• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      粒蠟成型裝置產(chǎn)品生產(chǎn)影響因素與節(jié)能研究

      2023-08-10 03:29:58王宇池
      山東化工 2023年11期
      關(guān)鍵詞:成型機碼垛鋼帶

      王宇池

      (中國石油大慶煉化公司 煉油生產(chǎn)三部,黑龍江 大慶 163411)

      石蠟屬礦物蠟的一類,又名晶型蠟,主要由正構(gòu)烷烴組成,其碳原子數(shù)為18~40,在其熔點以上為透明液體,冷卻至凝點以下為膏狀物,在常溫下呈潔白或黃色的半透明固體[1-2]。熔點和含油量是石蠟的兩個重要質(zhì)量指標(biāo),熔點代表其耐溫能力,含油量表示石蠟純度。每類石蠟又按熔點,一般是偶數(shù),分為不同的牌號,從低到高排列如54,56,58,64,70等牌號。根據(jù)酮苯脫蠟裝置及石蠟加氫裝置加工精制程度不同,通常根據(jù)賽色可分為粗石蠟和精煉石蠟,根據(jù)含油量和針入度的不同,精煉石蠟又分為半精煉和全精煉石蠟。石蠟成型是生產(chǎn)的最后一道工序,它不改變原料液蠟的化學(xué)成分,而是對液蠟進行儲存、成型以及包裝。在儲存、成型和包裝的操作過程中,可能影響石蠟的產(chǎn)品質(zhì)量[3-4]。

      近年來,隨著國民經(jīng)濟持續(xù)高速增長,國家對節(jié)能減排和環(huán)境保護要求日益嚴(yán)格,對煉油企業(yè)油品的質(zhì)量要求也越來越高。煉化行業(yè)是技術(shù)密集、能源密集的行業(yè),在我國行業(yè)耗能量中僅次于冶金、建材。因此,做好石蠟成型節(jié)能工作也越發(fā)重要。

      1 粒蠟成型簡介和工藝流程

      大慶煉化公司一套石蠟成型裝置初始設(shè)計產(chǎn)量為10萬t/a,后經(jīng)技術(shù)改造增加一條板蠟成型裝置,產(chǎn)量增加到15萬t/a,由石蠟罐區(qū)、石蠟成型(蠟板成型,蠟粒成型)和包裝線三部分組成,1996年3月開始設(shè)計,1998年5月開工投產(chǎn)。裝置集粒蠟和板蠟生產(chǎn)于一體,有4條粒蠟鋼帶線和2條板蠟生產(chǎn)線,2010年技改又增加3條粒蠟滾筒生產(chǎn)線,成型和包裝設(shè)備全部引進于歐美和臺灣等地。

      粒蠟成型是在冷卻介質(zhì)脫鹽水的作用下將液蠟冷卻成固態(tài)粒蠟產(chǎn)品的過程。粒蠟成型系統(tǒng)分為成型部分、冷水機制冷部分和包裝部分。粒蠟成型的工藝流程見圖1。

      圖1 粒蠟成型的工藝流程

      1.1 粒蠟成型部分

      來自石蠟罐區(qū)的液蠟(60~90 ℃),經(jīng)過濾器后,再經(jīng)過水冷卻器冷卻至62~75 ℃,進入粒蠟成型機鋼帶機頭布料器進行液蠟分布,液態(tài)蠟滴落在粒蠟鋼帶上進行噴淋冷卻,粒蠟鋼帶下設(shè)有20組冷水噴淋系統(tǒng),冷水噴淋分為一區(qū)、二區(qū)兩個區(qū)域,一區(qū)水溫為10~15 ℃;二區(qū)水溫為15~30 ℃。一區(qū)冷卻的目的是為了防止高溫液蠟急冷粘鋼帶,二區(qū)冷卻目的是使液蠟充分冷卻,便于刮刀刮落。經(jīng)鋼帶冷卻的蠟滴變?yōu)楣虘B(tài)粒蠟,先由水平傳送帶傳輸,再由斜坡傳送帶輸送至包裝系統(tǒng)電子秤進行稱重。

