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    加氫裂化裝置自動(dòng)反沖洗過濾器故障分析及實(shí)施對(duì)策

    2023-08-09 07:17:38周健
    中國(guó)設(shè)備工程 2023年14期
    關(guān)鍵詞:原料油加氫裂化濾芯

    周健

    (中國(guó)石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司,遼寧 葫蘆島 125001)

    1 簡(jiǎn)述

    150萬噸/年加氫裂化裝置2012年11月開始建設(shè),2014年5月30日工程中交,由中油一建承建。其基礎(chǔ)設(shè)計(jì)部分由洛陽設(shè)計(jì)院完成。2020年7月開始對(duì)加氫裂化裝置進(jìn)行全面改造,基礎(chǔ)設(shè)計(jì)部分由中石油華東設(shè)計(jì)院完成,中油一建承建,2020年12月改造后一次開車成功。該裝置設(shè)計(jì)處理南常減壓裝置的常三線、減一和減二線油;北常減壓裝置的常三線和減三線油;以及焦化蠟油、催化柴油的混合油。加氫裂化裝置具有高溫高壓臨氫特點(diǎn),配置加氫反應(yīng)器、循環(huán)氫壓縮機(jī)、新氫壓縮機(jī)、加氫進(jìn)料泵等關(guān)鍵設(shè)備。

    在固定床催化劑反應(yīng)器中,如二氧化硅、金屬氧化物、有機(jī)物、無機(jī)物等顆粒沉積在反應(yīng)器和催化物上。這些雜質(zhì)會(huì)引起堵塞并導(dǎo)致反應(yīng)器催化劑床層壓差升高,降低了催化劑的活性,這會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)器的非正常停工,影響裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。加氫裂化裝置的原料過濾器為自動(dòng)反沖洗過濾器,采用了圓筒式設(shè)計(jì),原料油過濾器工藝編號(hào)為FI-102,過濾器設(shè)計(jì)為4組,每組6套過濾單元,承擔(dān)150萬噸/年的蠟油加氫裂化裝置原料油的過濾,以保證加氫裂化裝置的進(jìn)料質(zhì)量。

    2 自動(dòng)反沖洗過濾器的組成、工藝參數(shù)、工作原理

    2.1 自動(dòng)反沖洗過濾器的組成

    圓通式反沖洗式原料過濾器采用機(jī)械分離原理,使用進(jìn)口的金屬鍥形纏繞絲網(wǎng)濾芯將原料油中雜質(zhì)分離出來。通過反沖洗將產(chǎn)生的污油儲(chǔ)存在污油罐中,達(dá)到一定容積后由污油泵排出。該系統(tǒng)主要由原料油過濾器、污油罐、污油泵、冷卻器及管路、儀表和控制系統(tǒng)等組成。其中原料油過濾器由4組共24套并聯(lián)的過濾單元組成,當(dāng)其中任意1組在反沖洗時(shí),其余3組過濾單元均處于正常過濾狀態(tài),可實(shí)現(xiàn)全天無間隙運(yùn)行。

    圖1 自動(dòng)反沖洗過濾器示意圖

    2.2 自動(dòng)反沖洗過濾器的工藝參數(shù)

    表1

    2.3 自動(dòng)反沖洗過濾器的工作原理

    在正常過濾過程中,未經(jīng)過濾的原料進(jìn)入進(jìn)料口總管,并均勻地分布到每個(gè)過濾站。進(jìn)料從每個(gè)過濾管的外面過濾到里面。清潔油通過出口歧管流出并被輸送至下游工序。在過濾周期中,微粒會(huì)聚集在濾芯面,從而導(dǎo)致過濾器的壓差增大。當(dāng)壓差達(dá)到大約10-15psi時(shí),就形成了一個(gè)約400微米厚的微粒濾餅。

    反沖洗時(shí),分流器彎頭旋轉(zhuǎn)至站1,同時(shí)從工藝進(jìn)口流出將其關(guān)閉。接下來,將反沖洗出口閥門打開約5秒。打開此閥門會(huì)在工藝出口和反沖洗出口之間的濾芯上產(chǎn)生一個(gè)壓降。清潔的工藝流體從濾芯內(nèi)部流出,從而清除濾網(wǎng)外部的污染物,并將其從反沖洗出口連接處沖洗出去。隨后,反沖洗出口閥門關(guān)閉,分流器彎頭旋轉(zhuǎn)至站2,對(duì)剩余的5個(gè)站重復(fù)反沖洗流程。該組過濾單元反洗完成,自動(dòng)投入正常運(yùn)行狀態(tài),下組過濾單元開始進(jìn)行反沖洗,直到4組全部沖洗完畢,過濾器進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài),等待下一次反沖洗信號(hào)的到來。

