司曉紅
2021年的QC課題成果發(fā)布即將落幕,新一年的課題早已如火如荼的開展起來。QC小組活動的開展給車間節(jié)約了成本的同時也讓公司產(chǎn)生了更多的收益,我作為車間QC小組的一員深感自豪的同時也擔(dān)負著更多的責(zé)任,回想我與QC活動之間的點點滴滴,愛恨情仇皆有,酸甜苦辣俱全。
初識QC時,它是歷經(jīng)半個世紀歲月沉淀純熟且魅力四射的“萬人迷”,它的“粉絲”足跡遍布全世界,而我只是剛走出大學(xué)象牙塔初入職場的小白。當(dāng)我云里霧里聽了幾節(jié)QC小組活動培訓(xùn)課,里面難懂的術(shù)語,繁瑣的步驟和一個個陌生的QC工具讓我對這項活動充滿了好奇,讓我迫不及待的想要去接觸它,參與它,融入它。
2021年初,車間的QC小組活動任務(wù)讓所有人都一籌莫展,活動的課題尚未確定導(dǎo)致活動的進展沒有頭緒,而活動的負責(zé)人更是難以敲定,基于種種原因活動只能一再被擱置。法國作家拉伯雷說過“不敢冒險的人既無騾子又無馬”,初生牛犢尚不怕虎,本著對新鮮事物的好奇和想要探索的熱情,我的內(nèi)心蠢蠢欲動,于是在我的毛遂自薦下,車間領(lǐng)導(dǎo)將組織QC活動的重任交到了我手里!
萬事雖開頭難,但為者常成,行者常至!所有的事情只有付出行動才能有所收獲?;顒忧败囬g主任召開了小組會議,制訂了小組活動計劃表,并要求接下來嚴格按照計劃開展活動。針對課題的選擇小組成員積極討論分析,我們認為目前車間產(chǎn)品生產(chǎn)周期較長,統(tǒng)計各崗位生產(chǎn)效率,最后發(fā)現(xiàn)外包裝崗位嚴重拖了后腿,經(jīng)過調(diào)查裝盒機裝盒效率偏低是根本原因。本著QC小組活動提倡和堅持“小、實、活、新”的發(fā)展方向,小組成員最終決定將“提高裝盒機裝盒效率”作為本次活動的課題。
課題的確定猶如大海上亮起的一盞燈塔讓我們之后的行動有了方向,也讓我們對本次課題的展開有了更多的信心。小組成員決定依據(jù)課題分工合作展開現(xiàn)狀調(diào)查。我們對影響裝盒機裝盒效率的可能原因進行了分析,小組最后確定了兩種調(diào)查方向:1.班組因素:受人員影響可能存在某一個班組裝盒效率低導(dǎo)致整體生產(chǎn)效率偏低;2.生產(chǎn)因素:生產(chǎn)過程中存在的一些因素(例如:設(shè)備異常停機、換品種、換規(guī)格、缺料等各種因素)都會影響裝盒效率,那么可能會存在某一個因素占比較大的情況。通過一個月的蹲守,我們成功統(tǒng)計到了裝盒機運行過程中的停機數(shù)據(jù)。通過應(yīng)用QC工具對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,最終我們發(fā)現(xiàn)各班組之間裝盒機裝盒效率無明顯差異,這也就排除了班組因素的影響。而我們發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中設(shè)備異常停機時間過長,已經(jīng)嚴重影響到了裝盒機的裝盒效率,最終我們確定其為癥結(jié)問題,找到癥結(jié)!
癥結(jié)的確定讓我們的活動邁上了新的臺階,但是對于產(chǎn)生癥結(jié)問題的原因又讓小組成員們陷入新的困境。生產(chǎn)過程中各種原因都有可能導(dǎo)致設(shè)備的異常停機,怎么才能找到有價值的因素呢?我們又一次召開小組專題會議,來研究可能導(dǎo)致設(shè)備異常停機的原因。我們決定從影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素“人、機、料、法、環(huán)、測”方面展開分析,來確定影響設(shè)備異常停機的原因。小組成員包含了各崗位人員,大家在各自的領(lǐng)域各抒己見,設(shè)備人員從裝盒機設(shè)備性能方面出發(fā)提出可能的原因,工藝人員從物料材質(zhì)、環(huán)境等方面出發(fā)提出可能相關(guān)的因素,管理崗位人員則從人員等方面提出可能的因素,最后經(jīng)過討論分析,我們確定出了八條末端原因。
針對末端原因,小組成員分工合作立即展開現(xiàn)狀調(diào)查。按照分工我們各司其職,但是由于末端原因產(chǎn)生的性質(zhì)不同,用同樣的評價標準去判斷就顯得以偏概全。那么怎么才能有效精準的確定出主要原因呢?小組成員決定對各末端原因?qū)ΠY下藥,找到其各自最適宜的評價方式后再確定主要原因。經(jīng)過討論分析并廣泛參考各工位職工意見,我們決定通過現(xiàn)場考察、考試考核、現(xiàn)場測量、模擬試驗及數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等方法,分別針對各末端原因進行要因確定。經(jīng)過小組成員為期50天的努力,我們終于確定了影響設(shè)備異常停機問題的三條要因,分別是:要因一,紙盒間距不可控;要因二,壓板下降無緩沖;要因三,說明書裝盒角度不佳。