      1.2 冷水機制冷部分

      1)壓縮過程:蒸發(fā)器中的冷媒氟利昂被冷水機吸入后通過冷水機葉輪對其壓縮,使冷媒氟利昂的壓力提高到與冷水機中的壓力相對應(yīng)的程度;與此同時,冷媒氟利昂在冷水機壓縮做功吸收能量之后,溫度也相應(yīng)提高。

      2)冷凝過程:由冷水機來的高壓、高溫冷媒氟利昂,在冷水機中與冷卻循環(huán)水交換熱量,冷凝成液體。

      3)節(jié)流過程:由冷水機底部來的高溫、高壓冷媒氟利昂液體,流經(jīng)冷水機節(jié)流孔時,發(fā)生減壓膨脹(閃蒸),根據(jù)PV=nRT方程,氟利昂的壓力、溫度降低,變?yōu)榈蛪?、低溫氟利昂液體進入蒸發(fā)器中。

      4)蒸發(fā)過程:為實現(xiàn)人工制冷,即保證粒蠟鋼帶一區(qū)、二區(qū)水溫滿足生產(chǎn)要求,通過冷水泵將脫鹽水池內(nèi)的脫鹽水打入冷水機中進行降溫,低壓、低溫制冷劑液體在蒸發(fā)器內(nèi)從冷凍水中攝取熱量后蒸發(fā)為氣體,同時冷凍水溫度降低,從而實現(xiàn)人工制冷,蒸發(fā)器內(nèi)的制冷劑蒸汽又被壓縮機吸入進行壓縮,重復(fù)上述壓縮、冷凝、節(jié)流、蒸發(fā)過程,如此循環(huán)往復(fù),達到連續(xù)制冷的目的。

      1.3 粒蠟包裝部分

      來自成型機的粒蠟進入該系統(tǒng)后,首先進行產(chǎn)品稱重(25 kg/袋,精度為±0.2%),裝袋、縫包,最后進行碼垛。裝滿粒蠟的袋子被自動地以設(shè)置好的層次規(guī)范地放置在碼垛機托盤上,每托盤10層。裝滿的碼垛托盤自動出倉,用叉車運送入庫[5],粒蠟產(chǎn)品成型機如圖2所示。然后通過粒蠟包裝線包裝,使用碼垛機將40袋25 kg的粒蠟碼垛成1 t后用叉車運至庫房,庫房避光存放。

      圖2 粒蠟產(chǎn)品成型機

      2 粒蠟成型產(chǎn)品質(zhì)量的影響因素

      2.1 原料影響

      石蠟成型裝置的原料液蠟是由蠟加氫裝置供給。為保證石蠟產(chǎn)品質(zhì)量,原料必須滿足熔點、含油量和針入度等質(zhì)量指標(biāo)才可進入石蠟成型裝置進行成型。為使熔融態(tài)蠟料保持良好的流動性,一般溫度控制在其熔點以上20~30 ℃。溫度過高,蠟液粘度小,蠟滴易流動擴散,蠟粒變蠟片。

      2.2 成型過程的質(zhì)量影響因素

      在成型過程中,機雜可能對產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生改變[6]。影響因素如下:

