朱洪林(中國石油西南油氣田公司川中油氣礦,四川 遂寧 629000)
天然氣凈化裝置的設(shè)計(jì)壓力和處理能力由集氣、輸氣系統(tǒng)總工藝流程確定,裝置的操作彈性為設(shè)計(jì)負(fù)荷的50%~100%[1]。但在凈化裝置實(shí)際生產(chǎn)中卻會(huì)因各種原因,造成處理能力偏離設(shè)計(jì)的操作范圍。影響裝置處理能力的原因可能是單一因素引起,也可能多種因素綜合作用的結(jié)果;可能是原料氣氣質(zhì)(酸性組分、固液雜質(zhì))、氣量變化造成的影響,也可能是裝置設(shè)備設(shè)施故障、溶液質(zhì)量下降或操作參數(shù)偏離規(guī)定的范圍造成[2]。文章通過收集相關(guān)故障現(xiàn)象,還原故障經(jīng)過,梳理出引發(fā)故障的本質(zhì)原因,制定恰當(dāng)?shù)拇胧┗謴?fù)裝置正常生產(chǎn),為同類裝置處理類似問題提供借鑒。
某天然氣凈化裝置設(shè)計(jì)處理含硫天然氣50×104m3/d,含硫天然氣主要成分除甲烷外,還含有2%的H2S,0.5%的CO2,裝置采用濃度為45%的MDEA水溶液作為脫硫溶劑,溶液循環(huán)量7~13 m3/h,再生塔頂溫度95~105 ℃,再生塔酸氣壓力80~100 kPa。脫硫裝置流程圖如圖1 所示。
圖1 脫硫裝置流程示意圖
8月8日上午裝置生產(chǎn)正常,處理量在50×104m3/d左右,當(dāng)日下午15:15 裝置處理量下降到48.54×104m3/d,隨后再下降兩次,處理量下降到44.28×104m3/d。之后的連續(xù)一周,裝置處理量繼續(xù)下降,最終下降到18.75×104m3/d。裝置處理量變化情況如表1 所示。
表1 裝置處理量的變化情況
查看8 月9 日、8 月11 日原料氣分析數(shù)據(jù),原料氣硫化氫含量為25.81 mg/m3、25.16 mg/m3,原料氣二氧化碳含量為0.87%、0.79%,與7 月份裝置原料氣硫化氫平均含量25 mg/m3左右、二氧化碳含量0.8%左右比較,原料氣酸性組分含量無明顯變化。查看裝置原料氣重力分離器、過濾器,設(shè)備液位、差壓無明顯變化,查看溶液過濾器差壓和溶液顏色,均無明顯變化,說明原料氣氣質(zhì)穩(wěn)定,無固液雜質(zhì)夾帶情況發(fā)生。
8 月11 日取裝置貧液樣品,肉眼觀察系統(tǒng)溶液清澈透明,呈淡黃色,無沉淀,溶液胺含量45.5%。為進(jìn)一步了解裝置溶液質(zhì)量,取裝置貧液樣品送有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行組分全分析,分析結(jié)果如表2 所示。
表2 裝置脫硫貧液分析報(bào)告單
從表2 可以看出,裝置系統(tǒng)溶液中有乙酸根、硫酸根這兩個(gè)指標(biāo)偏高,且硫酸根近2 倍,說明裝置溶液發(fā)生了部分降解,貧液中熱穩(wěn)定鹽的累積,降低了有效胺的濃度,造成胺液脫除能力和效率下降[3]。
據(jù)了解,裝置8 月8 日上午生產(chǎn)正常,當(dāng)時(shí)再生塔再生蒸汽用量為2.08 t,塔頂溫度102.2 ℃。下午技術(shù)人員下達(dá)指令要求裝置再生塔溫度控制在102 ℃以內(nèi)。于是操作人員在15:00 開始將再生蒸汽用量降為1.98 t,隨即再生塔頂溫度從102.2 ℃降為100.3 ℃,同時(shí)產(chǎn)品氣硫化氫含量、裝置處理量也相應(yīng)發(fā)生了改變,表3 是裝置14 點(diǎn)到19 點(diǎn)的蒸汽用量、塔頂溫度、凈化度和處理量等參數(shù)的變化情況,圖2 為上述參數(shù)變化的趨勢圖。
表3 8 月8 日裝置部分參數(shù)統(tǒng)計(jì)表
圖2 8 月8 日裝置部分參數(shù)趨勢圖
