馬天宇
(北京奔馳汽車有限公司,北京 100176)
隨著人民生活水平的提高和“工業(yè)4.0”的蓬勃發(fā)展,汽車制造業(yè)也迎來了新的挑戰(zhàn)。消費者開始更多地關注汽車質量以及駕駛體驗的提升,這就對汽車制造商提出了更高的要求。尤其是隔音降噪、隔絕熱空氣等感官功能。目前能較好地實現(xiàn)此類型性能改善的做法就是將輕量化的雙組分聚氨酯發(fā)泡膠作為填充物對車身腔體進行填充。眾所周知,車身主體結構是由金屬板材件焊接而成,為了實現(xiàn)輕量化和裝配,在機艙焊接過程中會形成一定的腔體縫隙,這些腔體為非真空環(huán)境,難以隔絕聲音和外部環(huán)境中的熱量。雙組分聚氨酯在進行發(fā)泡反應后會瞬間將腔體填滿,可灌注、噴涂等方式施工,對車體內如鋼板夾層等部位,有良好的可操作性。其蓬松的孔狀結構可以很好地吸收隔絕噪音,并且能阻斷車身內外的熱量傳遞,同時其體積大而重量輕,不會對車的動力性能造成影響。良好性能的實現(xiàn)依賴于高精度的設備和加工人員熟練的準確無誤的操作,即生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的“人、機、料、法、環(huán)”。綜合加工設備、加工工藝流程、成本以及生產(chǎn)戰(zhàn)略布局,采用小型半自動手持發(fā)泡裝置,并進行工藝、輸送系統(tǒng)的接口設計集成,實現(xiàn)整車的高工藝質量。
發(fā)泡膠噴涂共分為3大區(qū)域:存儲緩沖區(qū)(Buffer)、遮蔽手工和發(fā)泡區(qū)(如圖1所示)。Buffer區(qū)主要緩存來自注蠟線體的車,用于生產(chǎn)節(jié)拍調節(jié)和生產(chǎn)緩沖;遮蔽區(qū)分為貼遮蔽和去遮蔽,分別置于發(fā)泡區(qū)前后,在發(fā)泡工序前,對車身孔貼上遮蔽,防止發(fā)泡膠溢出以及防止孔位注錯。發(fā)泡站共3臺發(fā)泡設備,2個主站(如圖中實心圓點所示)由2個加工人操作,對車身上的工藝孔進行加注發(fā)泡膠,備用站(如圖中虛線外框圓點所示)作為故障時的緩沖站。3個站共用一個供料室,由PLC程序控制加料,供應設備噴涂所使用的A、B雙組分材料。
圖1 發(fā)泡站工藝布局
發(fā)泡設備是以西門子PLC1512作為控制系統(tǒng),將供料裝置,液壓裝置以及手持發(fā)泡設備進行集成的小型半自動發(fā)泡設備(如圖2所示)。
圖2 發(fā)泡設備
半自動裝置需要加工人將槍頭注入孔位,并確認該孔位發(fā)泡程序號(每個程序號均對應唯一發(fā)泡克數(shù)),其余均有PLC自動控制完成。該設備的功能主要分為3個部分:第一是自動加料,發(fā)泡設備的料筒中裝有液位檢測傳感器和液位開關,當PLC檢測到液位低時,會自動從供料間加料,至設定液位處時會關閉閥門,停止加料。第二是保持材料恒溫恒壓,發(fā)泡設備的儲料罐中裝有加熱裝置和溫度傳感器,通過PLC的PID模塊會自動調節(jié)材料溫度在恒定范圍。同時,也會控制電機泵將材料進行循環(huán),再經(jīng)過PID算法補償,使得管路中材料壓力恒定。第三是按固定克數(shù)發(fā)泡,根據(jù)工藝質量要求和發(fā)泡材料性質,會設定A、B兩種材料的混合比,無須二次設定,加工人設定程序好后,PLC會控制電機泵以固定轉速運轉設定程序號對應的時間程序,即以固定流速乘以固定時間即為固定克數(shù)。
控制系統(tǒng)是一套自動化設備的重中之重,相當于人的大腦,對設備零件的選型和功能的實現(xiàn)有著至關重要的影響。小型發(fā)泡設備采用西門子成熟的1512型號PLC作為控制系統(tǒng)的CPU,將HMI(Human Machine Interface)、I/O模塊(集成在PLC的CPU上)、SEW變頻器進行組態(tài)集成(如圖3所示)。
圖3 硬件組態(tài)
每部分的功能如下。
(1)HMI。通過西門子工控軟件的界面編寫,HMI屏幕可以對溫度、壓力、材料配比等參數(shù)進行設定,并且將報警信息實時地顯示到界面上,提醒加工人實時的設備狀態(tài),并實現(xiàn)觸控的手自動切換,以便調整設備狀態(tài)和進行檢修等工作。
(2)PLC及I/O模塊。I/O模塊分為數(shù)字輸入/輸出和模擬輸入/輸出,對材料的溫度、壓力、液位狀態(tài)、開關槍狀態(tài)以及加工人設定的發(fā)泡程序號進行采集,并通過PLC的邏輯運算給出輸出量,包含開關槍動作和時間、加熱系統(tǒng)啟停以及泵壓調節(jié)等。
(3)SEW。發(fā)泡系統(tǒng)采用SEW電機作為雙組分物料管路循環(huán),槍頭供料加壓的動力來源,接收來自PLC的控制字對電機的扭矩轉速進行調控,以達到定壓定速的功能。
