張洋洋,周 彤,劉 兵,葛 鎧,劉洪波
(北京航天發(fā)射技術(shù)研究所,北京,100076)
分動(dòng)箱換擋機(jī)構(gòu)作為重載分動(dòng)箱的重要組成部件,承擔(dān)分動(dòng)箱空擋、低擋和高擋間擋位切換任務(wù),同時(shí)實(shí)現(xiàn)特種車底盤正常行駛、停車取力及低擋爬坡等使用功能需求,其部件功能及可靠性直接影響到分動(dòng)箱及底盤的服役性能[1~3]。換擋機(jī)構(gòu)的脫擋問題是其使用壽命內(nèi)的重要安全隱患[4,5],同時(shí)對(duì)分動(dòng)箱的服役可靠性造成很大影響,嚴(yán)重時(shí)將導(dǎo)致分動(dòng)箱換擋機(jī)構(gòu)換擋嚙合套打齒,進(jìn)而嚙合套無(wú)法掛擋,最終導(dǎo)致分動(dòng)箱無(wú)動(dòng)力輸出,車輛拋錨[6,7]。
當(dāng)分動(dòng)箱處于輸入轉(zhuǎn)速低、輸入扭矩大的大載荷工況下,會(huì)有脫擋風(fēng)險(xiǎn)。某型特種車底盤分動(dòng)箱總成在試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行可靠性試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)輸入扭矩超過18 000 N·m(額定扭矩35 000 N·m)時(shí),分動(dòng)箱換擋機(jī)構(gòu)的嚙合齒套會(huì)受到沿脫擋方向較大的軸向力作用,導(dǎo)致其發(fā)生間斷性脫擋現(xiàn)象。
本文針對(duì)某型特種車底盤分動(dòng)箱換擋機(jī)構(gòu)的脫擋問題展開分析。采用有限元分析方法,對(duì)脫擋力產(chǎn)生來源進(jìn)行定位,并結(jié)合臺(tái)架試驗(yàn)對(duì)理論分析結(jié)果進(jìn)行對(duì)比和驗(yàn)證。此外,基于脫擋力計(jì)算方法,對(duì)比分析了換擋機(jī)構(gòu)的若干種改進(jìn)方案,綜合考慮脫擋力大小、脫擋可能性和工藝復(fù)雜性,提出最優(yōu)設(shè)計(jì)方案的建議。
分動(dòng)箱換擋機(jī)構(gòu)主要元件包括滑動(dòng)嚙合套(下文均簡(jiǎn)稱齒套)、高擋齒輪盤和輸入軸。在換高擋時(shí),撥叉撥動(dòng)齒套向高擋齒輪盤方向運(yùn)動(dòng);在高擋位置,齒套分別與輸入軸齒輪和高擋齒輪盤進(jìn)行嚙合,從而使輸入軸的扭矩傳遞到高擋齒輪。換擋機(jī)構(gòu)總成及其零件如圖1所示。
圖1 換擋機(jī)構(gòu)總成及零件 Fig.1 Assembly and Parts of Gear Shifting Mechanism
在該型分動(dòng)箱換擋機(jī)構(gòu)的原始設(shè)計(jì)方案中,齒套、輸入軸和高擋齒輪盤的嚙合齒均采用直齒形式,各零件嚙合齒如圖2所示。
圖2 換擋機(jī)構(gòu)嚙合齒示意(均為直齒) Fig.2 Schematic Representation of Meshing Teeth of Gear Shifting Mechanism (All Straight Teeth)
采用有限元模型的接觸算法對(duì)換擋機(jī)構(gòu)的受載情況進(jìn)行分析。充分利用換擋機(jī)構(gòu)的對(duì)稱特性,采用循環(huán)對(duì)稱分析方法,針對(duì)局部模型開展仿真分析。有限元模型中的約束、接觸與循環(huán)對(duì)稱邊界的定義與施加情況如圖3所示。
圖3 仿真模型接觸、約束和循環(huán)對(duì)稱邊界定義情況 Fig.3 Simulation of Model Contact, Constraint and Circularly Symmetric Boundary Definition
通過仿真分析,得到不同扭矩作用下齒套端面的軸向約束反力,如圖4所示。