從上述生產(chǎn)數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)及生產(chǎn)記錄進(jìn)行事故經(jīng)過還原,開展綜合分析發(fā)現(xiàn),裝置的各項(xiàng)參數(shù)變化是由調(diào)整蒸汽量開始的。8 月8 日技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)再生塔頂溫度偏高,安排將再生塔頂溫度控制在102 ℃以內(nèi),15:00 操作人員將裝置再生蒸汽用量降低0.1 t/h,大約10 min 以后再生塔頂溫度緩慢降低2 ℃,隨后產(chǎn)品氣中硫化氫含量持續(xù)增加,到16:50 硫化氫含量增加到5.85 mg/m3,接近產(chǎn)品質(zhì)量上限,于是操作人員降低原料氣處理量到46.32×104m3/d,凈化氣中硫化氫含量降低到5.61 mg/m3,裝置正常運(yùn)行。運(yùn)行一段時(shí)間后,再生塔頂溫度再次上漲超過102 ℃,于是操作人員再次降低再生蒸汽用量,再生塔頂溫度回落到102 ℃以下,之后凈化氣硫化氫含量開始上漲接近上限,操作人員不得已再次降低裝置原料氣處理量。這個(gè)循環(huán)持續(xù)下去后,再生蒸汽用量不斷下降,裝置原料氣處理量也不斷下降。
本次裝置處理量下降的原因是不當(dāng)生產(chǎn)參數(shù)調(diào)整引起的。首先在發(fā)出操作調(diào)整前,對本次調(diào)整的影響估計(jì)不足,重視度不夠,未能對參數(shù)調(diào)整可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分論證,其次在調(diào)整過程中裝置的生產(chǎn)參數(shù)變化的采取了不正確的應(yīng)對措施,再有裝置運(yùn)行異常后,未能及時(shí)與當(dāng)前的參數(shù)調(diào)整結(jié)合分析,導(dǎo)致不良影響不斷擴(kuò)大。
裝置設(shè)計(jì)處理壓力4.0 MPa,硫化氫含量2%,二氧化碳含量0.5% 的原料氣50×104m3/d,設(shè)計(jì)循環(huán)量15 m3/h,再生塔頂溫度核定為(100±2)℃。但裝置在安裝過程中,再生塔出現(xiàn)標(biāo)高錯(cuò)誤,導(dǎo)致再生塔的操作壓力由60 kPa 上升到了90 kPa,由此再生塔頂溫度的操作溫度也從(100±2)℃上升到了(103±2)℃。操作指令的下達(dá)者在不了解裝置的實(shí)際情況的條件下,下達(dá)了錯(cuò)誤的操作指令。
在操作層面,員工面對降低再生塔頂溫度控制在102 ℃以下的操作指令,僅僅是降低了0.1 t/h 蒸汽的操作,反應(yīng)在操作參數(shù)的變化上就是再生塔頂溫度降到100.3 ℃,滿足指令要求,卻對該操作帶來的其他影響沒有多想。
在管理層面,技術(shù)人員下達(dá)指令后,操作人員的操作從現(xiàn)象上來說,達(dá)到了要求。技術(shù)人員明白該操作可能帶來的風(fēng)險(xiǎn),安排分析人員對貧液中硫化氫含量進(jìn)行了分析,分析結(jié)果顯示,貧液硫化氫含量為0.13 g/L,該含量滿足裝置對貧液中硫化氫含量的要求(<0.30 g/L),但比正常生產(chǎn)中的硫化氫含量(0.06 g/L)略高,但技術(shù)人員未對貧液硫化氫含量比正常生產(chǎn)時(shí)略高這一現(xiàn)象做進(jìn)一步的分析分析,并采取適當(dāng)?shù)募m偏措施。
在技術(shù)層面,貧液硫化氫含量低于工藝要求,卻出現(xiàn)了凈化氣中硫化氫含量偏高,分析這一現(xiàn)象表明裝置溶液活性不足。從裝置溶液的各項(xiàng)分析數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)有兩項(xiàng)指標(biāo)超標(biāo),其他各項(xiàng)指標(biāo)與參考指標(biāo)相比,其值也偏大,接近參考值上限(見表2),表明系統(tǒng)溶液質(zhì)量較差,活性不高。技術(shù)人員在裝置后續(xù)異常情況的處置中,未能將凈化氣中硫化氫含量升高與溶液活性不高相聯(lián)系,造成處理問題方向性錯(cuò)誤,延誤了異常情況的處置進(jìn)度。
(1) 胺液質(zhì)量是天然氣凈化裝置的關(guān)鍵控制因素,溶液質(zhì)量的變化,特別是活性降低,會(huì)改變裝置其他控制參數(shù)的控制范圍,在制定裝置關(guān)鍵參數(shù)控制范圍時(shí)應(yīng)考慮這一因素的影響。
(2)在對裝置進(jìn)行參數(shù)調(diào)整時(shí),不僅要危害因素辨識的基礎(chǔ)上制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施,還要隨時(shí)監(jiān)控過程的變化情況,分析相關(guān)參數(shù)的變化是否偏離通常狀況,研究偏離發(fā)生的原因并采取糾正措施,讓整個(gè)調(diào)整過程受控。