袁強(qiáng)強(qiáng)
(山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司,山西 高平 048400)
山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱山西晉豐)是晉能控股裝備制造集團(tuán)下屬全資子公司,2003年8月建成投產(chǎn)1套180 kt/a合成氨、60 kt/a甲醇、300 kt/a尿素裝置(一期項(xiàng)目),2008年10月又建成投產(chǎn)1套180 kt/a合成氨、60 kt/a甲醇、300 kt/a尿素裝置(二期項(xiàng)目)。項(xiàng)目以晉城無煙塊煤為原料,一期、二期合成氨裝置均采用常壓固定層間歇制氣(UGI氣化爐)、煤氣間接冷卻、半水煤氣濕法脫硫、全低溫耐硫變換、NHD脫碳、雙甲精制(醇烷化)工藝及湖南安淳高新技術(shù)有限公司的中壓氨合成工藝;一期、二期尿素裝置均采用CO2汽提工藝,一期尿素裝置采用高塔造粒、產(chǎn)品為中顆粒尿素,二期尿素裝置采用挪威海德魯流化床造粒、產(chǎn)品為大顆粒尿素。
近年來,山西晉豐在一期、二期合成氨裝置原料氣壓縮機(jī)一段入口增設(shè)溴化鋰?yán)鋮s器,并于2021年底完成二期合成氨裝置原料氣壓縮機(jī)氣缸擴(kuò)缸改造。2022年系統(tǒng)重啟后,二期合成氨裝置原料氣壓縮機(jī)低壓段段間水冷器阻力高問題凸顯,成為系統(tǒng)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的最大制約因素,后通過技改使問題得到了解決。以下對(duì)有關(guān)情況作一簡(jiǎn)介。
UGI氣化爐生成的半水煤氣經(jīng)冷卻、脫硫后送至原料氣壓縮機(jī),壓縮機(jī)型號(hào)為6M50-312/314,采用六段往復(fù)式壓縮,設(shè)計(jì)單臺(tái)打氣量312 m3/min,各段工藝氣加壓后設(shè)置段間水冷器。一期、二期合成氨裝置各有5臺(tái)原料氣壓縮機(jī),原料氣壓縮機(jī)三段出口、四段入口、五段出口、六段入口設(shè)置總管聯(lián)通,正常生產(chǎn)時(shí)原料氣壓縮機(jī)九開一備。半水煤氣經(jīng)原料氣壓縮機(jī)一段、二段、三段加壓至2.0 MPa后依次送往變換、脫碳、精脫硫系統(tǒng),精脫硫后的凈化氣中總硫<0.1 mg/m3,凈化氣經(jīng)原料氣壓縮機(jī)四段、五段加壓至12.5 MPa后送往雙甲系統(tǒng)精制,精制氣經(jīng)六段加壓至24.5 MPa后送往氨合成系統(tǒng)。
近年來,為提高原料氣壓縮機(jī)單機(jī)效率,原料氣壓縮機(jī)一段入口增設(shè)了溴化鋰?yán)鋮s器,并對(duì)二期合成氨裝置5臺(tái)原料氣壓縮機(jī)1~6段氣缸進(jìn)行了擴(kuò)缸改造:一段入口增設(shè)溴化鋰水冷器后,來自半脫系統(tǒng)的半水煤氣溫度大致由30 ℃降至10 ℃,據(jù)理想氣體狀態(tài)方程計(jì)算,單臺(tái)(半水煤氣)打氣量增加22 m3/min(標(biāo)態(tài),下同);二期合成氨裝置原料氣壓縮機(jī)擴(kuò)缸及活門改造后,單臺(tái)(半水煤氣)打氣量再增加46 m3/min;同等總氨日產(chǎn)量下,可停運(yùn)1臺(tái)原料氣壓縮機(jī),噸氨電耗降低約73 kW·h。
