魯奕崗,朱海英
(貴州詹陽動力重工有限公司,貴州 貴陽 550006)
工程車為工業(yè)搬運(yùn)與作業(yè)車輛,在我國制造業(yè)與物流行業(yè)發(fā)揮著重要作用,同時(shí)我國早已成為了世界第一大工程車產(chǎn)銷國[1]。根據(jù)動力裝置的類型工程車可以分為內(nèi)燃型和電動型兩種,但內(nèi)燃型受限于尾氣排放、噪音大等缺點(diǎn)不適用于室內(nèi)環(huán)境作業(yè)[2],同時(shí)鉛酸電池、鋰電池叉車又存在續(xù)航短、充電時(shí)間長等問題[3]。
某型工程車如圖1所示,完成下線調(diào)試,隨即開展相關(guān)出廠試驗(yàn)。在對樣車進(jìn)行行駛性能試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),行駛約20 km后,出現(xiàn)踩油門行走加速減慢現(xiàn)象,在繼續(xù)行走過程中,相繼出現(xiàn)行走無力、變速箱聲響異常、變速箱換擋壓力低報(bào)警、變速箱油溫高報(bào)警的故障等情況。經(jīng)過檢查后發(fā)現(xiàn),其余樣機(jī)均出現(xiàn)了同樣情況。
圖1 某型工程車
鑒于出現(xiàn)以上的故障情況,經(jīng)技術(shù)、質(zhì)量、裝配分廠各部門人員現(xiàn)場進(jìn)行分析、討論,將排查重點(diǎn)首先聚焦到行走機(jī)構(gòu)部分。
經(jīng)排查,行走驅(qū)動液壓系統(tǒng),各部密封系統(tǒng)無滲漏,行走壓力建立正常;傳動軸、車橋、變速箱等各部連接正常,無松動情況;車橋、變速箱各部密封良好,無滲漏情況;前、后橋行車制動器,制動、復(fù)位良好;前、后橋差速器,差速功能正常;左右輪邊減速器,轉(zhuǎn)動靈活,無卡滯。但當(dāng)測量換擋壓力時(shí)發(fā)現(xiàn),壓力為11.6 bar,低于設(shè)定值(技術(shù)協(xié)議要求換擋壓力設(shè)定值16 bar),隨后檢查變速箱,卸下前后傳動軸,手動轉(zhuǎn)動變速箱輸出軸(空擋狀態(tài)),輸出軸轉(zhuǎn)動阻力很大。由以上情況初步判斷,變速箱內(nèi)部可能存在故障。于是對該車的變速箱進(jìn)行拆檢,拆檢觀測到的情況如下:
圖2 吸油濾芯
(1)換擋油路吸油濾芯破損;吸油濾芯處發(fā)現(xiàn)有離合器片回位波形彈簧碎片,表面有粉末狀金屬雜質(zhì),如圖2所示;
(2)箱體底部有金屬碎屑;
(3)各擋齒輪、齒輪軸完好;各部軸承完好;
(4)離合器摩擦片損壞嚴(yán)重,定片表面發(fā)藍(lán)、燒結(jié),翹曲變形;動片翹曲變形;離合片復(fù)位波形彈簧斷裂,如圖3和圖4所示。
圖3 鋼片損壞照片
圖4 離合器損壞照片
根據(jù)故障現(xiàn)象及主機(jī)拆檢情況,結(jié)合行走傳動系統(tǒng)的組成及工作原理,以主機(jī)行走異常、變速箱油溫高分別作為頂事件,列出行走異常故障樹與變速箱油溫高故障樹,如圖5和圖6所示。
隨后根據(jù)故障樹一所示的底事件進(jìn)行逐一排查。
1.設(shè)計(jì)原因(對應(yīng)底事件X1)
經(jīng)排查,該型車樣機(jī)已經(jīng)過行駛里程超8 000 km行駛可靠性試驗(yàn),并且首批下線主機(jī)行走系統(tǒng)所有技術(shù)狀態(tài)未改變,可排除行走系統(tǒng)設(shè)計(jì)選型不合理,驗(yàn)證不充分的因素,故暫可排除底事件X1。
2.生產(chǎn)、操作原因(對應(yīng)底事件X2)