圖4 齒套所受軸向力仿真結(jié)果與臺(tái)架試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比 Fig.4 Comparison between Simulation Results of Axial Force on the Sleeve and Bench Test Results
隨后開展齒套所受軸向力的測(cè)試試驗(yàn)。試驗(yàn)情況如下:換擋機(jī)構(gòu)處于高擋嚙合位置,撥叉到位并固定。通過與撥叉相連的載荷傳感器測(cè)試載荷值,當(dāng)輸入軸傳遞扭矩為8000 N·m時(shí),測(cè)得的軸向載荷約為4400 N,如圖4中星點(diǎn)所示。
對(duì)比分析發(fā)現(xiàn),試驗(yàn)結(jié)果與摩擦系數(shù)為f=0.05的仿真工況結(jié)果非常接近,二者相對(duì)誤差僅為8.9%,說明仿真模型及參數(shù)設(shè)置合理。測(cè)試結(jié)果與仿真結(jié)果之間存在差異的可能原因包括:a)仿真結(jié)果未考慮離心力的作用;b)仿真結(jié)果假設(shè)換擋機(jī)構(gòu)35個(gè)齒完全均布受力且變形一致,實(shí)際工況各齒受力和變形會(huì)存在一定偏差。
在嚙合過程中,齒套只與輸入軸的嚙合齒和高擋齒輪盤的嚙合齒接觸,齒套受力來源只有這兩對(duì)嚙合面。每對(duì)嚙合面之間的載荷可分為兩部分,一部分是接觸壓力(Contact Pressure),另一部分是摩擦力(Friction),齒面變形后,靜摩擦力沿Z軸分力記為f靜分,如圖5所示。
圖5 齒套變形前后接觸面上受載情況示意 Fig.5 Schematic Diagram of the Load on the Contact Surface of the Sleeve before and after Deformation
在齒套的齒面未變形時(shí),齒面與Z軸(軸向)平行,此時(shí)接觸壓力完全垂直于齒面,因此接觸壓力沿Z軸無(wú)分力,軸向無(wú)脫擋力。然而由圖6可見,在嚙合過程中,齒套會(huì)發(fā)生顯著的扭曲變形,變形后齒套的齒面將不再與Z軸平行,此時(shí)接觸壓力沿Z軸產(chǎn)生分量,此接觸壓力的分量記為F壓分。
圖6 嚙合過程中齒套受力扭曲變形示意(放大500倍) Fig.6 Schematic Diagram of Distortion and Deformation of Gear Sleeve in Meshing Process (Magnified 500 Times)
綜上,齒套在嚙合過程中發(fā)生扭曲變形,導(dǎo)致齒套軸向存在兩個(gè)力的作用,其中:F壓分為兩個(gè)接觸面接觸壓力的合力沿軸向的分力;f靜分為兩個(gè)接觸面的靜摩擦力的合力沿軸向的分力,其方向與齒套軸向相對(duì)運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)方向相反。
在換擋機(jī)構(gòu)處于高擋位并正常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,齒套自身所受的接觸壓力分力F壓分與接觸面上的靜摩擦力分力f靜分相互平衡。以直齒設(shè)計(jì)方案、f =0.05、扭矩為30 000 N·m時(shí)為例,齒套受力及方向如圖7所示。
圖7 齒套軸向受力仿真結(jié)果(扭矩為30000N·m) Fig.7 Simulation Results of Axial Force on Gear Sleeve (Torque is 30000N·m)
由圖7可見,靜摩擦力與接觸壓力在軸向的分力大小相等,方向相反,因此,齒套在這兩個(gè)力的作用下自平衡。
只有當(dāng)軸向接觸壓力超出最大靜摩擦力時(shí),齒套才會(huì)發(fā)生軸向滑動(dòng)。即:
式中 f為靜摩擦系數(shù);F壓為接觸面上的正壓力。