原料氣壓縮機(jī)一段入口增設(shè)溴化鋰?yán)鋮s器、二期合成氨裝置原料氣壓縮機(jī)氣缸擴(kuò)缸改造于2021年年底完成,2022年系統(tǒng)重啟后,由于原料氣壓縮機(jī)一段進(jìn)口半水煤氣溫度下降,盡管打氣量大大增加,一段加壓后半水煤氣溫度與技改前相比并無明顯變化(穩(wěn)定在110~120 ℃),一段段間水冷器工藝氣側(cè)壓差也長(zhǎng)期穩(wěn)定,但二段和三段水冷器進(jìn)/出口半水煤氣溫度全部上漲(見表1,數(shù)據(jù)為2022年4月1#、2#、3#原料氣壓縮機(jī)月度運(yùn)行均值;工藝上要求重點(diǎn)管控段間水冷器后半水煤氣溫度,一段/二段/三段段間水冷器后半水煤氣溫度均要求在40 ℃以下),運(yùn)行2~3月后二段和三段水冷器氣相阻力由正常值20~30 kPa增至65 kPa。為降低段間水冷器阻力和段間水冷器進(jìn)/出口氣溫度,在原料氣壓縮機(jī)運(yùn)行期間對(duì)段間水冷器循環(huán)水側(cè)進(jìn)行反洗,反洗后半水煤氣溫度降低5~10 ℃,但1~2 h后半水煤氣溫度出現(xiàn)反彈,段間水冷器阻力在反洗前后則無明顯變化??傊?,原料氣壓縮機(jī)擴(kuò)能技改后,二段和三段水冷器氣相側(cè)阻力增加,當(dāng)阻力增至65 kPa后,需擇機(jī)組織機(jī)組停車檢修,即原料氣壓縮機(jī)低壓段段間水冷器阻力高成為系統(tǒng)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的最大制約因素。
表1 原料氣壓縮機(jī)低壓段半水煤氣水冷效果 ℃
2022年4月因環(huán)保原因錯(cuò)峰停車期間,對(duì)二期合成氨裝置全部原料氣壓縮機(jī)一段、二段、三段水冷器進(jìn)行抽芯檢查,發(fā)現(xiàn)各壓縮機(jī)二段、三段水冷器內(nèi)均存在堵塞現(xiàn)象(堵塞物為黃色晶體),三段水冷器堵塞程度比二段水冷器嚴(yán)重,一段水冷器未發(fā)生堵塞,抽芯檢查情況與日常壓差監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)一致。對(duì)段間水冷器堵塞物進(jìn)行取樣分析,堵塞物的物理外觀與化學(xué)分析結(jié)果均符合單質(zhì)硫的特征,確認(rèn)堵塞物為單質(zhì)硫。
原料氣壓縮機(jī)煤氣進(jìn)出口位于段間冷卻器同側(cè),半水煤氣在段間水冷器內(nèi)走管程,氣體采用隔板折流(管程頂端設(shè)置隔板),可有效延長(zhǎng)煤氣在管程內(nèi)的停留時(shí)間、保證氣流在列管內(nèi)均勻分布。原料氣壓縮機(jī)三段水冷器抽芯檢查發(fā)現(xiàn),其氣相進(jìn)口段不存在堵塞現(xiàn)象——該段溫度與進(jìn)氣溫度接近,超過硫蒸氣的凝結(jié)溫度(118 ℃);在段間水冷器內(nèi),隨著氣體溫度的逐步降低,硫蒸氣會(huì)逐步冷凝并附著在列管內(nèi)壁,最終導(dǎo)致列管堵塞;同時(shí),半水煤氣中攜帶的硫磺進(jìn)入段間水冷器后的分離器與煤氣管線內(nèi),導(dǎo)致分離器導(dǎo)淋和三段出氣總管堵塞;而且,段間水冷器內(nèi)帶出物造成壓縮機(jī)活門故障增加,壓縮機(jī)運(yùn)行周期縮短。
據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng)技改前后設(shè)備與工藝條件的變化情況,從半水煤氣源頭(間冷改造)與原料氣壓縮機(jī)擴(kuò)能改造等方面對(duì)硫磺生成機(jī)理進(jìn)行分析。
2.2.1 半水煤氣源頭方面
2021年山西晉豐對(duì)半水煤氣冷卻系統(tǒng)進(jìn)行間冷改造,在半水煤氣冷卻系統(tǒng)前增設(shè)布袋除塵器,煤氣冷卻由直接水洗冷卻改為間接冷卻,有效解決了煤氣帶出物較多與VOCs溢散等問題,具有良好的環(huán)保效益。本項(xiàng)改造完成后,布袋除塵器與間冷系統(tǒng)運(yùn)行狀況良好,半水煤氣帶出物較之前明顯減少,靜電除焦器與半脫羅茨鼓風(fēng)機(jī)內(nèi)基本上無焦油、煤粉等,除氫氰酸含量上漲外,半水煤氣其他成分相較于技改前并無變化。
