楊鵬民
(中煤陜西榆林能源化工有限公司,陜西 榆林 719000)
隨著“中國制造2025”政策的實施和我國能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整,煤炭行業(yè)進(jìn)入戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期,以綠色、智能為突破點的高質(zhì)量發(fā)展成為新主題[1-5]。為順應(yīng)智能化發(fā)展趨勢,國內(nèi)眾多選煤廠對洗選中的不同環(huán)節(jié)進(jìn)行了智能化改造,壓濾作為煤炭洗選中最后的生產(chǎn)環(huán)節(jié),也是高耗能環(huán)節(jié),其智能化控制對穩(wěn)定產(chǎn)品水分、降低生產(chǎn)能耗具有重要意義。沙坪選煤廠通過設(shè)計一種新型的排水感應(yīng)裝置,實現(xiàn)了壓濾過程的自動化排料[6]。西曲礦選煤廠以壓濾系統(tǒng)的監(jiān)測控制為核心,建立模糊的PID控制策略,提高了壓濾系統(tǒng)的自動化水平[7]。哈爾烏素選煤廠將壓濾系統(tǒng)接入全場集控,并建立水分控制模型,實現(xiàn)了壓濾系統(tǒng)智能化改造[8]。塔山選煤廠通過在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上增加 DI、DO、網(wǎng)口以及通信模塊實現(xiàn)了壓濾機的自動化控制[9]。以之前改造經(jīng)驗看來,選煤廠壓濾控制系統(tǒng)的智能化改造,可實現(xiàn)減員提效,降低生產(chǎn)成本。
本文結(jié)合大海則選煤廠生產(chǎn)實際,開展壓濾控制系統(tǒng)模型構(gòu)建及壓濾過程參數(shù)優(yōu)化,基于微小流量檢測技術(shù)和自適應(yīng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,建立了壓濾過程濾液流量隨時間的動態(tài)變化關(guān)系,提出復(fù)雜工況煤泥水壓濾過程壓濾結(jié)束的濾液流量閾值判據(jù),并開發(fā)了壓濾結(jié)束狀態(tài)自動判斷技術(shù),以提高選煤廠煤泥壓濾智能化水平,實現(xiàn)了智能高效的煤泥壓濾。
大海則選煤廠是大海則礦井的配套選煤廠,建設(shè)規(guī)模為15.0Mt/a,屬礦井型動力煤選煤廠。選煤廠分選工藝為:200~13mm塊煤重介淺槽分選、13~0mm末煤不分選,3~0.35mm粗煤泥采用弧形篩和煤泥離心機回收,-0.35mm細(xì)煤泥壓濾機回收。依據(jù)產(chǎn)品市場需要,選煤廠可生產(chǎn)洗混中塊(80~30mm)、末精煤(30~0mm),洗混中塊產(chǎn)品汽車地銷外運,末精煤火車外銷。選煤廠生產(chǎn)的洗混塊產(chǎn)品用于外銷,末煤產(chǎn)品用于供給中煤榆林煤化工項目。大海則選煤廠共設(shè)置4臺穿流式壓濾機,單臺壓濾面積為600m2,壓濾設(shè)備流程如圖1所示。
圖1 大海則壓濾設(shè)備流程
選煤廠壓濾工藝過程主要包括松板、取板、拉板、壓緊、進(jìn)料、壓濾、吹風(fēng)等,由現(xiàn)場作業(yè)人員通過操作PLC控制柜實現(xiàn)壓濾過程控制[10],因此壓濾過程存在依賴人工干預(yù)、受人為因素影響較為明顯等問題,主要包括:
1)濃縮機底流向壓濾機入料桶補料過程中,崗位工作人員需要實時觀察濃縮池清水層液位情況,通過對講機向調(diào)度詢問濃縮機電流狀況并觀察各個入料桶的當(dāng)前液位,根據(jù)經(jīng)驗判斷是否補料,崗位工作人員需要手動控制濃縮機底流泵的啟停及閥門開關(guān)。
2)壓濾機進(jìn)料過程中,工作人員需要通過觀察壓濾機濾液水來判斷進(jìn)料結(jié)束時機,手動關(guān)閉入料泵。
3)卸料時,受下游轉(zhuǎn)載刮板運量制約,工作人員需要頻繁溝通,確認(rèn)當(dāng)前正在卸料的壓濾機臺數(shù),判斷是否進(jìn)行卸料操作,并手動開啟卸料指令。
4)煤泥轉(zhuǎn)運過程中,為確保下游設(shè)備正常運行,避免出現(xiàn)壓刮板等事故,需要進(jìn)行人工例行巡檢。
