趙奕州,何冬輝,林茂盛,丁永允
(國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽(yáng) 110006)
高爐煤氣(blast furnace gas,BFG)、焦?fàn)t煤氣(coke oven gas,COG)和轉(zhuǎn)爐煤氣是鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)品,屬于二次能源,其中高爐煤氣轉(zhuǎn)移了高爐輸入燃料中約60%的能量[1]。隨著燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)的快速發(fā)展,為提高鋼廠對(duì)低品質(zhì)高爐煤氣利用效率和節(jié)約資源的要求,某些重型燃機(jī)生產(chǎn)企業(yè),逐步開(kāi)發(fā)出高效率的燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組[2]。世界上第1臺(tái)純粹以高爐煤氣為工質(zhì)的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,首先在中國(guó)寶鋼集團(tuán)有限公司投運(yùn),由于該工程取得成功,極大地促進(jìn)這一技術(shù)在中國(guó)的發(fā)展,國(guó)內(nèi)很多鋼廠先后引進(jìn)、建設(shè)了高爐煤氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,并且取得了較好的業(yè)績(jī)[3]。燃用高爐煤氣的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組因建設(shè)周期短、熱效率高、冷卻水量少以及環(huán)保性能好等優(yōu)點(diǎn),在鋼廠逐步得到廣泛應(yīng)用,為企業(yè)帶來(lái)了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
基于節(jié)能減排的要求,某鋼廠新建1臺(tái)180 MW燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,該機(jī)組為以低熱值混合煤氣為燃料的燃?xì)廨啓C(jī)。與常規(guī)氣液雙燃料(天然氣-燃油)燃?xì)廨啓C(jī)相比,該燃?xì)廨啓C(jī)采用氣氣雙燃料(天然氣-合成氣)系統(tǒng),以低熱值合成氣,即高爐煤氣和焦?fàn)t煤氣混合氣(synthetic gas,SG)為主要燃料帶高負(fù)荷運(yùn)行,以高熱值燃料天然氣(natural gas,NG)為點(diǎn)火啟動(dòng)帶低負(fù)荷運(yùn)行及備用燃料。由于天然氣和合成氣2種燃料的熱值、體積流量相差較大,在燃料切換過(guò)程中極易出現(xiàn)超溫、燃燒震蕩甚至滅火的現(xiàn)象[4],從而影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。為了保證雙燃料燃燒室在天然氣-合成氣可靠、穩(wěn)定雙向切換,基于燃?xì)廨啓C(jī)控制系統(tǒng)功能和雙燃料切換流程,提出一種雙燃料燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組一鍵切換全程自動(dòng)控制策略,在一定時(shí)間范圍內(nèi)完成燃料雙向切換,并確保機(jī)組在燃料切換過(guò)程中平穩(wěn)、無(wú)擾動(dòng)運(yùn)行。
該機(jī)組燃?xì)廨啓C(jī)由上海電氣集團(tuán)股份有限公司引進(jìn)意大利安薩爾多能源公司生產(chǎn)的AE94.2KS型單軸重型燃機(jī),包括18級(jí)軸流壓氣機(jī)和4級(jí)軸流透平,采用冷端驅(qū)動(dòng)及筒形燃燒室。
燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組采用單軸布置,與燃機(jī)同軸的設(shè)備有壓氣機(jī)、發(fā)電機(jī)和煤壓機(jī)。其中,發(fā)電機(jī)軸一端通過(guò)剛性聯(lián)軸器與燃?xì)廨啓C(jī)相連,另一端通過(guò)彈性聯(lián)軸器與增速齒輪箱相連,煤氣壓縮機(jī)通過(guò)剛性聯(lián)軸器與增速齒輪箱相連,燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組軸系布置如圖1所示。外部空氣經(jīng)進(jìn)氣系統(tǒng)進(jìn)入壓氣機(jī),空氣經(jīng)過(guò)壓氣機(jī)壓縮后進(jìn)入每個(gè)燃燒室頂部的燃燒器中,2個(gè)筒形燃燒室垂直對(duì)稱布置在燃?xì)廨啓C(jī)兩側(cè),分別裝有8只燃燒器,燃燒器采用雙燃料噴嘴,天然氣或煤氣分別增壓后,經(jīng)調(diào)壓控制閥組進(jìn)入燃燒室燃燒。
圖1 燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組布置
a.天然氣系統(tǒng)
天然氣作為燃?xì)廨啓C(jī)的點(diǎn)火燃料,天然氣燃料系統(tǒng)控制進(jìn)入燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室的天然氣質(zhì)量流量,并在特定條件下阻止天然氣進(jìn)入燃?xì)廨啓C(jī)。該系統(tǒng)主要由前置過(guò)濾模塊、緊急關(guān)斷閥、放散閥、控制閥、球閥等組成,如圖2所示。前置過(guò)濾模塊用于防止上游精過(guò)濾器單元和該過(guò)濾器之間管道中的任何粗異物進(jìn)入天然氣緊急關(guān)斷閥;緊急關(guān)斷閥是在燃?xì)廨啓C(jī)啟動(dòng)和停機(jī)時(shí)以及在天然氣系統(tǒng)啟動(dòng)或關(guān)閉時(shí),供應(yīng)或者切斷進(jìn)入燃燒器的天然氣;在緊急關(guān)斷閥后,燃?xì)夤?yīng)管線分為2個(gè)分支:一路通向合成氣系統(tǒng)(摻混管線),另一路通過(guò)擴(kuò)散燃燒器直接進(jìn)入燃燒室;放散閥必須置于第1關(guān)斷閥(緊急關(guān)斷閥)和第2關(guān)斷閥(控制閥)之間,用于將關(guān)斷閥之間管段中的天然氣排放到空氣中;控制閥根據(jù)燃?xì)廨啓C(jī)控制系統(tǒng)的要求控制供應(yīng)至擴(kuò)散燃燒器的天然氣流量;通向燃燒室的每條管路上都安裝截止球閥,具有供應(yīng)或者切斷流向燃燒器的天然氣流量的功能。
圖2 天然氣燃料系統(tǒng)
b.合成氣系統(tǒng)
合成氣系統(tǒng)控制進(jìn)入燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室的合成氣質(zhì)量流量,并在特定條件下切斷供應(yīng)燃?xì)廨啓C(jī)的合成氣。來(lái)自煤壓機(jī)出口的合成氣,一路通往放散火炬用于調(diào)整合成氣熱值;另一路通往燃燒器,經(jīng)過(guò)濾器出口后連接左右燃燒器各2條分支管線,燃燒器分支管線各設(shè)有緊急關(guān)斷閥、放散閥、控制閥。合成氣燃料系統(tǒng)如圖3所示。
圖3 合成氣燃料系統(tǒng)
燃?xì)廨啓C(jī)控制系統(tǒng)由順序控制系統(tǒng)、調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)、保護(hù)系統(tǒng)和電源系統(tǒng)等組成[5],其中,調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)包括主控制系統(tǒng)、進(jìn)口導(dǎo)葉(inlet guide vane,IGV)控制系統(tǒng)和燃料控制系統(tǒng)。主控制系統(tǒng)通過(guò)集成在冗余配置的控制系統(tǒng)中的數(shù)字控制系統(tǒng)來(lái)調(diào)節(jié)控制,主要包括啟動(dòng)升速控制器、轉(zhuǎn)速/負(fù)荷控制器、排氣溫度控制器、壓氣機(jī)壓比限制控制器、壓氣機(jī)壓力限制器、排氣溫度限制器,如圖4所示。主控制系統(tǒng)是燃機(jī)的核心控制系統(tǒng),從燃機(jī)點(diǎn)火到帶負(fù)荷運(yùn)行階段,通過(guò)最小值選擇邏輯實(shí)現(xiàn)天然氣或合成氣流量閥位控制[6]。