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      燃氣鍋爐負荷提升優(yōu)化研究

      2023-02-22 02:47:46張文亮陳瑞軍
      東北電力技術(shù) 2023年1期
      關(guān)鍵詞:預(yù)熱器煙道爐膛

      張文亮,陳瑞軍,高 磊

      (內(nèi)蒙古自治區(qū)特種設(shè)備檢驗研究院包頭分院,內(nèi)蒙古 包頭 014010)

      我國“碳達峰、碳中和”決策部署的重要性不言而喻,“雙碳”目標關(guān)乎中華民族的永續(xù)發(fā)展和構(gòu)建人類命運共同體。據(jù)不完全統(tǒng)計,鋼鐵行業(yè)消耗的能源約為全國總能耗能源的15%[1],可見,降低鋼鐵企業(yè)的能耗對實現(xiàn)“雙碳”有重大意義。鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)的同時也產(chǎn)生了大量的副產(chǎn)煤氣,副產(chǎn)煤氣作為二次能源可作為自備電廠鍋爐燃料使用。鍋爐屬于高耗能設(shè)備,是保障國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活的重要基礎(chǔ)設(shè)施,也是能源消費大戶和重要的大氣污染源。因此,實現(xiàn)好鋼鐵企業(yè)自備電廠的燃氣鍋爐高效運行既可實現(xiàn)副產(chǎn)煤氣高效利用,也是鋼鐵行業(yè)“減虧、治虧”、“提質(zhì)增效”、實現(xiàn)“碳中和、碳達峰”的重要措施。

      本文以包鋼熱電廠9號煤氣鍋爐為研究對象,首先對該鍋爐負荷降低可能原因進行分析。對比負荷降低前后時間段的運行參數(shù),發(fā)現(xiàn)影響鍋爐帶負荷能力的主要原因是爐膛負壓,負壓低影響燃料投運;并通過尾部煙道受熱面實際阻力與設(shè)計阻力分析對比、實際溫降與設(shè)計溫降分析對比,找到煙氣段阻力增加是影響爐膛負壓的主要原因。進一步以煙道阻力增加為切入點,發(fā)現(xiàn)負荷降低主要是由于原煤氣預(yù)熱器存在煙氣側(cè)管路彎頭多阻力大、煤氣預(yù)熱器熱管結(jié)構(gòu)布置難清灰、空氣預(yù)熱器堵塞及低溫腐蝕等問題,造成煙道阻力增大。

      通過以上分析,基于負荷降低根本原因,提出更換新型煤氣預(yù)熱器及煙道改造更換、空預(yù)器設(shè)備維護優(yōu)化方案;對鍋爐煤氣預(yù)熱器及煙道的改造及運行優(yōu)化調(diào)整,降低煙道阻力到設(shè)計值;爐膛壓力穩(wěn)定,實現(xiàn)煤氣大量投運,鍋爐帶負荷可達到設(shè)計負荷220 t/h,提高了鍋爐的熱效率、經(jīng)濟性和可靠性。

      1 鍋爐運行情況及影響鍋爐負荷因素分析

      收集近幾年的鍋爐負荷運行數(shù)據(jù):負荷下降沒有明顯的外界或內(nèi)部變化,如圖1所示。

      圖1 鍋爐近幾年負荷趨勢

      9號爐實際負荷從2018年12月開始下降,2020年底最低負荷只達到160 t/h左右,占設(shè)計負荷的70%左右,降低了蒸汽發(fā)生量、發(fā)電量,甚至影響到包鋼集團公司經(jīng)濟效益。

      1.1 從燃料的影響分析

      如果煤氣熱值低于設(shè)計熱值較多[2],煤氣中可燃成分CO、H2等含量低,煤氣理論燃燒溫度降低,造成燃燒區(qū)溫度下降,爐膛溫度降低,水冷壁爐膛輻射吸熱量減少,負荷降低。設(shè)計計算用高、焦爐煤氣成分如表1和表2所示。