生產(chǎn)過程中生產(chǎn)技術(shù)資料不完善,過程控制不嚴(yán),行走過程中違規(guī)操作均會導(dǎo)致行走系統(tǒng)出現(xiàn)故障。經(jīng)排查,該型車已完成了技術(shù)狀態(tài)確認(rèn),生產(chǎn)加工、裝配工藝技術(shù)文件經(jīng)過相關(guān)評審,滿足批量生產(chǎn)要求;同時(shí)采用的電子控制液力換擋形式,已經(jīng)過行駛可靠性驗(yàn)證。暫可排除生產(chǎn)加工原因?qū)е滦凶吖收弦约斑`規(guī)操作造成故障。
3.行走泵/行走馬達(dá)損壞(對應(yīng)底事件X3/X4)
行走泵/行走馬達(dá)損壞會導(dǎo)致無法將動力傳遞給變速箱,造成行走異常。經(jīng)排查,主機(jī)配置的行走泵/行走馬達(dá)為成熟產(chǎn)品,與競標(biāo)樣機(jī)使用同廠家同型號行走泵/行走馬達(dá),技術(shù)狀態(tài)未變更。試驗(yàn)的樣車未出現(xiàn)故障前均行走正常,出現(xiàn)故障后,經(jīng)在故障主機(jī)上更換備用新變速箱,在廠內(nèi)能正常行駛,且行走泵/馬達(dá)存在故障與變速箱油溫高無直接關(guān)聯(lián)。故排除行走泵/行走馬達(dá)故障。
圖5 故障樹一
圖6 故障樹二
4.輸入/出軸斷裂損壞(對應(yīng)底事件X5)
輸入/出軸斷裂損壞會導(dǎo)致無法將動力傳遞給前后橋,造成行走異常。經(jīng)拆檢,變速箱未發(fā)現(xiàn)輸入/出軸斷裂、損壞的情況,且輸入/出軸損壞與變速箱油溫高無直接關(guān)聯(lián)。可排除因輸入/出軸斷裂導(dǎo)致變速箱失效的情況。
5.齒輪損壞(對應(yīng)底事件X6)
齒輪損壞會導(dǎo)致無法將動力傳遞給前后橋,造成行走異常。經(jīng)拆檢變速箱,未發(fā)現(xiàn)齒輪損壞,排除此底事件。
6.離合器超載(對應(yīng)底事件X7)
離合器負(fù)載如超過離合器最大許用承載能力,摩擦片將會出現(xiàn)滑轉(zhuǎn),滑轉(zhuǎn)將會產(chǎn)生高溫,導(dǎo)致離合器燒結(jié)損壞[4]。經(jīng)排查,該摩擦片已經(jīng)過行駛里程超8 000 km的第三方可靠性試驗(yàn),且未損壞,故可以暫排除摩擦片設(shè)計(jì)選型不合理以及離合器有異常超載的情況。
7.油路污染(對應(yīng)底事件X8)
油路污染會導(dǎo)致過濾器失效,進(jìn)而導(dǎo)致?lián)Q擋齒輪泵損壞,容積效率降低,造成換擋壓力不足,摩擦片將會出現(xiàn)滑轉(zhuǎn),滑轉(zhuǎn)產(chǎn)生高溫,導(dǎo)致離合器摩擦片燒結(jié)損壞。經(jīng)排查,裝配時(shí)采用全新零部件進(jìn)行裝配,油管、閥體等液壓零部件在裝配前采用密封措施防止污染物進(jìn)入液壓管路,且經(jīng)檢查多臺未進(jìn)行行駛試驗(yàn)的主機(jī),濾芯干凈無堵塞,油液中未發(fā)現(xiàn)金屬雜質(zhì),故可以排除該底事件。
8.離合器油缸密封件損壞(對應(yīng)底事件X9)
離合器油缸密封件損壞,會造成換擋壓力不足,摩擦片將會出現(xiàn)滑轉(zhuǎn),滑轉(zhuǎn)產(chǎn)生高溫,導(dǎo)致離合器摩擦片燒結(jié)損壞。經(jīng)排查,離合器油缸密封采用浮動油封結(jié)構(gòu)形式,當(dāng)油缸密封件損壞,泄漏量加大,換擋油路的壓力將降低。經(jīng)拆檢,油缸合塞桿和缸筒均未有損傷痕跡,也未發(fā)現(xiàn)浮封環(huán)損壞和磨損,經(jīng)更換齒輪泵后,測量換擋油路壓力為16 bar,與設(shè)定值相符,故暫可排除該底事件。
9.換擋溢流閥卡滯(對應(yīng)底事件X10)
換擋溢流閥卡滯后,會導(dǎo)致溢流閥壓力有偏差,將不同主機(jī)換擋溢流閥相互拆換,進(jìn)行換擋壓力測試,壓力值正常,可以排除因溢流閥卡滯導(dǎo)致?lián)Q擋壓力降低,故暫可排除該底事件。
