張亞霖 華能云南滇東能源有限責任公司
鍋爐燃燒系統(tǒng)由濃縮型EI-XCL 雙調風燃燒器、乏氣管、分級風管、開式風箱(燃燒器二次風和分級風風箱)等組成,共配備24 只燃燒器,前、后拱各12 只,其中12 只燃燒器二次風順時針方向旋轉,另外12 只逆時針方向旋轉。
來自磨煤機的一次風煤粉氣流進入一次風濃縮裝置之后,使50%的一次風和10%~15%的煤粉分離出來,經乏氣管垂直向下引到乏氣噴口直接噴入爐膛燃燒,其余的50%一次風和85%~90%的煤粉由燃燒器一次風噴口噴入爐內燃燒。
燃燒器上配有雙層強化著火的軸向調風機構,從風箱來的二次風分兩股分別進入到內層和外層調風器,內層二次風產生的旋轉氣流可卷吸高溫煙氣引燃煤粉,外層二次風用來補充煤粉進一步燃燒所需的空氣,使之完全燃燒。
在燃燒器調風器入口設有二次風調風套筒,控制調風套筒的位置(即開度)可以控制進入單個燃燒器的二次風總量。在內二次風通道入口端設有調風盤,改變調風盤的位置(即開度)可以調節(jié)進入內二次風通道的風量,從而改變單個燃燒器內、外二次風的風量比。內、外層二次風的旋流強度可以通過調整軸向葉片的設置角度而改變,從而調節(jié)煤粉氣流的下射能力。
鍋爐設計燃用無煙煤,具體煤質分析化驗數(shù)據如表1 所示,但受富源礦區(qū)礦難影響,日常運行入廠煤大部分為貴州地區(qū)高硫煤,煤質分析與設計煤種相差較大,具體統(tǒng)計結果如表2 所示。
表1 設計煤質數(shù)據
表2 實際入廠煤統(tǒng)計數(shù)據
從設計煤質、實際燃用煤質和摻燒煤泥的煤質數(shù)據對比可以看出,設計為無煙煤但實際運行時的燃用煤質已為貧瘦煤,雖與原設計煤質干燥無灰基揮發(fā)分的偏差不是很大,但煤的低位發(fā)熱量降低了很多,導致入爐煤量比設計增加較多;摻燒煤泥的干燥無灰基揮發(fā)分高達20%,全水分20%左右,熱值僅為3165 kcal。該煤泥具有高揮發(fā)分、高水分、低熱值、低流動性的特點,對制粉系統(tǒng)的干燥能力、磨煤機的研磨能力都有較大影響,同時煤泥極易在輸煤皮帶、落煤管等區(qū)域黏結,造成堵塞,嚴重時可能造成磨煤機大面積斷煤等不安全時間發(fā)生。
該電廠鍋爐為“W”型火焰鍋爐,設計燃用煤種為無煙煤。摻入與原設計煤質差別較大的煤泥后,鍋爐運行特性會有較大的差別。
鍋爐內無煙煤摻燒煤泥時,煤泥揮發(fā)分高,煤泥著火溫度低,進入爐膛后吸收爐內火焰的輻射熱量首先著火,且煤粉氣流火焰的傳遞速度較快,對鍋爐低負荷時的穩(wěn)定燃燒有一定好處。
煤泥摻配按照混合單側摻配原則,摻配比例10%“混合磨制”時,煤泥的HGI 可磨度較低(難磨)、水分大,粘結性強,而無煙煤的可磨度較高(易磨)。由于混煤的煤粉顆粒具有析出特性,較粗的煤粉顆粒中難磨的煤種含量較多,較細的煤粉顆粒中易磨的煤種含量較多?;旌系拿悍圻M入爐膛內后,著火溫度較低的煤泥同樣吸收爐膛火焰的輻射熱量首先著火,與難著火的無煙煤“搶風”燃燒較為充分;而難著火的無煙煤,雖然著火前期風量不足燃燒不充分,但與難磨的煤泥相比煤粉細度要偏小許多容易燃盡,燃盡特性不會變差??偟膩碚f摻燒煤泥會導致煤粉的燃盡特性變好,飛灰含碳量會有所降低。
摻燒煤泥時爐膛的火焰溫度和爐膛出口的煙溫,按照理論分析變化較小。摻燒煤泥后爐內的結焦情況與煤質的特性有較大關系。從摻燒煤泥的煤質分析結果可以看出,煤泥揮發(fā)分較高,摻燒煤泥時會使鍋爐的結焦狀況相應加重。
鍋爐摻燒煤泥前后對比數(shù)據如表3所示。從對比結果可以看出,摻燒前原煤全水分、低位發(fā)熱量、收到基碳含量等指標差別較大,這些煤質指標對鍋爐的熱效率影響較大。摻燒煤泥后煤質指標有所下降。
表3 實際燃用入爐煤數(shù)據
本文選取鍋爐負荷370MW 工況下進行熱效率估算。環(huán)境溫度20℃、排煙溫度130℃保持不變,固體未完全燃燒熱損失和散熱損失基本保持不變。按照采購原煤價格,現(xiàn)實際燃用的煤價為705 元/t(折合成標準煤),摻燒煤泥的煤價為527 元/t(折合成標準煤),脫硫石灰石單價按照42.5 元/t,按照當前10%摻入比例煤泥的經濟性計算結果如表4 所示。
表4 摻燒10%煤泥的經濟性計算結果
從表4 計算結果可以看出,隨著煤泥摻配,鍋爐熱效率降低,鍋爐燃煤量、送風量和煙氣量增加,但鍋爐的燃煤成本由于煤價的降低而減少。370MW 時節(jié)約的費用469.71 元/h,因煤泥硫分低,摻配后脫硫運行成本(石灰石)降低276.25 元,總計節(jié)約費用667.72 元。隨著負荷提高,煤泥摻配量的上升,節(jié)約的成本更加明顯。
綜上所述,該電廠摻燒10%比例煤泥后,鍋爐燃燒穩(wěn)定、鍋爐輕微結焦,輸煤落煤管輕微堵塞,給煤機斷煤次數(shù)不多,不影響鍋爐整體安全運行;同時摻燒10%比例煤泥后,燃料成本降低469.71 元/h,石灰石成本節(jié)約276.25 元/h,總計節(jié)約成本667.72 元/h,節(jié)約成本費用明顯。
隨著負荷率提升,煤泥摻配量加大后,節(jié)約成本效果將更加明顯。但隨著負荷率提升,煤泥摻配量上升后,單側摻配煤泥過多可能導致落煤管堵塞、給煤機頻繁斷煤現(xiàn)象,建議采取雙側按比例摻配,一側摻配量多,一側摻配量少,盡量減輕給煤機斷煤頻次。