馮帥輝 楊文勇 甘濟(jì)升
(中央儲備糧廣東新沙港直屬庫有限公司 523147)
近年來我國進(jìn)口糧食不斷增加并持續(xù)處于高位,國內(nèi)市場對糧食需求越來越大[1]。目前新糧上市時雜質(zhì)一般在1.5%~2.5%[2],國家糧食和物資儲備局要求入倉儲糧雜質(zhì)含量應(yīng)嚴(yán)格控制在1%以內(nèi)[3]。糧食中雜質(zhì)過多會導(dǎo)致發(fā)熱和霉變,嚴(yán)重降低儲備糧的品質(zhì)[4]。
糧食清理除雜工藝是糧食存儲過程中的一個重要環(huán)節(jié)[5]。小批量的糧食清理除雜作業(yè)中,篩下物總量少,篩下物處置效率對整體過篩作業(yè)效率影響不大。而在大型機(jī)械化糧庫中,由于日吞吐作業(yè)量大(通??蛇_(dá)一萬噸),在糧食過篩清理中會產(chǎn)生大量篩下物,如果篩下物處理不及時,會直接制約過篩效率。目前國內(nèi)針對糧食過篩清理作業(yè)中篩下物處理工藝的研究較少[6-8]。
中央儲備糧廣東新沙港直屬庫有限公司(以下簡稱新沙港直屬庫)地處珠江糧食流通走廊的重要物流節(jié)點(diǎn),現(xiàn)有倉容58萬噸,在建15.28萬噸,是中儲糧儲運(yùn)有限公司在華南地區(qū)主要糧食儲備中轉(zhuǎn)港口庫[9]。新沙港直屬庫利用現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施對原有糧食篩下物處理工藝進(jìn)行改造升級,提升了過篩效率,節(jié)約了作業(yè)成本。
改造前的篩下物處理工藝如圖1所示:原糧經(jīng)過立筒庫六樓的組合式清理篩篩分處理后通過溜管1滑落到外部露天的篩下物緩存?zhèn)}1。隨后,勞務(wù)人員手動控制緩存?zhèn)}1底部閘門開合,套袋放料,使用手動縫包機(jī)縫包??p包后的篩下物經(jīng)叉車運(yùn)輸?shù)降匕醴Q重,記錄數(shù)據(jù)后再由叉車運(yùn)輸?shù)綐欠總}碼垛存放。存放的袋裝篩下物可根據(jù)需要繼續(xù)保管或者裝車出庫。篩下物打包點(diǎn)、地磅、樓房倉存放點(diǎn)三個位置構(gòu)成三角形,路徑長度為600 m。
注:1.組合式清理篩 2.溜管1 3.緩存?zhèn)}1 4.地磅 5.叉車 6.袋裝篩下物垛 7.樓房倉圖1 改造前的工藝流程
平均過篩產(chǎn)量低;緩存?zhèn)}1容積小,易滿倉,導(dǎo)致頻繁停料;人工裝袋、縫包、搬運(yùn)作業(yè)量大且速度慢;室外作業(yè),易受天氣影響暫停作業(yè)。
輸送原糧的皮帶輸送機(jī)、斗式提升機(jī)等大型設(shè)備空載作業(yè)時間長;組合式清理篩過篩產(chǎn)量未達(dá)到最大產(chǎn)量的一半;人工控制放料,袋裝篩下物重量誤差大,編織袋有效利用容積僅為40%~50%。
作業(yè)環(huán)節(jié)多,勞務(wù)人員需求量大,人工成本高;作業(yè)時間長,叉車燃油成本高。
篩下物打包作業(yè)面積僅有18.5 m2,作業(yè)面狹窄,人車穿插,危險性大;此外打包點(diǎn)位于庫區(qū)主干道右側(cè),往來車輛人員多,存在安全隱患。
改造后的工藝流程如圖2所示,其在保留了原工藝流程的同時實(shí)現(xiàn)了篩下物打包和散裝出庫兩種作業(yè)功能,兩者均為室內(nèi)作業(yè),其中打包作業(yè)又可分為單線打包和雙線打包兩種作業(yè)方式,打包作業(yè)面積為40 m2。
注:1.組合式清理篩 2.斗式提升機(jī) 3.溜管3 4.刮板輸送機(jī) 5.溜管4 6.溜管5 7.緩存?zhèn)}2 8.氣動閘門 9.氣動三通2 10.計量打包秤 11.移動式自動縫包機(jī) 12.登高皮帶機(jī) 13.樓房倉 14.袋裝篩下物垛 15.滑糧槽 16.散料運(yùn)輸車 17.裝車倉 18.地磅 19.溜管2 20.氣動三通1圖2 改造后的工藝流程