10.換擋閥設(shè)定值不滿足技術(shù)要求(對應(yīng)底事件X11)
換擋閥設(shè)定值不滿足技術(shù)要求,會造成換擋壓力不足,摩擦片將會出現(xiàn)滑轉(zhuǎn),滑轉(zhuǎn)產(chǎn)生高溫,導(dǎo)致離合器摩擦片燒結(jié)損壞。故障機(jī)變速箱已損壞,經(jīng)檢測故障主機(jī)換擋壓力均低于技術(shù)要求值,考慮變速箱損壞后可能產(chǎn)生其他影響壓力的因素,對故障主機(jī)進(jìn)行換擋壓力測量,測量結(jié)果各擋位壓力值均符合技術(shù)要求(技術(shù)協(xié)議換擋壓力設(shè)定值為16 bar),排除換擋閥設(shè)定值不滿足技術(shù)要求,故暫可排除該底事件。
11.溫度對換擋油路流量的影響(對應(yīng)底事件X12、X13)
溫度升高油液的黏度降低,系統(tǒng)泄露量增大,換擋油路所分配的流量減小,同時(shí)溫度升高會影響齒輪泵的容積效率,可能會造成換擋油路流量減小,同時(shí)導(dǎo)致散熱流量低,散熱能力不足的情況[5]。而流量的減小也會導(dǎo)致?lián)Q擋壓力不足,摩擦片將會出現(xiàn)滑轉(zhuǎn),滑轉(zhuǎn)產(chǎn)生高溫,導(dǎo)致離合器摩擦片燒結(jié)損壞。對換擋油路、變速箱結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,離合器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)為保證換擋時(shí)(退擋)離合器片迅速分離,在壓緊活塞上設(shè)計(jì)有泄油孔。在進(jìn)行退擋操作時(shí),首先由換擋電磁閥切斷換擋壓力油,接通回油油路進(jìn)行泄壓退擋,同時(shí),部分壓力油從泄油孔瀉出,以實(shí)現(xiàn)離合器片的快速分離。由于有泄油孔的設(shè)計(jì),換擋時(shí)(離合器接合)需要輸入一定的流量,通過活塞上泄油孔的節(jié)流作用來建立換擋壓力。
鑒于該離合器的結(jié)構(gòu)形式,結(jié)合故障主機(jī)在行駛試驗(yàn)中換擋壓力發(fā)生變化的情況以及齒輪泵損壞的情況看,推測是箱體內(nèi)鐵屑進(jìn)入造成;結(jié)合前期出現(xiàn)的變速箱離合器摩擦片損壞現(xiàn)象,分析判定是離合器先行損壞后產(chǎn)生金屬雜質(zhì)導(dǎo)致齒輪泵的損壞。故底事件X12、X13排除。
12.換擋齒輪泵損壞(對應(yīng)底事件X14)
當(dāng)換擋齒輪泵損壞時(shí),泵的容積效率降低,泵油量太少,會導(dǎo)致?lián)Q擋油路壓力降低,同時(shí)導(dǎo)致散熱流量降低,散熱能力不足的情況。結(jié)合變速箱拆檢情況分析,在摩擦片滑轉(zhuǎn)磨損燒結(jié)過程中,產(chǎn)生了大量金屬碎屑,將濾芯堵塞,造成濾芯損壞,金屬碎屑進(jìn)入油泵,導(dǎo)致油泵磨損。在換擋齒輪泵磨損后,容積效率逐步降低,泵輸出流量逐步減小,造成換擋油路壓力隨之降低,造成壓緊力進(jìn)一步不足,摩擦片間滑轉(zhuǎn)加劇,從而導(dǎo)致了摩擦片、波形彈簧的加速損壞。故判斷泵的損壞應(yīng)是在摩擦片損壞后發(fā)生的。
13.壓力監(jiān)測未考慮壓降(對應(yīng)底事件X15)
由于故障原因仍然存在,換擋油路連接如圖7所示。技術(shù)人員提出了變速箱連接管路較長且通徑較小,可能管路上存在較大的壓力損失,影響實(shí)際作用在離合器上的換擋壓力。因下線主機(jī)與樣機(jī)采用同樣的軟管,理論上樣機(jī)能滿足,下線主機(jī)就應(yīng)能滿足。經(jīng)討論不排除有樣機(jī)換擋壓力值與此批產(chǎn)品的換擋壓力值不一致的可能[6]。后經(jīng)決定從兩方面進(jìn)行排查:(1)管路壓力損失;(2)樣機(jī)的換擋壓力值確認(rèn)。