由式(2)可得,當(dāng)齒套在軸向接觸壓力和摩擦力作用下處于平衡狀態(tài)時(shí),下述情況的出現(xiàn)可使齒套所受的軸向接觸壓力超出最大靜摩擦力,而發(fā)生軸向滑動(dòng):
a)換擋機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)速驟增。此時(shí)齒套所受徑向離心力驟增,導(dǎo)致接觸面壓力驟減,最大靜摩擦力快速下降,致使軸向接觸壓力超出最大靜摩擦力,發(fā)生滑動(dòng)。
b)換擋機(jī)構(gòu)過度潤(rùn)滑。此時(shí)靜摩擦系數(shù)f過小,接觸面不足以提供足夠的最大靜摩擦力與軸向接觸壓力平衡,導(dǎo)致滑動(dòng)(極限情況為沒有摩擦力,齒套將瞬間滑出)。
c)換擋機(jī)構(gòu)服役過程中的振動(dòng)等因素導(dǎo)致嚙合齒接觸面瞬間失衡,產(chǎn)生微小滑動(dòng),滑動(dòng)位移緩慢積累,導(dǎo)致最終脫擋。
可見,直齒設(shè)計(jì)方案由于本身的力學(xué)性質(zhì),致使其在高速運(yùn)轉(zhuǎn)、狀態(tài)變化等過程中抗干擾能力弱,容易脫擋。
為方便分析和比較,將原設(shè)計(jì)記為方案1:輸入軸、齒套和高擋齒輪盤的齒形均為直角設(shè)計(jì)。為減小齒套高擋嚙合時(shí)脫擋的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)原換擋機(jī)構(gòu)的齒形進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)(方案2~方案4),分別如圖8至圖10所示。
設(shè)計(jì)方案2如圖8所示,即換擋機(jī)構(gòu)倒錐角設(shè)計(jì)方案:輸入軸、齒套和高擋齒輪盤的齒形均為倒錐角設(shè)計(jì)。
圖8 設(shè)計(jì)方案2:換擋機(jī)構(gòu)倒錐角示意 Fig.8 Scheme II: Schematic Representation of Reverse Taper Angle of Gear Shifting Mechanism
設(shè)計(jì)方案3如圖9所示:齒套和輸入軸為倒錐角/直齒嚙合,齒套和高擋齒輪盤為倒錐角/倒錐角嚙合。
圖9 設(shè)計(jì)方案3:直齒-錐齒+錐齒-錐齒嚙合示意 Fig.9 Scheme III: Schematic Diagram of Spur-bevel Gear+Bevel Gear-bevel Gear Meshing
設(shè)計(jì)方案4如圖10所示:齒套與輸入軸為直齒/直齒嚙合,齒套與高擋齒輪盤為倒錐角/倒錐角嚙合。
圖10 設(shè)計(jì)方案4:直齒-直齒+錐齒-錐齒示意 Fig.10 Scheme IV: Straight Teeth-straight Teeth+Taper Teeth -taper Teeth Schematic
對(duì)方案2、方案3和方案4分別開展相同工況下的仿真分析。仿真結(jié)果如圖11所示。由圖11可見,在錐齒-錐齒嚙合形式下,接觸面的壓力沿軸向的分力最大。此外,方案2由于兩個(gè)接觸面均為錐齒-錐齒嚙合,兩個(gè)嚙合面上產(chǎn)生的大部分軸向力相互抵消,因此其軸向壓力的合力最小,而相對(duì)而言,方案3和方案4的軸向合力均較大;此外,方案2、方案3、方案4中齒套所受軸向壓力的合力均與齒套滑出方向相反,因此齒套均不會(huì)脫擋滑出。
圖11 換擋機(jī)構(gòu)方案2、方案3、方案4接觸壓力沿軸向分力仿真結(jié)果 Fig.11 Simulation Results of Axial Force Component of Contact Pressure in Gear Shifting Scheme II, III and IV
續(xù)圖11
