朱斌 周燕紅 宋建強(qiáng) 俞偉峰
(南通通達(dá)矽鋼沖壓科技有限公司)
在電機(jī)鐵心生產(chǎn)領(lǐng)域,用帶有自粘涂層的電工鋼制成的自粘鐵心具有固定牢靠,電機(jī)效率高,振動(dòng)小,噪音低等許多優(yōu)點(diǎn),原多用于磁懸浮列車長(zhǎng)定子鐵心,高能離子加速器鐵心和變壓器鐵心等,現(xiàn)正向新能源汽車電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)等高效電機(jī)領(lǐng)域發(fā)展。國(guó)內(nèi)外開發(fā)、生產(chǎn)這種新涂層電工鋼的廠家有德國(guó)蒂森、美國(guó)阿拉甘尼、日本川崎制鐵、中國(guó)的寶武和太鋼等,鋼帶及涂層材料不同,電機(jī)鐵心生產(chǎn)工藝區(qū)別很大。某公司在某一客戶的大型電機(jī)自粘鐵心生產(chǎn)過(guò)程中,曾因?yàn)椴牧献兏?,一度面臨產(chǎn)品合格率的大幅下降,生產(chǎn)成本的大幅上升,最終通過(guò)六西格瑪立項(xiàng),成功解決了這一難題。
質(zhì)量要求:鐵心開縫<0.05mm,壓斷力≥26t等;原生產(chǎn)工藝:疊壓壓力36t,加熱溫度170℃,保持時(shí)間略;問(wèn)題現(xiàn)象:產(chǎn)品缺陷開縫、壓斷力不夠,一次交檢合格率76.2%,經(jīng)返修后報(bào)廢率15.4%。
鐵心生產(chǎn)的主要過(guò)程如圖1所示。
圖1 自粘鐵心生產(chǎn)流程圖
Y及缺陷定義如圖2所示。
圖2 Y及缺陷定義
分析認(rèn)為缺陷1有可能導(dǎo)致缺陷2的發(fā)生,兩者有一定聯(lián)系,所以,合在一起,針對(duì)鐵心不合格繪制了魚骨圖,如圖3所示。
圖3 魚骨圖
對(duì)魚骨圖選出的輸入因子進(jìn)行打分,繪制矩陣圖,初步篩選關(guān)鍵因子,如表1所示。
表1 因果矩陣表
通過(guò)如圖4所示的C&E矩陣的Pareto圖,找出了影響80%的重要因子,采用FMEA對(duì)上述因子進(jìn)行細(xì)化分析,如表2所示。
圖4 C&E矩陣的Pareto圖
表2 第一次FMEA分析表
通過(guò)FMEA對(duì)上述因子進(jìn)行細(xì)化以及Pareto圖分析(見圖5),找出了其中占80%份額的重要因子,通過(guò)技術(shù)、工藝、質(zhì)量和生產(chǎn)車間的討論研究后,認(rèn)為這些因子中的油污、變形等是可以控制和改善的,通過(guò)對(duì)鐵心生產(chǎn)流程優(yōu)化進(jìn)行快速改善,予以消除。消除后因子轉(zhuǎn)化如表3所示,消除這幾個(gè)可控因子后,產(chǎn)品的一次合格率提升至88.5%。
表3 快速改善后的因子轉(zhuǎn)化表
圖5 第一次FMEA分析的Pareto圖
針對(duì)快速改善后的剩余因子進(jìn)行了第二次FMEA分析,如表4所示。
表4 快速改善后的第二次FMEA表
通過(guò)第二次FMEA分析的Pareto圖(見圖6),找到了影響80%的關(guān)鍵因子有材料同板差、加熱溫度、疊壓壓力, 將此3個(gè)關(guān)鍵因子確定為A階段分析驗(yàn)證的項(xiàng)目輸入。
圖6 第二次FMEA的Pareto圖
原工藝文件要求:疊壓壓力(鎖緊力)36t,加熱溫度170℃,對(duì)同板差沒有要求,經(jīng)討論,設(shè)計(jì)了以下試驗(yàn)方案,結(jié)果如表5所示。
表5 壓斷力開縫全因子試驗(yàn)結(jié)果表
針對(duì)壓斷力的全因子分析結(jié)果如圖7和圖8所示。
圖7 壓斷力的估計(jì)效應(yīng)和系數(shù)
圖8 壓斷力的方差分析