為了解決壓濾生產(chǎn)中存在的問題,設(shè)計了壓濾控制系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)如圖2所示。壓濾開始時,攪拌桶中的物料由入料泵給入壓濾機,同時由超聲波濃度計測得入料濃度,并通過攪拌桶液位計得出入料量,檢測系統(tǒng)將入料量、入料濃度等數(shù)據(jù)通過光纖傳輸至智能控制平臺的數(shù)據(jù)處理中心,計算得出達(dá)到目標(biāo)水分時的壓濾機工作壓力和底流口的濾水流量。當(dāng)壓濾機運行狀態(tài)由壓濾狀態(tài)變?yōu)闇?zhǔn)備卸料狀態(tài)時,壓濾控制平臺將把該壓濾機列入排隊卸料隊列,根據(jù)排隊算法得出的先后順序,并安排壓濾機按流程卸料??赏ㄟ^控制系統(tǒng)進(jìn)行自動化壓濾,也可借助5G網(wǎng)絡(luò)和壓濾控制軟件實現(xiàn)PAD終端控制,以便調(diào)試、檢修,以及應(yīng)對突發(fā)狀況。
圖2 壓濾控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
在503、504底流泵和505、506底流泵出料口增加超聲波濃度計,實時監(jiān)測濃縮機底流濃度,并將檢測數(shù)據(jù)通過光纖傳輸至智能壓濾平臺。濃縮機底流濃度過低時,智能壓濾平臺將通過PLC控制器停止底流泵工作。
在501、502耙式濃縮機中加裝監(jiān)測裝置,監(jiān)測濃縮機耙壓值和電流值,當(dāng)濃縮機的耙壓大、電流大時,通過PLC控制器控制底流泵先起后停;當(dāng)濃縮機的耙壓小、電流小時,通過PLC控制器控制底流泵后起先停,防止發(fā)生壓耙事故。
在401、402攪拌桶中加裝液位計,實時監(jiān)測攪拌桶的液位高度,計算壓濾過程的入料量,并將檢測數(shù)據(jù)通過光纖傳輸至智能壓濾平臺。智能壓濾平臺根據(jù)濃縮機底流濃度,智能控制壓濾機的入料量。當(dāng)濃縮機底流濃度較低時,智能控制平臺通過PLC控制器入料泵多入料,當(dāng)濃縮機底流濃度較高時,智能控制平臺通過PLC控制器入料泵少入料。
在410、411壓濾機和412、413壓濾機的濾水出口增加電磁流量計,實時監(jiān)測壓濾過程中的濾水流量,并將監(jiān)測數(shù)據(jù)上傳至智能壓濾平臺。如果壓濾機的濾水流量低于智能壓濾平臺給出的設(shè)定值,則智能壓濾平臺便通過PLC控制器停止壓濾,進(jìn)入下一個過程。
1)基于微小流量檢測技術(shù)實現(xiàn)了壓濾機壓濾結(jié)束狀態(tài)自判斷,融合壓濾機單機自動化系統(tǒng),實現(xiàn)了壓濾機操作的無人化和高效化運行。
2)壓濾機運行狀態(tài)由吹風(fēng)轉(zhuǎn)為循環(huán)等待時,將該壓濾機列入排隊卸料隊列,根據(jù)排隊算法得出的先后順序,實現(xiàn)排隊卸料,減少排隊時間。
3)通過壓濾機控制系統(tǒng),獲取壓濾機的實時運行信息,可以對壓濾機運行狀態(tài)、遠(yuǎn)程/就地狀態(tài)、壓濾機報警狀態(tài)、當(dāng)前計時、過程計時等運行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,并具備遠(yuǎn)程集控、就地手操及通過手持智能移動終端進(jìn)行移動操作三種控制方式。
根據(jù)對大海則選煤廠煤泥壓濾系統(tǒng)工藝分析,結(jié)合現(xiàn)場的實際工況,決定智能壓濾平臺的結(jié)構(gòu)如圖3所示。整個智能控制平臺由工作數(shù)據(jù)輸入層、數(shù)據(jù)處理中心、工作條件輸出層和水分檢測系統(tǒng)構(gòu)成。輸入層主要由入料濃度、入料量、入料粒度、目標(biāo)水分四個數(shù)據(jù)組成。數(shù)據(jù)處理中心主要基于自適應(yīng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型建設(shè)。輸出層主要輸出壓濾機的工作壓力以及濾水流量等工作條件。
圖3 智能壓濾平臺結(jié)構(gòu)