受間冷系統(tǒng)內(nèi)冷卻水密閉循環(huán)的影響,半水煤氣中游離態(tài)氫氰酸量增加,氫氰酸被帶至半脫系統(tǒng)后,在脫硫堿液(pH=8~9)中迅速與Na2CO3反應(yīng)生成硫氰酸鈉——間冷系統(tǒng)投運(yùn)后脫硫溶液中硫氰酸鹽含量由50 mg/L漲至300~430 mg/L,但硫氰酸鈉極易溶于水,脫硫后半水煤氣不會(huì)將氫氰酸帶入后系統(tǒng)。簡(jiǎn)言之,可排除半水煤氣氣源變化及間冷改造致原料氣壓縮機(jī)低壓段段間水冷器硫磺生成而致堵塞的可能。
2.2.2 原料氣壓縮機(jī)工況變化
原料氣壓縮機(jī)一段入口增設(shè)溴化鋰水冷器及氣缸進(jìn)行擴(kuò)缸改造后,一段入口氣溫度降至8~12 ℃,為整個(gè)半水煤氣壓縮流程中溫度最低點(diǎn),一段出口氣溫度110~120 ℃,一段水冷器未出現(xiàn)硫磺堵塞現(xiàn)象。原料氣壓縮機(jī)一段工況發(fā)生變化后,因二段和三段水冷器未進(jìn)行擴(kuò)容改造,其換熱能力不足,段間水冷器后煤氣溫度逐步上升:二段水冷器入口氣溫度由120 ℃漲至140~150 ℃、出口氣溫度由30~40 ℃漲至50~60 ℃,三段水冷器入口氣溫度由120~130 ℃漲至150~160 ℃、出口氣溫度由30~40 ℃漲至60~70 ℃,總體上二段和三段出口煤氣溫度較改造前平均上漲20~30 ℃,導(dǎo)致水冷后二段、三段出口煤氣溫度分別超標(biāo)約20 ℃、30 ℃(煤氣溫度指標(biāo)為40 ℃以下)??傊懦胨簹鈿庠捶矫?造氣間冷改造)的影響后,半水煤氣加壓后溫度變化成為“唯一”變量。
2.2.3 原料氣壓縮機(jī)內(nèi)氣體組成與反應(yīng)環(huán)境
據(jù)半水煤氣成分分析數(shù)據(jù),半水煤氣中存在還原性的H2與CO,(H2+CO)占比約70%,O2含量約0.5%[典型的半水煤氣成分為O222.32 mol/m3、H2S 500~800 mg/m3(約0.024 mmol/m3)],O2為過量狀態(tài)。原料氣壓縮機(jī)氣缸內(nèi)符合還原環(huán)境條件,半水煤氣中過量的O2不具備與H2S反應(yīng)生成SO2的條件,但存在發(fā)生超級(jí)克勞斯反應(yīng)的條件。
2.2.4 半水煤氣加壓后單質(zhì)硫的生成
據(jù)催化劑的定義,其本質(zhì)是降低反應(yīng)所需的活化能,催化反應(yīng)在符合物質(zhì)組成與反應(yīng)條件的情況下均會(huì)緩慢發(fā)生,例如,合成氨生產(chǎn)過程中,氣化爐內(nèi)少許氨合成反應(yīng)、變換爐內(nèi)少許甲醇化反應(yīng)均會(huì)在無催化劑條件下緩慢發(fā)生。據(jù)化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)原理,隨著反應(yīng)體系溫度與壓力的上升,分子攜帶的能量與碰撞的幾率增加,化學(xué)反應(yīng)所需能量梯度減少。
半水煤氣經(jīng)壓縮機(jī)加壓后,其溫度逐漸接近超級(jí)克勞斯反應(yīng)溫度,隨著氣體溫度與壓力的上升,半水煤氣中H2S直接氧化的反應(yīng)速率增大,在壓縮機(jī)氣缸與段間水冷器內(nèi)生成單質(zhì)硫,由于壓縮機(jī)進(jìn)口與段間水冷器進(jìn)口煤氣溫度較高,生成的硫磺以氣體形式(硫蒸氣)存在于半水煤氣中,而在段間水冷器內(nèi),熱交換使得半水煤氣溫度逐漸降至硫蒸氣凝固點(diǎn)(118 ℃)以下,硫蒸汽凝固形成硫磺附著在水冷器列管內(nèi)壁。
2.2.5 H2S直接氧化催化反應(yīng)
在超級(jí)克勞斯催化劑的發(fā)展歷程中,阿塞拜疆石化研究所開發(fā)的Hi2activity高活性超級(jí)克勞斯催化劑主要活性成分為多種鐵的氧化物,表明鐵的氧化物對(duì)超級(jí)克勞斯反應(yīng)具備一定的催化作用。原料氣壓縮機(jī)氣缸與段間水冷器均為鐵質(zhì)材料制作,在原料氣壓縮機(jī)三段出口總管堵塞物的取樣分析中,除單質(zhì)硫外,還發(fā)現(xiàn)有少量鐵的混合氧化物,鐵氧化物的存在會(huì)在一定程度上促進(jìn)H2S直接氧化反應(yīng)的發(fā)生。
