楊東方
(潞安礦業(yè)集團〈有限〉責任公司古城煤礦,山西長治 046100)
潞安化工集團某煤礦C3-5特厚煤為主采區(qū),經色譜吸氧鑒定,發(fā)現煤的平均吸氧量為0.6cm3/g,自然發(fā)火傾向為II 級,最短點火時間為83d,因特厚煤以綜合綜放式為主,采場空間大,易發(fā)生采空區(qū)漏風,頂煤回收率低。由于采空區(qū)存在大量剩余煤炭,給礦井生產帶來了極大的困難,尤其是在終采階段。以潞安化工集團某礦8117 綜放區(qū)為實例,介紹了在末采期實施的綜合防火設計與運用。
潞安化工集團公司8117 工作面開采長度為1064m,坡長281m,煤層厚度為13.8m,采高3.8m。采用一次全厚的低位放頂法,采出率為1∶2.63。采煤層為石炭系C3-5,煤種為1/3焦煤,深度434~479m。工作面采用三巷布局,即:進風巷、回風巷、頂板高抽巷,“U+I”通風布局,如圖1所示。
圖1 8117工作面布置示意
根據煤層中氧含量的大小,將其劃分“三帶”:不燃燒區(qū)含氧量18%以上,燃燒區(qū)含氧量5%~18%,窒息區(qū)含氧量為5%以下,根據現場測量結果,可以得到工作面煤層自燃的“三帶”的區(qū)域,見表1。
表1 采空區(qū)自燃“三帶”范圍
該工程的末開采期共分三個階段,計劃工期29d,即:從距停采線17m的工作面上鋪上吊網鋼索,到距停采線9.6m 的末端,預計工期4d;第二個階段是從頂板支護到機道維修完畢,施工場地已具備撤離的條件,預計工期10d;第三個階段是從設備準備撤離到撤離工作面的所有支撐,完成了對工作面的封閉,預計工期15d,以保證8117 工作面的末開采安全;需要對消防安全進行全面的規(guī)劃和仔細的研究,并制訂防火方案[1]。
在工作面進入非放煤期30m處,應加強采煤作業(yè),保證放煤的精放細放,并盡量減小在該區(qū)域內坍塌的殘余煤塊;確保煤層與后部采空區(qū)之間有一條煤層隔離帶。采用MgCI2 阻燃劑噴霧裝置,在采空區(qū)進行不間斷噴淋、阻化,采用氯化鎂與水的比例為1∶4,濃度為20%,每日噴水量不少于250kg,保證在工作面后方暴露的煤層全部噴灑。在日檢時,在首、尾、后采空區(qū)集中使用大約215kg的阻化劑,形成一條大約20m長的阻化帶,阻擋采空區(qū)氧化區(qū)的浮煤。當支架停止前進后,對工作面的兩端和后方暴露的煤體,要及時應用阻化劑進行全面的噴灑。MgCI2 阻化劑防火方案具有工藝簡單、投資少、阻化劑來源廣泛、阻化率高等優(yōu)勢。由于成本低,為了節(jié)約礦山的水資源和降低環(huán)境污染,所以使用MgCI2型阻燃劑進行滅火較為合適。
為了減少采空區(qū)的漏氣,將采場推進到非放煤層(與停采線間距17m),在工作面的兩個末端分別設置一堵粉煤灰,然后用5m一次封閉,直至停采線處,一共設置了5個擋板。在建筑施工時,要采取下寬上細的措施,以避免施工中出現的坍塌,采用紅磚砌筑,如表2所示。對上、下端頭封堵墻、支架停止推移時,后溜煤層的暴露部位噴上瑞克物料,必須進行嚴格的噴涂,以避免漏氣。
表2 末采期間粉煤灰封堵墻構筑
在進風巷選擇適當的部位設置低溫氮氣注入裝置,對進風巷內的氮氣注入管線進行改造,對采空區(qū)進行不間斷的氮氣注入;在回風巷采用3條預埋式管線進行多點注氮,其氮氣總量達到500m3/h以上。在鋪網施工后,高抽巷抽采裝置停止運行,對高抽巷進行氮氣注入,保證氮氣質量不少于200m3/h,并根據高抽巷的氣體濃度,進行氮氣注入,使巷內氣體濃度控制在2%以內。
注氮管路預埋方案:采到距停采線120m時,開始采出工作面的停采后進和回風巷注氮管線的設計,如表3所示。保證開采到停采線,進風巷氮氣管道的出口位置在采空區(qū)內20m、30m、50m、80m 和120m 的地方,回風巷的氮氣管道在采空區(qū)內30m、50m、80m的地方,該系統(tǒng)不僅可以滿足工作面在開采過程中的正常注氮需求,而且還能保證采空區(qū)氧化帶在工作面停止開采后的有效惰化。
表3 采空區(qū)預埋注漿管路要求