當(dāng)各個檢測系統(tǒng)將檢測的結(jié)果以數(shù)據(jù)的形式輸入到數(shù)據(jù)處理中心時,數(shù)據(jù)處理中心能夠自動、及時決策,得出達(dá)到目標(biāo)水分時的工作壓力和結(jié)束壓濾時的濾水流量,并修改相應(yīng)設(shè)定值。
采用基于電磁流量計的微小流量檢測技術(shù)。該技術(shù)基于電磁感應(yīng)定律,通過測量導(dǎo)電流體產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢來確定工藝管道中的流量,具有靈敏度高、測量范圍大等優(yōu)點,能夠?qū)崟r、精確測量壓濾機底流口濾水流量,智能控制平臺根據(jù)該數(shù)值判斷壓濾狀態(tài)是否結(jié)束。
壓濾過程結(jié)束后,水分檢測系統(tǒng)測出濾餅實際水分,系統(tǒng)根據(jù)濾餅實際水分和目標(biāo)水分的偏差對自適應(yīng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行自適應(yīng)行修正,以確保每一次得出的濾水流量和工作壓力都是最佳參數(shù),提高工作精度。
自適應(yīng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Self-Adaptive Back Propagation Neural Network,SA-BPNN)是指可以對BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行自適應(yīng)修正的算法[11]。隨著煤礦生產(chǎn)智能化、自動化改造的推進(jìn),自適應(yīng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已被應(yīng)用于選礦企業(yè)生產(chǎn)過程控制[12-15]。本文選取算法較成熟的自適應(yīng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對輸入的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,所構(gòu)造的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為具有4個輸入節(jié)點、2個輸出節(jié)點和6個隱含層節(jié)點的雙層結(jié)構(gòu)模型,如圖4所示。中間隱含層結(jié)點個數(shù)確定難度較大,目前較多采用幾何平均規(guī)則和基于經(jīng)驗的試湊法[16-18]。通過試湊并根據(jù)經(jīng)驗確定,該網(wǎng)絡(luò)的隱含層取6個節(jié)點。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)在自適應(yīng)學(xué)習(xí)的過程中不能收斂時,可適當(dāng)?shù)卦黾与[含層的神經(jīng)元個數(shù)。訓(xùn)練樣本為實際生產(chǎn)過程中一組有代表性的生產(chǎn)試驗數(shù)據(jù),共有5940組數(shù)據(jù)組成。網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練過程由兩部分組成:信號的正向傳播和誤差的逆向傳播。正向傳播是輸入模式,從輸入層將入料細(xì)度、入料濃度、入料量和目標(biāo)水分四個變量,經(jīng)隱含層各個神經(jīng)元處理后,傳向輸出層得到工作壓力和濾水流量,若輸出層的實際輸出與期望的輸出(目標(biāo)水分)不符,則轉(zhuǎn)入誤差的反向傳播。反向傳播是均方誤差信息從輸出層向輸入層傳播,將誤差信號沿原來的連接通路返回,通過修改各層神經(jīng)元的權(quán)值,使得誤差信號最小[16,19-22]。
