楊舟,邱鵬鋒,鐘志剛,馬御棠
(1. 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司怒江供電局,云南 怒江 673100;2. 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司科學(xué)研究院,云南 昆明 650000;3. 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司文山供電局,云南 文山 663099)
GIS 內(nèi)隔離開關(guān)結(jié)構(gòu)簡單緊湊,使用量大,對變電站的設(shè)計(jì)、建立和安全運(yùn)行的影響均較大,是電網(wǎng)中重要的開關(guān)電器之一。在實(shí)際的運(yùn)行中因?yàn)楦鞣N因素諸如運(yùn)行情況、維護(hù)情況、操作失誤以及開關(guān)質(zhì)量等都會使得GIS 隔離開關(guān)出現(xiàn)故障,由于GIS 全封閉式的結(jié)構(gòu)導(dǎo)致其內(nèi)部隱患難以直接觀察判斷,為確保電力系統(tǒng)安全有效地穩(wěn)定運(yùn)行,必須仔細(xì)分析故障產(chǎn)生的原因,尋求最佳的處理方案以及后續(xù)預(yù)防措施。
2022 年7 月某日,某局運(yùn)行人員完成220 kV 1 號主變201 斷路器由Ⅱ母倒至Ⅰ母運(yùn)行的操作任務(wù),按照GIS 設(shè)備隔離開關(guān)操作項(xiàng)目檢查未發(fā)現(xiàn)異常。7 月某日,地調(diào)通知220 kV 1 號主變高壓側(cè)電流C 相指示為零,A、B 相電流指示正常。經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)后臺機(jī)、故障錄波裝置、PMU、測控裝置、保護(hù)裝置上的1 號主變高壓側(cè)電流和地調(diào)通知情況一致,現(xiàn)場檢查2011 隔離開關(guān)位置,后臺及匯控柜位置顯示2011 在合閘位置,三相公共合閘指示距離合閘位置欠位6 mm,超出合閘指示范圍,使用廠家提供的定位銷穿過定位孔檢查發(fā)現(xiàn),定位銷距離合閘定位點(diǎn)偏差約為5 mm(標(biāo)準(zhǔn)為±2 mm),判定隔離開關(guān)合閘不到位,需立即停電。
現(xiàn)場確證2011 隔離開關(guān)合閘不到位后,操作合上2012 隔離開關(guān),拉開2011 隔離開關(guān),將201 斷路器由Ⅰ母倒至Ⅱ母,檢查2012 隔離開關(guān)機(jī)械、電氣指示正常,合閘到位,2011 隔離開關(guān)的匯控箱和后臺位置顯示在不定態(tài),1 號主變高壓側(cè)三相電流指示正常,現(xiàn)場檢查2011隔離開關(guān)分閘不到位,定位銷距離分閘定位點(diǎn)偏差約為4.5 mm(標(biāo)準(zhǔn)為±2 mm),分閘不到位,手動操作將2011 隔離開關(guān)分閘到位后,匯控箱和后臺位置顯示在分位。
對其進(jìn)行拆蓋檢查發(fā)現(xiàn)A 相靜觸頭座燒傷較為嚴(yán)重,動觸頭有燒蝕后的少量白色附著物;B 相有輕微放電,靜觸頭座少量觸指炭化變黑;C 相燒蝕嚴(yán)重,靜觸座內(nèi)存在大量觸頭燒蝕后的金屬粉塵,觸頭座、觸指座梅花觸指炭化變黑,屏蔽罩有放電但燒蝕輕微。三相觸頭、觸指均存在不同程度的異常,C 相動、靜觸頭均燒蝕嚴(yán)重,A 相約90% 靜觸頭及對應(yīng)動觸頭觸指存在發(fā)熱燒蝕痕跡,B 相輕微燒燒,6 片觸指外金屬鍍層脫落,如圖1~圖3 所示。
圖1 從左到右A相、B相、C相靜觸頭情況
