任 碩,李中偉,周文凱
(1.中煤科工開采研究院有限公司,北京 100013; 2.天地科技股份有限公司 開采設(shè)計(jì)事業(yè)部,北京 100013; 3.陜西澄合合陽煤炭開發(fā)有限公司,陜西 渭南 715300)
松散煤層破碎頂板巷道的支護(hù)問題一直是煤礦巷道支護(hù)領(lǐng)域研究的難點(diǎn)[1-5],王磊[6]以鎮(zhèn)城底礦 22212 運(yùn)輸巷為例,研究了注漿錨索對破碎頂板巷道的加固作用,揭示了注漿加固機(jī)理,提出了注漿錨索與原支護(hù)方式聯(lián)合支護(hù)方案。經(jīng)來旺等[7]針對松散煤層、破碎頂板回采巷道易冒落、難支護(hù)等特點(diǎn),提出了一種主動(dòng)支護(hù)與被動(dòng)支護(hù)相結(jié)合的聯(lián)合支護(hù)方式,即“短錨+輕架”組合支護(hù)結(jié)構(gòu),取得顯著支護(hù)效果。張春雷[8]分析了麥垛山煤礦弱膠結(jié)軟巖地質(zhì)力學(xué)參數(shù),提出了高抗力支護(hù)和防底鼓技術(shù)。文獻(xiàn)[9]用數(shù)值模擬手段對3層復(fù)合板錨桿預(yù)應(yīng)力場分布規(guī)律進(jìn)行研究,揭示了圍巖在軟硬不同巖性巖石中的應(yīng)力傳遞效果,設(shè)計(jì)了“動(dòng)態(tài)錨固—應(yīng)力擴(kuò)散”的支護(hù)方案,形成較好的工程示范效果。李敬佩等[10]論證了極松散煤層巷道中錨桿和雙抗布良好的作用效果,強(qiáng)調(diào)了“金屬支架+錨桿+雙抗布”復(fù)合支護(hù)結(jié)構(gòu)的綜合效應(yīng)。劉海東等[11]采用“錨護(hù)噴注”一體化支護(hù)技術(shù),即超前注漿、巷道噴漿、加長錨索和滯后注漿相結(jié)合的圍巖加固技術(shù),有效加固了頂板破碎巖體。范明建[12]對平朔礦區(qū)淺埋深特厚煤層巷道地應(yīng)力狀態(tài)、煤巖體強(qiáng)度以及圍巖結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行了分析,指出提高圍巖承載結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和剛度,是保證淺埋深特厚煤層巷道支護(hù)效果的關(guān)鍵。紀(jì)文濤[13]研究認(rèn)為,巖性軟弱、自穩(wěn)能力極差,在強(qiáng)大的上覆巖層壓力作用及采動(dòng)壓力作用下,巷道圍巖條件將更加惡化,沿軟弱面向巷道內(nèi)擠壓,設(shè)計(jì)了半圓拱斜腿可縮性支架+錨索結(jié)構(gòu)補(bǔ)償?shù)闹ёo(hù)方式,較好的控制了巷道圍巖變形。張文等[14]通過理論分析軟弱破碎巷道破壞機(jī)理及圍巖支護(hù),提出了“錨噴+化學(xué)注漿”聯(lián)合支護(hù)形式。王連國等[15]通過分析深部極高應(yīng)力極軟巖層巷道破壞特點(diǎn),提出了錨注支護(hù)體系。
本文以安陽煤礦1512工作面膠帶巷為工程背景,測試了巷道圍巖地質(zhì)力學(xué)參數(shù),測量了頂?shù)装鍘r石的膨脹性礦物含量,揭示了松散煤層破碎頂板巷道變形機(jī)理,提出了高預(yù)緊力錨桿錨索+噴漿支護(hù)的協(xié)同控制技術(shù)方案,井下試驗(yàn)效果表明巷道變形量較小,基本解決了安陽煤礦松散煤層破碎頂板巷道支護(hù)難題[16-17]。
1512工作面膠帶巷設(shè)計(jì)長度857 m,沿5號煤層底板掘進(jìn),煤層厚度3.99~5.00 m,煤層傾角為1°~9°,埋深300~400 m。煤層直接頂為細(xì)砂巖、粉砂巖,平均厚6 m,裂隙發(fā)育;基本頂為細(xì)砂巖,平均厚度6.5 m,泥質(zhì)膠結(jié)。直接底為石英砂巖,平均厚3.45 m。1512膠帶巷布置如圖1所示。
1512膠帶巷圍巖結(jié)構(gòu)窺視結(jié)果如圖2所示。
由圖2可知,頂板0~7.9 m為砂質(zhì)泥巖,泥質(zhì)膠結(jié),0~0.6 m破碎嚴(yán)重,0.6~3.3 m裂隙發(fā)育,完整性差,3.3~7.6 m巖層完整,7.6~7.9 m有微裂隙;7.9~12.5 m為粉砂巖,該段巖層基本完整,其中8.9 m處有條微裂隙,9.9~11.6 m巖層完整,11.6~12.5 m有明顯橫向裂隙,完整性差;12.5~13.0 m為泥巖夾層,破碎;13.0~14.0 m為粉砂巖,巖層完整。幫部0~0.7 m有少量裂隙,0.7~1.7 m煤層完整,1.7~2.0 m破碎嚴(yán)重,2.0~4.2 m有少量裂隙,4.2~7.6 m煤層較為完整。