由于鄰近工作面在以前的停采過程中,曾經出現過支架頂部和后面的煤層自燃,為了提高防火安全系數,采取增加措施孔的方法,防止火災的發(fā)生。也就是說,在支架停止移動后,采用ZLJ-700 鉆機,在機道頂部的頂板向后,分別安裝1個用于測溫、注氮、注阻化劑或注水的鉆孔。第一個井眼在5 號和6 號井架之間進行,總共16 個井眼。該鉆孔孔徑?73mm,斜角43°,長14m,水泥封孔長度0.5m。鉆孔位于機道頂部板架之間,鉆機位于前刮板輸送機的中軸線,鉆孔后的井高1.2m,最終鉆孔的位置是在支架的切頂線后5m,所有的鉆孔高度都達到了煤層的頂板。鉆完后,不要再抽出中空鉆柱,由瓦斯員輪流輪流對鉆桿中的CO、O2進行檢查,測量T值等參數,觀察煤層的自燃情況,如有高溫、CO 等自燃征兆,應及時采取注氮、注水等方法,對異常部位采取注氮、注水等措施。措施孔施工示意見圖2。
圖2 措施孔施工示意
2.4.1 低流量注氮系統(tǒng)
進風巷安全出口的噴氮管在采空區(qū)120m 處斷開,并與沿工作面煤壁鋪設的108mm 注氮管相對接,沿煤壁間隔20m插入一根異徑三通(108mm變42mm),?42mm膠管一端與變徑三通相連接,一端與外漏鉆桿接頭相接,形成了一套低壓注氮系統(tǒng)。還可以在注水系統(tǒng)中使用橡膠軟管,工作面傾斜長度281m,可插入14根三通,1根四通,所有16孔對接。各措施孔的氮氣注入量為100m3/h,注入的氮氣可以將空氣從煤層裂縫中擠出來。
2.4.2 注水系統(tǒng)
沿工作面煤壁再鋪設1 根108mm 的鋼絲纏繞鋼管,沿煤壁間隔20m 處插1 根異徑三通(108mm 變42mm),如果需要注水,可將橡膠管與注水變徑三通對接。注水泵采用工作面上的乳化液泵,以變直徑的方式將乳化液泵與108mm的煤壁注水管連接起來。根據同類型工作面的施工經驗,將各大注水孔的注水流量分成15m3/h,每孔注水量為1m3/h,并對井內注水情況進行單獨調整,對漏水嚴重的井,減少注水量,注氣壓力不得大于8MPa。
在8117 工作面采用采空區(qū)預采樣束,并與氣相色譜法聯用,監(jiān)測和分析了采空區(qū)的瓦斯成分。這次重點分析了氧化區(qū)的瓦斯?jié)舛?,特別是在進回風巷向采空區(qū)布束管,進風巷3個束管,回風巷3個束管。采用2″厚的鋼管作為保護套管,并在采空帶內部50m、30m、20m處進行采樣,對已進入監(jiān)測區(qū)域的采空區(qū)實施連續(xù)監(jiān)測。從工作面上的停采起,每天都要用束管對8117 工作面的瓦斯進行采樣,并派救護人員對工作面的瓦斯進行采樣,一旦有異常,立即采取相應的措施。見表4。
表4 8117工作面末采階段束管埋設及人工檢查取樣位置和要求
根據上述的綜合防治措施,本煤礦8117 工作面的最終開采時間為30d,在最終開采階段,采區(qū)內CO的最高濃度為9×10-6,最低為5×10-6,平均濃度為7×10-6,沒有發(fā)現其它具有自燃的典型氣體如C2H4、C2H2。結合本盤區(qū)16個采煤工作面終采過程中的瓦斯?jié)舛葰v史數據(最大值70×10-6,最小值13×10-6,平均值為23×10-6)進行了對比分析,結果表明,最大濃度降低61×10-6、最小濃度降低8×10-6、平均濃度下降16×10-6,防治措施在技術上取得了較好的效果,為采區(qū)末采時的安全生產提供了有力保障。
(1)在超厚煤層綜放工作面末采時,采用一體化的防火防救方案,能較好地預防工作面發(fā)生自燃、著火危險,消除隱患,遏制火災事故,有效地保證了8117 綜放工作面的收尾工作的順利進行。
(2)該系統(tǒng)的總體設計思想是:以煤的自燃三個基本因素為切入點,對煤的自然點火進行控制,減少采空區(qū)殘余煤,減少采空區(qū)漏風和低溫注氮氣采空區(qū),以達到控制煤的自燃的目的。
(3)此次的綜合消防設計中,增設了施工控制孔洞,提高了消防安全性能。采取的措施孔可應用于煤礦深層測溫、低溫低流量注氮、注阻化劑或注水井等,為系統(tǒng)的消防安全提供了有力的支持。