      表1 高爐煤氣成分分析

      表2 焦爐煤氣成分分析

      通過對高焦爐煤氣不同時段熱值分析,如圖2所示,高焦爐煤氣實際熱值高于設(shè)計熱值較多,理論上分析燃料熱值高,造成燃燒區(qū)溫度上升,爐膛溫度高,鍋爐負荷增加。但是,鍋爐實際負荷從2018年底,負荷一直呈下降趨勢。所以,鍋爐負荷低與高焦爐煤氣實際熱值無關(guān)。

      (a)焦爐煤氣(b)高爐煤氣圖2 高爐(焦爐)煤氣實際熱值與高爐(焦爐)設(shè)計熱值對比

      1.2 從介質(zhì)的影響分析

      9號爐負荷對應(yīng)給水溫度情況比較如圖3所示,即使給水溫度在185 ℃左右,負荷仍可達到200 t/h以上,說明給水溫度降低也不是引起9號爐負荷降低的原因。

      圖3 給水溫度

      1.3 換熱分析

      鍋爐升負荷試驗發(fā)現(xiàn),在負荷升高過程中,因負荷上升,燃料煤氣投入量大,生成煙氣量大,即使吸風(fēng)機入口擋板全開,爐膛負壓仍會隨負荷上升而降低,因此,采取鍋爐降負荷運行,而爐膛負壓由于無爐膛負壓記錄,只能通過吸風(fēng)機電流變化趨勢來分析,9號爐吸風(fēng)機電流數(shù)據(jù)如圖4所示。

      圖4 吸風(fēng)機電流對比

      理論上負荷穩(wěn)定、煙氣量穩(wěn)定,引風(fēng)機電流值也相對穩(wěn)定。由圖4可以看出,2018年3—12月這個階段,鍋爐負荷在200 t/h左右,吸風(fēng)機電流呈較大上升趨勢,直到吸風(fēng)機電流達到峰值,引風(fēng)機電流值與鍋爐負荷不對應(yīng)。通過圖4 2018年12月—2020年9月這一階段,吸風(fēng)機電流值從峰值呈下降趨勢,通過崗位運行記錄,運行人員為保證爐膛壓力穩(wěn)定在-100~-50 kPa之間,吸風(fēng)機擋板在持續(xù)開大,2018年末吸風(fēng)機電流達到峰值,雖然擋板全開,電流仍有較大幅度降低,而負荷也隨之下降,為保證爐膛負壓,在吸風(fēng)機擋板全開的情況下,只得降低負荷運行,爐膛換熱效果不好是導(dǎo)致9號爐負荷降低的主要原因。而造成鍋爐換熱效果降低又有諸多原因,包括系統(tǒng)漏風(fēng)、受熱面老化、腐蝕、堵塞及燃料配比不合理等原因。

      a.系統(tǒng)漏風(fēng)

      鍋爐的尾部煙道出口煙氣殘氧量控制一般在2%~3%,9號鍋爐實際殘氧量為6%~8%。這可能是漏風(fēng)引起,也會造成煙氣量偏大。吸風(fēng)機負荷增大,負壓降低。針對以上分析,對鍋爐做漏風(fēng)試驗。檢查結(jié)果:爐膛1號角剛性梁連接開焊,漏風(fēng)較大;4號燃燒器處耐火搗料燒壞,漏風(fēng)較大;尾部煙道膨脹節(jié)等部位有漏風(fēng);低溫段空氣預(yù)熱器管有腐蝕漏風(fēng)情況;低溫段空氣預(yù)熱器管堵塞較嚴重。

