廣西廣投北海發(fā)電有限公司 陳思巖
廣西某發(fā)電廠一期工程2×320MW 機(jī)組采用北京巴布科克·威爾科克斯有限公司引進(jìn)美國巴威公司技術(shù)生產(chǎn)的B&WB-1025/17.4-M 型鍋爐,鍋爐型式為單汽包、單爐膛、一次中間再熱、尾部雙煙道、擋板調(diào)溫、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)、“W”形火焰燃燒方式、亞臨界自然循環(huán)煤粉爐。
燃燒系統(tǒng)前后墻各布置8臺B&W 公司專門用于燃用低揮發(fā)份燃料的濃縮型EI—XCL 低NOX 雙調(diào)風(fēng)旋流燃燒器。油槍采用機(jī)械霧化,燃用輕柴油,16支油槍可帶30%BMCR 負(fù)荷。在前后墻上各布置一個(gè)分隔風(fēng)箱,在下爐膛前后墻布置了分級風(fēng),二次風(fēng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用推拉式軸向調(diào)風(fēng)結(jié)構(gòu)。水冷壁為膜式水冷壁,在熱負(fù)荷較高的區(qū)域布置內(nèi)螺紋管,有四根集中下降管。
一期工程2×320MW 機(jī)組設(shè)計(jì)煤種為無煙煤,揮發(fā)份為7.02%,灰熔點(diǎn)為1500℃,校核煤種為山西晉城無煙煤和越南鴻基無煙煤。
為了進(jìn)一步提質(zhì)增效,降低燃料成本,對“W”火焰爐燃煤摻燒方案探索。2010年開始,主要進(jìn)行了摻燒煙煤爐型改造,至2012年8月,煙煤摻燒比例達(dá)到70%。2013年,主要進(jìn)行了磨煤機(jī)乏氣粉管加裝調(diào)門、鍋爐衛(wèi)燃帶減除等改造,爐膛煙溫降低了60~80℃,摻燒煤種灰熔點(diǎn)下降了近100℃。2014年,基本消除了鍋爐燃煤摻燒煤種限制,實(shí)現(xiàn)了“W”形無煙煤鍋爐單燒煙煤和劣質(zhì)煤。但機(jī)組啟停、深度調(diào)峰時(shí)仍然耗油較大。2015年,對兩臺爐D 磨已進(jìn)行微油點(diǎn)火改造,每支微油出力為90~100kg/h,可以用于機(jī)組冷態(tài)啟動、深度調(diào)峰,單臺D 磨冷態(tài)開機(jī)耗油約25t 左右。2017年為了進(jìn)一步減少機(jī)組啟停、深度調(diào)峰時(shí)的耗油量,對A 磨進(jìn)行了微油改造、將暖風(fēng)器汽源改至屏過,通過試驗(yàn)摸索經(jīng)驗(yàn),在保證安全的前提下達(dá)到微油與磨組最佳的組合方式,本公司空氣預(yù)熱器采用容克式三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,后由豪頓華進(jìn)行了密封改造。每臺爐配兩臺空氣預(yù)熱器,空氣預(yù)熱器發(fā)生堵塞時(shí)空預(yù)期差壓增大明顯,正常時(shí)在1.0kPa 左右,嚴(yán)重時(shí)可能達(dá)到2.8kPa 左右;爐膛負(fù)壓波動呈現(xiàn)出鋸齒狀,擺動周期與空預(yù)器旋轉(zhuǎn)周期吻合,堵塞嚴(yán)重時(shí)機(jī)組還會發(fā)生被迫降負(fù)荷。