圖7 換擋油路連接示意圖
最后經(jīng)過測量排查與測試結(jié)果得出:樣機(jī)與該批主機(jī)的變速箱換擋壓力技術(shù)要求一致(均為16 bar),但樣機(jī)與下線主機(jī)的實(shí)際換擋壓力不一致。通過以上對比測量,換擋閥壓力監(jiān)測點(diǎn)與變速箱端蓋間存在4 bar~6 bar的壓降,而換擋壓力監(jiān)測點(diǎn)壓力設(shè)定為16 bar,在減去4 bar~6 bar壓降后,實(shí)際作用在離合器換擋活塞上壓力(10 bar~12 bar)處于許用壓力的最低臨界值或已低于最低許用值,工作時(shí)摩擦片可能發(fā)生滑轉(zhuǎn)。綜上,分析判斷壓力監(jiān)測點(diǎn)未考慮壓降(底事件X15)應(yīng)為導(dǎo)致變速箱摩擦片損壞的重要原因之一。
根據(jù)故障樹二所示的底事件進(jìn)行逐一排查。
14.散熱功率不足(對應(yīng)底事件X16)
如裝機(jī)的散熱器與樣機(jī)技術(shù)狀態(tài)不一致,存在散熱功率不滿足要求的情況,會導(dǎo)致變速箱油溫高。經(jīng)排查,該批次主機(jī)與競標(biāo)樣機(jī)所用散熱器均技術(shù)狀態(tài)未變更;散熱功率能滿足該主機(jī)的散熱需求,故可以排除散熱功率不足導(dǎo)致溫度過高的底事件。15.換擋齒輪泵排量?。▽?yīng)底事件X17)
如換擋齒輪泵與樣機(jī)技術(shù)狀態(tài)不一致,存在排量小不滿足要求的情況,會導(dǎo)致變速箱油溫高。經(jīng)排查,該批次主機(jī)與競標(biāo)樣機(jī)技術(shù)狀態(tài)未變更;通過對主機(jī)齒輪泵的測試結(jié)果,說明齒輪泵的輸出流量、容積效率符合技術(shù)要求。故排除換擋齒輪排量小導(dǎo)致散熱流量不足的底事件。
16.變速箱油位過高(對應(yīng)底事件X18)
變速箱油位過高,在齒輪高速旋轉(zhuǎn)攪油時(shí),會產(chǎn)生額外的熱量,導(dǎo)致變速箱發(fā)熱異常。經(jīng)檢測,故障主機(jī)變速箱油位均在規(guī)定范圍內(nèi),也與競標(biāo)樣機(jī)油位一致,故可以排除掉因變速箱油位過高的底事件。
17.換擋齒輪泵損壞(對應(yīng)底事件X19)
當(dāng)換擋齒輪泵損壞時(shí),泵的容積效率降低,泵油量太少,換擋閥優(yōu)先將流量分配到換擋油路,分配到散熱的流量降低,導(dǎo)致散熱系統(tǒng)散熱功率降低,從而使變速箱內(nèi)油溫越來越高,最終出現(xiàn)高溫報(bào)警現(xiàn)象。
18.摩擦片處于滑轉(zhuǎn)狀態(tài)(對應(yīng)底事件X20)
當(dāng)摩擦片出現(xiàn)滑轉(zhuǎn)時(shí),離合器摩擦片燒結(jié)損壞,同時(shí)產(chǎn)生額外的熱量,會導(dǎo)致變速箱發(fā)熱異常。經(jīng)拆檢變速箱,摩擦片間有明顯高溫?zé)Y(jié)的痕跡,根據(jù)摩擦片的損壞狀態(tài),判斷摩擦片間出現(xiàn)了嚴(yán)重的相對滑轉(zhuǎn),產(chǎn)生大量熱量,造成了變速箱內(nèi)油溫異常升高。
根據(jù)故障樹一、故障樹二的排查,產(chǎn)生行走異常和變速箱油溫高故障與壓力監(jiān)測未考慮壓降(底事件X15)、齒輪泵損壞(底事件X14、X18)、摩擦片處于滑轉(zhuǎn)狀態(tài)(底事件X20)有關(guān)。