為了更清晰地對(duì)比3個(gè)改進(jìn)方案的改進(jìn)效果,將各方案中齒套所受的軸向力提取并繪出,結(jié)果如圖12所示。由圖12可得以下結(jié)論:
圖12 換擋機(jī)構(gòu)4種設(shè)計(jì)方案軸向脫擋力分析結(jié)果 Fig.12 Analysis Results of Axial Disengagement Force of Four Design Schemes of Gear Shifting Mechanism
a)齒套所受的軸向力由大至小排序:方案4>方案3>方案2>方案1。
b)齒套所受軸向力方向及脫擋可能性:方案1中軸向力方向與齒套滑出方向一致,易脫擋;方案2、方案3、方案4中軸向力的方向與齒套滑出方向相反,不會(huì)脫擋。
在脫擋可能性方面,改進(jìn)方案的優(yōu)先順序?yàn)椋悍桨?>方案3>方案4,但考慮到工藝可行性,中國(guó)廠家無(wú)法實(shí)現(xiàn)方案2的全倒角設(shè)計(jì),因此,以下試驗(yàn)驗(yàn)證采用方案3。
綜合考慮脫擋力大小和工藝可行性,目前分動(dòng)箱換擋機(jī)構(gòu)落實(shí)了基于方案3的優(yōu)化改進(jìn)措施,并進(jìn)行了換擋機(jī)構(gòu)性能試驗(yàn)、換擋機(jī)構(gòu)可靠性試驗(yàn),并隨分動(dòng)箱總成完成了整機(jī)相關(guān)性能試驗(yàn)及疲勞壽命可靠性試驗(yàn),其所完成的相應(yīng)試驗(yàn)情況及結(jié)果如下:
a)完成分動(dòng)箱換擋機(jī)構(gòu)可靠性試驗(yàn),達(dá)到試驗(yàn)大綱要求10 000次換擋機(jī)構(gòu)各元件無(wú)故障,無(wú)脫擋。
b)隨同分動(dòng)箱總成完成疲勞壽命可靠性臺(tái)架試驗(yàn)最大試驗(yàn)扭矩達(dá)到30 000 N·m未發(fā)生脫擋;完成120 h試驗(yàn)后,分解檢查無(wú)異常磨損,各零件無(wú)損壞,如圖13所示。
圖13 換擋機(jī)構(gòu)方案3可靠性臺(tái)架試驗(yàn)后拆解檢查情況 Fig.13 Disassembly and Inspection after Reliability Bench Test of Shift Mechanism Scheme III
c)分動(dòng)箱換擋機(jī)構(gòu)搭載分動(dòng)箱總成在進(jìn)行臺(tái)架疲勞壽命可靠性試驗(yàn)調(diào)試過程中進(jìn)行了換擋機(jī)構(gòu)軸向力的測(cè)試,測(cè)試結(jié)果證明改進(jìn)后的換擋機(jī)構(gòu)軸向力方向與齒套滑出方向相反,測(cè)試數(shù)值與仿真分析結(jié)果較為接近(見圖14)。
經(jīng)過換擋機(jī)構(gòu)改進(jìn)并試驗(yàn)驗(yàn)證后的分動(dòng)箱總成已應(yīng)用于某型號(hào)試樣車底盤,目前使用可靠,分動(dòng)箱換擋機(jī)構(gòu)未發(fā)生故障。
結(jié)合仿真分析和試驗(yàn)測(cè)試,對(duì)某型機(jī)械式換擋機(jī)構(gòu)的脫擋機(jī)理進(jìn)行了深入分析。結(jié)果表明,脫擋力是由齒套在嚙合過程中受力扭曲、導(dǎo)致嚙合面的接觸壓力沿脫擋方向產(chǎn)生分力所致。對(duì)比分析了3種優(yōu)化改進(jìn)方案所產(chǎn)生的脫擋力,綜合考慮脫擋可能性和工藝復(fù)雜性,確定了優(yōu)化方案,并通過臺(tái)架試驗(yàn)驗(yàn)證了改進(jìn)效果。分動(dòng)箱換擋機(jī)構(gòu)的改進(jìn)設(shè)計(jì)應(yīng)用,有效避免了分動(dòng)箱大載荷下脫擋的使用風(fēng)險(xiǎn),為專業(yè)化產(chǎn)品大載荷分動(dòng)箱的廣泛應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。