一期工程2×330MW 機(jī)組煙氣脫硝系統(tǒng)于2013年1月進(jìn)行改造施工,最初設(shè)計(jì)排放值為小于200mg/Nm3,采用選擇性催化還原法(SCR 法)工藝。脫硝系統(tǒng)用液氨作還原劑,催化劑以TiO2為基材載體,以V2O5+WO3為活性成分,制成蜂窩式,層數(shù)按2+1+1設(shè)計(jì);單爐體雙SCR 結(jié)構(gòu)布置,SCR反應(yīng)器布置在鍋爐省煤器出口和空氣預(yù)熱器之間,設(shè)計(jì)活性溫度范圍295~430℃,正常運(yùn)行溫度范圍300~430℃,初始投運(yùn)條件入口煙氣溫度>320℃持續(xù)10min 以上。
2016-2017年對#1、#2機(jī)組進(jìn)行超低排放改造,原脫硝設(shè)施催化劑設(shè)計(jì)為2+1+1層(預(yù)留兩層),本次增容提效催化劑按2+1布置,即在原預(yù)留層上安裝新一層催化劑,改造后總體目標(biāo)是在鍋爐全負(fù)荷范圍內(nèi),設(shè)計(jì)原煙氣入口 NOx 濃度為 450mg/Nm,NOx 排放濃度低于30.6mg/Nm3(干,6% O2),催化劑投運(yùn)3層脫硝效率不低于93.2%,改造完成后NOx排放由200mg/Nm3降低至30.6mg/Nm3,遠(yuǎn)低于國家超低排放50mg/Nm3的標(biāo)準(zhǔn)。超低排放改造系統(tǒng)主要技術(shù)流程如圖1所示。
圖1 超低排放改造系統(tǒng)主要技術(shù)流程
燃煤機(jī)組主要燃燒過程,一次風(fēng)將制粉系統(tǒng)磨制合格的煤粉送入爐膛并提供初步的燃燒氧量,煤粉在二次風(fēng)的作用下進(jìn)行充分燃燒,其中一次風(fēng)、二次風(fēng)等鍋爐燃燒所需的氧量均直接來源于空氣,空氣中氮?dú)獾某煞旨s占78%,工業(yè)元素分析中煤主要成分包括碳(C)、氫(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)五種主要元素,煤中含氮量一般不多,大約只有0.5%~2%,因此鍋爐燃燒煙氣中的氮氧化物主要是空氣中的氮?dú)馀c氧氣在高溫下發(fā)生反應(yīng)生成氮氧化物。
燃煤中的可燃硫成分在爐膛高溫燃燒中產(chǎn)生SO3和SO2氣體,當(dāng)含有SO3、SO2氣體和水蒸氣的煙氣經(jīng)過 SCR 法煙氣脫硝工藝時(shí),脫硝反應(yīng)器中未完全反應(yīng)的氨氣(NH3)與SO3、SO2及水蒸氣反應(yīng)生成硫酸氫氨或硫酸銨。
在催化劑作用下,SCR 法煙氣脫硝工藝的主要化學(xué)反應(yīng):
4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O
4NH3+2NO2+O2=3N2+6H2O
研究表明催化劑中的成分釩對SO2的氧化起到催化作用,SO2的氧化率隨著活性成分V2O5含量的增加而上升。當(dāng)V2O5含量超過1.0%時(shí),SO2氧化率明顯增加。硫酸氫銨熔點(diǎn)為147℃,根據(jù)溫度不同,硫酸氫銨的物理性質(zhì)呈現(xiàn)不同的物理狀態(tài),當(dāng)溫度低于熔點(diǎn)147℃,呈現(xiàn)固態(tài),不具備沾黏性;當(dāng)溫度高于147℃,呈現(xiàn)液態(tài),具有強(qiáng)烈的黏連性;當(dāng)溫度高于250℃時(shí)由液態(tài)升華為氣態(tài)[1]。