      通過鍋爐漏風(fēng)試驗,找到鍋爐爐膛漏風(fēng)、煙道漏風(fēng)、空氣預(yù)熱器漏風(fēng)、燃燒器處漏風(fēng),以上部位漏風(fēng)使爐膛負壓降低。

      b.受熱面換熱效果降低

      對比尾部煙道受熱面煙氣阻力變化,發(fā)現(xiàn)下級空氣預(yù)熱器及煤氣預(yù)熱器煙氣阻力較設(shè)計值明顯增加,表3是鍋爐煙氣各換熱面阻力與設(shè)計值對比。

      表3 煙氣實際與設(shè)計阻力對比

      由表3可見,與設(shè)計阻力相比,9號爐煙氣整體阻力增加3089 Pa,從而使爐膛負壓下降,影響鍋爐負荷。9號鍋爐煤氣預(yù)熱器實際阻力比設(shè)計阻力增加了554 Pa,占鍋爐整體阻力的18%。低溫段空氣預(yù)熱器實際阻力比設(shè)計阻力增加了2636 Pa,占鍋爐整體阻力的85%。由此可見煤氣預(yù)熱器和空氣預(yù)熱器實際阻力超過設(shè)計阻力。

      通過表4看各受熱面排煙溫度,可見空氣預(yù)熱器及煤氣預(yù)熱器壓降明顯大于設(shè)計值,即可判斷下級空氣預(yù)熱器及煤氣預(yù)熱器存在較大的換熱問題。下級空氣預(yù)熱器處煙氣溫度高于設(shè)計溫度,說明該受熱面換熱效率低,而排煙溫度高于設(shè)計值,說明煤氣預(yù)熱器換熱效果差。

      表4 煙道受熱面溫度 單位:℃

      c.燃料配比不合理

      由于高焦爐煤氣熱值差異較大,在混合燃燒時,很容易產(chǎn)生不完全燃燒的現(xiàn)象,從而影響換熱效率。9號爐在尾部煙道設(shè)置一氧化碳濃度測量裝置,測量數(shù)值是指占煙氣的比例。通過測量,一氧化碳與煙氣的質(zhì)量比在500 mg/kg以上,嚴重超出50 mg/kg的設(shè)計值,說明燃料配比不合理,存在不完全燃燒的現(xiàn)象[4]。

      2 預(yù)熱器換熱效果差原因分析

      2.1 低溫段空氣預(yù)熱器

      通過對9號爐低溫段空氣預(yù)熱器檢查發(fā)現(xiàn),煙氣側(cè)堵塞嚴重,如圖5所示。通過對堵塞物的化學(xué)成分可以得出,堵塞物主要是焦爐煤氣燃燒形成的硫酸鹽垢,其形成原因是由于流經(jīng)各受熱面,煙氣溫度逐漸降低,到尾部受熱面時,尾部受熱面的溫度處于發(fā)生低溫腐蝕的溫度附近。這時如果煙氣中含有硫化物的混合物,使煙氣的露點升高,煙氣中的硫化物便會在尾部受熱面上進行凝聚,煙氣中的硫雖然很少,但是經(jīng)過露點凝聚后大大提高[5]。硫化物凝聚在尾部煙道設(shè)備后便會開始腐蝕,腐蝕的速度和設(shè)備壁溫有直接的關(guān)聯(lián)。在壓力一定的情況下,溫度越低二氧化硫越容易轉(zhuǎn)化為三氧化硫,而當溫度過高時,很難進行轉(zhuǎn)化。由于流經(jīng)多個受熱面進行多次換熱,煙氣中的熱量逐漸降低,到鍋爐尾部時溫度已經(jīng)很低,非常利于三氧化硫的生成,也是發(fā)生低溫腐蝕的常見部位[6]。

