郭 亮,李建倫,張樂平
(華電電力科學研究院有限公司,杭州 310000)
主軸軸承是風電機組的核心零部件,處于風力機械中的薄弱部位,是造成某些型號風電機組的主要故障之一。主軸軸承承受的力主要包括風葉及輪轂的重量、主軸自重、主軸軸承的支承力、推力軸承的止推力、風通過風葉及輪轂作用在主軸的力,因而主軸軸承主要承受徑向力,也受部分由于風力而產(chǎn)生的軸向力作用[1]。風電機組主軸軸承具有較大的絕對空間幾何尺寸,承受大的載荷特別是較大的局部載荷或偏載[2],運行工況惡劣,還要承受雷電、風沙、強風及鹽霧等極端環(huán)境的影響。大型滾動軸承由于尺寸大型化,載荷局部化或超載等特點[3],其發(fā)生故障的主要模式與常規(guī)高速精密軸承有很大區(qū)別,通常大型滾動軸承不再以長期運行出現(xiàn)磨損故障為主,而往往會發(fā)生大的局部變形、局部振動和局部溫升并造成零件局部損傷[4]。風電機組工作環(huán)境復雜,可能導致風機在某些時間段會處于亞健康狀態(tài)運行,雖然不一定會使得機組停機,但會削減機組出力及發(fā)電量,從而影響風機運營企業(yè)經(jīng)濟效益[4]。
某風電場100臺風力發(fā)電機組,單機容量為2 000 kW,葉輪直徑為101 m,塔筒高度75 m,為直驅(qū)機型。于2014 年12 月25 日投產(chǎn)發(fā)電。該風電場機組在運行過程中,普遍存在主軸軸承溫升異常,內(nèi)部存在異響。部分主軸出現(xiàn)卡死、軸承溫度過高、振動異常等情況,導致機組長期處于限功率狀態(tài)運行或卡死停機,嚴重影響機組發(fā)電量。機組自投產(chǎn)以來,因發(fā)電機主軸承問題由風機廠家更換了162 臺次,嚴重影響風電場發(fā)電量及經(jīng)濟效益。
從技術上分析,根本原因是軸系設計缺陷。2019年該風機廠家對風機軸系進行了優(yōu)化設計,采用了業(yè)界比較成熟的三排滾子軸承方案,對軸系整體剛度進行了較大幅度的加強。為驗證設計的可行性,先期對5 臺風電機組進行了軸系優(yōu)化設計技術改造,現(xiàn)對技術改造后風電機組運行的安全性、可靠性、發(fā)電性能進行綜合分析評估。
該風電場提供了09#、60#、82#、90#、99#共5 臺未技改機組和23#、28#、75#、80#、86#共5 臺技改機組的2022年1 月至4 月運行數(shù)據(jù)?,F(xiàn)根據(jù)風場提供的運行數(shù)據(jù),從載荷測試、軸承溫度、設備可靠性3 個方面進行分析評估。
2022 年針對此次技改開展了未技改的60#機組、技改的80#機組,共2 臺風機塔架極限載荷測試與等效疲勞載荷計算分析工作,對未技改機組與技改機組的測試結果進行統(tǒng)一對比分析。分析所得結論如下:
1)極限載荷方面,80#機組風機塔頂左右彎矩與扭矩均接近未技改60#機組,塔底極限載荷符合安全性。風機塔架固有頻率方面,塔架固有頻率變化很小,說明風機共振區(qū)基本不變,符合安全要求。
2)60#機組、80#風機載荷分布、變化趨勢及數(shù)值上差異很小,說明此次新三列軸承更換技術改造對風電機組載荷無明顯影響。
對機組的溫度進行分析,首先對每臺機組求取功率區(qū)間段的溫度平均值,再將各未技改機組與技改機組求取功率區(qū)間段的溫度平均值[5]。統(tǒng)計各功率段的發(fā)電機驅(qū)動端軸承溫度、發(fā)電機非驅(qū)動端軸承溫度如圖1 和圖2 所示。
圖1 發(fā)電機驅(qū)動端軸承溫度
圖2 發(fā)電機非驅(qū)動端軸承溫度
圖3 未技改機組和技改機組可靠性對比
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),技改機組在全功率段的驅(qū)動端軸承平均運行溫度不超過58.6 ℃,非驅(qū)動端軸承平均運行溫度不超過了62.1 ℃。技改機組在全功率段的驅(qū)動端軸承平均運行溫度比未技改機組降低了12.3 ℃,非驅(qū)動端軸承平均運行溫度比未技改機組降低了9.6 ℃,技改效果良好,明顯降低了軸承運行溫度,軸承溫度符合安全要求,減少軸承溫度過高導致的限負荷情況。
根據(jù)機組運行數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,未技改機組臺均停機次數(shù)、臺均停機時長、臺均設備可利用率分別為:75 次、370 h,86.4%;技改機組臺均停機次數(shù)、臺均停機時長、臺均設備可利用率分別為54 次、263 h、90.1%。技改機組相比未技改機組臺均停機次數(shù)減少了21 次/臺,臺均停機時長減少107 h/臺,臺均設備可利用率提升3.7%。
