李 翔,宋哲華,張慶喜,關(guān) 元,鐘建勛,景建兵
(1.北京環(huán)境衛(wèi)生工程集團安定園區(qū)運營管理分公司,北京 100101;2.北京環(huán)境衛(wèi)生工程集團南宮園區(qū)運營管理分公司,北京 100101)
隨著城市不斷發(fā)展,生活垃圾產(chǎn)生量不斷增大,2021 年我國生活垃圾清運量達(dá)到2.7×108t[1],城市垃圾總堆積量約為7.0×109t[2]。由于填埋處理成本低,21 世紀(jì)初我國普遍采用該方式處置生活垃圾[3-4],但是垃圾填埋過程中因有機廢物分解、降雨下滲等多種因素影響,會產(chǎn)生大量垃圾滲濾液[5-6]。垃圾滲濾液是一種成分復(fù)雜、污染物濃度較高的有機廢水[7-9],且具有氨氮含量高、有機物濃度高、水質(zhì)變化大、可生化性差、重金屬含量高等特點[10-12]。隨著生活垃圾種類以及人工合成材料的增多,垃圾滲濾液的成分也日趨復(fù)雜[13-15],若處理不當(dāng),則會對地表水、地下水甚至人體健康產(chǎn)生不利影響[16]。
經(jīng)過十幾年的努力,我國已經(jīng)建成了數(shù)百座垃圾滲濾液處理項目,對改善自然環(huán)境起到了重要作用[17]。滲濾液處理工藝也由最初以生物處理為主,逐步發(fā)展為以膜生物反應(yīng)器+深度處理組合處理為主[18-19]。在此基礎(chǔ)上又不斷發(fā)展、改良出新的滲濾液處理工藝,通過研究對比不同處理工藝之間的運行特點,可以更好地掌握滲濾液運行規(guī)律,保證滲濾液得到及時有效的處理。因此,筆者選取北方某生活垃圾填埋場配套的3 座滲濾液處理設(shè)施,研究不同處理設(shè)施對滲濾液COD、總氮、氨氮的去除效果及對出水電導(dǎo)率的影響,以期為實際運行工作提供參考借鑒。
垃圾滲濾液由北方某填埋堆體產(chǎn)生,該填埋場于1996 年正式投入使用,運營時間已超過20 a,隨著垃圾填埋量的日益增多,其滲濾液產(chǎn)生量顯著提高,原配套340 m3/d 滲濾液處理設(shè)施無法滿足其生產(chǎn)需求。為進一步提高園區(qū)垃圾滲濾液處理處置能力,2017 年新投入使用1 200 m3/d 處理設(shè)施(以下簡稱“設(shè)施A”),原配套340 m3/d 滲濾液處理設(shè)施于2019 年進行工藝改造(以下簡稱“設(shè)施B”,本研究討論的是改造后的新工藝),2019 年新投入使用500 m3/d 生物轉(zhuǎn)盤處理設(shè)施(以下簡稱“設(shè)施C”,該設(shè)施已于2022 年底停用),3 座滲濾液處理設(shè)施總體運行平穩(wěn),確保廠區(qū)滲濾液及時處理處置。設(shè)施A、B、C 共用1 座調(diào)節(jié)池,可保證進水水質(zhì)相同。
設(shè)施A 設(shè)計時考慮接收部分堆肥、餐廚等高濃度COD 滲濾液,故前端使用能耗較低、有機物去除效率高的厭氧工藝,其處理流程如圖1 所示,采用工藝為:調(diào)節(jié)池+厭氧反應(yīng)器+MBR 系統(tǒng)(兩級硝化反硝化系統(tǒng)+超濾系統(tǒng))+膜深度處理系統(tǒng)(納濾系統(tǒng)+反滲透系統(tǒng))。
圖1 滲濾液處理設(shè)施A 工藝流程示意Figure 1 Process flow schematic of leachate treatment facility A
設(shè)施B 改造時為加強老齡化滲濾液對氮類污染物、尤其是總氮污染物的去除效果,增加反硝化池容積,未采用厭氧工藝,其處理流程如圖2所示,采用工藝為:調(diào)節(jié)池+MBR 系統(tǒng)(兩級硝化反硝化系統(tǒng)+超濾系統(tǒng))+膜深度處理系統(tǒng)(高壓反滲透系統(tǒng)+反滲透系統(tǒng))。
圖2 滲濾液處理設(shè)施B 工藝流程示意Figure 2 Process flow schematic of leachate treatment facility B
