劉元超 高 峰 張信承
(新礦內(nèi)蒙古能源有限責(zé)任公司長(zhǎng)城三號(hào)煤礦,內(nèi)蒙古 鄂托克前旗 016200)
在煤層推采過(guò)程中,堅(jiān)硬頂板因其自身原因難以及時(shí)垮落,易形成大面積懸頂,對(duì)井下工作人員造成嚴(yán)重威脅,其頂板破斷步距大,支架載荷高,易引發(fā)壓架及沖擊礦壓等事故。針對(duì)上述問(wèn)題,堅(jiān)硬頂板控制技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。目前,堅(jiān)硬頂板控制措施主要包括水力壓裂與爆破切頂法。水力壓裂[1]是通過(guò)高水壓將頂板巖層中的原裂隙等進(jìn)行壓裂,使裂隙增大擴(kuò)展,造成應(yīng)力重新分布,從而降低巖體的強(qiáng)度。爆破切頂[2-3]是使頂板巖層破斷,讓一部分頂板巖層率先垮落到采空區(qū),減小頂板懸露面積,避免形成較大沖擊。長(zhǎng)城三號(hào)煤礦1902S 工作面,頂?shù)装鍘r性均為強(qiáng)度較高的砂巖,經(jīng)前期開(kāi)采觀測(cè),初次來(lái)壓步距為79 m,周期來(lái)壓步距為36 m,出現(xiàn)了大面積懸頂現(xiàn)象。本文通過(guò)分析1902S 工作面爆破切頂弱化機(jī)理,提出了爆破切頂方案,在工作面取得了良好的應(yīng)用效果。
長(zhǎng)城三號(hào)煤礦主采9#煤層,其1902S 工作面埋深約700 m,平均煤厚4.5 m,傾角為6°。頂板巖石強(qiáng)度較高,煤層頂?shù)装鍘r性特征見(jiàn)表1。工作面區(qū)域內(nèi)沒(méi)有大的地質(zhì)構(gòu)造,水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單。
表1 煤層頂?shù)装鍘r性特征
根據(jù)工作面實(shí)際地質(zhì)條件,建立爆破切頂數(shù)值計(jì)算模型,分析未切頂以及爆破切頂條件下工作面前方的位移及應(yīng)力變化情況。一般來(lái)說(shuō)[4],工作面前方為應(yīng)力集中區(qū),更能說(shuō)明爆破切頂對(duì)頂板的弱化效果,選取工作面前方10 m 位置進(jìn)行具體分析,如圖1 和圖2。
圖1 工作面前方位移變化
對(duì)比切頂前后回采巷道頂?shù)装逦灰铺卣鳎▓D1),未進(jìn)行爆破切頂前,頂板最大下沉量為279.4 mm,進(jìn)行爆破切頂后,頂板下沉量顯著降低,同比降低了49.5%,為141 mm。同時(shí),切頂后巷道整體變形較小,基本頂巖層也未發(fā)生較大位移。綜上所述,切頂后巷道變形能夠得到很好控制。
切頂前后應(yīng)力分布特征如圖2。切頂前后工作面前方應(yīng)力變化較為顯著,切頂前應(yīng)力高值區(qū)主要靠近工作面?zhèn)?,最大垂直?yīng)力26.12 MPa,影響回采巷道圍巖穩(wěn)定;在切頂后,不僅高應(yīng)力范圍顯著減小,工作面?zhèn)葢?yīng)力也能快速降低,最大垂直應(yīng)力20.7 MPa,降低了23.1%。
通過(guò)對(duì)比切頂前后工作面前方位移及應(yīng)力變化可知,爆破切頂促使區(qū)域內(nèi)的堅(jiān)硬頂板率先垮落,能夠有效卸除并緩解頂板壓力,不僅能夠讓先垮落的巖層在采空區(qū)形成墊層起到緩沖作用,還能減小頂板懸露面積,避免頂板整體垮落形成的沖擊危害。
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際地質(zhì)條件,爆破切頂高度計(jì)算式如下:
式中:H為切頂高度,m;M為工作面采高,取4.5 m;p為頂板垮落后的巖石碎脹系數(shù),取1.4。將數(shù)據(jù)代入計(jì)算得出爆破切頂高度H為11.25 m。
1)炮孔布置
在回風(fēng)與運(yùn)輸順槽超前工作面30 m 位置處分別布設(shè)一組爆破預(yù)裂深孔,如圖3 所示。此后,炮孔均隔30 m布置,每組炮孔為3個(gè),分別記為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。炮孔垂直高度11.25 m,為方便清理炮孔及埋設(shè)炸藥,設(shè)置炮孔仰角為17°,因此孔深為38 m,炮孔水平距離36.3 m,裝藥長(zhǎng)度18 m,炮泥封堵長(zhǎng)度20 m。