      圖5 9號爐低溫段空氣預(yù)熱器檢查

      2.2 煤氣預(yù)熱器

      煤氣預(yù)熱器的熱介質(zhì)為鍋爐尾部煙氣,冷介質(zhì)為作為鍋爐燃料的高爐煤氣,是利用煙氣的余熱加熱進入鍋爐的煤氣。這樣降低了排煙溫度,提高了煤氣溫度,降低煤氣著火溫度,減少了煤氣著火前的吸熱,減少了鍋爐熱損失,鍋爐熱效率提高。而9號爐煤氣預(yù)熱器原始的設(shè)計阻力高,原始設(shè)計阻力就高達808 Pa;且實際運行中煤氣預(yù)熱器煙氣側(cè)積灰嚴重,如圖6所示。煤氣預(yù)熱器本體運行阻力大,當鍋爐負荷提高時,其阻力繼續(xù)上升,造成引風(fēng)機超載,鍋爐爐膛負壓不穩(wěn)。煤氣預(yù)熱器煙氣側(cè)設(shè)計阻力808 Pa,目前實際運行在70%的鍋爐負荷時,煤氣換熱器進口至引風(fēng)機前阻力約為2000 Pa,造成鍋爐帶負荷能力下降,嚴重影響鍋爐的帶負荷能力,而且換熱器表面積灰,傳熱熱阻增加;換熱器加熱煤氣能力差。

      圖6 原煤氣加熱器煙氣側(cè)積灰

      3 改造方案

      3.1 低溫段空氣預(yù)熱器

      由于低溫段空氣預(yù)熱器結(jié)構(gòu)較為簡單,且通過風(fēng)壓試驗檢測,低溫段空氣預(yù)熱器雖存在結(jié)垢及低溫腐蝕現(xiàn)象,但未出現(xiàn)漏風(fēng)情況,可采用定期高壓清洗的方法進行疏通,低溫段空氣預(yù)熱器維護優(yōu)化前后對比,如圖7所示。

      圖7 低溫段空氣預(yù)熱器維護優(yōu)化前后對比

      3.2 煤氣預(yù)熱器本體及煙氣側(cè)煙道

      a.煤氣預(yù)熱器煙道阻力大,為了安裝換熱器,將煙道從標高5 m處向上引至約標高25 m處,然后旋轉(zhuǎn)180°再引回標高5 m處,煙氣在此過程中經(jīng)過旋轉(zhuǎn)了4個90°的彎頭多走長度40 m,其沿程阻力不可小視,在不改變煙道設(shè)計走向的情況下阻力無法降低。

      b.原煤氣加熱器采用單根熱管的形式制作,熱管的使用壽命一般為3~5年,隨著使用時間的延長,由于工作液體與熱管材料發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或電化學(xué)反應(yīng),熱管內(nèi)會產(chǎn)生不凝性氣體,在熱管工作時,該氣體匯集到冷凝段聚集起來形成氣塞,從而使有效冷凝面積減小,熱阻增大,傳熱性能惡化,傳熱能力降低甚至失效。

      c.換熱器采用單根重力型熱管的設(shè)計,所以無法對熱管進行再生(排氣)作業(yè),當熱管換熱能力下降(失效)時,只能采用更換的辦法。

      d.原煤氣加熱器設(shè)計時為了強化傳熱、減小換熱器的換熱面積,采用了錯排布置的方案,如今進行清洗時,壓縮空氣或者高壓水僅僅能沖洗到第1排管子和第2排管子的正面,第3排管子將完全沖洗不到,因此清洗的效果會非常差。

      更換煤氣預(yù)熱器投資約150~200萬元,按最大費用200萬元考慮。投資效益按增加煤氣預(yù)熱器后煤氣由管網(wǎng)溫度加熱到進爐膛溫度136 ℃吸收的熱量所能增加的負荷計算。統(tǒng)計2017年各月煤氣預(yù)熱器前煤氣溫度下,煤氣回收余熱增加鍋爐負荷及增加的效益如表5所示。

      表5 9號爐煤氣預(yù)熱器增加負荷估算

      按最大投資200萬元,回收投資需要14.5個月,9號爐煤氣預(yù)熱器已使用10年以上,收益已遠高于投資,如簡單清洗及更換部分組件,只會使運行工況不斷惡化,其對鍋爐負荷的影響也會繼續(xù)伴隨,必須整體更換煤氣預(yù)熱器及重新布置煤氣管路。