      1)粒蠟發(fā)生故障停線處理時,由于成型機未及時停下,水平傳送帶接料過多,造成傳送帶邊緣雜質(zhì)帶入合格成品蠟中。

      2)由于下料斗內(nèi)壁掛蠟,在清理料斗時,敲打料斗內(nèi)壁,造成雜質(zhì)帶入合格成品蠟中。

      3)傳送皮帶磨損,造成皮帶屑帶入產(chǎn)品蠟中。

      4)更換過濾袋不及時或人員監(jiān)護不到位,產(chǎn)生黃蠟進入產(chǎn)品蠟中。

      5)開停工過程中或粒蠟切換品種時,粒蠟未改大循環(huán)線或改大循環(huán)線時間不長,產(chǎn)生黃蠟進入產(chǎn)品蠟中。

      6)傳送帶擋護帆布長期夾帶的粒蠟變質(zhì)、脫落,混入到產(chǎn)品蠟中。

      7)啟停線時,操作人員吹掃粒蠟機頭后,未將黃蠟置換干凈,產(chǎn)生黃蠟進入產(chǎn)品蠟中。

      2.3 包裝過程的質(zhì)量影響因素

      1)地坑中及粒蠟二層平臺等落地蠟回收時,將雜質(zhì)帶入料中。

      2)修理設(shè)備后油污等雜質(zhì)落入成品蠟中。

      3)操作人員抽檢項目不全、抽檢質(zhì)量不高。

      4)人為破壞原因。由于崗位人員責(zé)任心不強,打掃衛(wèi)生、收落地蠟時,工作不認真而將雜質(zhì)混入。

      5)管理人員檢查頻次、對員工培訓(xùn)不足,崗位操作人員未形成足夠的重視。

      3 粒蠟成型產(chǎn)品產(chǎn)量的影響因素

      3.1 原料影響

      原料蠟的溫度是對蠟粒成型生產(chǎn)比較重要的因素,液蠟溫度過高容易粘鋼帶,到包裝部分出現(xiàn)散料、散跺和脹袋現(xiàn)象,影響產(chǎn)量同時增加工人勞動強度。因此將蠟粒澆注溫度控制在適宜蠟溫范圍內(nèi),將有效地控制蠟粒產(chǎn)量[7-8]。所謂適宜蠟溫是:蠟溫要控制在工藝卡片內(nèi),最好控制在62~65 ℃。

      3.2 成型機故障影響

      在生產(chǎn)線長期連續(xù)運行期間,影響粒蠟產(chǎn)量最大的因素就是設(shè)備故障率高,備品備件準(zhǔn)備不足,檢修儀表維護時間過長等問題,充分整合停機時間,如更換濾袋時,根據(jù)停線時間進行轉(zhuǎn)動設(shè)備的維護保養(yǎng)、粒蠟噴嘴清理等工作;及時與員工溝通,并采納員工合理化建議,并適當(dāng)給予員工物資獎勵,每周由班長進行桌面推演,崗位輪流學(xué)習(xí),提高操作員技術(shù)水平,提高生產(chǎn)線平穩(wěn)率,減少停線時間;嚴(yán)格監(jiān)控生產(chǎn)一線安全操作行為,杜絕盲目提量追逐產(chǎn)量的違規(guī)現(xiàn)象,確保生產(chǎn)安全平穩(wěn)。

      3.3 外界氣溫影響

      蠟成型機產(chǎn)量隨季節(jié)氣溫的變化很大[9-10]。對于石蠟成型裝置來說冬季是石蠟生產(chǎn)的旺季,如果蠟加氫精制產(chǎn)品充足,石蠟成型裝置產(chǎn)量日均可超過450 t/d,比夏季日均產(chǎn)量高出20 t/d以上。

      3.4 冷卻水噴淋溫度影響

      將脫鹽水溫度控制在工藝指標(biāo)范圍內(nèi),可保證成型機平穩(wěn)運行[11]。冷卻水溫度過高有兩點影響:一是粒蠟到達機尾處,刮刀不能將蠟粒全部刮下,長時間運行將粘鋼帶,落地蠟增加,損失率增加;二是脫鹽水溫度過高,粒蠟冷卻效果不好,粒蠟成型后溫度高,到達包裝機時出現(xiàn)料斗堵,裝袋冒料現(xiàn)象發(fā)生,被迫降量生產(chǎn)。因此在工藝指標(biāo)范圍內(nèi),脫鹽水溫度越低,粒蠟產(chǎn)量將越高。