改造后的篩下物處理工藝在溜管1上安裝氣動三通1,控制篩下物通過溜管2到達(dá)斗式提升機(jī)基座。篩下物經(jīng)過斗式提升機(jī)提升后,通過溜管3下落到刮板輸送機(jī),刮板輸送機(jī)可以將篩下物從立筒庫輸送至樓房倉。
打包作業(yè)中,刮板輸送機(jī)上的篩下物經(jīng)過溜管5滑落到緩存?zhèn)}2,人員控制緩存?zhèn)}2倉底氣動閘門開合放料,過篩作業(yè)時該閘門保持常開。隨后配備了兩臺計量打包秤和兩臺移動式自動縫包機(jī),可根據(jù)需要控制氣動三通2選擇單線打包或雙線打包作業(yè)。放料后,篩下物進(jìn)入計量打包秤實(shí)現(xiàn)自動稱重計量,經(jīng)移動式自動縫包機(jī)包裝。包裝后的袋裝篩下物可選擇叉車、登高皮帶機(jī)、滑糧槽三種方式輸送到不同的樓層保管,還可以通過滑糧槽直接裝車出庫。
散裝出庫作業(yè)中,刮板輸送機(jī)上的篩下物經(jīng)過溜管4滑落入原散糧裝車倉暫存,隨后通過散料裝車的方式經(jīng)地磅稱重計量后出庫。
3.2.1 清理設(shè)備 選用組合清理篩,型號為:LKAA-TAS-206/6。最大清理作業(yè)產(chǎn)量為200 t/h。
3.2.2 計量打包秤 選用包裝秤搭配AMC501-U包裝控制器。該打包秤可以實(shí)現(xiàn)自動放料、稱重、計數(shù)等功能,單次稱重值可調(diào)。
3.2.3 自動縫包機(jī) 選用GK35系列封包縫紉機(jī)。該縫包機(jī)可實(shí)現(xiàn)自動縫包,剪線,提高縫包效率,降低勞動強(qiáng)度。
3.2.4 閘門 選用電控氣動閘門。
3.2.5 除塵設(shè)備 全過程配備除塵風(fēng)網(wǎng)裝置。選用LCR-12/10插入式脈沖袋式除塵器在篩下物進(jìn)料口、出料口進(jìn)行吸風(fēng)除塵,降低粉塵。
改造后的篩下物處理工藝在原有清理設(shè)備的基礎(chǔ)上,通過增添溜管、氣動三通等,利用新沙港直屬庫原有工藝中的斗式提升機(jī)和刮板輸送機(jī)、裝車倉等設(shè)備設(shè)施,組建新的工藝流程,實(shí)現(xiàn)新的功能。樓房倉三樓和四樓均為閑置空間,打包秤、縫包機(jī)、除塵器、登高皮帶機(jī)、插入式除塵器和緩沖倉2等均為閑置設(shè)備設(shè)施,通過翻新、優(yōu)化、改造升級重新利用,實(shí)現(xiàn)企業(yè)降本增效。
2022年,新沙港直屬庫進(jìn)口一批烏克蘭玉米,玉米破碎多,雜質(zhì)含量嚴(yán)重超標(biāo)。改造工藝完成后,新沙港直屬庫對這批玉米使用改造前打包和改造后單線打包分別進(jìn)行8 d的原糧過篩清理作業(yè)。統(tǒng)計每天篩后原糧數(shù)量和過篩作業(yè)時間,以篩后原糧數(shù)量除以過篩作業(yè)時間得到平均過篩產(chǎn)量,并以此衡量過篩效率,去掉最大值和最小值減小數(shù)據(jù)誤差,得到的數(shù)據(jù)分別如表1和表2所示。
表1 改造前平均過篩產(chǎn)量
表2 改造后單線打包平均過篩產(chǎn)量
由表1和表2可知:改造前平均過篩產(chǎn)量為88.91 t/h,僅達(dá)到組合式清理篩最大產(chǎn)量的44.45%。改造后單線打包平均過篩產(chǎn)量是改造前的1.64倍,組合式清理篩使用率提高28.59%。通過篩下物雙線打包和散裝出庫兩種方式進(jìn)行過篩作業(yè)得到的平均過篩產(chǎn)量與單線打包得到的平均過篩產(chǎn)量相同,這是由于在緩存?zhèn)}2和裝車倉未滿的前提下,使用三種工藝的過篩作業(yè)均是持續(xù)進(jìn)行,前兩者僅降低篩下物處理時間,并不影響原糧過篩作業(yè)時間。
緩存?zhèn)}容積是制約過篩作業(yè)時間的一個重要因素,緩存?zhèn)}滿,原糧過篩作業(yè)停料,待緩存?zhèn)}空有一定容積后方可繼續(xù)作業(yè)。