設(shè)施C 為應(yīng)急處理設(shè)施,結(jié)合建設(shè)周期、場地等多種因素,最終選擇組裝方便、占地面積小、能源消耗低的回轉(zhuǎn)圓盤式生物轉(zhuǎn)盤工藝,其處理流程如圖3 所示,采用工藝為:調(diào)節(jié)池+預(yù)處理生物轉(zhuǎn)盤系統(tǒng)+MBR 系統(tǒng)(一級硝化反硝化池+超濾系統(tǒng))+膜深度處理系統(tǒng)(高壓反滲透系統(tǒng))。微生物附著在盤內(nèi)板狀回轉(zhuǎn)體上,通過控制轉(zhuǎn)速比,使廢水循環(huán)進行兼氧、好氧、厭氧處理,充分降解污水中的BOD、COD 等有機物質(zhì)和氮類物質(zhì)。
圖3 滲濾液處理設(shè)施C 工藝流程示意Figure 3 Process flow schematic of leachate treatment facility C
設(shè)施A、B、C 運行階段參數(shù)主要有兩點不同:①設(shè)施A、B 生化污泥濃度保持在20 mg/L 左右,設(shè)施C 生化污泥濃度保持在10 mg/L 左右;②設(shè)施A、B 溶解氧保持在1.5~2.0 mg/L 左右,設(shè)施C 溶解氧保持在1.0 mg/L 左右。
該填埋場垃圾滲濾液水質(zhì)特點如下:①COD指標(biāo)隨季節(jié)波動明顯,總體呈現(xiàn)夏季高冬季低的特點,夏季最高可達(dá)16 000 mg/L 左右,冬季最低為6 500~7 000 mg/L;②總氮、氨氮指標(biāo)常年較高,不隨季節(jié)波動,原水總氮在3 000 mg/L 左右,氨氮在2 800 mg/L 左右;③含鹽量常年較高,不隨季節(jié)波動,原水電導(dǎo)率接近40 000 μS/cm。本研究選取1 a 中滲濾液水質(zhì)較有代表性的3 種進水水質(zhì),以更好地研究不同處理工藝對該填埋場滲濾液的處理效果,具體水質(zhì)如表1 所示。
表1 不同階段滲濾液原水水質(zhì)Table 1 Leachate quality in each stage
COD、總氮、氨氮指標(biāo)檢測采用分光光度法,使用WTW 7600 分光光度計;電導(dǎo)率指標(biāo)檢測采用WTW Multi 3510 IDS 多參數(shù)水質(zhì)測定分析儀。
圖4~圖6 分別為水樣1、2、3 在設(shè)施A、B、C的MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水COD 變化情況;設(shè)施A、B、C 各環(huán)節(jié)對COD 的去除率如表2 所示。
表2 各設(shè)施各環(huán)節(jié)對COD 的去除率Table 2 The COD removal rate for each part of each facility
圖4 水樣1 在各設(shè)施MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水COD 變化情況Figure 4 The effluent COD changes of sample 1 on MBR and the advanced treatment system of each facility
圖5 水樣2 在各設(shè)施MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水COD 變化情況Figure 5 The effluent COD changes of sample 2 on MBR and the advanced treatment system of each facility
圖6 水樣3 在各設(shè)施MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水COD 變化情況Figure 6 The effluent COD changes of sample 3 on MBR and the advanced treatment system of each facility
由圖4~圖6 和表2 可知,設(shè)施A、B、C 對COD 的去除率始終保持在較高水平,總?cè)コ士蛇_(dá)99.8%以上。其中,設(shè)施A 厭氧+好氧工藝段總停留時間接近14.4 d,有機污染物在厭氧菌和好氧菌的作用下得到有效去除;設(shè)施B 無厭氧工藝,但其好氧階段總停留時間最長,達(dá)到11.5 d,好氧微生物可以進行充分地代謝,降解、吸附有機污染物,且設(shè)施B 深度處理系統(tǒng)采用兩級反滲透膜設(shè)備,對污染物的截留能力更強,效果更好;設(shè)施C 通過生物轉(zhuǎn)盤裝置富集大量Bacillus菌,通過強降解作用進行兼氧、好氧、厭氧處理,充分降解COD。
