗(yàn)試件的耐久性。周迪鋒[2]為確??ㄌ资焦芙宇^在使用過(guò)程中密封性能良好,研制了專用于卡套的旋轉(zhuǎn)彎曲試驗(yàn)裝置,能有效提高測(cè)試效率。舒送[3]為測(cè)驗(yàn)航空無(wú)擴(kuò)口導(dǎo)管的疲勞壽命是否符合航空標(biāo)準(zhǔn),研制出了航空導(dǎo)管旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)。樸小東[4]通過(guò)改良旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)中尾座調(diào)整機(jī)構(gòu)、偏移盤等結(jié)構(gòu),降低了振動(dòng)對(duì)試驗(yàn)的影響。劉國(guó)慶[5]為了研究高溫環(huán)境下導(dǎo)管的旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞壽命是否符合要求,以電磁感應(yīng)方式制造高溫環(huán)境,將高溫加熱裝置與旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)結(jié)合在一起。
而在應(yīng)變片方面,李霞、周克民[6]根據(jù)相應(yīng)的公式,分析了材料力學(xué)涉及到應(yīng)變片的實(shí)驗(yàn)中應(yīng)變片粘貼位置精度對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響。李焰等人[7]發(fā)現(xiàn)如果應(yīng)變片粘貼不對(duì)稱,會(huì)造成壓桿測(cè)試波形產(chǎn)生一定的畸變,影響測(cè)試結(jié)果。陳佰成[8]分析了導(dǎo)管應(yīng)力應(yīng)變測(cè)量實(shí)驗(yàn)中應(yīng)變片粘貼誤差對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響,并研究制定修正方法。呂凡任等[9]研究了在受到剪力和彎矩的作用下,直徑為14 mm以上的管狀桿件不同位置的應(yīng)變及其誤差,并探究了泊松比對(duì)應(yīng)變測(cè)量誤差的影響。高曉丁等[10]指出造成應(yīng)變測(cè)量誤差的主要原因是電阻應(yīng)變片粘貼不精確,研究了應(yīng)變片在加載狀態(tài)下粘貼誤差所造成的測(cè)量誤差及其規(guī)律。由此可見(jiàn),應(yīng)變片粘貼誤差對(duì)試驗(yàn)結(jié)果造成影響是普遍存在的。
旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)是目前測(cè)量航空導(dǎo)管性能的主要方式之一。在以往進(jìn)行的旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)過(guò)程中,作者發(fā)現(xiàn)導(dǎo)管合格率較低,這可能是由于應(yīng)變片粘貼位置的應(yīng)變水平高于理論應(yīng)變水平所導(dǎo)致的。而目前,國(guó)內(nèi)缺乏相關(guān)研究。為了深入探討應(yīng)變片位置應(yīng)變水平對(duì)試驗(yàn)的影響,從而得到修正方法以提高試驗(yàn)的準(zhǔn)確性,本文作者基于應(yīng)力-應(yīng)變的理論分析,采用Abaqus軟件對(duì)7種常見(jiàn)規(guī)格的TA18無(wú)擴(kuò)口導(dǎo)管進(jìn)行有限元仿真模擬,探究應(yīng)變片位置應(yīng)變值與導(dǎo)管最大應(yīng)變值之間的關(guān)系,并提出相應(yīng)修正方法,并進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。
根據(jù)HB 6442—90《飛機(jī)液壓導(dǎo)管及連接件彎曲疲勞試驗(yàn)》[11]可知組合應(yīng)力是由σp和σ組成的,如式(1)所示:
σf=σp+σ
(1)
式中:σf為航空導(dǎo)管所受到的組合應(yīng)力;σ為對(duì)航空導(dǎo)管施加的彎曲應(yīng)力;σp為內(nèi)部液壓油引起的應(yīng)力。σf和σp分別由式(2)和式(3)計(jì)算得到:
σf=σb/4
(2)
(3)
式中:σb為導(dǎo)管材料的強(qiáng)度極限;p為管內(nèi)液壓油的壓力;D為導(dǎo)管外徑;d為導(dǎo)管內(nèi)徑。由以上可得加載過(guò)程中理論應(yīng)力的計(jì)算公式如式(4)所示,理論應(yīng)變的計(jì)算公式如式(5)所示:
(4)
(5)
式中:E為彈性模量。計(jì)算非考核端在加偏載時(shí)的彎曲偏轉(zhuǎn)角θ和撓度ω,如式(6)和式(7)所示:
(6)
(7)
式中:F為施加的外力,其計(jì)算公式如式(8)所示;l為導(dǎo)管長(zhǎng)度;I為導(dǎo)管慣性矩。