改造前后不同工藝對應(yīng)的過篩作業(yè)時間如表3所示。由表3可知:改造前,設(shè)備50%時間處于空載狀態(tài)。改造后緩存?zhèn)}2容積是改造前緩存?zhèn)}1容積的48倍,使用單線打包進(jìn)行過篩作業(yè)時連續(xù)過篩作業(yè)時間延長56倍;且緩存?zhèn)}2滿后,相關(guān)輸送設(shè)備可以停止,避免空載運(yùn)行。雙線打包或散裝出庫作業(yè)中篩下物處理速度快,能夠保證緩存?zhèn)}2或裝車倉一直留有空余,原糧過篩不用停料,連續(xù)作業(yè),使得原糧除雜清理擺脫篩下物緩存?zhèn)}滿,無處存放的制約。
表3 不同工藝對應(yīng)的作業(yè)時間
過篩作業(yè)中,人工成本:41.25元/h,叉車燃油成本:燃油4 L/h,單價8.12元/L。以10000 t原糧過篩清理為例,根據(jù)表1和表2中平均過篩產(chǎn)量計算出理論過篩作業(yè)時間;根據(jù)表3中過篩作業(yè)時間和停料時間的關(guān)系計算出實(shí)際過篩作業(yè)時間;根據(jù)實(shí)際過篩作業(yè)時間、人工成本和燃油成本計算出每噸原糧過篩所需的單位人工成本、單位燃油成本和單位總成本;相關(guān)結(jié)果如表4所示。
表4 不同工藝對應(yīng)的成本
由表4可知:篩下物出庫中,散裝出庫用工量最少且不需要使用叉車,因此所需單位人工成本和單位燃油成本最低,相比改造前分別減少94.96%和100%,單位總成本節(jié)約12.03元。打包作業(yè)中,單線打包所需用工量最少,人工成本最低為3.39元/t;雙線打包單位燃油成本最低,為0.44元/t,這是由于叉車實(shí)際作業(yè)時間相比單線打包降低了1.5倍;單線打包所需單位總成本最低,相比改造前降低67.83%,相比雙線打包單位總成本減少0.34元。實(shí)際作業(yè)中可根據(jù)篩下物的處理方式、工期、成本選擇相適應(yīng)的工藝流程。
由表5可知,改造后,單線打包作業(yè)的篩下物處理效率為10.24 t/h,相比改造前提高39.51%,當(dāng)天過篩作業(yè)產(chǎn)生的篩下物會在緩存?zhèn)}2中留有剩余;雙線打包作業(yè)效率加快,可以100%處理當(dāng)天過篩作業(yè)產(chǎn)生的篩下物;散裝出庫作業(yè)通過散料運(yùn)輸車裝車出庫處理篩下物,裝車倉容積大于當(dāng)天過篩產(chǎn)生的篩下物重量,只需合理安排車輛裝車出庫,也可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)天篩下物的100%處理。
表5 不同工藝對應(yīng)的篩下物處理效率
篩下物處理由室外作業(yè)改為室內(nèi)作業(yè),打包作業(yè)面積增加2.16倍,叉車作業(yè)距離減小20倍,單雙線作業(yè)分離,避免了交叉作業(yè);作業(yè)靈活性提高,全天候均可作業(yè),外界環(huán)境、氣候等因素影響減弱;采用密封、通風(fēng)除塵等方式,有效防止粉塵外溢,大幅降低空氣中含塵濃度,減小粉塵爆炸的可能性。
隨著國際國內(nèi)糧食需求量的與日俱增,中儲糧企業(yè)糧食中轉(zhuǎn)和儲備任務(wù)越來越重,大批量糧食進(jìn)出作業(yè)也越來越多,小型糧食過篩及篩下物處理工藝已經(jīng)逐漸跟不上時代的需要,如何在保證糧食品質(zhì)的前提下,大規(guī)模地提高糧食過篩除雜效率,降低篩下物處理對過篩作業(yè)的影響是擺在我們面前的一個重要課題。在今后的工作中,我們還要逐步探索新方法、新工藝,逐漸找到兩者中的平衡點(diǎn)。
中央企業(yè)要在節(jié)能減排工作中發(fā)揮表率作用,循環(huán)利用資源,有效節(jié)省企業(yè)生產(chǎn)成本。通過企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝和設(shè)備設(shè)施,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)改造的優(yōu)化升級,促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。