圖2 從左到右A相、B相、C相動觸頭情況
圖3 從右到左C相動觸頭、靜觸頭、屏蔽罩等
B 相靜觸頭大約有30% 觸指放電燒傷,A相靜觸頭大約有90%觸指放電燒傷,燒蝕情況比B 相嚴(yán)重。
另外,2011 隔離開關(guān)動觸頭在分閘位置時(shí)存在分閘不到位的情況。依據(jù)設(shè)計(jì)值,動觸頭位置應(yīng)該在屏蔽罩內(nèi)部約2 mm 的位置,但開蓋檢查其分閘位置動觸頭在屏蔽罩外部約10 mm位置。
7 月某日對2011 隔離開關(guān)氣室做氣體分析試驗(yàn)(如圖4),分解產(chǎn)物中SO2嚴(yán)重超標(biāo)(實(shí)測值501 μL/L,規(guī)程值不大于3 μL/L),H2S超標(biāo)(實(shí)測值11.7 uL/L,規(guī)程值不大于2 μL/L),濕度20 ℃超標(biāo)(實(shí)測值400 μL/L,規(guī)程值不大于300 μL/L),分解產(chǎn)物中HF 測試提示超標(biāo)。8 月某日,再次開展檢測(如圖5),2011 隔離開關(guān)分解產(chǎn)物中SO2嚴(yán)重超標(biāo)(實(shí)測值248.5 μL/L,規(guī)程值不大于3 μL/L),H2S正常(實(shí)測值0 uL/L,規(guī)程值不大于2 μL/L),濕度20 ℃(實(shí)測值30.1 μL/L,規(guī)程值不大于300 μL/L),分解產(chǎn)物中HF 測試提示超標(biāo)。
圖4 從左到右2011隔離開關(guān)C相、A相斷口X射線圖譜
圖4 7月9日氣體分析結(jié)果
圖5 2011機(jī)構(gòu)箱俯視圖
圖5 8月12日氣體分析結(jié)果
經(jīng)過1 個(gè)月氣室自然冷卻、吸附劑吸附后,SO2、H2S 有所下降,但是SO2仍嚴(yán)重超標(biāo),并提示分解物很高,存在高能量故障。推斷為內(nèi)部發(fā)生電弧放電導(dǎo)致SF6氣體分解。
8 月某日,技術(shù)人員對2011 隔離開關(guān)氣室開展X 射線檢測(如圖4),通過圖譜發(fā)現(xiàn)該隔離開關(guān)觸頭、觸指輪廓清晰、彈簧未見位移,端部未見明顯變形、缺口或鋸齒狀,未發(fā)現(xiàn)明顯異常,需解體后進(jìn)一步檢查。
輔助開關(guān)部分接線端子外表面銹蝕,輔助接點(diǎn)切換觸頭塑料密封片完整,內(nèi)部切換觸頭無明顯銹蝕,在分合閘到位時(shí)測量各接點(diǎn)通斷正常,匯控箱隔離開關(guān)位置對應(yīng)正確。機(jī)構(gòu)箱密封不良、底部存在積水,機(jī)構(gòu)箱內(nèi)長期受潮嚴(yán)重,導(dǎo)致緩沖塊防松擋卡、緩沖碟簧、齒輪盤表面銹蝕,如圖5 和圖6 所示。
圖6 機(jī)構(gòu)箱正面圖
8 月某日首次測量電機(jī)電阻,其中定子端紅藍(lán)為5.8 Ω(標(biāo)準(zhǔn)值為7.8±2 Ω),轉(zhuǎn)子端綠黑為6 Ω(標(biāo)準(zhǔn)值為7±2 Ω),電機(jī)阻值在合格范圍內(nèi),電機(jī)按照設(shè)計(jì)回路接線,接線正確,電機(jī)外部傳動齒輪與直齒輪嚙合良好。電動操作分合隔離開關(guān),發(fā)現(xiàn)電機(jī)聲音較大,電機(jī)輸出受阻,在連續(xù)操作兩三次后,電機(jī)明顯發(fā)熱。8 月某日電機(jī)在大約電動10 次分合操作后,電機(jī)受損,不能電動,測量其定子端電阻約為7 Ω,轉(zhuǎn)子端電阻約為1.5 Ω,轉(zhuǎn)子端電阻明顯下降,內(nèi)部已有短路故障。拆解電機(jī)檢查,電機(jī)防護(hù)罩內(nèi)有氧化物,電機(jī)碳刷磨損嚴(yán)重,電機(jī)繞組發(fā)黑,如圖7 所示。