從顯著性來(lái)看,A因子疊壓壓力、B加熱溫度、C同板差、AB(疊壓壓力×加熱溫度)對(duì)應(yīng)的p值都小于顯著性水平0.05,因此可以判斷這四項(xiàng)效應(yīng)是顯著的,而其余各項(xiàng)皆不顯著。
從因子正態(tài)效應(yīng)圖(見圖9)和因子效應(yīng)的帕累托圖(見圖10)同樣得出: A因子疊壓壓力、B加熱溫度、C同板差、AB(疊壓壓力×加熱溫度)四項(xiàng)效應(yīng)是顯著的,而其余各項(xiàng)皆不顯著。
圖9 標(biāo)準(zhǔn)化效應(yīng)的正態(tài)圖
圖10 標(biāo)準(zhǔn)化效應(yīng)的Pareto圖
殘差診斷:殘差對(duì)于以觀察值順序的散點(diǎn)圖、殘差對(duì)于響應(yīng)變量壓斷力的散點(diǎn)圖分布正常。殘差基本服從正態(tài)分布。試驗(yàn)有效,如圖11所示。
圖11 壓斷力殘差診斷圖
由壓斷力主效應(yīng)圖(見圖12)和交互作用圖(見圖13)可以看出:
圖12 壓斷力主效應(yīng)圖
圖13 壓斷力交互作用圖
1)在加熱溫度165 ~175 ℃,疊壓壓力36~40t范圍內(nèi),加熱溫度、疊壓壓力對(duì)于響應(yīng)變量壓斷力的影響非常顯著;且疊壓壓力取40t、加熱溫度取165 ℃時(shí),壓斷力較大。
2)在同板差0.003~0.013范圍內(nèi),同板差對(duì)于響應(yīng)變量開縫的影響顯著,同板差越小,壓斷力越大。
3)加熱溫度、疊壓壓力的交互作用對(duì)于響應(yīng)變量壓斷力的影響顯著,其余不顯著。
由壓斷力的等值線圖(見圖14)可以看出:當(dāng)溫度取165~165.5 ℃,壓力取38.5~40t,同板差<0.005時(shí),壓斷力最大(大于40t,遠(yuǎn)大于26t的客戶要求)。
圖14 壓斷力的等值線圖
針對(duì)開縫的全因子分析如圖15和圖16所示。
圖15 開縫的估計(jì)效應(yīng)和系數(shù)
圖16 開縫的方差分析
從顯著性來(lái)看,C因子同板差對(duì)應(yīng)的p值小于顯著性水平0.05,因此可以判斷其效應(yīng)是顯著的,而其余各項(xiàng)皆不顯著。
從因子正態(tài)效應(yīng)圖(見圖17)和因子效應(yīng)的帕累托圖(見圖18)同樣得出: C因子同板差效應(yīng)是顯著的,而其余各項(xiàng)皆不顯著。
圖17 標(biāo)準(zhǔn)化效應(yīng)正態(tài)圖
圖18 標(biāo)準(zhǔn)化效應(yīng)的Pareto圖
殘差診斷:殘差對(duì)于以觀察值順序的散點(diǎn)圖、殘差對(duì)于響應(yīng)變量壓斷力的散點(diǎn)圖分布正常。殘差基本服從正態(tài)分布。試驗(yàn)有效,如圖19所示。
圖19 開縫殘差圖
由開縫主效應(yīng)圖(見圖20)和交互作用圖(見圖21)可以看出:
圖20 開縫主效應(yīng)圖
圖21 開縫交互作用圖
1)同板差對(duì)于響應(yīng)變量開縫的影響非常顯著,同板差越小,開縫越?。?/p>
2)在加熱溫度165~175 ℃,疊壓壓力36~40t范圍內(nèi),加熱溫度、疊壓壓力對(duì)于響應(yīng)變量開縫的影響不顯著;
3)因子同板差、加熱溫度、疊壓壓力的交互作用對(duì)于響應(yīng)變量開縫的影響不顯著。
由開縫等值線圖可以看出(見圖22):
圖22 開縫的等值線圖
1)在加熱溫度165~175 ℃,疊壓壓力36~40t范圍內(nèi),開縫和加熱溫度、疊壓壓力基本無(wú)關(guān);
2)在上述加熱溫度和疊壓壓力范圍內(nèi),同板差<0.006時(shí),開縫<0.05,符合客戶要求。
由開縫與加熱溫度、疊壓壓力的曲面圖可以看出(見圖23):
圖23 開縫加熱溫度、疊壓壓力的曲面圖
1)在加熱溫度165~175 ℃,疊壓壓力36~40t范圍內(nèi), 加熱溫度、疊壓壓力對(duì)響應(yīng)變量開縫的影響范圍很??;