當(dāng)進水COD 較高時(15 575 mg/L),設(shè)施A的MBR 出水COD 更低,COD 去除率達(dá)93.2%,因其前端有厭氧工藝段,在厭氧菌的作用下使有機物發(fā)生水解、酸化,去除廢水中的有機物,還能提高廢水的可生化性,有利于后續(xù)處理。當(dāng)進水COD 分別為10 918 mg/L 和6 832 mg/L 時,設(shè)施B 的MBR 對COD 的去除率更高,分別為91.6% 和86.9%。在實際工程應(yīng)用中,若進水COD 較高,厭氧系統(tǒng)可以起到很好的緩沖作用,抗高濃度有機負(fù)荷沖擊能力較強;若進水COD 不高,且考慮到厭氧反應(yīng)器去除有機物效果較好,可能造成進入膜生化反應(yīng)器的滲濾液碳氮比失調(diào),運行時部分可生化性和碳氮比較好的滲濾液可直接超越厭氧系統(tǒng)進入MBR 系統(tǒng),比如設(shè)施A 在實際運行中當(dāng)COD 超過10 000 mg/L 才會考慮啟用厭氧工藝。
圖7~圖9 分別為水樣1、2、3 在設(shè)施A、B、C 的MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水氨氮變化情況;設(shè)施A、B、C 各環(huán)節(jié)對氨氮的去除率如表3所示。
表3 各設(shè)施各環(huán)節(jié)對氨氮的去除率Table 3 The NH3-N removal rate for each part of each facility
圖7 水樣1 在各設(shè)施MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水氨氮變化情況Figure 7 The effluent NH3-N changes of sample 1 on MBR and the advanced treatment system of each facility
圖8 水樣2 在各設(shè)施MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水氨氮變化情況Figure 8 The effluent NH3-N changes of sample 2 on MBR and the advanced treatment system of each facility
圖9 水樣3 在各設(shè)施MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水氨氮變化情況Figure 9 The effluent NH3-N changes of sample 3 on MBR and the advanced treatment system of each facility
由圖7~圖9 和表3 可知,設(shè)施A、B、C 對氨氮的去除率始終保持在較高水平,總?cè)コ士蛇_(dá)99.9% 以上。其中,設(shè)施B 的MBR 階段、膜深度處理階段出水氨氮均最低,對氨氮的去除效果最好。設(shè)施B 硝化段停留時間最長,長達(dá)11.5 d,約是設(shè)施A 和設(shè)施C 硝化段停留時長的1.4 倍,氨氮污染物在設(shè)施B 中可以進行更為充分的硝化反應(yīng),在硝化菌的作用下被充分氧化為亞硝酸鹽,再進一步被氧化為硝酸鹽。膜分離技術(shù)中,納濾和反滲透都可以對分子級別的污染物進行分離去除,不同的是納濾膜對二價鹽及大分子污染物截留率較高,對一價鹽類截留率很低,尤其是對氨氮污染的去除率明顯低于反滲透膜,所以設(shè)施B的兩級反滲透工藝對氨氮污染物的去除效果明顯優(yōu)于納濾+反滲透(設(shè)施A)和單級反滲透(設(shè)施C)。
設(shè)施A、B、C 的MBR 系統(tǒng)對3 個水樣氨氮的平均去除率分別為99.4%、99.7% 和99.4%,深度處理系統(tǒng)對氨氮的平均去除率分別為89.6%、90.9% 和92.3%,說明氨氮去除主要發(fā)生在MBR 階段。