圖7 從左到右電機(jī)繞組發(fā)黑、電機(jī)碳刷磨損、電機(jī)防護(hù)罩內(nèi)氧化物
機(jī)構(gòu)箱總輸出拐臂在帶本體情況下的輸出角度約為50°,小于標(biāo)準(zhǔn)值為60°,總輸出角度不足,導(dǎo)致隔離開關(guān)分合不到位。在機(jī)構(gòu)箱脫開外部傳動連桿后測量機(jī)構(gòu)拐臂輸出的角度,大約也為53°左右,比機(jī)構(gòu)帶著傳動連桿是輸出角度略有增加,增大約2°~3°,如圖8 所示。
圖8 機(jī)構(gòu)總輸出拐臂分合閘位置時(shí)劃線及角度測量
直齒輪、錐齒輪各齒完整,無斷齒,嚙合良好,齒輪上潤滑脂流失、變干,潤滑失效,渦輪與蝸桿配合良好,在手動、電動操作時(shí)齒輪無明顯卡滯。
碟簧本體銹蝕嚴(yán)重,固定碟簧的軸銷防松擋卡銹蝕,手動、電動分合閘到位時(shí)測量分閘、合閘緩沖碟簧壓縮量分別約為23 mm、21 mm,標(biāo)準(zhǔn)值為20.5 mm,分、合閘緩沖碟簧壓縮量不足。
外部傳動連桿固定螺母無松動、開口銷無缺失;拐臂、連桿無變形、無銹蝕,拐臂與連桿連接處有積污,軸銷部位潤滑脂流失,潤滑失效。用手扳動檢查連桿與拐臂連接處軸銷部位卡滯情況:其中A 相、B 相拐臂軸銷存在卡澀,A 相在扳動檢查是發(fā)現(xiàn)拐臂與連桿處積污嚴(yán)重,在運(yùn)動時(shí)在接觸面有較大摩擦痕跡;B 相機(jī)構(gòu)箱總輸出拐臂軸銷與連桿連接處卡澀嚴(yán)重,在進(jìn)行多次潤滑后,可以靈活轉(zhuǎn)動;C 相拐臂軸銷卡澀不明顯。拐臂軸銷的卡澀導(dǎo)致隔離開關(guān)機(jī)構(gòu)在運(yùn)動過程中增加了阻力。
4.3.1 分合閘后拐臂定位孔與分合閘定位點(diǎn)偏差檢查
手動合閘,到合閘限位行程開關(guān)剛斷開點(diǎn)時(shí),用定位銷查看定位孔與合閘定位點(diǎn)偏差(如表1 所示)。A:-4.4 mm,B:-5.5 mm,C:-4.5 mm。手動分閘,到分閘限位行程開關(guān)剛斷開點(diǎn)時(shí),用定位銷查看定位孔與分閘定位點(diǎn)偏差。A:-4.4 mm,B:-4 mm,C:-5.5 mm。電動合閘,在機(jī)構(gòu)合閘停止后,用定位銷查看定位孔與合閘定位點(diǎn)偏差。A:-5 mm,B:-5 mm,C:-4.5 mm。電動分閘,在機(jī)構(gòu)分閘停止后,用定位銷查看定位孔與分閘定位點(diǎn)偏差。A:-4.5 mm,B:-4 mm,C:-5.5 mm。
表2 分合閘數(shù)據(jù) (單位 / mm)
從以上數(shù)據(jù)看出,手動操作到分閘限位行程開關(guān)剛斷開點(diǎn)時(shí)與電動操作停止時(shí),定位孔與合閘定位點(diǎn)偏差基本一致,說明電動操作到限位行程開關(guān)剛斷開點(diǎn)時(shí)機(jī)構(gòu)就停止緩沖了,造成分、合閘不到位。
4.3.2 分合閘后動觸頭插入深度檢查
開隔離開關(guān)氣室側(cè)孔蓋,手動合閘到位后,對動觸頭插入位置進(jìn)行標(biāo)記,手動分開后測量其插入深度為:A:28.5 mm,B:28.5 mm,C:26 mm,標(biāo)準(zhǔn)插入深度為28 mm~29 mm。電動合閘操作后,對動觸頭插入位置進(jìn)行標(biāo)記,分開后測量其插入深度為:A:17.5 mm,B:17.5 mm,C:15 mm??梢钥闯鲭妱雍祥l操作隔離開關(guān)動觸頭插入靜觸頭深度比手動合閘到位時(shí),三相均減少了11 mm,說明電動合閘不到位,其中C 相插入最少,燒蝕也最嚴(yán)重。