圖4 智能壓濾BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的主要功能為,當(dāng)各個輸入層的參數(shù)以數(shù)據(jù)的形式輸入到模型中時,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型能夠及時的做出相應(yīng)決策,得出使壓濾物料達(dá)到目標(biāo)水分時的工作壓力和結(jié)束壓濾時的濾水流量,當(dāng)電磁流量計檢測到濾水流量達(dá)到壓濾結(jié)束的閾值流量時,通過PLC控制壓濾機結(jié)束壓濾過程,進(jìn)入卸料過程。為驗證BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對壓濾過程濾餅含水量預(yù)測的準(zhǔn)確性,使用實際生產(chǎn)過程中實際水分與目標(biāo)水分來進(jìn)行相關(guān)性研究,其中實際水分取自刮板422,在刮板422上分9點取樣,計算平均水分認(rèn)為是濾餅的實際水分,結(jié)果如圖5所示。將實際生產(chǎn)過程中目標(biāo)水分暫定為24.5%,濾餅的目標(biāo)水分與實際水分基本相符,在曲線y=24.5附近上下波動,且誤差在±1.5%的水分以內(nèi),說明BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在預(yù)測濾餅水分上具有較高的精確度。
圖5 實際水分與目標(biāo)水分誤差
壓濾過程中閾值流量與濾餅含水量的關(guān)系如圖6(a)所示,閾值流量與壓濾時間的關(guān)系如圖6(b)所示。如圖6(a)所示,濾餅含水量與閾值流量成正相關(guān),與壓濾時間負(fù)相關(guān),當(dāng)閾值流量增加時,濾餅含水量也相應(yīng)增加,壓濾時間則不斷減小。閾值流量設(shè)置為0.035m3/h時,濾餅的含水量為22.2%,壓濾時間為1362s;當(dāng)閾值流量增加為0.060m3/h時,濾餅的含水量增加為28.7%,壓濾時間減小為632s。從總體上看,閾值流量越低濾餅的含水量就越低,但考慮到壓濾時間和壓濾效率等因素,不宜將濾水流量設(shè)置過小,所以在滿足壓濾要求的前提下,將初始的濾水流量設(shè)置為0.05m3/h,相應(yīng)的壓濾時間為847s。
圖6 閾值流量對濾餅含水量及壓濾時間的影響
當(dāng)閾值流量設(shè)置為0.05m3/h時,壓濾過程濾水流量的變化情況如圖7所示。隨著壓濾時間的增加,壓濾機的底流口的濾水流量先增大后減小,當(dāng)壓濾開始時,濾水口的濾水流量由0m3/h開始迅速提高至最大值0.076m3/h,然后開始緩慢下降。在整個壓濾過程中,當(dāng)檢測到濾水流量達(dá)到閾值流量次數(shù)大于1時,通過PLC控制結(jié)束壓濾過程,進(jìn)入排隊卸料階段。通過水分檢測系統(tǒng)獲取濾餅水分,并對數(shù)據(jù)處理中心的自適應(yīng)BP網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行自適應(yīng)修正,提高模型準(zhǔn)確性。
圖7 壓濾過程濾水流量變化
改造前后,從帶式輸送機422上分點取樣計算平均含水量,進(jìn)行改造效果對比,結(jié)果如圖8所示
圖8 濾餅含水量
改造前煤泥平均含水量為25.18%,最大值為26.6%,最小值為22.1%,極差為4.5%,煤泥含水量上下波動較大,受工人操作水平的影響較為明顯;改造后煤泥平均含水量為24%,最大值為24.7%,最小值為23.4%,極差為1.3%,煤泥含水量上下波動較小,含水量較為穩(wěn)定。壓濾系統(tǒng)智能化改造后,煤泥的壓濾效果、效率提升明顯,且不受人工操作因素影響,可實現(xiàn)壓濾系統(tǒng)自動、高效運行。
1)基于自適應(yīng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型搭建了煤泥壓濾數(shù)據(jù)處理平臺,形成了從料漿物性到工作參數(shù)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型,實際濾餅水分與目標(biāo)水分的絕對誤差為±1.5%,具有較高的準(zhǔn)確性。
2)采用微小流量檢測技術(shù)實現(xiàn)了壓濾機壓濾結(jié)束狀態(tài)自判斷,隨著閾值流量的減小,濾餅含水量逐漸減小,而壓濾完成所需時間將持續(xù)增大。
3)當(dāng)閾值流量為0.05m3/h,壓濾后煤泥平均含水量為24.0%,煤泥含水量極差為1.3%,運行作業(yè)更為穩(wěn)定,減少了人為因素在生產(chǎn)過程中的不良影響,提高了選煤廠壓濾過程的工作效率。