許睿明,牟航宇,林明義
(福建華電永安發(fā)電有限公司,福建 永安 366000)
Y 發(fā)電有限公司前身為Y 火電廠,始建于1958 年,現(xiàn)為世界500 強,特大型中央企業(yè)HD 集團公司旗下的全資子公司。原有6 臺機組裝機總?cè)萘繛?50MW,已于2008 ~2010 年全部關(guān)停。近年來,在原址附近新建兩臺300MW“上大壓小”機組,項目建設(shè)2 臺300MW 循環(huán)流化床燃煤發(fā)電、供熱機組,采用當(dāng)今先進的爐內(nèi)脫硫CFB 清潔燃煤技術(shù)。其中7 號機組于2011 年投產(chǎn),8 號機組于2012 年投產(chǎn)。Y 公司于2015 年完成了超低排放升級改造,機組的煙塵排放均值已達到天然氣燃氣機組的排放標(biāo)準(zhǔn),成為福建省內(nèi)首家實現(xiàn)超低排放的燃煤“環(huán)保電廠”。
Y 公司2×300MW 循環(huán)流化床機組煙氣脫硫系統(tǒng),采用福建龍凈環(huán)保股份有限公司循環(huán)硫化床脫硫除塵一體化工藝,系統(tǒng)呈一爐一塔方式布置,每臺煙氣脫硫系統(tǒng)子系統(tǒng)分為煙氣系統(tǒng)、吸收塔系統(tǒng)、吸收塔底部排灰系統(tǒng)、吸收塔底部吹掃系統(tǒng)、布袋除塵器清灰系統(tǒng)、布袋除塵器灰斗氣動錘系統(tǒng)、消石灰制備及供應(yīng)系統(tǒng)、物料循環(huán)及流化系統(tǒng)、灰?guī)煜到y(tǒng)、脫硫灰外排系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)及電氣儀控系統(tǒng)等組成。
(1)空預(yù)器出口的煙氣經(jīng)電除塵器除塵后,從底部進入吸收塔,在吸收塔的進口段,高溫?zé)煔馀c加入的消石灰、循環(huán)脫硫灰充分預(yù)混合,進行初步的脫硫反應(yīng)。
(2)煙氣通過吸收塔下部的文丘里管進行加速,進入循環(huán)流化床床體;物料在循環(huán)流化床里,氣固兩相交互產(chǎn)生激烈的湍流,使床內(nèi)的Ca/S 比高達50 以上,充分達成脫硫效果。
(3)噴水裝置裝設(shè)在文丘里的出口擴管段,降低煙氣溫度(大于煙氣露點溫度15℃左右),溫度區(qū)間控制在70 ~80 ℃,從而使得SO2與Ca(OH)2的反應(yīng)轉(zhuǎn)化為可以瞬間完成的離子型反應(yīng),吸收劑、循環(huán)脫硫灰在文丘里段以上的塔內(nèi)進行第二步的充分反應(yīng),生成副產(chǎn)物CaSO3·1/2H2O,此外還有與SO3、HF和HCl 反應(yīng)生成相應(yīng)的副產(chǎn)物CaSO4·1/2H2O、CaF2、CaCl2·Ca(OH)2·2H2O 等。
(4)經(jīng)脫硫處理的含塵煙氣從吸收塔頂部側(cè)向排出,進入脫硫后布袋除塵器進行除塵。經(jīng)布袋除塵器捕集下來的脫硫灰,通過除塵器下方的脫硫灰斗,可通過返料斜槽輸送回吸收塔入口段繼續(xù)參加反應(yīng),如此往復(fù)循環(huán)。多余的脫硫灰可通過倉泵氣力輸送至脫硫灰?guī)臁?/p>
圖1 脫硫除塵系統(tǒng)示意圖
2021 年10 月,Y 發(fā)電公司8#機組檢修后啟動過程中,因布袋除塵器布袋使用壽命到期、布袋老化發(fā)生破漏,造成煙氣粉塵排放濃度逐步升高至70mg/m3左右,嚴(yán)重超過國家排放標(biāo)準(zhǔn)限值,缺陷消除需機組被迫停運檢修。由于正值保電保供熱的重要時期,福建省電力供應(yīng)緊張,且布袋除塵器所需要的檢修周期較長,8#機組不具備停運檢修的條件。經(jīng)運行人員組織研究論證,決定嘗試爐后循環(huán)流化床脫硫塔不建床的特殊運行方式。循環(huán)流化床脫硫塔退床運行后,爐后布袋煙氣中粉塵濃度下降,煙氣粉塵排放濃度明顯回落至國標(biāo)范圍,但是帶來了煙氣中二氧化硫、氮氧化物排放濃度控制難度大、波動量大,脫硫灰斗下灰不暢,脫硫塔內(nèi)壁板結(jié)、掉灰等一系列問題。2021 年10 月~2022 年3 月,前后三次爐后脫硫塔不建床的特殊運行方式中,運行攻關(guān)小組根據(jù)運行中存在的實際問題,不斷組織技術(shù)攻關(guān),優(yōu)化并固化了爐后脫硫塔空塔運行方式。實現(xiàn)了循環(huán)流化床脫硫塔退床特殊運行方式下,煙氣污染物達環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),取得良好的社會效益和經(jīng)濟效益。
