張新,廖銳
(江西省檢驗(yàn)檢測認(rèn)證總院特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測研究院新余檢測分院,江西 新余 338000)
某市某公司一臺型號SZL-6-1.25-S 鍋爐配套余熱回收器在運(yùn)行中發(fā)生爆炸事故。發(fā)生事故的設(shè)備和事故的原因具有一定特殊性,現(xiàn)簡要介紹并分析如下。
發(fā)生事故的公司(以下稱:使用單位)計(jì)劃在一新建鍋爐房內(nèi)安裝兩臺鍋爐,一臺型號為SZL-6-1.25-S鍋爐及配套即事故余熱回收器(以下簡稱1#鍋爐、1#余熱回收器),由某安裝公司A 安裝;另一臺型號為DZL4-1.25-BMF 鍋爐及配套余熱回收器(以下簡稱 2#鍋爐、2#余熱回收器),由另一安裝公司B 安裝。
1#鍋爐2017 年5 月制造,為使用單位于2021 年9月從外地遷入的二手鍋爐,出廠資料、遷移手續(xù)齊全。1#余熱回收器為鍋爐制造廠制造,1#鍋爐“產(chǎn)品合格證”上注明該余熱回收器為常壓。其水循環(huán)路徑為:敞開式軟水箱→循環(huán)水泵→余熱回收器→敞開式軟水箱(見圖1),并不參與鍋爐汽水循環(huán)。
圖1 鍋爐房平面圖和1#余熱回收器水循環(huán)示意圖
1#鍋爐在完成72h烘煮爐、48h試運(yùn)行和能效測試后,安裝公司A 就基本撤離。但因水樣化驗(yàn)結(jié)果不符合要求,至事故發(fā)生時,鍋爐尚未取得安裝監(jiān)檢合格報告,期間卻一直在運(yùn)行。
2#鍋爐為使用單位內(nèi)部移裝的鍋爐,出廠資料、移裝手續(xù)齊全。2#余熱回收器情況與1#余熱回收器相仿,也為不參與鍋爐汽水循環(huán)的常壓設(shè)備。事故發(fā)生時,2#鍋爐和2#余熱回收器正在安裝過程中。
事故當(dāng)日9 時30 分許,安裝公司B 正安裝2#余熱回收器循環(huán)水泵進(jìn)水管,按使用單位司爐人員要求,進(jìn)行1#、2#余熱回收器的進(jìn)水管并管連通焊接作業(yè)(圖2中AB 段)。為此司爐人員關(guān)閉1#余熱回收器循環(huán)水泵(圖2 中XHB1)和軟水箱。
圖2 1#、2#余熱回收器水循環(huán)管線圖
底部出水閥門(圖2 中FM1),此時,1#鍋爐正在運(yùn)行中。約10 點(diǎn)30 分焊接完成,安裝公司作業(yè)人員打開軟水箱底部閥門FM1 通水試漏,并通知司爐人員已完成焊接。
此前,安裝公司A 在安裝1#鍋爐時,應(yīng)使用單位要求已安裝預(yù)埋2#余熱回收器回水管EF 并與1#余熱回收器回水管GECD 連接好(見圖2)。事故當(dāng)日14 時左右,安裝公司B 作業(yè)人員將 2#余熱回收器回水管EF 露出地面的部分及閥門FM2 切除,準(zhǔn)備進(jìn)一步施工,但因進(jìn)度沒協(xié)調(diào)好又重新焊接堵頭堵上。當(dāng)回水管被切斷時,僅有少量的水、汽從管中流出。
至17 點(diǎn)08 分左右,司爐人員發(fā)現(xiàn)1#余熱回收器循環(huán)水泵未打開,便在操作臺開啟了循環(huán)水泵,1#余熱回收器隨之發(fā)生爆炸。
爆炸使1#余熱回收器完全報廢,筒體被炸成若干碎片飛出,換熱管、管板嚴(yán)重變形。筒體碎片的斷口無拉伸減薄現(xiàn)象,斷口平齊,大部分呈金屬光澤,具有脆性破裂(瞬間升壓所致)的特征(見圖3)。1#、2#鍋爐和2#余熱回收器程度不同損傷。
圖3 斷口脆性破裂特征
鋼結(jié)構(gòu)鍋爐房鋼架無明顯損壞、變形,但房頂和前、后墻彩鋼板及玻璃窗損壞較嚴(yán)重。
很明顯,這是一起因缺水而引起的爆炸事故。9 時30 分,關(guān)閉1#余熱回收器循環(huán)水泵XHB1 和軟水箱底部進(jìn)水閥門FM1,10 點(diǎn)30 分打開進(jìn)水閥FM1 試漏時,循環(huán)水泵XHB1 并沒有同時開啟,而鍋爐處于運(yùn)行狀態(tài),造成1#余熱回收器長時間干燒。