(8)
式中:R為導(dǎo)管外半徑。式(8)代入式(6)(7)得到式(9)(10):
(9)
(10)
選取TA18無(wú)擴(kuò)口導(dǎo)管,其彈性模量E為103 GPa,材料強(qiáng)度極限σb為860 MPa,內(nèi)壓力為28 MPa。根據(jù)第1.1節(jié)中的公式,各規(guī)格無(wú)擴(kuò)口導(dǎo)管的試驗(yàn)參數(shù)如表1所示。
表1 導(dǎo)管規(guī)格試驗(yàn)參數(shù)
旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)的試驗(yàn)件主要包含導(dǎo)管、管套以及外套螺母。文中主要研究對(duì)導(dǎo)管及管套施加偏載后,應(yīng)變片所測(cè)得的應(yīng)變值對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響,所以在建立三維模型時(shí),可將試驗(yàn)機(jī)以及用來(lái)固定導(dǎo)管的外套螺母簡(jiǎn)化,不進(jìn)行分析,只保留導(dǎo)管與管套部分。
以7種常見(jiàn)規(guī)格的TA18無(wú)擴(kuò)口導(dǎo)管進(jìn)行模擬分析。首先將在CATIA軟件中建立的三維模型導(dǎo)入到有限元軟件中,填充試件材料參數(shù)。具體材料參數(shù)如表2所示。
表2 導(dǎo)管材料試驗(yàn)參數(shù)
其次進(jìn)行網(wǎng)格劃分,以直徑為10 mm的導(dǎo)管為例,得到的有限元模型如圖1所示。根據(jù)試驗(yàn)中導(dǎo)管的實(shí)際安裝情況,導(dǎo)管一端固定在試驗(yàn)機(jī)尾座上,而另一端通過(guò)調(diào)節(jié)試驗(yàn)機(jī)頭盤產(chǎn)生偏移,并通過(guò)旋轉(zhuǎn)頭盤來(lái)實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)彎曲。隨機(jī)確定導(dǎo)管考核端與非考核端,將導(dǎo)管與管套設(shè)為變形體,選取模型的考核端完全固定,如圖2所示。在非考核端建立參考點(diǎn),并對(duì)非考核端和參考點(diǎn)采取耦合約束,對(duì)參考點(diǎn)給定相應(yīng)的偏移量,使非考核端隨著參考點(diǎn)沿管件徑向運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生撓度,實(shí)現(xiàn)彎曲加載,如圖3所示。最后對(duì)導(dǎo)管非考核端與外部控制點(diǎn)建立連接器,使非考核端以外部控制點(diǎn)為圓心進(jìn)行旋轉(zhuǎn),從而實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)彎曲。
圖1 導(dǎo)管網(wǎng)格模型
圖2 考核端完全固定
圖3 非考核端實(shí)現(xiàn)偏移
7種直徑不同的導(dǎo)管進(jìn)行有限元模擬所得到的結(jié)果如圖4所示,各規(guī)格導(dǎo)管的理論應(yīng)變與模擬產(chǎn)生的最大應(yīng)變值的相對(duì)誤差如表3所示,相對(duì)誤差較小,因此,模擬結(jié)果有效。
試驗(yàn)采用規(guī)格為3 mm×5 mm的應(yīng)變片,其粘貼位置為靠近導(dǎo)管考核端根部5 mm處。通過(guò)有限元模擬分析,以10 mm導(dǎo)管為例,如圖5所示,結(jié)果顯示應(yīng)變片粘貼位置的應(yīng)變值為1 229×10-6,導(dǎo)管最大應(yīng)變值為1 322×10-6。
圖5 10 mm導(dǎo)管應(yīng)變值
模擬產(chǎn)生的最大應(yīng)變值與應(yīng)變片粘貼位置的應(yīng)變值如圖6所示,兩者相對(duì)誤差如表4所示,8 mm導(dǎo)管的相對(duì)誤差最小為6.33%,12 mm的相對(duì)誤差最大為7.30%,總體維持在7%左右。
圖6 兩個(gè)位置的應(yīng)變值
表4 應(yīng)變值相對(duì)誤差
根據(jù)上述結(jié)果,若在試驗(yàn)中使應(yīng)變片讀數(shù)達(dá)到理論應(yīng)變,則導(dǎo)管實(shí)際產(chǎn)生的最大應(yīng)變值將超過(guò)理論應(yīng)變100×10-6左右,該差距足以導(dǎo)致試件不能通過(guò)試驗(yàn)。而根據(jù)HB 6442—90《飛機(jī)液壓導(dǎo)管及連接件彎曲疲勞試驗(yàn)》[11]要求,必要時(shí)可以進(jìn)行修正,同時(shí)參照SAE ARP1185B R2007 Flexure Testing of Hydraulic Tubing Joints and Fittings要求調(diào)整頭座偏移撓度使應(yīng)變片讀數(shù)低于目標(biāo)彎曲應(yīng)力值的5%[12],所以采用以應(yīng)變片讀數(shù)低于理論應(yīng)變值5%作為修正方法來(lái)進(jìn)行試驗(yàn),此時(shí)相對(duì)誤差可控制在3%以內(nèi),以保證試驗(yàn)準(zhǔn)確性。