采用圍巖強(qiáng)度原位測試裝置,對煤巖體強(qiáng)度進(jìn)行了測試,測試結(jié)果如圖3所示。頂板以上0~7.9 m為砂質(zhì)泥巖,強(qiáng)度平均值為34.00 MPa;7.9~10.5 m為粉砂巖,平均強(qiáng)度49.01 MPa。幫部煤體強(qiáng)度平均為10.79 MPa。
圖3 煤巖體強(qiáng)度測試結(jié)果Fig.3 Strength test results of coal and rock mass
采用SYY-56型小孔徑水壓致裂地應(yīng)力測量裝置,在1512膠帶巷附近開展了3個(gè)測點(diǎn)的地應(yīng)力測試,測試結(jié)果見表1。根據(jù)相關(guān)判斷標(biāo)準(zhǔn),安陽煤礦1512膠帶巷位于低應(yīng)力值區(qū)域。3組測點(diǎn)均呈現(xiàn)最大水平主應(yīng)力為最大值,最小水平主應(yīng)力為最小值的特征。根據(jù)相關(guān)研究結(jié)果,安陽煤礦1512膠帶巷受水平主應(yīng)力影響更大,巷道支護(hù)過程中應(yīng)更注重加強(qiáng)頂?shù)装逯ёo(hù)強(qiáng)度。3組測點(diǎn)最大水平主應(yīng)力方向分別N30.1°W、N43.6°W和N32.4°W,最大水平主應(yīng)力優(yōu)勢方向?yàn)镹NW方向,方向一致性好。
表1 安陽煤礦水壓致裂地應(yīng)力測量結(jié)果Tab.1 Measurement results of ground stress caused by hydraulic fracturing in Anyang Coal Mine
現(xiàn)場取樣對頂?shù)装鍘r石礦物成分進(jìn)行了分析,分析結(jié)果見表2。頂板高嶺石平均含量達(dá)43.67%。底板高嶺石平均含量達(dá)41.3%。頂板伊利石平均含量達(dá)23.3%。底板伊利石平均含量29.3%。頂板伊蒙混層平均值為24%。底板伊蒙混層平均值為21.67%。關(guān)于膨脹性軟巖的判別,現(xiàn)有研究成果表明,當(dāng)蒙脫石的含量達(dá)到7%以上或者伊利石含量達(dá)20%以上時(shí),巖石將具有明顯的膨脹特性。英國的研究認(rèn)為蒙脫石含量大于10%~15%的巖石為膨脹性軟巖。由此可以判定1512膠帶巷頂?shù)装鍘r層具有一定的膨脹性。
表2 頂?shù)装鍘r石礦物成分定量分析結(jié)果Tab.2 Quantitative analysis results of mineral composition of roof and floor rocks %
由以上結(jié)果可知,地應(yīng)力屬地應(yīng)力區(qū),巷道軸向基本平行于最大水平主應(yīng)力方向,巷道變形受地應(yīng)力方向影響較小;巷道頂板破碎錨桿錨固區(qū)域裂隙發(fā)育,幫部煤體強(qiáng)度低,需要提高錨桿錨索主動(dòng)支護(hù)能力,最大程度的減少由于巷道開挖導(dǎo)致的巷道圍巖完整性的降低;煤層頂?shù)装鍘r層具有遇水軟化和膨脹特性,需要及時(shí)噴漿封閉圍巖,減少由于巷道長期受空氣中水的影響導(dǎo)致的膨脹變形。
巷道原支護(hù)方案是頂板錨桿為φ20 mm×2 500 mm、500號左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,托板采用300 mm×300 mm×8 mm拱形鐵托,間排距均為700 mm,錨桿預(yù)緊扭矩不小于150 N·>m。錨索規(guī)格為φ18.9 mm、1×7股鋼絞線,長度8.3 m,托板采用長800 mm的29U型鋼,間排距均為1 400 mm,每排3/4根,錨索預(yù)緊力不小于150 kN。幫部錨桿為φ20 mm×2 500 mm、500號左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,間排距700 mm×800 mm,托板采用300 mm×300 mm×10 mm拱形鐵托,每排4根,錨桿預(yù)緊扭矩不小于150 N·>m。頂幫金屬網(wǎng)均為10號鐵絲編織的菱形網(wǎng),網(wǎng)孔50 mm×50 mm。巷道掘進(jìn)后,累積變形量兩幫最大達(dá)700 mm,頂板下沉量超過200 mm。