      4 粒蠟成型裝置節(jié)能分析

      4.1 粒蠟成型裝置能耗組成

      粒蠟成型裝置能耗主要由循環(huán)水、1.0 MPa蒸汽、電三部分組成,石蠟成型裝置粒蠟系統(tǒng)耗電量占裝置綜合能耗的比例最大,所以石蠟成型裝置粒蠟系統(tǒng)節(jié)能主要是節(jié)電。

      4.2 節(jié)能新技措的應(yīng)用

      4.2.1 節(jié)電技措

      節(jié)電工作對石蠟成型裝置節(jié)能降耗相當(dāng)重要,但卻不易做到。為了保證石蠟成型裝置生產(chǎn),該投用的設(shè)備必須投用,要想做好節(jié)電工作,必須從細節(jié)做起。裝置充分考慮北方冬季生產(chǎn)期間的特點,考慮利用冬季期間外界環(huán)境溫度低的影響,降低冷卻水溫度。粒蠟系統(tǒng)增加一臺空冷,與冷水機并聯(lián),冬季生產(chǎn)期間停用冷水機,啟用空冷,冷水機電耗160 kW,空冷風(fēng)機2臺電耗30 kW,通過計算冬季生產(chǎn)期間可節(jié)約電能468 000 kW·h。

      空冷運行時,重點工作是防止凍凝,裝置好的做法如下:實施百葉窗動態(tài)調(diào)節(jié),根據(jù)環(huán)境氣溫變化,動態(tài)調(diào)節(jié)百葉窗開度大小,防止管束凍凝;空冷風(fēng)機四周加裝護板,并安裝百葉窗,控制風(fēng)量大小;加強員工巡檢,使用測溫槍測定每條管束溫度,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

      夏季投用濕空冷風(fēng)機,減少兩臺空冷風(fēng)機啟用時間。根據(jù)季節(jié)變化,及時開關(guān)照明,做好照明節(jié)電工作。

      4.2.2 節(jié)約蒸汽措施

      通過改造增加了一條脫水線,使液蠟脫水更加順暢,降低了蒸汽多次吹掃脫水線的損耗。非冬季生產(chǎn)期間,對罐區(qū)、罐區(qū)至廠房蒸汽伴熱線實行動態(tài)管理,節(jié)約蒸汽。加強檢查及維護工作,嚴(yán)格控制蒸汽跑冒現(xiàn)象。

      4.2.3 包裝線及澆筑頭國產(chǎn)化

      由于設(shè)計原因,粒蠟包裝線的包裝速度為7 t/h,粒蠟包裝線的碼垛速度為8 t/h,通過技術(shù)人員與班組研究,真正解決粒蠟包裝速度的瓶頸是包裝線電子秤的下料速度及碼垛速度。通過觀察,粒蠟電子秤分粗流和精流兩個部分,粗流將質(zhì)量調(diào)整至24 kg,再由精流將質(zhì)量調(diào)整至25 kg±0.05 kg。通常粗流時間為4 s/袋,精流時間為3 s/袋,由于現(xiàn)在原料粘度較大,因此精流時間通常達到15 s/袋以上,大大降低粒蠟產(chǎn)量,因此在停線小修過程中,對包裝線電子秤精流口進行了擴大,在加工粘度較大的蠟時,精流下料速度降至6 s/袋,質(zhì)量為25 kg±0.06 kg,使包裝速度提高至10 t/h,滿足生產(chǎn)需要。其次,在檢修期間將粒蠟碼垛機進行改造,使用原聚丙烯包裝線的碼垛機,改造后粒蠟的碼垛量提至12 t/h,改造后,碼垛機一直平穩(wěn)高效運行,保證了粒蠟的產(chǎn)量。使粒蠟產(chǎn)量提高15 t/d以上。

      1-4#澆筑頭布料器國產(chǎn)化,增加澆筑頭布料器的壁厚,使粒蠟顆粒更加飽滿,同時因為布料器國產(chǎn)化費用可降低4/5,在同樣備件金額下,可多備用四個國產(chǎn)化澆筑頭。在澆筑頭變形,無法維持生產(chǎn)時,根據(jù)備件充足情況,及時更換澆筑頭,降低粒蠟停線時間,從而提高粒蠟產(chǎn)量。國產(chǎn)化方案執(zhí)行后,每年因澆筑頭布料器變形造成的停線的時間從100 h縮短至10 h,根據(jù)計算,可提高粒蠟產(chǎn)量2 t/d。