為了驗(yàn)證上文所確定的修正方法是否可以提高試驗(yàn)的準(zhǔn)確性,選擇同批次7種直徑的TA18無(wú)擴(kuò)口導(dǎo)管各12根,分為2組,組1按照理論應(yīng)變進(jìn)行加載,組2采用修正方法進(jìn)行加載,根據(jù)修正前后試件的合格率來(lái)判定該修正方法是否有效。試件包括外套螺母、管套、導(dǎo)管3個(gè)零件,如圖7所示。
圖7 無(wú)擴(kuò)口導(dǎo)管
試驗(yàn)所使用的設(shè)備及儀器如表5所示,主要設(shè)備有實(shí)驗(yàn)室自制的航空導(dǎo)管組件旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)如圖8所示、氣驅(qū)液體增壓試驗(yàn)機(jī)如圖9所示、測(cè)試設(shè)備、調(diào)頻設(shè)備、電機(jī)等。
圖8 旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)
圖9 氣驅(qū)液體增壓試驗(yàn)機(jī)
表5 試驗(yàn)設(shè)備
首先要清洗導(dǎo)管,去除雜質(zhì),然后對(duì)導(dǎo)管考核部位用砂紙進(jìn)行45°打磨。打磨完畢后,在考核部位的水平方向和豎直方向粘貼大小為5 mm×3 mm的應(yīng)變片,具體位置為靠近導(dǎo)管考核端根部5 mm處,如圖10所示。對(duì)粘貼完的應(yīng)變片固化24 h,固化完畢后進(jìn)行焊線,安裝在航空導(dǎo)管組件旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)上。安裝擰緊力矩按照HB 7000—2008《24°無(wú)擴(kuò)口導(dǎo)管安裝擰緊控制及試驗(yàn)要求》[13]執(zhí)行,大小如表6所示。接著進(jìn)行調(diào)零,調(diào)節(jié)尾座,使導(dǎo)管在自由狀態(tài)下應(yīng)變測(cè)試系統(tǒng)測(cè)出的應(yīng)變值不高于±20×10-6。全部調(diào)零之后,依次調(diào)節(jié)6個(gè)偏移盤的偏心量,組1應(yīng)變片讀數(shù)為理論應(yīng)變值,組2應(yīng)變片讀數(shù)低于理論應(yīng)變值5%,誤差控制在±20×10-6以內(nèi)。啟動(dòng)氣驅(qū)液體增壓裝置,使管件工作壓力達(dá)到28 MPa,調(diào)整變頻器工作頻率,使電機(jī)轉(zhuǎn)速約為1 600 r/min進(jìn)行試驗(yàn)。若每組不同規(guī)格的6根管件均能承受1 000萬(wàn)次循環(huán),則該組試件合格,若在1 000萬(wàn)次循環(huán)內(nèi),試件出現(xiàn)破壞或泄漏等情況,則停止試驗(yàn),該組試件不合格。試驗(yàn)后的管件如圖11所示。
圖10 旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)原理
圖11 試驗(yàn)后的管件
表6 安裝擰緊力矩
修正之前與修正之后的試驗(yàn)結(jié)果如表7所示,其中組1的合格率為28.6%,組2的合格率為85.7%。可見(jiàn),在應(yīng)用修正方法后,試件合格率得到了很大提升。
表7 試驗(yàn)結(jié)果
基于應(yīng)力-應(yīng)變的理論分析以及有限元仿真模擬,選取TA18無(wú)擴(kuò)口導(dǎo)管進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,得到以下結(jié)論:
(1)在航空導(dǎo)管旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)中,應(yīng)變片粘貼位置為距離導(dǎo)管考核端5 mm處,此處并非導(dǎo)管產(chǎn)生最大應(yīng)變位置,相對(duì)誤差為7%左右,會(huì)對(duì)旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生一定影響;
(2)采用以應(yīng)變片讀數(shù)低于理論應(yīng)變值5%的修正方法來(lái)進(jìn)行試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)試件合格率由修正前的28.6%提高到了85.7%。此修正方法對(duì)確保試件合格率,進(jìn)而提高試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性具有一定的指導(dǎo)意義。