      3.3 新型煤氣換熱器采用無機傳熱元件技術(shù)

      無機傳熱元件作為換熱器的換熱元件,該元件類似于熱管,使用方式和換熱計算與熱管完全相同。但其傳熱機理與熱管有根本的區(qū)別,使用性能也比熱管優(yōu)良得多。熱管的傳熱機理為管內(nèi)工質(zhì)汽—液相變,在熱流體側(cè)蒸發(fā),冷流體側(cè)冷凝,通過相變汽化潛熱傳遞熱量。而無機傳熱元件的傳熱機理為元件內(nèi)部無機傳熱工質(zhì)受熱激發(fā)后,高速振蕩摩擦,以波的形式傳熱。

      a.采用整體式結(jié)構(gòu)

      由于高爐煤氣為易燃易爆介質(zhì),在設(shè)備中不允許煙氣和煤氣間發(fā)生泄漏而混合。因此本設(shè)計中要求嚴格保證設(shè)備的密封性。將煙氣側(cè)吸熱換熱面和煤氣側(cè)放熱換熱面分別布置在彼此獨立的通道內(nèi),煙氣側(cè)吸熱面吸收的煙氣熱量通過無機傳熱元件傳遞給煤氣側(cè)放熱面,進而對流放熱面以對流形式傳遞給煤氣。

      煙氣側(cè)和煤氣側(cè)換熱面翅片管基管均選用無縫鋼管,翅片選用O8AL材料。沿氣體流向共布置30組換熱元件,換熱元件沿氣流方向錯列布置。為了調(diào)整換熱元件壁溫,防止低溫結(jié)露,換熱元件按煙氣溫度分段設(shè)計,每段采用不同的翅片參數(shù)。

      b.煤氣側(cè)積灰措施

      煤氣中的含塵量為10 mg/Nm3,煤氣量最大為180 972 Nm3/h,煤氣最大帶塵量為1.8 kg/h,每年運行時間按7000 h計算,年塵量為12 600 kg,如此大的灰量如果沉積在換熱面上,將嚴重影響設(shè)備的換熱效果,為此采取如下措施:在煤氣進口前設(shè)置機械水分離板,同時具有慣性除塵作用;保證煤氣在翅片垂直布置,氣體流動方向是上下流動方向,利于自清灰;翅片管節(jié)距不小于8 mm,防止積灰搭橋;在煤氣換熱器中部安裝2臺聲波吹灰器,利用氮氣定期吹灰;在煤氣換熱器進口接管和出口接管各裝一個清灰門,停車時進行人工清灰;在機械水分離板下部和安裝聲波吹灰器位置的下部安裝排水裝置;防止換熱面結(jié)露。

      c.煙氣側(cè)改造

      煙氣中煙塵的來源為煤氣,煤氣經(jīng)煤氣換熱器分離掉一部分灰塵,再經(jīng)爐膛燃燒及預(yù)熱器前各段鍋爐換熱面又可分離掉一部分灰塵,只有少量的灰塵進入煤氣預(yù)熱器,因此在煙氣側(cè)換熱器中只要使管壁溫度高于煙氣露點溫度,不使少量的灰塵因結(jié)露而造成黏結(jié)性積灰,利用煙氣的自清灰能力可以保持換熱器表面清潔運行。為此采取如下措施:提高換熱面壁溫,防止結(jié)露而黏結(jié)性積灰,煙氣流速大于7.8 m/s,具有自清灰能力。翅片節(jié)距為10 mm,防止積灰搭橋。在煙氣進出口接管上設(shè)置清灰門,必要時可進行人工清灰。在煙氣進出口接管和換熱器中部設(shè)置灰斗及放灰孔,以便排灰。保證煙氣在翅片垂直布置,氣體流動方向是上下流動方向,利于自清灰。在煙氣換熱器中部安裝2臺聲波吹灰器,定期吹灰。