表2 分合閘數(shù)據(jù) (單位 / mm)
將隔離開關(guān)外部傳動連桿、拐臂拆開,用力矩扳手檢查拐臂盒輸出軸力矩,檢查結(jié)果如表3 所示。
表3 分合閘數(shù)據(jù) (單位 / N·m)
通過該表來看A、B 相內(nèi)部傳動部件運(yùn)動正常,無明顯卡澀現(xiàn)象,C 相內(nèi)部放電燒蝕后,絕緣拉桿傳動部件存在明顯卡澀。
手動分合閘操作,觀察剛插入時(shí)的角度,動、靜觸頭中心對正,能正常插入,觸指、觸頭未發(fā)現(xiàn)明顯摩擦痕跡,電動操作,動觸頭也可以對中插入靜觸頭,動、靜觸頭插入配合沒有問題。
綜合以上對隔離開關(guān)氣室、機(jī)構(gòu)箱電氣部分、機(jī)構(gòu)箱機(jī)械部分、外部傳動部件、本體內(nèi)部傳動部件以及本體動靜觸頭配合檢查、排查及試驗(yàn)情況,該隔離開關(guān)合閘不到位有以下兩方面的原因:
隔離開關(guān)合閘不到位的主要原因是隔離開關(guān)機(jī)構(gòu)箱密封不良,機(jī)構(gòu)箱內(nèi)長期受潮嚴(yán)重,導(dǎo)致電機(jī)性能下降,隔離開關(guān)電機(jī)輸出扭矩不足,導(dǎo)致輸出拐臂總輸出大約為50°左右(標(biāo)準(zhǔn)值為60°),電機(jī)帶動機(jī)構(gòu)到合閘限位行程開關(guān)剛斷開點(diǎn)時(shí)就停止轉(zhuǎn)動,無繼續(xù)緩沖合閘行程,導(dǎo)致隔離開關(guān)合閘不到位。
該隔離開關(guān)合閘不到位的次要原因是外部傳動連桿與拐臂連接處的軸承卡澀,導(dǎo)致操作力矩增大。
合閘不到位是造成2011 隔離開關(guān)觸頭燒蝕的主要原因。合閘不到位的主要原因是電機(jī)輸出力矩不足,機(jī)構(gòu)拐臂總輸出角度不夠,導(dǎo)致隔離開關(guān)合閘不到位,動觸頭插入深度不足,動靜觸頭虛接,導(dǎo)致電弧放電燒蝕動觸頭,動靜觸頭接觸間隙增大,導(dǎo)致負(fù)荷電流為零。對如何預(yù)防此類故障的發(fā)生提出了改進(jìn)措施如下:
1)嚴(yán)格把關(guān)電動操作機(jī)構(gòu)的選材。對電動機(jī)、機(jī)械限位裝置定位件及主軸等零部件材質(zhì)和機(jī)械尺寸的選擇嚴(yán)格按照產(chǎn)品技術(shù)要求進(jìn)行,提高設(shè)備的可靠性。
2)加強(qiáng)設(shè)備的巡視檢查,對存在異常的隔離開關(guān)及時(shí)進(jìn)行維護(hù)與檢修,嚴(yán)防家族性缺陷的產(chǎn)生。
3)對常年處于潮濕運(yùn)行環(huán)境的機(jī)構(gòu)箱、匯控箱重點(diǎn)進(jìn)行運(yùn)維檢修,保證其防潮密封性,延長電氣元件的使用壽命。
4)正常倒閘操作時(shí),注意觀察外部傳動動作是否順暢,聽電機(jī)、機(jī)構(gòu)動作聲音是否正常,若發(fā)現(xiàn)異常,需要核查拐臂定位點(diǎn)是否在標(biāo)準(zhǔn)值內(nèi)。
5)在停電檢修時(shí),重點(diǎn)檢查機(jī)構(gòu)箱的密封性,對于老化變形的密封膠條更換,密封后對密封面打膠做好雙重保護(hù);對機(jī)構(gòu)內(nèi)受潮銹蝕的二次元器件進(jìn)行更換,傳動齒輪進(jìn)行潤滑,嚙合不良的要進(jìn)行更換;測量電機(jī)絕緣電阻和直流電阻,對比歷史數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn),若不合格或偏差較大,則因查明原因,更換電機(jī)或損壞的部件;檢查緩沖碟簧是否銹蝕,對銹蝕的緩沖碟簧進(jìn)行更換。