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    運(yùn)用8D方法解決吉利豪越車型頂棚與左側(cè)B柱內(nèi)飾間隙問題

    2023-08-24 19:58:50丁穩(wěn)楊屏李國強(qiáng)潘勝新
    專用汽車 2023年8期
    關(guān)鍵詞:漏縫根本原因頂棚

    丁穩(wěn) 楊屏 李國強(qiáng) 潘勝新

    摘要:通過雙師入企活動(dòng),感受吉利人對問題的重視,吉利人常用8D方法解決問題,對于疑難問題還會(huì)采用創(chuàng)新的“3824”方法來解決。據(jù)此,以吉利豪越車型頂棚與左側(cè)B柱內(nèi)飾間隙大的問題為例,詳細(xì)介紹了8D方法的運(yùn)用及巧妙融入“3824”方法的部分思維。職業(yè)教師可以將“8D解決問題的方法”思路引入課堂,學(xué)生在校期間就形成團(tuán)隊(duì)思考集體根除問題的思維,為學(xué)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)打牢基礎(chǔ)。

    關(guān)鍵詞:8D方法;吉利豪越車型;內(nèi)飾間隙大;職教方法

    中圖分類號(hào):U472? 收稿日期:2023-05-26

    DOI:10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.08.035

    1 前言

    “中國制造”在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中的影響力持續(xù)攀升,“中國吉利汽車”是中國制造的代表之一,因此吉利人特別重視“問題文化”。吉利人牢固樹立“發(fā)現(xiàn)問題是好事,解決問題是大事,回避問題是蠢事,沒有問題是壞事”的理念,端正自身心態(tài),堅(jiān)持“實(shí)事求是找自己的問題,合情合理找別人的問題;追根問底找問題的真因,千方百計(jì)找解決的辦法”的工作方法。目前,吉利人有80%來自職業(yè)院校的相關(guān)專業(yè)。職業(yè)院校有必要將工廠端的8D根治問題的方法引入課堂,與傳統(tǒng)課堂教學(xué)中的售后維修案例導(dǎo)入相結(jié)合,不能僅限于“汽車故障的簡單原理分析,找出故障元件,采用更換的方法解決問題”,還要激發(fā)學(xué)生的創(chuàng)新能力,通過深入分析,創(chuàng)新措施來根治實(shí)際問題,突破“卡脖子”技術(shù)[1-2]。

    2 8D方法意義

    8D方法是指問題提出與識(shí)別、團(tuán)隊(duì)組建與分工、問題原因說明、臨時(shí)措施制定與驗(yàn)證、根本原因分析、永久措施制定與驗(yàn)證、永久措施實(shí)施與效果和橫展其他車型防再發(fā)等八個(gè)步驟,通常采用的是3~5位團(tuán)隊(duì)一起對“以事實(shí)為基礎(chǔ)的問題”進(jìn)行技術(shù)解析研究,使問題得到更全面、更透徹的分析,有利于找到根本原因,并以合理的措施根治問題,永不出現(xiàn)相同問題[3-4]。

    3 吉利豪越車型頂棚與左側(cè)B柱內(nèi)飾間隙問題的解決

    3.1 問題提出與識(shí)別

    總裝廠OK線將“頂棚與B柱左側(cè)內(nèi)飾接觸處間隙過大的問題”反饋到技術(shù)部,技術(shù)部根據(jù)問題屬性派遣內(nèi)外飾科進(jìn)行問題識(shí)別。公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將異常問題級(jí)別分三個(gè)級(jí)別:S級(jí)安全性問題、A級(jí)功能性問題和B級(jí)為間隙面差問題。技術(shù)部內(nèi)外飾科采用工具對現(xiàn)場間隙進(jìn)行測量,根據(jù)測量數(shù)據(jù)對標(biāo)將吉利豪越車型頂棚與左側(cè)B柱內(nèi)飾間隙大的問題定級(jí)為B級(jí)50系數(shù),如圖1所示。該問題存在客戶抱怨索賠風(fēng)險(xiǎn),影響產(chǎn)品口碑甚至品牌形象。技術(shù)部內(nèi)外飾科查看近兩個(gè)月間隙過大數(shù)據(jù)報(bào)告,可以直觀地看到數(shù)據(jù)顯示,該問題車型占間隙過大數(shù)據(jù)70%,有批量趨勢,迅速上升為近一個(gè)月間隙問題TOP1。嚴(yán)重影響整車交付,頂棚與B柱左側(cè)內(nèi)飾接觸處間隙過大的問題是需要拆卸頂棚,維修時(shí)間至少需要1 h,屬于重要有緊急問題,需要快速解決。

    3.2 團(tuán)隊(duì)組建與分工

    根據(jù)技術(shù)部內(nèi)外飾科對“頂棚與B柱左側(cè)內(nèi)飾接觸處間隙過大問題”的初步識(shí)別和判斷。由技術(shù)部車身內(nèi)外飾科牽頭,邀請焊接工藝部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、研發(fā)部和總裝部等共同成立專項(xiàng)組進(jìn)行分析,旨在找到根本原因并消除,提高吉利品質(zhì)及客戶忠誠度。具體團(tuán)隊(duì)組建及職能分工情況如表1所示。