Y 公司脫硫系統(tǒng)采取爐內(nèi)噴鈣脫硫加爐后循環(huán)流化床半干法脫硫相結(jié)合的脫硫方式。爐后脫硫塔無法建床運行工況下,因爐內(nèi)脫硫效率達不到國標(biāo)排放要求,爐后無法正常投脫硫物料,造成了二氧化硫排放指標(biāo)波動大,無法保證在環(huán)保排放限值內(nèi)運行;同時爐后脫硫灰斗、脫硫塔本體易發(fā)灰的板結(jié)、掉灰、返料不暢等一系列問題。通過運行經(jīng)驗積累與各種運行方式的探索,探索出以下空塔運行控制要點。
(1)盡可能燃用低硫煤,控制煤種硫分低于0.6%(經(jīng)過不斷探索優(yōu)化,已可滿足入爐煤硫分不高于0.85%控制),減少二氧化硫生成量。
(2)通過調(diào)整爐內(nèi)2 套石灰石系統(tǒng)出力,提高爐內(nèi)石灰石濃度,確保爐內(nèi)鈣硫比達2.0 以上,用高濃度的石灰石提高爐內(nèi)二氧化硫的脫除率。以爐膛出口二氧化硫濃度不大于300mg/m3為控制要求。
(3)鍋爐燃燒氧量控制不低于2.5%,以保證爐內(nèi)脫硫效果。
(4)當(dāng)出口二氧化硫濃度≥35mg/m3時,啟動消石灰給料機短時持續(xù)往塔內(nèi)給料,發(fā)揮輔助脫硫的作用。消石灰給料機運行過程中,嚴(yán)格控制高壓水槍噴水量,平均值控制值應(yīng)在15t/h 以下;一旦二氧化硫濃度有回落趨勢,立即減少高壓水槍噴水量,直至停運,嚴(yán)格確保爐后脫硫塔出口煙溫不低于100℃運行。防止脫硫塔內(nèi)因物料濃度不足,高壓水槍進水無法正常被物料攜帶,遺留在塔內(nèi)壁面,從而帶來循環(huán)灰的貼壁板結(jié),引發(fā)塔內(nèi)大量掉灰的現(xiàn)象。
(5)因脫硫塔內(nèi)流動的灰量較少,為防止脫硫塔噴水時噴水量過大未能充分汽化產(chǎn)生的濕灰引發(fā)灰斗積灰板結(jié)等問題,需要循環(huán)交替開啟爐后布袋除塵器各灰斗物料循環(huán)門,適當(dāng)建立爐后脫硫系統(tǒng)灰循環(huán),以煙塵指標(biāo)不超標(biāo)為依據(jù)盡可能開大循環(huán)灰量。爐后脫硫系統(tǒng)灰循環(huán)過程中,循環(huán)灰可以對脫硫塔壁起到?jīng)_刷作用,改善濕灰貼壁情況,其中未反應(yīng)完全的脫硫劑還可以起到輔助脫硫的作用。
(6)運行過程中,應(yīng)連續(xù)保持塔底排灰系統(tǒng)運行,每小時檢查1 次脫硫塔塔底掉灰情況。每2h 對灰斗觀察孔進行檢查,跟蹤灰斗內(nèi)灰黏結(jié)程度,同時,加強灰斗回料順暢情況的監(jiān)視。
(7)更換鍋爐出口脫硫塔入口二氧化硫監(jiān)測儀表,量程由0 ~3000mg/m3改為0 ~300mg/m3,確保脫硫塔入口二氧化硫濃度表計指示精確度,確保運行人員調(diào)控及時。
Y 公司脫硝手段主要為循環(huán)流化床鍋爐分級燃燒技術(shù)以及SNCR 脫硝系統(tǒng)2 個部分。因脫硫塔空塔運行,為保證脫硫效果,鍋爐需保持高氧量運行,而高氧運行對分級燃燒抑制氮氧化物原始生成量方面造成負面影響。為保障氮氧化物排放指標(biāo)合格,減少尿素使用量以降低硫酸氫氨對爐后系統(tǒng)的腐蝕,針對脫硫塔空塔運行方式需再進行調(diào)整。
(1)因機組設(shè)計煤種為超低揮發(fā)分無煙煤,但近年來燃煤市場的惡劣形式,使得公司大規(guī)模燃用褐煤、煙煤;針對脫硫塔空塔運行,需提交采購計劃,摻燒低揮發(fā)分煤種,從源頭減少氮氧化物生成量。
(2)根據(jù)煤質(zhì)變化及時調(diào)整一、二次風(fēng)配比及上下二次風(fēng)配比,在確保鍋爐床層流化正常的情況下,盡可能降低熱一次風(fēng)量(控制熱一次風(fēng)量不高于330km3/h);調(diào)整上下二次風(fēng)門開度,下二次風(fēng)總門開度不大于30%;強化監(jiān)督管理確保措施嚴(yán)格執(zhí)行。在爐膛密相區(qū)建立低氧燃燒的還原性氣氛,保證分級燃燒抑制氮氧化物原始生成量的效果。