      所以,采用新型煤氣預(yù)熱器雙循環(huán)水平蒸發(fā)式的換熱器技術(shù)[7],其設(shè)計理念結(jié)合整體式熱管與分列式熱管的優(yōu)點,并且在系統(tǒng)上增加了控制裝置,可對熱量進行在線分配,同時加熱多種介質(zhì),對換熱器壁溫進行自動控制,并且換熱器順排布置,阻力小,換熱器設(shè)計了排氣裝置,可進行在線再生(排除不凝氣體,恢復(fù)換熱器的換熱能力),從而又優(yōu)化了尾部煙道的布置形式,減小了運行阻力,對于提高鍋爐效率,降低引風(fēng)機電耗,增加運行穩(wěn)定性及安全性意義重大。具體更換方案包括:拆除原有的煤氣加熱器,安裝1套雙循環(huán)水平蒸發(fā)式換熱器,同時進行煙道走向改造,對比如圖8所示。

      圖8 改造前煤氣預(yù)熱器

      毀壞性拆除原煤氣預(yù)熱器設(shè)備本體,接口利舊;將新制造的煤氣預(yù)熱器安裝于原設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)處(新煤氣預(yù)熱器載荷小于原設(shè)備,所以原鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)均利舊);原有煙道直段做適應(yīng)性改造。圖9為改造后煤氣預(yù)熱器布置圖,圖10為系統(tǒng)示意圖。

      圖9 改造后煤氣預(yù)熱器

      圖10 系統(tǒng)示意圖

      4 改造效果

      4.1 低溫段空氣預(yù)熱器改造效果

      通過清洗,低溫段空氣預(yù)熱器段煙氣阻力顯著降低,由3086 Pa降至450 Pa,換熱效果顯著提升。

      4.2 煤氣預(yù)熱器改造效果

      通過整體更換改造后,煤氣預(yù)熱器改造后,煤氣吸收煙氣熱量增加并提高煤氣溫度90 ℃,進入爐膛著火前吸收熱量變少且縮短著火時間,爐膛溫度提高,燃燒更充分。

      4.3 整體換熱改造效果

      隨著低溫段空氣預(yù)熱器及煤氣預(yù)熱器優(yōu)化改造方案的實施,9號爐爐膛負壓即使在高負荷時,穩(wěn)定在-100~-50 Pa,鍋爐帶負荷能力明顯提高,純燒高爐煤氣時,高爐煤氣量由130 000 m3/h升至170 000 m3/h,負荷由165 t/h升至220 t/h;減少高爐煤氣量40 000 m3/h。排煙溫度由173 ℃降至115 ℃。煤氣溫度70 ℃升至160 ℃。改造后運行參數(shù)對比如表6所示。

      表6 鍋爐負荷159 t/h運行參數(shù)改造前后對比

      5 結(jié)語

      本文以包鋼熱電廠9號混合煤氣鍋爐為研究對象,介紹9號爐本體改造情況,通過改造前后運行數(shù)據(jù)比較,驗證煤粉改煤氣鍋爐改造成功。以該臺鍋爐運行多年后的燃料、介質(zhì)、換熱效果進行分析,對比以上數(shù)據(jù)研究后得到低溫段空氣預(yù)熱器及煤氣預(yù)熱器阻力大、換熱效果降低、燃料配比不合理是影響鍋爐負荷最主要因素。以該臺鍋爐為優(yōu)化改造對象,重點對影響換熱效果的低溫段空氣預(yù)熱器及煤氣預(yù)熱器進行了改造,改造效果明顯??諝忸A(yù)熱器結(jié)構(gòu)較為簡單,可通過定期清洗的方式防止堵塞和低溫腐蝕的影響;煤氣預(yù)熱器由于其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、清洗難度大、使用周期短等原因,盡量采用整體更換的方式保證其運行效果。

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