雙組分聚氨酯發(fā)泡由兩種材料組成,每種材料有單獨的供料系統(tǒng),在發(fā)泡反應前,嚴禁混合。兩種材料供料系統(tǒng)相同,本文僅展示其中一種。
供料系統(tǒng)主要由儲料罐、管路、加料泵、截止閥等組成(如圖4所示)。儲料罐中安裝有液位傳感器和液位開關,管路上裝有溫度和壓力傳感器。當液位計檢測液位低時,發(fā)泡設備的PLC通過PN/PN coupler向加料間的PLC發(fā)送信號,驅動供料間的泵體向儲料罐輸料,直至液位檢測開關處,給出停止信號,加料后,溫度傳感器向PLC反饋材料溫度值,通過PLC的PID模塊驅動加熱棒使得材料溫度在恒定范圍內。
圖4 供料系統(tǒng)
在未開槍的狀態(tài)下,圖中所示的截止閥打開,加料泵會驅動物料在儲料罐和槍頭之間的管路中循環(huán),在開槍時,截止閥關閉,加料泵使得物料以固定壓力從槍嘴噴出,與另一種材料混合,迅速反應,在車身腔體中形成發(fā)泡。
由于雙組分材料的特殊性質,管路中的材料壓力非常大,在執(zhí)行開關槍動作時,需要強大的推力來帶動槍針在槍嘴中往復運動,基于此,發(fā)泡設備采用液壓裝置(如圖5所示)作為執(zhí)行動力來源。
圖5 液壓系統(tǒng)
在未執(zhí)行開關強動作時,圖中的單向閥關閉,液壓油在管路中循環(huán);執(zhí)行開槍動作時,單向閥打開,液壓系統(tǒng)停止循環(huán),再通過換向閥的開閉,通過嵌在槍頭內部的執(zhí)行機構帶動槍針運動。同時,液壓系統(tǒng)在管路中加入蓄能器和安全閥,當管路壓力過高時,液壓油會繞過槍頭循環(huán)回液壓泵,避免壓力過高,保證加工人的安全。
手持發(fā)泡設備由機械執(zhí)行機構、管路以及控制器組成(如圖6所示)。管路分別對接供料系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)。安裝在槍柄上的控制器由急停、放行按鈕,指示燈和字母數(shù)字程序號按鍵組成。需要加工人輸入由字母和數(shù)字組成的程序號,并按下確認鍵確認運行程序??刂破魃系淖帜笖?shù)字按鍵以及放行按鍵均對應一個唯一的數(shù)字輸入量,指示燈代表輸出量,即將信號給到PLC的數(shù)字輸入模塊上。PLC根據(jù)不同的I點組合,通過邏輯識別出程序號對應的材料參數(shù),驅動系統(tǒng)完成車身孔位發(fā)泡任務。
圖6 手持發(fā)泡設備
同時,針對半自動發(fā)泡工藝,引入防錯程序設計。如圖7所示,車身腔體共有18個孔位需要加注發(fā)泡膠,每個孔位所對程序號均唯一,室體中的屏幕會顯示車身信息、需要加注的點位以及點位對應的程序信息。在發(fā)泡室體每進入一輛新車時,所有的信息均會實時刷新,并且通過梯形圖運算,將已經(jīng)加注過的孔位進行標注,并將注過的發(fā)泡重量和車身需要加注的總重量進行百分比運算,當達到100%時,才可以給出放車信號,這樣可以避免半自動化中的人為因素導致漏注從而影響工藝質量。
圖7 孔位加注狀態(tài)
如上文中介紹,小型半自動發(fā)泡站共有3臺發(fā)泡設備,并且每臺設備均有置于系統(tǒng)內部的獨立PLC控制。發(fā)泡設備自身無法對車型信息和車所在線體位置進行獲取,這就需要對發(fā)泡設備以及產(chǎn)線輸送系統(tǒng)進行信息交互,即接口設計。由于使用西門子PLC作為控制器,所以采用PN/PN Coupler作為媒介進行信息交互,如圖8所示。
圖8 發(fā)泡系統(tǒng)接口設計
前文中提到,供料間的運行也由獨立PLC控制,故此,以供料間的PLC作為中間媒介進行信息整合,三臺發(fā)泡設備均通過組態(tài)PN/PN Coupler將溫度、壓力、孔位加注情況以及工藝釋放等信號傳遞給供料間PLC,供料間PLC再通過組態(tài)的PN/PN Coupler將信息傳遞給輸送系統(tǒng)。輸送系統(tǒng)則通過逆向路徑將車型、位置等信息傳遞給發(fā)泡設備。
同時,在發(fā)泡產(chǎn)線的入口裝有光電檢測以及讀寫站比對系統(tǒng),將需要發(fā)泡的車身放入,其余車型繞過發(fā)泡產(chǎn)線進入下一道工序。至此,通過發(fā)泡系統(tǒng)的設計與集成,能完整地實現(xiàn)發(fā)泡工藝流程,為高標準地完成發(fā)泡工藝提供了強有力的保障。
綜合加工設備、加工工藝流程、成本以及生產(chǎn)戰(zhàn)略布局,通過發(fā)泡工藝以及輸送設備的設計與集成,能較好地完成生產(chǎn)任務,并保證工藝質量。同時,引入的人機交互設計,使得參數(shù)修改更加便捷,避免復雜的程序改動。該系統(tǒng)的搭建,為企業(yè)自動化、智能化產(chǎn)線提供了一定的參考。