當(dāng)燃?xì)廨啓C(jī)啟動(dòng)時(shí),啟動(dòng)升速控制器控制燃機(jī)轉(zhuǎn)速最終至額定轉(zhuǎn)速或同步轉(zhuǎn)速;轉(zhuǎn)速/負(fù)荷控制器在同步至基本負(fù)荷階段進(jìn)行燃?xì)廨啓C(jī)控制,用于加減負(fù)荷至選擇的目標(biāo)值;排氣溫度控制器以排氣溫度的修正值作為排氣溫度的調(diào)節(jié)器被調(diào)量,間接調(diào)節(jié)燃料量,實(shí)時(shí)控制透平出口溫度[7];壓氣機(jī)壓比限制控制器、壓氣機(jī)壓力限制器和排氣溫度限制器作為燃?xì)廨啓C(jī)控制的約束條件,確保燃機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
圖4 燃?xì)廨啓C(jī)主控制系統(tǒng)
該燃?xì)廨啓C(jī)從點(diǎn)火、升速、定速、并網(wǎng)到燃料切換負(fù)荷區(qū)間(約40%~50%)都是以天然氣為燃料,天然氣經(jīng)增壓機(jī)增壓至預(yù)定壓力后,通過(guò)前置過(guò)濾器,由天然氣控制閥經(jīng)天然氣燃料通路進(jìn)入燃燒室,此階段合成氣燃料通路和其他閥門(mén)均關(guān)閉。為避免在低負(fù)荷下燃燒不穩(wěn)定或滅火,機(jī)組負(fù)荷必須達(dá)到一定初負(fù)荷后,才能進(jìn)行燃料切換[8],在保證燃料切換過(guò)程中各項(xiàng)參數(shù)相對(duì)平穩(wěn)的情況下,盡量縮短燃料切換時(shí)間,從而降低天然氣用量,提高機(jī)組啟動(dòng)經(jīng)濟(jì)性。
雙燃料切換必須由運(yùn)行人員在確認(rèn)燃料的供應(yīng)參數(shù)(熱值、壓力和溫度等)符合要求后,手動(dòng)選擇一鍵切換才能進(jìn)行。以下均以天然氣切換合成氣過(guò)程為例進(jìn)行分析,整個(gè)切換過(guò)程分為合成氣燃料調(diào)整和燃料動(dòng)態(tài)切換2個(gè)階段,如圖5所示。第1階段,通過(guò)火炬放散調(diào)整合成氣熱值;第2階段,待合成氣的熱值、溫度和應(yīng)力滿足切換要求后,運(yùn)行人員手動(dòng)選擇一鍵切換,動(dòng)態(tài)切換階段開(kāi)始,其動(dòng)態(tài)切換流程如圖6所示。
圖5 氣氣燃料切換
圖6 燃料動(dòng)態(tài)切換流程
2.2.1 燃料切換前
檢查確認(rèn)煤壓機(jī)出口合成氣的壓力、溫度及熱值是否達(dá)到設(shè)定值,機(jī)組負(fù)荷處于燃料切換的負(fù)荷區(qū)間(約40%~50%)。由于燃料切換初始階段,切換的燃料流量較低、燃料熱值變化不定、控制閥在低閥位時(shí)非線性度較大等因素影響,控制閥難以對(duì)燃料流量進(jìn)行精準(zhǔn)控制,極易導(dǎo)致燃燒室動(dòng)態(tài)壓力波動(dòng)大,出現(xiàn)嗡鳴現(xiàn)象。因此,切換前需以最大開(kāi)啟速率將左右兩側(cè)4個(gè)合成氣控制閥開(kāi)啟到最大非線性閥位(約10%),在合成氣控制閥快速開(kāi)啟階段,機(jī)組負(fù)荷由天然氣控制閥進(jìn)行負(fù)荷閉環(huán)調(diào)節(jié),待燃燒室動(dòng)態(tài)壓力和出口溫度穩(wěn)定以后,開(kāi)始進(jìn)行2種燃料切換操作,確保機(jī)組燃燒穩(wěn)定運(yùn)行。
2.2.2 燃料切換后
當(dāng)天然氣流量控制閥逐漸關(guān)小至最大非線性閥位(約10%)時(shí),天然氣流量控制閥以最大關(guān)閉速率快速關(guān)閉。此時(shí),4個(gè)合成氣流量控制閥經(jīng)負(fù)荷控制器閉環(huán)控制,閥位逐漸增大,使燃料量快速提升,確保機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定控制。同時(shí),合成氣至火炬放散閥應(yīng)按照一定速率快速關(guān)閉,使合成氣全部進(jìn)入燃?xì)廨啓C(jī)燃燒。
2.2.3 雙燃料切換控制策略分析