    3.3 問題原因與說明

    使用CATIA軟件解析3D模型,如圖2所示,初步擬出造成頂棚與左側(cè)B柱內(nèi)飾間隙過大的原因:

    a.頂蓋天窗安裝孔向Z軸方向偏高,造成頂棚跟隨Z向往上移動(dòng)。

    b.安全拉手安裝孔向Z軸方向偏高,造成頂棚跟隨Z向往上移動(dòng)。

    c.左B柱內(nèi)飾板變形。

    d.頂棚變形。

    3.4 臨時(shí)措施制定與驗(yàn)證

    專項(xiàng)組現(xiàn)場討論分析,制定三個(gè)臨時(shí)措施,如圖3所示,具體如表2所示。

    3.5 根本原因分析

    根據(jù)問題原因與說明,小組使用CATIA軟件進(jìn)行“3D模型”模型解析,向公司提交“頂蓋天窗加強(qiáng)板安裝孔的三坐標(biāo)申請”。檢測數(shù)據(jù)如圖4所示,分析數(shù)據(jù)得出:天窗安裝孔超差,Z向尺寸1.1~1.7 mm導(dǎo)致頂棚跟著往上偏移,造成B柱漏縫。利用Why分析法,層層提問,剖析根本原因:為什么頂棚與B柱漏縫隙,因?yàn)锽柱與頂棚過盈量不足,導(dǎo)致漏縫;為什么過盈量不足,因?yàn)樘齑翱壮?,向上偏移?dǎo)致頂棚跟隨向上造成漏縫;為什么天窗孔超差,因?yàn)闉榱私鉀Q頂蓋凹坑問題,所以將天窗孔Z向尺寸向上調(diào)整。因此,根本原因是為了解決頂蓋凹坑問題,向上調(diào)整天窗孔尺寸,造成引發(fā)B柱漏縫。

    3.6 永久措施制定與驗(yàn)證

    專項(xiàng)組依據(jù)根本原因分析和臨時(shí)措施取得的效果,對所有檢測的數(shù)據(jù)進(jìn)行會(huì)議討論分析,制定三個(gè)永久措施:

    a.焊裝工藝部進(jìn)行夾具調(diào)整,調(diào)整位置如圖5所示,天窗安裝孔偏高,為了避免頂蓋凹坑再次復(fù)發(fā),等價(jià)調(diào)整左B柱內(nèi)板鈑金,調(diào)整左B柱內(nèi)板鈑金,Z向向上調(diào)整1 mm。

    b.更改頂棚模具,將B柱配合區(qū)域的頂棚型面的邊長加長3 mm,使得頂棚有Y向限位,避免頂棚局部凹陷漏縫,如圖6所示。

    c.SQE工程師聯(lián)系內(nèi)飾板供應(yīng)商,調(diào)整模具,取消定位臺(tái)階如圖7所示,但該措施存在風(fēng)險(xiǎn),可能會(huì)引起B(yǎng)柱飾板與安全帶螺絲干涉,會(huì)造成路試異響問題。

    通過第一個(gè)措施改進(jìn)后,進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn),查看50臺(tái)車,還有五臺(tái)車任然存在微小的間隙,故障率降低了80%,因此,更改鈑金不能完全解決該問題,可以將不良率降低。結(jié)合第一個(gè)措施,再對第二個(gè)措施改進(jìn)后,進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn),查看50臺(tái)車,再無間隙,合格率100%。

    3.7 永久措施實(shí)施與效果

    根據(jù)“永久措施制定與驗(yàn)證”的驗(yàn)證結(jié)果,對于鈑金工藝調(diào)整夾具措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,還需要對措施2進(jìn)行實(shí)施,頂棚型面的邊長加長3 mm,具體如圖8所示,樣件到達(dá)貴陽基地進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證50臺(tái),合格率100%。

    3.8 推廣至其他車型

    根據(jù)B柱與頂棚漏縫問題,推廣至MPV嘉際及4代帝豪,發(fā)現(xiàn)無此問題。至此,該課題結(jié)案。

    4 課堂教學(xué)中8D方法引導(dǎo)

    職業(yè)教育的專業(yè)課程通常提倡模塊化教學(xué)和項(xiàng)目化教學(xué),形成學(xué)生從不知道到掌握技能的教學(xué)過程,因此老師和學(xué)生均有學(xué)習(xí)目標(biāo),并且這目標(biāo)是可以量化和可以監(jiān)測。老師將掌握一項(xiàng)技能作為學(xué)生需要解決的問題,本文以“解決制動(dòng)異響故障,達(dá)到掌握汽車制動(dòng)片更換技能”為例,詳細(xì)的教學(xué)環(huán)節(jié)與之對應(yīng)關(guān)系如表3所示。

    5 結(jié)語

    通過對8D方法的運(yùn)用,能夠有效地實(shí)現(xiàn)“三大結(jié)合”,即理論教學(xué)和實(shí)踐教學(xué)融通合一,專業(yè)學(xué)習(xí)與工作實(shí)踐學(xué)做合一,能力培養(yǎng)和工作崗位對接合一。通過課堂的推廣,挖掘問題的根本原因,達(dá)到創(chuàng)新根治目的,為我國的汽車工業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

    參考文獻(xiàn):

    [1]程幫鋒.8D方法簡介——一種方便而有效的質(zhì)量問題分析解決方法[J].鐵道通信信號(hào),2011(1):67-68.

    [2]趙震.8D方法在航空發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)故障排除中的應(yīng)用研究[D].北京:中國民航大學(xué),2019.

    [3]孫芳芳.淺析8D方法在解決發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸抱瓦故障上的運(yùn)用[J].汽車實(shí)用技術(shù),2021(19):196-198.

    [4]閆思敏.簡述汽車B柱飾板與頂棚間隙大問題解析[C]//第十七屆河南省汽車工程科技學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集.2020:199-200.

    [5]侯立鑫,孫建,王勇力,等.淺談A柱內(nèi)飾板與頂棚配合不良問題改善[J].時(shí)代汽車,2021(12):147-148.

    作者簡介:

    丁穩(wěn),男,1991年生,助理講師,研究方向?yàn)闄C(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化和汽車維修。

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