2.2.6 結(jié) 論
結(jié)合原料氣壓縮機(jī)二段和三段水冷器溫度、壓力、堵塞物情況等進(jìn)行綜合分析,可以推斷段間水冷器列管堵塞的原因?yàn)榘胨簹庵械腍2S在富氧、高溫、高壓環(huán)境中發(fā)生直接氧化反應(yīng)生成了單質(zhì)硫(硫蒸氣),半水煤氣中的硫蒸氣在水冷器中溫度降至118 ℃后逐步凝結(jié)并附著在水冷器列管內(nèi)。此判斷與現(xiàn)場(chǎng)段間水冷器的實(shí)際堵塞情況也是吻合的。
據(jù)H2S直接氧化反應(yīng)機(jī)理,抑制H2S在富氧環(huán)境下的反應(yīng)條件,即降低反應(yīng)物濃度與活化能是減少原料氣壓縮機(jī)低壓段單質(zhì)硫生成的根本途徑,具體措施分析如下。
(1)在H2S直接氧化反應(yīng)中,反應(yīng)物為O2與H2S。當(dāng)前各種煤氣化工藝中,受工藝條件與氣化效率的影響,工藝氣中均含有0.2%~0.5%的O2,而半水煤氣中O2的脫除難度較大,降低半水煤氣中的O2含量不具備經(jīng)濟(jì)性與可行性。此外,低溫耐硫變換催化劑是當(dāng)前主流的催化劑,其活性成分為硫化鈷與硫化鉬,為保證變換催化劑的活性、防止出現(xiàn)反硫化,半水煤氣中需維持一定的H2S含量。簡(jiǎn)言之,想通過降低反應(yīng)物濃度抑制H2S直接氧化反應(yīng)不具備可行性。
(2)化工裝置中,提高壓縮機(jī)運(yùn)行效率、降低用電成本與設(shè)備投資是提高生產(chǎn)效益的重要手段。實(shí)際生產(chǎn)中,需保證原料氣壓縮機(jī)各段運(yùn)行壓力,即想通過降低反應(yīng)壓力抑制H2S直接氧化反應(yīng)也不具備可行性。
據(jù)原料氣壓縮機(jī)低壓段氣體加壓及冷卻流程,如果能增強(qiáng)各段段間水冷器的換熱能力,可以降低各段段間水冷器中半水煤氣的溫度,繼而達(dá)到降低H2S直接氧化反應(yīng)活化能、抑制單質(zhì)硫生成的目的。據(jù)山西晉豐原料氣壓縮機(jī)的特點(diǎn),需對(duì)二段和三段水冷器進(jìn)行擴(kuò)容改造。
2022年4月由于環(huán)保原因系統(tǒng)錯(cuò)峰減量生產(chǎn)期間,山西晉豐對(duì)單臺(tái)原料氣壓縮機(jī)低壓段水冷器進(jìn)行驗(yàn)證性擴(kuò)容技改,二段水冷器換熱面積由210 m2增至300 m2(換熱面積增加42.9%),三段水冷器換熱面積由155 m2增至220 m2(換熱面積增加41.9%)。技改后,近1 a的運(yùn)行情況顯示,增壓后二段、三段水冷器入口半水煤氣溫度由140~160 ℃降至120~130 ℃,原料氣壓縮機(jī)低壓段段間水冷器后煤氣溫度平均下降15~20 ℃,段間水冷器內(nèi)再未出現(xiàn)過硫磺堵塞現(xiàn)象,二段和三段水冷器氣相阻力降至30 kPa以下。
綜上所述,山西晉豐在原料氣壓縮機(jī)一段入口增設(shè)溴化鋰水冷器及氣缸擴(kuò)缸改造后,原料氣壓縮機(jī)打氣量大幅增加,可停運(yùn)1臺(tái)原料氣壓縮機(jī),大幅降低噸氨電耗,但造成原料氣壓縮機(jī)二段和三段水冷器進(jìn)/出口半水煤氣溫度大幅上漲,半水煤氣中的H2S在富氧、高溫、高壓環(huán)境中發(fā)生直接氧化反應(yīng)生成了單質(zhì)硫(硫蒸氣),硫蒸氣在段間水冷器內(nèi)降溫后逐步凝結(jié)附著在列管內(nèi),導(dǎo)致列管堵塞及系統(tǒng)阻力大幅升高;后通過技改適當(dāng)增大二段和三段水冷器換熱面積后,增壓后二段和三段水冷器入口半水煤氣溫度大幅降低,段間水冷器內(nèi)再未出現(xiàn)過硫磺堵塞問題。因此,原料氣壓縮機(jī)擴(kuò)能技改時(shí),須對(duì)段間水冷器同步擴(kuò)容改造,避免或減少單質(zhì)硫的生成,以保證原料氣壓縮機(jī)的安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行。