a.當(dāng)2種燃料滿足切換條件,2種燃料之間的流量比例將會(huì)以規(guī)定的斜率開(kāi)始變化,天然氣流量比例按設(shè)定速率從100%降至0,合成氣的比例按設(shè)定速率從0增至100%。2種燃料變化率應(yīng)以機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定和切換時(shí)間為性能指標(biāo),選擇合適的變化速率,防止變化速率過(guò)大,導(dǎo)致機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)大甚至燃燒不穩(wěn)現(xiàn)象。
b.合成氣至火炬放散閥按一定速率(5%/s)逐漸關(guān)閉,煤壓機(jī)出口通過(guò)再循環(huán)調(diào)節(jié)閥維持壓力約1.8 MPa。
c.切換過(guò)程中,燃燒室性能閉環(huán)控制是影響燃料切換實(shí)際時(shí)間和負(fù)荷穩(wěn)定的決定因素,其閉環(huán)控制主要包括負(fù)荷控制器、排氣溫度控制器和壓氣機(jī)壓力限制。
d.燃燒穩(wěn)定閉環(huán)控制。判斷燃?xì)廨啓C(jī)是否穩(wěn)定燃燒通過(guò)測(cè)量燃燒室內(nèi)動(dòng)態(tài)壓力變化情況即嗡鳴和燃燒產(chǎn)生的振蕩動(dòng)態(tài)幅值變化即燃燒室振動(dòng)加速度(acceleration,ACC)來(lái)實(shí)現(xiàn)[9]。嗡鳴通過(guò)燃燒器噴嘴邊緣的動(dòng)態(tài)壓力傳感器對(duì)燃燒室內(nèi)的壓力波動(dòng)進(jìn)行測(cè)量,ACC通過(guò)被安裝在燃燒室內(nèi)缸外壁上的壓電傳感器對(duì)燃燒室的動(dòng)態(tài)振動(dòng)速度進(jìn)行測(cè)量。燃燒穩(wěn)定閉環(huán)控制以嗡鳴和ACC為性能指標(biāo),根據(jù)預(yù)先設(shè)定的調(diào)整曲線,對(duì)燃燒狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整。通過(guò)嗡鳴和加速度實(shí)時(shí)判斷燃燒不穩(wěn)定情況,在燃燒惡化前自動(dòng)對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)排氣溫度設(shè)定值進(jìn)行調(diào)整,改變IGV開(kāi)度和實(shí)時(shí)修正天然氣流量,確保燃料切換過(guò)程中機(jī)組各項(xiàng)參數(shù)調(diào)整到最佳狀態(tài)。
該機(jī)組某次啟動(dòng)燃料切換過(guò)程曲線如圖7所示,切換數(shù)據(jù)對(duì)比如表1所示。
表1 雙燃料切換數(shù)據(jù)對(duì)比
圖7 實(shí)際切換過(guò)程曲線
由表1和圖7可知,雙燃料切換過(guò)程中,機(jī)組負(fù)荷在46~48 MW逐漸平穩(wěn)波動(dòng),耗時(shí)5 min26 s。切換開(kāi)始后,合成氣控制閥快速開(kāi)啟至10%,隨后按設(shè)定速率逐漸開(kāi)啟。天然氣控制閥逐漸關(guān)小以控制負(fù)荷穩(wěn)定。天然氣和合成氣控制閥在切換過(guò)程中未出現(xiàn)抖動(dòng)現(xiàn)象,切換平穩(wěn)。
a.多次切換試驗(yàn)表明,本文提出的雙燃料一鍵切換控制策略使2種燃料按預(yù)先設(shè)定的流量變化率動(dòng)態(tài)變化,同時(shí)考慮到外界因素(如合成氣熱值、壓氣機(jī)入口溫度等)的變化,增加燃燒穩(wěn)定閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)了雙燃料切換過(guò)程中的快速性和穩(wěn)定性。
b.該控制策略在切換的初始階段、切換過(guò)程中及結(jié)束階段實(shí)現(xiàn)全程自動(dòng)控制,確保機(jī)組各項(xiàng)參數(shù)控制快速穩(wěn)定,縮短燃料切換時(shí)間,降低天然氣用量,提高了機(jī)組啟動(dòng)經(jīng)濟(jì)性。