(3)通過飛灰再循環(huán)系統(tǒng)的投退及爐膛床壓控制,將爐膛上部差壓由正常的1.5kPa 升至1.8 ~2.0kPa,加大爐膛內(nèi)循環(huán)灰量從而使床溫保持在850 ~900℃的較低水平范圍內(nèi),抑制氮氧化物原始生成量。上部差壓的增加意味著鍋爐循環(huán)灰量的增大,循環(huán)灰將更有效率地捕捉氨分子,也意味著SNCR系統(tǒng)有著更小的氨逃逸率,提高SNCR 系統(tǒng)的效率,減緩爐后設(shè)備腐蝕。
(4)爐后脫硫塔不建床的特殊運行方式必然造成尿素入爐量加大、氨逃逸升高。運行人員要加強熱一、二次風(fēng)溫及空預(yù)器煙溫變化趨勢監(jiān)視,將空預(yù)器處的乙炔脈沖吹灰工作由原來的每班2 次增加到每班3 次,預(yù)防空預(yù)器積灰堵塞。
爐后脫硫系統(tǒng)空塔運行時,電除塵器作為第一道除塵器攔截掉大部分的粉塵,布袋除塵器僅起到了攔截塔內(nèi)循環(huán)灰的作用。在布袋老化破損的情況下,要保證電除塵器正常運行,同時控制消石灰給料及灰斗物料循環(huán),避免布袋除塵器除塵負荷太高,導(dǎo)致煙塵超過環(huán)保排放限值。
(1)加強運行巡檢及監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)缺陷及時處理。
(2)關(guān)注電除塵器電場一、二次電壓電流及火花率變化情況,根據(jù)情況調(diào)整振打頻率,確保電除塵器高除塵效率運行。
(3)煙塵排放濃度超標(biāo)時,停止?fàn)t后脫硫系統(tǒng)灰斗物料再循環(huán),降低爐后脫硫系統(tǒng)內(nèi)物料濃度,從而降低布袋除塵負荷。
(4)布袋除塵器布袋差壓正常按不超1.3kPa 控制。但當(dāng)煙塵排放濃度超標(biāo)時,應(yīng)暫停布袋噴吹,避免噴吹期間粉塵波動造成煙塵排放濃度超標(biāo)。
2021 年10 月~2022 年3 月,因保電保供熱工作要求,Y 公司8#機組停役時間短、布袋除塵器不具備全面檢修條件,8#機組先后3 次使用爐后脫硫塔空塔運行操作法維持機組可靠運行,創(chuàng)造了良好的環(huán)保效益、社會效益及經(jīng)濟效益。
經(jīng)統(tǒng)計,8#機組3 次脫硫塔空塔運行特殊工況下,二氧化硫達標(biāo)排放率達99.3%、超凈排放率達94.0%;氮氧化物達標(biāo)排放率達99.9%、超凈排放率達97.6%,粉塵達標(biāo)排放率達100%,超凈排放率達93.1%。爐后脫硫塔空塔運行方式實現(xiàn)了除塵系統(tǒng)異常運行工況下煙氣各污染物達標(biāo)排放,取得了明顯的環(huán)保效益。
在爐后脫硫系統(tǒng)布袋除塵器故障的情況下,避免了因污染物長期超標(biāo)的環(huán)保問題造成機組非計劃停役事件,貫徹執(zhí)行了福建省保電保供任務(wù),消除了該情況下對電網(wǎng)系統(tǒng)電力調(diào)度和周邊工業(yè)區(qū)工業(yè)供熱的影響。
按照機組停役搶修布袋需10 天工期、時均負荷230MW、時均供熱量180t 計算,3 次脫硫塔空塔運行操作法的使用共保證了16560 萬千瓦時發(fā)電量、12.96 萬噸供熱量的正常供應(yīng)。Y 市工業(yè)園區(qū)熱用戶一天的總產(chǎn)值約為2000 萬元,脫硫塔空塔成功運行幫助熱用戶創(chuàng)造產(chǎn)值約6 億元。按《福建省電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)電廠運行管理考核辦法》規(guī)定計算,脫硫塔空塔運行探索共為公司避免了8160 萬千瓦時的省調(diào)非停電量考核,挽回直接經(jīng)濟損失3500 萬元。
(1)Y 公司在布袋除塵器故障的情況下,可使用脫硫塔空塔運行方式維持機組運行。
(2)當(dāng)風(fēng)機故障檢修造成脫硫塔風(fēng)量不夠,無法建床運行時,可使用脫硫塔空塔運行方式保證搶修期間機組煙氣污染物達標(biāo)排放。
(3)采用同類型脫硫方式的同類型機組,即脫硫采用爐內(nèi)噴鈣脫硫和爐后循環(huán)流化床半干法脫硫方式的循環(huán)流化床鍋爐機組,在同類型故障情況下,具備明顯的借鑒作用。