2)裝藥量確定
炮孔裝藥量的計(jì)算,考慮到采取的是深孔預(yù)裂爆破,需要保證炮孔孔壁的完整及光滑性,根據(jù)頂板巖性物理力學(xué)性質(zhì),裝藥量計(jì)算見(jiàn)經(jīng)驗(yàn)公式所示:
式中:Q為裝藥密度值,g/m;Rc為巖石抗拉強(qiáng)度,取1217 kg/cm2;a為孔距,取100 cm。將取值代入公式(2)進(jìn)行計(jì)算,鉆孔每米裝藥量為0.56 kg,每個(gè)鉆孔總裝藥量為10.08 kg。
3)爆破工藝
打設(shè)爆破鉆孔選用的設(shè)備是ZYW-1200 型礦用全液壓坑道鉆機(jī),1902S 工作面兩巷道頂板鉆孔預(yù)裂爆破實(shí)施過(guò)程中的裝藥環(huán)節(jié)選擇使用的雷管數(shù)為兩條。爆破方式是端部拉槽式,在1902S 工作面內(nèi)沿著切線布置的炮眼的垂直高度為11.25 m。爆破采用三級(jí)煤礦許用乳化炸藥,密度1100 kg/m3,爆炸速度3200 m/s。炮眼內(nèi)藥包的裝藥方式為連續(xù)耦合式,外加雙雷管和雙導(dǎo)爆索,雙雷管在炮眼外采用并聯(lián)方式相接,用木塞將其炮眼口堵塞,放炮引線需確保絕緣性好,且外露懸于空中。保證巷道和工作面所有的支護(hù)處于完好工作狀態(tài),同時(shí)巷道和工作面內(nèi)所有電氣設(shè)備、電源等都處于切斷狀態(tài)。
確定爆破切頂方案后,對(duì)1902S 工作面礦壓顯現(xiàn)特征進(jìn)行觀測(cè),通過(guò)分析超前支架阻力、來(lái)壓步距,進(jìn)一步驗(yàn)證爆破切頂效果。選取1#端頭支架、17#、35#及89#中間支架進(jìn)行具體分析,其阻力、來(lái)壓步距、動(dòng)載系數(shù)見(jiàn)表2。四組支架的來(lái)壓步距在24~29 m之間,平均來(lái)壓步距為26 m,平均來(lái)壓載荷為6596 kN,其中端頭支架所受阻力低于中間支架,四組支架的動(dòng)載系數(shù)在1.23~1.37 之間,整體礦壓顯現(xiàn)特征緩和,表明爆破切頂取得了良好效果。
表2 支架特征參數(shù)
在回采巷道內(nèi)布置三個(gè)測(cè)站,對(duì)巷道圍巖變形進(jìn)行測(cè)量。頂?shù)装迮c兩幫移近量如圖4 所示。
圖4 爆破切頂后巷道表面位移
巷道頂?shù)装逡平孔畲髢H為202~251 mm,兩幫移近量最大為165~190 mm。采用爆破切頂后,巷道圍巖變形量平均值及最大值均較小,圍巖變形速率較小,圍巖控制效果較好,工作面回采期間能夠進(jìn)行安全生產(chǎn),也為下工作面沿空留巷奠定了基礎(chǔ),大大增加了礦井的經(jīng)濟(jì)效益。
以1902S 工作面作為工程背景,采用了理論計(jì)算、數(shù)值模擬等方法,分析了爆破切頂弱化效果,設(shè)計(jì)了爆破切頂方案,主要有以下結(jié)論:
1)采用FLAC3D模擬軟件建立了工作面的回采模型,模擬切頂后巷道圍巖應(yīng)力、位移的變化特征。分析結(jié)果表明,切頂后,頂板下沉量顯著降低,降幅達(dá)到49.5%,巷道整體變形也較小,巷道內(nèi)的高應(yīng)力范圍也顯著減小,減幅達(dá)到23.1%。切頂工作有效卸除了頂板壓力。
2)通過(guò)理論計(jì)算,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)工程條件,確定了1902S 工作面的爆破切頂方案。主要技術(shù)參數(shù)有:爆破切頂?shù)拇怪备叨葹?1.25 m,孔深38 m,仰角17°,炮孔間距30 m,裝藥長(zhǎng)度18 m,每孔裝藥量為17.28 kg。
3)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)礦壓觀測(cè)數(shù)據(jù),支架平均來(lái)壓步距為26 m,平均來(lái)壓載荷為6596 kN,支架的動(dòng)載系數(shù)在1.23~1.37 之間,整體礦壓顯現(xiàn)特征緩和。切頂后巷道頂?shù)装逡平孔畲髢H為202~251 mm,兩幫移近量最大為165~190 mm,圍巖控制效果較好,工作面回采期間能夠進(jìn)行安全生產(chǎn)。