圖10~圖12 分別為水樣1、水樣2、水樣3 在設(shè)施A、B、C 的MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水總氮變化情況;設(shè)施A、B、C 各環(huán)節(jié)對總氮的去除率如表4 所示。
表4 各設(shè)施各環(huán)節(jié)對總氮的去除率Table 4 The TN removal rate for each part of each facility
圖10 水樣1 在各設(shè)施MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水總氮變化情況Figure 10 The effluent TN changes of sample 1 on MBR and the advanced treatment system of each facility
圖11 水樣2 在各設(shè)施MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水總氮變化情況Figure 11 The effluent TN changes of sample 2 on MBR and the advanced treatment system of each facility
圖12 水樣3 在各設(shè)施MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水總氮變化情況Figure 12 The effluent TN changes of sample 3 on MBR and the advanced treatment system of each facility
由圖10~圖12 和表4 可知,設(shè)施A、B、C 對總氮的去除率始終保持在較高水平,總?cè)コ士蛇_(dá)99.6% 以上。其中,設(shè)施B 總氮去除率最高,其MBR 階段、膜深度處理階段出水總氮值均最低,對總氮的去除效果最好。設(shè)施B 反硝化段停留時間最長,長達(dá)8.4 d,分別是設(shè)施A、C 反硝化段停留時長的1.8 倍、2.1 倍;設(shè)施B 反硝化池容積/硝化池容積約為0.7,高于設(shè)施A 和設(shè)施C,更加強化系統(tǒng)對于總氮的去除效率;設(shè)施B 中可以進行更為充分的反硝化反應(yīng),在微生物的作用下更好地將硝酸鹽還原為氮氣。反滲透膜對總氮的去除效率高于納濾膜,所以設(shè)施B 膜深度處理出水總氮最低。
設(shè)施A、B、C 的MBR 系統(tǒng)對3 個水樣總氮的平均去除率分別為90.1%、94.3% 和91.1%,深度處理系統(tǒng)對總氮的平均去除率分別為95.8%、95.2%和95.6%,膜深度處理階段對總氮的去除率更高,單純的依靠微生物處理很難保證出水總氮達(dá)標(biāo)排放,需依靠膜設(shè)備的截留能力保障對總氮的去除。
圖13~圖15 分別為水樣1、2、3 在設(shè)施A、B、C 的MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水電導(dǎo)率變化情況;設(shè)施A、B、C 各環(huán)節(jié)電導(dǎo)率降低率如表5 所示。
表5 各設(shè)施各環(huán)節(jié)對電導(dǎo)率的降低率Table 5 The conductivity reduction rate for each part of the facilities
圖13 水樣1 在各設(shè)施MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水電導(dǎo)率變化情況Figure 13 The effluent conductivity changes of sample 1 on MBR and the advanced treatment system of each facility
圖14 水樣2 在各設(shè)施MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水電導(dǎo)率變化情況Figure 14 The effluent conductivity changes of sample 2 on MBR and the advanced treatment system of each facility