由于空預(yù)器溫度梯度變化在320~120℃之間,這使得液態(tài)狀的硫酸氫銨具有很強(qiáng)的黏性能輕易吸附在空預(yù)器中低溫區(qū)域的波形換熱元件上,當(dāng)煙氣通過空預(yù)器時(shí),煙氣中的飛灰被吸附在空預(yù)器上導(dǎo)致空預(yù)器堵塞。硫酸銨在敞口管中加熱至100℃開始分解成酸式硫酸銨,《化工辭典》第三版);硫酸氫銨加熱至200℃左右時(shí)分解為氨氣和硫酸氣體,加熱至400℃以上時(shí)分解為水蒸氣和SO3。當(dāng)煙氣中的NH3含量遠(yuǎn)高于SO3濃度時(shí),主要生成干燥的粉末狀硫酸銨,不會對空預(yù)器產(chǎn)生黏附結(jié)垢。當(dāng)煙氣中的SO3濃度高于逃逸氨濃度時(shí),主要生成硫酸氫氨(ABS)。
國內(nèi)部分進(jìn)行煙氣脫硝改造機(jī)組對空預(yù)器低溫段元件鍍搪瓷,空預(yù)器冷段換熱元件即使采用鍍搪瓷元件,如果沒有有效的吹灰清洗裝置相配套,同樣會發(fā)生嚴(yán)重的堵灰。搪瓷鍍層能顯著降低硫酸氫氨的結(jié)垢速率,但如鍍層因加工質(zhì)量而損裂,將不利于防止硫酸氫氨的吸附。
#1機(jī)組在2017年2月份完成超凈排放改造后,為了控制出口不超過50mg,必然會加大噴氨量來控制排放。硫酸氫銨堵塞的問題進(jìn)一步嚴(yán)重,于2017年6月、2018年、2019年12月分別出現(xiàn)空預(yù)期堵塞現(xiàn)象;在機(jī)組啟動運(yùn)行僅36d 后,就出現(xiàn)了空預(yù)器壓差急速增大,爐膛負(fù)壓波動,日常性的蒸汽和激波吹灰不能遏制空預(yù)器壓差發(fā)展。
空預(yù)期堵塞前后,變化最大的指標(biāo)空預(yù)期一次風(fēng)差壓,風(fēng)機(jī)電流變化最大的是引風(fēng)機(jī)電流,平均電流增加約23.5A,一次風(fēng)機(jī)平均電流增加約7A,送風(fēng)機(jī)電流增加約2A,空預(yù)期電流基本不變。因此空預(yù)期堵塞后風(fēng)機(jī)電流總計(jì)增加約32.5A,單位時(shí)間內(nèi)電耗增加約568.2kWh,增加廠用電率約0.19%,影響機(jī)組供電煤耗約0.57g/kWh。
據(jù)統(tǒng)計(jì),在同等符合條件下,#1機(jī)組(空預(yù)器堵塞)排煙溫度比同時(shí)期#2機(jī)組(空預(yù)器正常)排煙溫度高約10~15℃。
機(jī)組滿負(fù)荷情況下,排煙溫度高約10~15℃,機(jī)組供電煤耗約3t/h。
一是爐膛氧量控制:機(jī)組運(yùn)行期間嚴(yán)格按照負(fù)荷氧量曲線進(jìn)行機(jī)組送風(fēng)量的控制,避免氧量過高導(dǎo)致機(jī)組送風(fēng)機(jī)出力增加,送入爐膛空氣過大。
二是啟停磨煤機(jī)操作標(biāo)準(zhǔn)化:機(jī)組日常運(yùn)行操作中隨著機(jī)組負(fù)荷變化均需要對磨煤機(jī)進(jìn)行啟停操作,對于摻燒煙煤的磨煤機(jī),停運(yùn)前必須將磨煤機(jī)內(nèi)積粉吹掃干凈,避免積煤粉引起自燃。
三是嚴(yán)格執(zhí)行空預(yù)器定期吹掃規(guī)定,根據(jù)機(jī)組煤質(zhì)變化情況適當(dāng)增加空預(yù)器吹掃頻次,可根據(jù)實(shí)際情況利用機(jī)組檢修機(jī)會進(jìn)行對空預(yù)器低溫段元件采用鍍搪瓷工藝處理,減緩空預(yù)器低溫元件腐蝕積灰的結(jié)垢速率,有利于防止硫酸氫氨的吸附和提高空預(yù)器吹掃清潔效果。
四是爐膛技術(shù)改造:本公司設(shè)計(jì)使用無煙煤,為了確保爐膛有較高的燃燒溫度,爐膛內(nèi)布置大量的衛(wèi)燃帶,確保煤粉穩(wěn)定的燃燒環(huán)境,為了配合機(jī)組燃煤摻燒,對爐膛進(jìn)行衛(wèi)燃帶拆除改造,拆除兩側(cè)墻的衛(wèi)燃帶,拆除面積約207.32m2,爐膛中心火焰溫度降低約60~80°,有效降低熱力型氮氧化物的產(chǎn)生。