由設(shè)計(jì)文件得知,1#余熱回收器的鋼材重量約2000kg,鋼材最大蓄熱值約147200kJ,最大存水量約1350L。經(jīng)熱力計(jì)算可知,1#余熱回收器可相當(dāng)于蒸發(fā)量為0.24t/h 的常壓余熱鍋爐,存水全部蒸干約需5.6小時。從9 時30 分左右連管作業(yè)開始至14 時左右,2#余熱回收器回水管及閥門FM2 被切斷時,僅有少量的水、汽從管中流出,證明此時1#余熱回收器循環(huán)水泵未啟動,已經(jīng)處于缺水狀態(tài)。從9 時30 分左右至事故發(fā)生17 點(diǎn)08 分約有7.5h,足以蒸干1#余熱回收器內(nèi)全部存水,使1#余熱回收器處于干燒狀態(tài),鋼材蓄熱值達(dá)到上限。此時如瞬間進(jìn)水,水迅速汽化產(chǎn)生的壓力足以致使1#余熱回收器發(fā)生爆炸。
當(dāng)司爐人員發(fā)現(xiàn)循環(huán)水泵未開啟后,未采取立即停止1#鍋爐運(yùn)行、等待余熱回收器冷卻的正確操作,而是違規(guī)打開循環(huán)水泵向余熱回收器內(nèi)進(jìn)水,水瞬間汽化引起爆炸。
除以上技術(shù)原因外,管理上更進(jìn)一步的原因還有:
(1)司爐人員職業(yè)素質(zhì)低,缺乏基本的安全操作知識和風(fēng)險辨識能力。
(2)使用單位法律意識淡薄,在當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門下發(fā)立即停止使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格特種設(shè)備執(zhí)法文書的情況下,仍違規(guī)使用1#鍋爐。
(3)使用單位安全意識淡薄、安全教育培訓(xùn)不到位。未制定鍋爐安全操作規(guī)程,未對司爐人員開展安全操作規(guī)程、事故防范和應(yīng)急處置等方面的教育和培訓(xùn)。在對1#、2#余熱回收器并管施工作業(yè)時,為了不影響生產(chǎn),也未停止1#鍋爐運(yùn)行。
(4)事故發(fā)生后,經(jīng)與設(shè)計(jì)圖紙比對,發(fā)現(xiàn)1#余熱回收器進(jìn)水孔、回水孔、排氣口的大小、位置與原設(shè)計(jì)圖紙改動較大。其中排氣口設(shè)計(jì)尺寸為400mm×200mm,但實(shí)物已被改為DN50 的排氣管,排放能力大大降低。安裝公司A 在安裝時,未及時發(fā)現(xiàn)該問題。
(5)安裝公司A 未按照《市場監(jiān)管總局關(guān)于鍋爐安裝環(huán)節(jié)風(fēng)險警示的通告》﹝2018 年第41 號﹞要求,在鍋爐安裝完畢,通過相關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)收正式交付使用之前,采取有效的防護(hù)和隔離措施,確保鍋爐系統(tǒng)無法點(diǎn)火或升壓。
(6)安裝公司B 作業(yè)人員安全意識不強(qiáng),風(fēng)險預(yù)判能力差,在進(jìn)行兩臺余熱回收器進(jìn)水管并管作業(yè)時,未按安全規(guī)定要求使用單位停止1#鍋爐運(yùn)行,并管作業(yè)完成后未與使用單位司爐人員做好后續(xù)相關(guān)安全確認(rèn)、交接工作。
(7)兩家安裝公司均存在質(zhì)量體系運(yùn)行失控情況,隨意超出《施工方案》范圍進(jìn)行施工。安裝公司A 超出《施工方案》范圍,按照使用單位意見預(yù)埋安裝2#余熱回收器回水管EF;安裝公司B 超出《施工方案》范圍,僅憑使用單位相關(guān)人員口頭要求,便擅自進(jìn)行1#、2#余熱回收器進(jìn)水管的并管作業(yè)。同時,兩家公司還存在重要崗位人員不在現(xiàn)場、履職不到位等問題。