      4.2.4 技改技措應(yīng)用后對能耗的影響

      通過對石蠟成型裝置技術(shù)改造前后的能耗和加工量有明顯改變,其對比結(jié)果見表1。

      表1 改造前后綜合能耗及加工量對比表

      由表1可以看出,改造后綜合能耗平均降低了5.66 kgoe/t,改造后每年可多產(chǎn)石蠟1.9×104t,按照目前石蠟產(chǎn)品市場價格測算,年創(chuàng)經(jīng)濟效益1 000萬元。

      5 結(jié)論

      1)影響粒蠟成型產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素包括:原料性質(zhì)、成型過程及包裝過程。影響產(chǎn)量的主要因素包括:原料性質(zhì)、成型機故障影響、外界氣溫及冷卻水噴淋溫度。

      2)粒蠟成型要實現(xiàn)更精細化管理,采取原料專區(qū)存放,使用、計量等環(huán)節(jié)專人管理等措施,加強對員工思想、產(chǎn)品質(zhì)量意識等教育,提高全員重視質(zhì)量的意識。

      3)清理料斗必須及時將雜質(zhì)清理掉,避免混入料中。落地蠟一律單獨回收,定期回?zé)?杜絕將落地蠟倒入傳送帶而包裝出廠。增加粒蠟成型過濾器,對機雜進行過濾,定期更換過濾袋,以保證石蠟產(chǎn)品機雜符合質(zhì)量指標(biāo)。

      4)粒蠟成型裝置能耗主要由循環(huán)水、1.0 MPa蒸汽、電三部分組成,因此,對這3項動力消耗的控制是降低能耗的關(guān)鍵。北方地區(qū)季節(jié)溫差較大,冬季生產(chǎn)期較長,環(huán)境溫度低。因此,石蠟生產(chǎn)應(yīng)該充分利用氣候影響因素,在冬季生產(chǎn)期間,停用冷水機,啟用空冷;加強用能的動態(tài)管理,合理根據(jù)環(huán)境溫度調(diào)整用能量,節(jié)能效果顯著。

      猜你喜歡
      成型機碼垛鋼帶
      CVT鋼帶軸向偏斜機理及對鋼帶失效的影響
      熱軋65Mn寬鋼帶扁卷原因分析及解決方案
      山東冶金(2022年1期)2022-04-19 13:40:30
      可控機構(gòu)式碼垛機器人的運動學(xué)誤差分析
      移動式碼垛機器人移動臂的優(yōu)化設(shè)計
      重型機械(2020年3期)2020-08-24 08:31:48
      GSK工業(yè)機器人碼垛程序編寫技巧
      電子制作(2019年20期)2019-12-04 03:51:36
      基于PLC和MCGS組態(tài)的離子膜成型機控制系統(tǒng)設(shè)計
      電熱刀具在聚苯乙烯快速成型機上的應(yīng)用
      基于PLC和觸摸屏的自動成型機設(shè)計和實現(xiàn)
      卡帝仕·至尊鋼帶手表
      胎側(cè)刺孔在成型機上的應(yīng)用
      璧山县| 玉田县| 广宁县| 策勒县| 文水县| 邵武市| 双鸭山市| 高青县| 安仁县| 靖州| 虎林市| 舞钢市| 平安县| 延川县| 景宁| 马关县| 曲靖市| 屯昌县| 鄯善县| 同德县| 屏东市| 铁岭县| 黔西| 名山县| 资中县| 湖北省| 临湘市| 凌云县| 江孜县| 页游| 宝鸡市| 项城市| 茶陵县| 开封县| 安徽省| 杂多县| 辉县市| 理塘县| 神农架林区| 钟祥市| 锦州市|