    該過濾器設(shè)有定時(shí)清潔、手動(dòng)激活清潔、系統(tǒng)壓差達(dá)到不可接受水平后清潔三種清潔方式,自動(dòng)化程度高,設(shè)備的進(jìn)出口壓差變化等參數(shù)可以在DCS控制系統(tǒng)內(nèi)直接顯示。

    3 運(yùn)行中出現(xiàn)的故障分析

    3.1 運(yùn)行中出現(xiàn)的故障

    加氫裂化裝置自2014年12月開工以來,生產(chǎn)原料組成為處理南常減壓裝置的常三線、減一和減二線油;北常減壓裝置的常三線和減三線油;以及焦化蠟油、催化柴油的混合油。由于生產(chǎn)方案調(diào)整相對(duì)頻繁,原料組成頻繁變化,運(yùn)行中由于進(jìn)料量變化、冷柴油量加大或原料性質(zhì)變化等誘因,使過濾器設(shè)計(jì)組數(shù)偏低問題暴露較為突出,導(dǎo)致過濾器沖洗頻繁,污油量過大,經(jīng)常出現(xiàn)由于過濾器更換濾芯而切除一組過濾器的工況,如果打開過濾器副線,會(huì)將大分子雜質(zhì)帶進(jìn)高壓換熱器,而加氫裂化裝置高壓換熱器采用纏繞管式,無法進(jìn)行檢修,因此,為避免大分子雜質(zhì)進(jìn)入高壓換熱器甚至反應(yīng)器,確保自動(dòng)反沖洗過濾器安全運(yùn)行顯得特別重要。

    在實(shí)際生產(chǎn)過程中,由于過濾器經(jīng)常發(fā)生轉(zhuǎn)閥卡澀、濾芯堵塞等故障,造成過濾器進(jìn)行切除檢修,特別是在裝置處理量加大、原料性質(zhì)變化的情況下,過濾器沖洗周期明顯縮短,曾經(jīng)發(fā)生沖洗時(shí)間長(zhǎng)達(dá)三個(gè)小時(shí)不停的狀況,過濾效果不佳,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)。

    3.2 故障分析

    3.2.1 原料性質(zhì)變化的影響

    原設(shè)計(jì)進(jìn)料為減壓蠟油、焦化蠟油、催化柴油的混合油。在實(shí)際加工過程中經(jīng)常會(huì)摻煉其他原料,特別是冷柴油較多時(shí),原料中大分子顆粒增多,在檢修濾芯中多次發(fā)現(xiàn)濾芯表面黑色油污多為重油混合物、油泥等,只能將濾芯拆除后運(yùn)至專業(yè)清洗公司進(jìn)行化學(xué)清洗,清洗后進(jìn)行回裝,過濾器壓差明顯降低,建議原料性質(zhì)進(jìn)行優(yōu)化,降低冷柴油處理量,改變后情況明顯好轉(zhuǎn)。

    3.2.2 原料過濾器過濾能力不足

    在裝置大負(fù)荷長(zhǎng)周期生產(chǎn)過程,當(dāng)一組過濾器需要檢修時(shí),其他三組按正常設(shè)計(jì)只能承擔(dān)75%的過濾要求,處于嚴(yán)重超負(fù)荷狀況;再加之自身濾芯表面的堵塞,使很大一部分粒徑原設(shè)計(jì)可通過濾芯的微細(xì)顆粒,由于濾芯表面雜質(zhì)的堵塞而不能通過,使過濾器差壓上升,反沖洗間隔時(shí)間持續(xù)縮短,而為解決此問題,需要將過濾器切除更換濾芯,切除過濾器后,壓差會(huì)持續(xù)增高,形成惡性循環(huán)。

    3.2.3 在線處理不及時(shí)

    在運(yùn)行過程中,當(dāng)發(fā)生過濾器卡澀等影響過濾器正常運(yùn)行的故障時(shí),由于處理不及時(shí),從而使其運(yùn)行工況進(jìn)一步惡化,造成過濾器壓差升高,特別是夜班期間較為普遍。另外,過濾器部分儀表元件故障頻繁,特別是轉(zhuǎn)閥填料泄漏、球閥密封面磨損等故障發(fā)生時(shí),需要在線將該組過濾器隔離吹掃后處理,時(shí)間較長(zhǎng),會(huì)造成過濾器壓差升高。

    4 實(shí)施對(duì)策

    4.1 增上兩組原料油過濾器

    在2020年7月裝置大檢修期間,為解決過濾器過濾能力不足的問題,增加了兩組同類型原料油過濾器與現(xiàn)有的四組原料油過濾器并聯(lián)工作,共同承擔(dān)150萬噸/年加氫裂化裝置原料油的處理,從而延長(zhǎng)了過濾器的反沖洗周期。新增兩組原料油過濾器與現(xiàn)有的原料油過濾器組合后,就相當(dāng)于一套6組過濾單元組成的過濾系統(tǒng),即當(dāng)其中1組在反沖洗時(shí),另5組過濾單元在正常過濾,原料過濾器的過濾能力得到保障,即使需要一組過濾器切除檢修時(shí),其他5組過濾器也能保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行。