2)在上述加熱溫度和疊壓壓力范圍內(nèi),加熱溫度取165 ℃ 、疊壓壓力取40t時(shí),開縫最小。
開料方式及排樣圖如圖24和圖25所示。
圖24 開料方式
圖25 排樣圖
產(chǎn)品混料方式及開料位置(見圖26):開縫位置多位于鐵心頭尾兩端處,即A卷和C卷沖片處。
圖26 產(chǎn)品混料方式及開縫位置
其他混料方式及結(jié)果如表6所示。
表6 其他混料方式及結(jié)果
綜上分析,鐵心開縫主要由于A或C卷沖片導(dǎo)致。某材料分卷后同板差測(cè)量如表7所示。
表7 某材料分卷后同板差測(cè)量數(shù)據(jù)
A、C卷同板差分別平均為0.0094、0.0078,并且在原材料邊緣30mm范圍內(nèi),材料變薄最明顯,B卷同板差平均為0.0048。通過(guò)A、B、C卷沖片同板差的測(cè)量及Xbar-R圖分析,B卷沖片的各點(diǎn)厚度相對(duì)穩(wěn)定一致(同板差相對(duì)較?。?。這也加強(qiáng)證明了之前全因子分析中材料同板差對(duì)開縫的影響。
分析階段小結(jié):通過(guò)A階段的驗(yàn)證與分析,基本確定了加熱溫度、疊壓壓力、同板差是壓斷力的關(guān)鍵因子;同板差是鐵心開縫的關(guān)鍵因子,即鐵心開縫關(guān)鍵影響因素是同板差,同板差越小開縫越小。
通過(guò)A階段的驗(yàn)證與因子分析,確定了影響鐵心合格率的關(guān)鍵因子為加熱溫度、疊壓壓力、材料同板差。根據(jù)鋼卷基本常識(shí),同板差不可完全消除。因此可以通過(guò)改變疊壓鐵心時(shí)沖片配比的方法,或者減小沖片同板差的方法,來(lái)降低鐵心開縫情況的風(fēng)險(xiǎn)。
1)通過(guò)前述試驗(yàn),選溫度165℃,壓力40t。
2)同板差減小——開料工藝改變(見圖27)。
圖27 原材料開料方式優(yōu)化
3)減小同板差影響并簡(jiǎn)化疊壓工藝——混料工藝改變。原混料方式:Aa+Ab+Ba+Bb+Ca+Cb 每段各占六分之一;改進(jìn)后混料方式:QAa+QAb+QAa+QAb+QAa+QAb 每段各占六分之一;Or: QBa+QBb+QBa+QBb+QBa+QBb 每段各占六分之一。
說(shuō)明:原混料方案也能在一定程度上消除同板差影響,但需要6種沖片混料,改進(jìn)后只要2種沖片混料,工藝更簡(jiǎn)單,便于更好地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制。
4)改進(jìn)后的效果:一次合格率提升至98%,經(jīng)返修后報(bào)廢率降到0%。
1)進(jìn)行了工藝文件的優(yōu)化、下發(fā)和培訓(xùn)落實(shí)。
2)改進(jìn)半年后的收益:①硬性收益。一次合格率由76.2%提高至98%,報(bào)廢率由15.4%降至0%,改善后生產(chǎn)5套產(chǎn)品,實(shí)際節(jié)約成本 =(15.4%-0%)×(144×5)×(12000-0.3×2500)+ (98%-76.2%)×(144×5)×200=249.48+6.2784≈128萬(wàn)元。②軟性收益。鐵心的一次合格率由76.2%提升至98% ,報(bào)廢率由15.4%降至0%,減少在整理工序時(shí)的修補(bǔ),提升了效益,同時(shí)鐵心質(zhì)量的提升,對(duì)公司的產(chǎn)品聲譽(yù)和品牌力等都會(huì)帶來(lái)巨大的無(wú)形收益。
沖片的同板差一直是影響鐵心形位尺寸的一個(gè)關(guān)鍵因素,在自粘鐵心的生產(chǎn)制造過(guò)程中依然如此,并且和自粘鐵心的疊壓壓力、加熱溫度、保持時(shí)間等一起,決定了鐵心粘結(jié)固化的效果,包括開縫和壓斷力大小。通過(guò)選裁材料減小同板差或者混料減小同板差的影響,可以有效提升自粘鐵心的一次交檢合格率。