要因的確認使我們的活動向前邁進了很大一步,但是如何針對三條要因制定有效的措施,又給我們的活動蒙上了一層霧霾。各要因性質(zhì)不同,必須區(qū)別對待,逐一制定相應(yīng)的對策。為此小組成員積極上網(wǎng)查詢文獻,雖查到相關(guān)內(nèi)容,但卻找不到完全適宜的對策。就在活動進展停滯之際,小組成員中有人提出“引進來、走出去”,即我們可以對公司其他裝盒機的構(gòu)造原理進行學(xué)習(xí)并與本車間設(shè)備對比分析,引進其他車間裝盒機的優(yōu)勢同時結(jié)合車間實際針對各要因制定出適宜于我們設(shè)備的自己的“金點子”,而后可以將我們的成果再在其他有需要的車間進行技術(shù)推廣。經(jīng)過小組成員的不懈努力,最終我們針對前兩條要因制定出了相應(yīng)的對策:針對要因一:紙盒間距不可控;對策:傳送帶入口增加緩沖擋塊;針對要因二:壓板下降無緩沖,對策:增加壓板下降緩沖裝置;通過對各對策進行模擬實驗,結(jié)果表明各要因均有良好的改善情況。針對要因三,小組成管通過借鑒其他設(shè)備制訂了兩個備選方案:方案一:增加說明書固定裝置;方案二:增加紙張彎曲裝置。我們通過對兩個方案進行綜合對比并各自進行模擬實驗,最終我們選擇了更具優(yōu)勢的方案二作為最終對策實施。
各個對策的制定讓我們后期的活動開展有了更多的信心?;顒拥乃{圖已躍然紙上,只等我們?nèi)ゾ窦氉?,一點點刻畫出想要的成果。結(jié)合制定的對策,小組成員積極觀察設(shè)備,對設(shè)備的構(gòu)造進行緊密的分析,最后設(shè)備崗位人員根據(jù)設(shè)備各部位的不同構(gòu)造設(shè)計出了貼合設(shè)備結(jié)構(gòu)的各添加部件結(jié)構(gòu)設(shè)計圖。設(shè)計圖讓我們對添加的部件有了具體的認知,但是各部件的制造又成了我們活動新的攔路虎。部件的大小,安裝位置,結(jié)構(gòu)都可能對我們的結(jié)果產(chǎn)生巨大的影響,怎么才能萬無一失呢?小組成員一寸寸量出設(shè)備需要安裝備件的部位尺寸,一一毫米一毫米的進行推算,經(jīng)過精密的計算我們得出了各部件尺寸。最終經(jīng)過不斷的試驗,我們成功做出了緩沖擋塊,第一個部件緩沖擋塊安裝時小組成員都懷著忐忑的心情,最后統(tǒng)計了10天的數(shù)據(jù),設(shè)備異常停機時間明顯減少,設(shè)備運行效率穩(wěn)步提升,我們的第一個對策實施成功了。第一個對策的成果讓我們士氣大增,小組成員緊鑼密鼓的開始籌備第二個對策:增加壓板下降緩沖裝置的實施,我們在壓板下降過程中增加了壓力緩沖裝置,而統(tǒng)計的結(jié)果表明我們的第二項對策也對設(shè)備運行效率得到了很大的提升。就在小組成員滿懷信心的實施第三項對策,在說明書喂入裝置處增加紙張彎曲裝置時,我們的行動卻受挫了。開始的試驗中我們認為說明書折疊力度越大越容易推入紙盒,實施過程中因為說明書折疊力度較大導(dǎo)致推板無法將其有效推入紙盒,紙上得來終覺淺,現(xiàn)實與理想的差距讓我們措手不及。此時我們又走向了另一個極端,既然角度太小不能推進去,那我們就按最大角度走,可是事實又給了我們一記響亮的耳光,最大角度依舊不能保證說明書的推入。整個小組的熱情此時已經(jīng)備受打擊。我們也開始重新思考整個對策的實施過程,最終我們選擇將說明書控制在40°-75°的折疊角后推入紙盒,抱著試試看的態(tài)度我們又一次對對策三進行了實施,這一次我們終于成功了!
各對策的成功實施讓我們的活動得到了應(yīng)有的回報。效果檢查、制定鞏固措施等后續(xù)活動也順利的開展下去,結(jié)果表明我們的努力終沒有被辜負,我們的活動取得了圓滿成功!
本次小組活動讓我更加感受到了團隊的力量,每一次活動的成功,都離不開每一個小組成員的努力,我的QC故事,即是我們小組的QC故事!而我堅信在以后的活動中,我的QC故事,尖峰QC小組的QC故事將繼續(xù)精彩,而我們將會不斷學(xué)習(xí)更多的QC知識,解決生產(chǎn)中遇到的每一件小事,我的QC故事不會落幕,新的QC征程已展開,而我們將繼續(xù)揚帆,在QC這座大海上追尋我們的寶藏!