根據(jù)機組運行數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,計算每臺機組的平均風速與利用小時,并從能效、停機、棄風3 個方面分別計算損失利用小時,同時計算功率曲線達標率及有效數(shù)據(jù)完整率[6]。2022 年1—4 月,5 臺未技改機組平均風速為5.8 m/s,平均利用小時數(shù)為406.1 h,平均能量利用率為69.4%,平均能效損失率為6.5%,平均停機損失率為17.9%,平均棄風損失率為6.1%,平均功率曲線達標率為67.4%,平均有效數(shù)據(jù)完整率為94.8%。未技改機組具體能效情況見表1。
表1 未技改機組能效分析
2022 年1—4 月,5 臺技改機組各機組平均風速為5.8 m/s,平均利用小時數(shù)為579.1 h,平均能量利用率為79.5%,平均能效損失率為2.7%,平均停機損失率為13.2%,平均棄風損失率為4.4%,平均功率曲線達標率為87.6%,平均有效數(shù)據(jù)完整率為92.5%。技改機組具體能效情況如見表2。
表2 技改機組能效分析
通過對比分析技改機組與未技改機組能效分析結果,技改機組的平均利用小時數(shù)顯著高于未技改機組,比未技改機組平均高173.0 h,平均能量利用率提高近10.0%,平均停機損失率降低4.7%,平均功率曲線達標率提高20.2%。
將SCADA 數(shù)據(jù)的風速、功率,計算出10 min 平均值,篩除異常數(shù)據(jù)后,采用標準GB/T 18451.2—2021《風力發(fā)電機組 功率特性測試》中的方法,將風速按0.5 m/s 劃分區(qū)間,根據(jù)式(1)計算每一風速區(qū)間的風速平均值和輸出功率平均值。
式中:Vi為第i 個區(qū)間的平均風速;Vn,i,j為第i 個區(qū)間內(nèi)第j 個數(shù)組的風速;Pi為第i 個區(qū)間的平均功率;Pn,i,j為第i 個區(qū)間內(nèi)第j 個數(shù)組的功率;Ni為第i 個區(qū)間內(nèi)10 min 平均數(shù)據(jù)的數(shù)組個數(shù)。
根據(jù)運行數(shù)據(jù)對未技改機組與技改機組性分別進行功率曲線擬合,擬合功率曲線如圖4 和圖5 所示。該風場統(tǒng)計的2021 年全場平均風速為6.87 m/s,利用未技改機組與技改機組的平均擬合功率曲線,以瑞利分布為風頻分布,可以計算得到未技改與技改機組的年理論利用小時數(shù)分別為2 873.9 h/a,2 377.6 h/a。
圖4 未技改機組擬合功率曲線
圖5 技改機組擬合功率曲線
考慮到未技改機組的平均運行可利用率86.4%,技改機組的平均運行可利用率為90.1%,則未技改機組折算年利用小時數(shù)為2 054.2 h,技改機組折算年利用小時數(shù)為2 589.4 h,平均提高535.2 h,提高26.1%。
安全性與可靠性分析方面,對比未技改機組與技改機組載荷測試結果,技術改造對風電機組載荷無明顯影響,符合安全要求,可以保證機組安全、穩(wěn)定運行;設備運行溫度數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,技改效果良好,明顯降低了軸承運行溫度,軸承運行溫度符合安全要求;可靠性角度統(tǒng)計分析,技改機組相比未技改機組運行更加穩(wěn)定,技改機組相比未技改機組臺均停機次數(shù)、臺均停機時長大幅降低,臺均設備運行可利用率大幅提高。
發(fā)電性能分析方面,技改機組的平均利用小時數(shù)顯著高于未技改機組,能量利用率明顯提高,停機損失率大幅下降;折算年發(fā)電量角度對比,未技改機組與技改機組折算年利用小時數(shù)分別為2 054.2 h、2 589.4 h,發(fā)電量可提升26.1%。
綜上所述,此次技改后機組穩(wěn)定性、安全性都得到了保障,大幅減少限功率運行及停機情況,設備可靠性顯著提升,可大幅度提高發(fā)電量。主軸軸承受力較為復雜,隨著風力的變化而變化,且會產(chǎn)生振動,因此軸承故障情況涉及面較廣,難以得到準確的故障原因[7]。為降低風電機組在亞健康狀態(tài)下的發(fā)電量損失,需對機組此類狀態(tài)進行判別與評估,制定更具針對性的運行維護方案,避免機組狀態(tài)進一步惡化導致各類故障的發(fā)生[8]。