(1)牢固樹立法律法規(guī)意識,切實(shí)做到“知法、懂法、守法”是特種設(shè)備安全的根本。國家特種設(shè)備安全法律法規(guī)體系和安全技術(shù)規(guī)范已十分健全,但不少使用單位和生產(chǎn)單位法律意識和法律知識卻十分淡薄和缺乏,“知法、懂法、守法”還任重道遠(yuǎn)。本事故案例中,使用單位在收悉監(jiān)管部門執(zhí)法文書的情況下,仍違規(guī)使用鍋爐;安裝單位不執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,放任使用單位違規(guī)使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格的鍋爐,都是典型的法律意識淡薄的表現(xiàn)。
(2)切實(shí)落實(shí)使用單位使用安全主體責(zé)任和生產(chǎn)單位質(zhì)量安全主體責(zé)任,是防范事故的關(guān)鍵。在本事故案例中,鍋爐使用單位和安裝單位或者沒有建立安全責(zé)任體系或者安全責(zé)任落實(shí)不到位,普遍存在安全意識差,安全管理不規(guī)范,安全教育培訓(xùn)缺失,風(fēng)險防范意識和能力不足等問題。
(3)建立健全安全管理規(guī)章制度(或質(zhì)量管理體系)并嚴(yán)格執(zhí)行(或規(guī)范運(yùn)行)是保證特種設(shè)備安全的重要手段。本事故案例中,使用單位安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、人員安全培訓(xùn)、隱患排查治理等等全都缺失,已埋下了事故的禍根。而安裝單位質(zhì)量體系運(yùn)行不規(guī)范,責(zé)任人員不在崗,施工人員隨意更改施工內(nèi)容,在不符合安全規(guī)定的情況下施工,不認(rèn)真進(jìn)行安全確認(rèn)和交接工作等,同樣是導(dǎo)致事故發(fā)生的重要因素。
(4)應(yīng)高度重視與特種設(shè)備配套使用的常規(guī)設(shè)備的管理(如本案例中與蒸汽鍋爐配套使用的常壓余熱回收器),這些常規(guī)設(shè)備的安全與特種設(shè)備的安全關(guān)聯(lián)度很高,其不安全行為極可能波及特種設(shè)備的安全,反之亦然。但由于這些常規(guī)設(shè)備不屬于特種設(shè)備,其安全管理沒有得到應(yīng)有的重視。本事故案例中,安裝單位未發(fā)現(xiàn)排氣孔改小的事實(shí)(或雖發(fā)現(xiàn)但未引起足夠重視),隨意變更余熱回收器相關(guān)施工內(nèi)容,存在安全措施執(zhí)行不到位等行為,特別是司爐人員發(fā)現(xiàn)缺水時毫無風(fēng)險意識違規(guī)操作,從而引發(fā)災(zāi)害性后果。
(5)規(guī)范鍋爐產(chǎn)品出廠變更行為。鍋爐是按設(shè)計(jì)文件制造的,而設(shè)計(jì)文件是經(jīng)鑒定評審合格的,鍋爐出廠時實(shí)物應(yīng)與設(shè)計(jì)文件保持完全一致,設(shè)計(jì)發(fā)生變更應(yīng)重新進(jìn)行鑒定評審,這些都是業(yè)內(nèi)常識。在本事故案例中,鍋爐出廠時原設(shè)計(jì)中的省煤器已被變更為余熱回收器,但除“產(chǎn)品合格證”和“裝箱清單”有所注明外,設(shè)計(jì)文件(如鍋爐總圖、汽水管線圖等)沒有進(jìn)行相應(yīng)變更。這種不規(guī)范行為的產(chǎn)生可能還是與余熱回收器是常壓設(shè)備有關(guān),應(yīng)引起高度重視,及時予以糾正。
余熱回收器雖然不是特種設(shè)備,但在特定的條件下仍然可能發(fā)生嚴(yán)重事故,產(chǎn)生重大危害后果。安全生產(chǎn)沒有捷徑,只有時刻把安全放在心上抓在手上,把安全規(guī)定落實(shí)落細(xì)到每項(xiàng)工作的各個環(huán)節(jié),“人人講安全,個個會應(yīng)急”,才能共同撐起安全生產(chǎn)的一片藍(lán)天。