圖15 水樣3 在各設(shè)施MBR 系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)的出水電導(dǎo)率變化情況Figure 15 The effluent conductivity changes of sample 3 on MBR and the advanced treatment system of each facility
由圖13~圖15 和表5 可知,設(shè)施A、B、C 內(nèi)電導(dǎo)率的降低率始終保持在較高水平,總降低率可達(dá)95.0% 以上。其中,設(shè)施B 內(nèi)電導(dǎo)率的降低率更高,基本維持在98% 以上,因深度處理系統(tǒng)采用兩級反滲透膜設(shè)備,電導(dǎo)率的下降效果更好。
電導(dǎo)率在MBR 階段降低率不高,一般通過沉淀、吸附等方式去除部分金屬離子,效果并不明顯;電導(dǎo)率下降主要發(fā)生在深度處理階段,通過膜設(shè)備對離子進行截留。設(shè)施A、B、C 的MBR 系統(tǒng)對3 個水樣電導(dǎo)率的平均降低率分別為44.0%、47.7%和39.4%,深度處理系統(tǒng)內(nèi)電導(dǎo)率的平均降低率分別為93.5%、97.4%和96.0%。
通過相關(guān)數(shù)據(jù)分析,可知從處理效果來看,設(shè)施B 對各污染物的去除率較高,設(shè)施C 對各主要污染物的去除效果僅略好于設(shè)施A,并無明顯差距。
從能源消耗、運營成本、濃縮液產(chǎn)生量等方面進行分析,以設(shè)施A 相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)值,具體結(jié)果見表6。
由表6 可知,能源消耗方面,設(shè)施C 最低,設(shè)施B 次之,設(shè)施A 最高,因設(shè)施C 生物轉(zhuǎn)盤溶解氧維持在1.0 mg/L 左右,大功率曝氣風(fēng)機耗電量較少,設(shè)施A 和設(shè)施B 溶解氧均維持在1.5~2.0 mg/L,但設(shè)施B 無厭氧工藝,整體耗電量較設(shè)施A 低;運營成本方面,設(shè)施C 最低,設(shè)施A 和設(shè)施B 無明顯差距,主要滲濾液進入設(shè)施C 后先經(jīng)過生物轉(zhuǎn)盤進行預(yù)處理,為后續(xù)反應(yīng)創(chuàng)造有利條件,在動力費、藥劑費等方面減少成本支出;濃縮液產(chǎn)生量方面,設(shè)施B 最少(每噸進水產(chǎn)生反滲透濃縮液共計0.38 t),設(shè)施A(每噸進水產(chǎn)生納濾濃縮液和反滲透濃縮液共計0.43 t)和設(shè)施C(每噸進水產(chǎn)生反滲透濃縮液共計0.44 t)無明顯差別。因此,生物轉(zhuǎn)盤工藝具有能源消耗低、運行成本低等優(yōu)點,采用MBR 系統(tǒng)+高壓反滲透系統(tǒng)+反滲透系統(tǒng)工藝代替MBR 系統(tǒng)+納濾系統(tǒng)+反滲透系統(tǒng)工藝具有良好的實際效果。
1)3 座滲濾液處理設(shè)施在不同水質(zhì)下對各主要污染物有很好的去除效果,對COD、氨氮、總氮的平均去除率均在99.0% 以上,設(shè)施內(nèi)電導(dǎo)率降低率在95.0%以上。
2)從能源消耗、運營成本、濃縮液產(chǎn)生量、處理效果等多方面進行綜合分析,采用MBR 系統(tǒng)+高壓反滲透系統(tǒng)+反滲透系統(tǒng)工藝代替MBR 系統(tǒng)+納濾系統(tǒng)+反滲透系統(tǒng)工藝具有良好的實際效果,尤其是可以加強對總氮的去除。
3)對比MBR 系統(tǒng)和膜深度處理系統(tǒng)對污染物的處理效果,可知膜深度處理系統(tǒng)對COD、總氮的去除率更高,該系統(tǒng)內(nèi)電導(dǎo)率降低率也更高;MBR 系統(tǒng)對氨氮的去除率更高。
4)生物轉(zhuǎn)盤工藝具有能源消耗低、運行成本低、占地面積小等優(yōu)點,作為預(yù)處理可改善進水可生化性,為后續(xù)反應(yīng)創(chuàng)造有利條件。