    4.2 及時(shí)清洗濾芯、適時(shí)更換濾芯

    濾芯是過濾器的關(guān)鍵部件,只有保持濾芯的清潔,才能提供最佳的過濾器去除效率,故必須加強(qiáng)濾芯清洗。特別在原料性質(zhì)變重、處理雜質(zhì)含量較高的原料等不良工況下,更須加強(qiáng)清洗。當(dāng)過濾器反沖洗周期太短,反沖洗也無法解決時(shí),可切除停運(yùn)其中1組過濾器進(jìn)行清洗,如表面油污難以清洗,可更換1組濾芯備件。更換濾芯備件后,將該組過濾器并入系統(tǒng),待投運(yùn)正常后,可將其他幾組過濾器濾芯進(jìn)行更換,維持過濾器壓差達(dá)到較好狀態(tài)。

    4.3 及時(shí)維護(hù)儀表元件

    自動(dòng)反沖洗過濾器的儀表配件較多,轉(zhuǎn)閥、變送器、球閥等元件故障率較高,加氫裂化裝置曾發(fā)生過兩次轉(zhuǎn)閥填料泄漏,切除過濾器后對(duì)其填料密封進(jìn)行更換,同時(shí)對(duì)易泄漏的排污球閥進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)密封面磨損后,及時(shí)進(jìn)行更換球閥。根據(jù)廠家給出的儀表各元件的使用壽命,制定合理的檢修更換周期,防止因配件損壞造成設(shè)備故障檢修,保證裝置長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。

    4.4 改造控制系統(tǒng)

    利用裝置大檢修的機(jī)會(huì),對(duì)自動(dòng)反沖洗過濾器儀表控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造:將PLC控制改為DCS控制。由于PLC控制器只能放在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行控制,不方便操作員工進(jìn)行操作,且PLC控制系統(tǒng)故障率偏高,經(jīng)常需要儀表維護(hù)班進(jìn)行維護(hù)。在2020年大檢修期間,將PLC控制改為DCS控制后,系統(tǒng)故障率明顯降低,員工可在操作室對(duì)過濾器進(jìn)行沖洗操作,極大地提高了員工的工作效率。

    圖2 自動(dòng)反沖洗過濾器操作畫面

    4.5 加強(qiáng)原料性質(zhì)控制

    由于過濾器濾芯的過濾精度為23μm,冷柴油含有較多的油泥顆粒,容易堵塞過濾器濾芯,建議加強(qiáng)控制冷柴油進(jìn)料量,防止含雜質(zhì)較高的油品進(jìn)入裝置。在此基礎(chǔ)上,操作人員須加強(qiáng)原料質(zhì)量及工藝參數(shù)的監(jiān)控,對(duì)原料的各項(xiàng)指標(biāo)具有高度的敏感性,及時(shí)進(jìn)行采樣分析、操作調(diào)整等優(yōu)化作業(yè)。

    4.6 優(yōu)化在線控制

    為確保裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行,在線控制是關(guān)鍵。在線控制應(yīng)把握四個(gè)方面:(1)保持原料罐液位穩(wěn)定,控制在60%~80%;(2)保持反沖洗差壓的穩(wěn)定;(3)加強(qiáng)原料過濾器的維護(hù),確保各組件運(yùn)行良好;(4)做好易損元件和濾芯備件儲(chǔ)備,及時(shí)更換各類元件。

    5 結(jié)語

    (1)經(jīng)過上述優(yōu)化措施,投用后實(shí)現(xiàn)了一年無檢修的穩(wěn)定運(yùn)行,大顆粒分子過濾較徹底,有效減少了后路換熱器雜質(zhì)堆積和結(jié)垢,保證了換熱效率,提高了換熱器使用壽命;使循環(huán)氫壓縮機(jī)、原料泵、新氫壓縮機(jī)的出口壓力在相對(duì)較低的情況下運(yùn)行;同時(shí)拆除的濾芯及儀表組件作為正常配件使用,大大減少了重新采購(gòu)新配件的成本,提高了裝置的安全系數(shù),延長(zhǎng)了蠟油加氫裂化裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行周期。

    (2)自動(dòng)反沖洗過濾器,根據(jù)在運(yùn)行中過濾器暴露出的各類問題,通過仔細(xì)查找原因、認(rèn)真分析,找到了問題所在,經(jīng)過合理化的改造及優(yōu)化,通過一年多的生產(chǎn)運(yùn)行,證明上述實(shí)施對(duì)策是成功的,保證了裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)。

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