五是煤質(zhì)含硫量:盡量采購低含硫量煤種,本公司設(shè)計(jì)煤種中硫含量0.45%,煤炭質(zhì)量參差不穩(wěn)定,本公司采購煤種中干燥基含硫量0.4%~1.5%范圍內(nèi)波動,個(gè)別煤種的可達(dá)2%左右。煤種中含硫量的增加提高了煙氣中的SO2、SO3濃度。
六是燃煤摻燒:近幾年來動力煤炭燃料價(jià)格居于高位,為了解決煤炭價(jià)格高企帶來經(jīng)營困難,節(jié)約公司煤炭成本,本公司不斷探索燃煤摻燒,摻燒期間入爐煤硫含量不超過1%;另外機(jī)組摻燒期間,原煙氣氮氧化物濃度由750mg/m3降到450mg/m3左右,有效降低了煙氣中氮氧化物濃度。[2]
七是啟停機(jī)制粉系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行:利用機(jī)組停機(jī)檢修的機(jī)會,對機(jī)組進(jìn)行大小油槍的改造,制定合理的磨煤機(jī)啟停配合方式,減少油槍的投運(yùn)時(shí)間和燃油消耗量,降低空預(yù)器積油污的風(fēng)險(xiǎn)。
八是排煙溫度:空預(yù)器設(shè)有暖風(fēng)循環(huán)裝置的機(jī)組,機(jī)組排煙溫度低的情況下,及時(shí)投運(yùn)該裝置進(jìn)行熱風(fēng)循環(huán),提高空預(yù)器出口煙溫,避免硫酸氫氨凝結(jié)在空預(yù)器換熱元件。
九是保證催化劑活性:本公司催化劑設(shè)計(jì)溫度范圍295~430℃,正常運(yùn)行溫度范圍300~430℃,初始投運(yùn)條件入口煙氣溫度>320℃持續(xù)10min 以上,運(yùn)行中應(yīng)該控制煙氣溫度平穩(wěn)且處于活性反應(yīng)溫度區(qū)域,避免造成排煙溫度大幅波動,導(dǎo)致催化劑活性降低,投入過量的液氨。
十是做好催化劑化驗(yàn)運(yùn)行監(jiān)督: 做好催化劑全壽命監(jiān)督管理,利用機(jī)組檢修機(jī)會,對催化劑進(jìn)行取樣化驗(yàn),做好壽命監(jiān)督,避免催化劑超期運(yùn)行(本公司催化劑設(shè)計(jì)化學(xué)壽命約30000h),另外機(jī)組正常運(yùn)行期間做好噴氨使用量及SCR 出入口NOx 含量分析,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)分析原因,避免空預(yù)器結(jié)垢嚴(yán)重。
十一是嚴(yán)控液氨品質(zhì):液氨在制造、運(yùn)輸、存儲、輸送過程中難免會存在一定數(shù)量的雜質(zhì),本公司在脫硝系統(tǒng)運(yùn)行初期出現(xiàn)過液氨管道中因積存黑色黏稠液態(tài)雜質(zhì)堵塞噴氨管道導(dǎo)致噴氨量周期性波動的現(xiàn)象,后經(jīng)過技術(shù)改造加裝濾網(wǎng)后徹底解決該故障[3]。液氨品質(zhì)參數(shù)詳見表1。
表1 液氨品質(zhì)參數(shù)
空預(yù)器堵塞后的處理均屬于事后處理模式,無論哪一種處理方法都會機(jī)組經(jīng)濟(jì)性和安全性造成影響,本文主要是探討如何避免或者延緩空預(yù)器堵塞的方法,從機(jī)組運(yùn)行過程控制方面解決問題,確保機(jī)組在一個(gè)檢修周期內(nèi)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。