由于壓力監(jiān)測點(diǎn)的選擇未考慮壓降(底事件X15),而通過測試,換擋閥壓力監(jiān)測點(diǎn)與變速箱端蓋間存在4 bar~6 bar的壓降,導(dǎo)致實(shí)際作用在離合器換擋活塞上壓力(10 bar~12 bar)處于許用壓力的最低臨界值或已低于最低許用值,工作時(shí)摩擦片發(fā)生滑轉(zhuǎn)(底事件X20),導(dǎo)致摩擦片燒結(jié)損壞,而摩擦片的損壞會產(chǎn)生大量金屬碎屑,造成系統(tǒng)污染、換擋齒輪泵損壞(底事件X14、X18),換擋齒輪泵的損壞使換擋油路流量降低,進(jìn)而又導(dǎo)致?lián)Q擋壓力不足,加速摩擦片損壞。在此過程中,因滑轉(zhuǎn)產(chǎn)生大量熱量,且齒輪泵的流量降低,造成了變速箱內(nèi)油溫異常升高。最終發(fā)生變速箱油溫高報(bào)警、行走異常的故障。
綜上所述,本次故障定位為壓力監(jiān)測未考慮壓降(底事件X15)所致。
為進(jìn)一步確認(rèn)壓降是導(dǎo)致離合器產(chǎn)生滑轉(zhuǎn),導(dǎo)致油溫高的原因,為此進(jìn)行了理論計(jì)算[7]。
根據(jù)式(1)分別計(jì)算不同滑磨時(shí)間下Ⅰ擋、Ⅱ擋、Ⅲ擋的滑磨功:
其中,Mc=2 742 Nm;ω1=54.15 rad/s;ω2=54.15t(滑磨時(shí)間為1 s),ω2=27.08t(滑磨時(shí)間為2 s),ω2=18.05t(滑磨時(shí)間為3 s),ω2=13.54t(滑磨時(shí)間為4 s),ω2=10.83t(滑磨時(shí)間為5 s)。
不同擋位下的滑磨功如圖8所示??梢园l(fā)現(xiàn),Ⅰ擋、Ⅱ擋、Ⅲ擋在出現(xiàn)滑轉(zhuǎn)時(shí),隨著滑轉(zhuǎn)率的增加,在相同時(shí)間內(nèi)溫升越大,特別是Ⅱ、Ⅲ擋輸出轉(zhuǎn)速越高溫升越明顯。由于在正常換擋情況,摩擦片滑摩時(shí)間很短,一般都在一秒以內(nèi);當(dāng)摩擦片完全結(jié)合后,主、從動片間無滑轉(zhuǎn),不產(chǎn)生滑摩功。正常換擋情況下摩擦片所產(chǎn)生的溫升有限,系統(tǒng)主要發(fā)熱由齒輪高速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中攪油、齒輪副間相對運(yùn)動摩擦等產(chǎn)生。
圖8 不同滑磨時(shí)間下的滑磨功
當(dāng)換擋壓力降低后摩擦片間的滑轉(zhuǎn)率增加,變速箱的溫度隨著滑轉(zhuǎn)時(shí)間增加,滑摩功增大,溫升增大,在持續(xù)滑轉(zhuǎn)的情況下,最終導(dǎo)致變速箱油溫高。
(1)采取措施:將主機(jī)修復(fù),換擋壓力由16 bar調(diào)整為22 bar±2 bar,同時(shí)對主機(jī)換擋油路系統(tǒng)進(jìn)行清洗,并換裝新的換擋齒輪。
(2)驗(yàn)證情況:將主機(jī)安裝好行駛200 km進(jìn)行測試,按照調(diào)試工藝,將換擋壓力值由16 bar調(diào)整至22 bar。進(jìn)行了換擋閥壓力監(jiān)測點(diǎn)及變速箱端蓋處的壓力測量,兩點(diǎn)間壓差4 bar~5 bar,端蓋處壓力18 bar,滿足≥16 bar技術(shù)要求,行駛過程也均未發(fā)現(xiàn)其他異常。因此,可以判定故障問題得到了徹底的解決。
在特種工程車的實(shí)際應(yīng)用中,由于其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、載荷惡劣,會有多種原因引起變速箱油溫升高,進(jìn)一步引發(fā)行駛故障。本文通過故障樹方法,快速定位到行駛故障原因,并基于實(shí)踐分析與理論計(jì)算,確定改進(jìn)方法,有效解決故障問題。可進(jìn)一步完善該類裝備的故障解決方法,同時(shí)為下一代機(jī)型開發(fā)提供經(jīng)驗(yàn)。