根據(jù)現(xiàn)有支護(hù)情況和地質(zhì)力學(xué)參數(shù)測試結(jié)果,分析認(rèn)為巷道變形機(jī)理是煤層強(qiáng)度低且松散,頂板砂質(zhì)泥巖完整性差,導(dǎo)致巷道圍巖自身承載能力較差;頂?shù)装鍘r石膨脹性礦物含量高遇水易軟化和膨脹,加劇了巷道底鼓的產(chǎn)生;施工過程中錨桿錨索預(yù)緊力低且護(hù)表構(gòu)件面積小,錨桿錨索預(yù)緊力不能及時(shí)、充分、有效擴(kuò)散,巷道初始支護(hù)強(qiáng)度不足,最終導(dǎo)致巷道變形量大。
針對巷道變形機(jī)理,巷道支護(hù)需要做好以下幾點(diǎn)。
(1)提高錨桿錨索的預(yù)緊力,實(shí)現(xiàn)錨桿錨索主動(dòng)支護(hù)圍巖,保持圍巖的完整性,減少圍巖強(qiáng)度的降低,充分發(fā)揮圍巖自承載能力。
(2)優(yōu)化錨桿托板和錨索托板的結(jié)構(gòu),提高錨桿預(yù)緊扭矩轉(zhuǎn)化效率,減少錨桿錨索所受的有害復(fù)合應(yīng)力,提高錨桿錨索的主動(dòng)支護(hù)能力。
(3)提高錨桿錨索組合構(gòu)件的面積,使錨桿錨索預(yù)緊力能夠擴(kuò)散到距錨桿錨索較遠(yuǎn)處的圍巖中,更好地組合錨桿錨索和圍巖,提高錨桿錨索和圍巖組合結(jié)構(gòu)的承載能力,減少巷道圍巖變形。
(4)噴漿封閉巷道頂板,避免頂板砂質(zhì)泥巖與空氣中水分的接觸,防止因砂質(zhì)泥巖中膨脹性礦物遇水膨脹導(dǎo)致的頂板下沉。
1512工作面膠帶巷為矩形斷面,巷寬4.70 m,高3.85 m。
(1)頂板支護(hù)。錨桿桿體為500號左旋無縱筋螺紋鋼筋,直徑20 mm,長度2.5 m,螺紋長度150 mm。采用1支規(guī)格為MSK2335,另1支規(guī)格為MSZ2360的錨固劑進(jìn)行錨固,φ28 mm鉆頭施工。配合W型鋼護(hù)板護(hù)頂,厚度5 mm,寬280 mm,長度450 mm。托板規(guī)格為150 mm×150 mm,厚度不低于10 mm,配調(diào)心球墊和減阻尼龍墊圈。采用8號鐵絲編織的鐵絲網(wǎng)護(hù)頂,網(wǎng)格為50 mm×50 mm。錨桿間排距均為800 mm,每排布置6根錨桿。錨桿預(yù)緊扭矩不低于350 N·>m。采用17股φ18.9 mm錨索,長度6.3 m,配合300 mm×300 mm×14 mm高強(qiáng)度拱形可調(diào)心托板及配套鎖具,錨索排距1.6 m,間距1.4 m。錨索初始張拉預(yù)緊力不低于200 kN。
(2)幫部支護(hù)。幫部錨桿與頂部錨桿材質(zhì)規(guī)格相同,同樣采用一支規(guī)格為MSK2335,另一支規(guī)格為MSZ2360的錨固劑進(jìn)行錨固,鉆頭直徑為28 mm。配合W型鋼護(hù)板護(hù)幫,厚度5 mm,寬280 mm,長度450 mm。托板規(guī)格為150 mm×150 mm,厚度不低于10 mm,配調(diào)心球墊和減阻尼龍墊圈。采用8號鐵絲編織的鐵絲網(wǎng)護(hù)幫,網(wǎng)格為50 mm×50 mm,規(guī)格為3 950 mm×900 mm,錨桿間排距均為800 mm,每排每幫各5根錨桿。錨桿預(yù)緊扭矩不低于350 N·>m。
(3)噴漿封閉。按照兩掘一噴形式進(jìn)行噴漿封閉。噴層厚度100 mm。噴漿材料強(qiáng)度等級C25。錨桿錨索均垂直于巷道頂板和幫部打設(shè)。
錨桿錨索支護(hù)方案如圖4所示。
圖4 錨桿錨索支護(hù)方案Fig.4 Supporting scheme of bolt and cable
采用有限差分?jǐn)?shù)值計(jì)算程序FLAC3D,選取礦井實(shí)際煤巖體物理力學(xué)參數(shù),模擬了上述支護(hù)方案下巷道頂?shù)装寮皟蓭妥冃吻闆r。三維模型的邊界條件取為:上部為自由邊界,四周和底部鉸支。模擬結(jié)果如圖5所示。采用設(shè)計(jì)方案進(jìn)行支護(hù)后,巷道整體圍巖變形得到有效控制,頂板最大下沉量為28 mm,存在輕微底鼓現(xiàn)象,最大底鼓量10 mm,巷道頂板下沉量明顯大于巷道底鼓量,最大變形發(fā)生在巷道頂?shù)装逯胁课恢?;兩幫移近量均?0 mm,移近量最大處均在兩幫中部。
圖5 巷道圍巖變形情況Fig.5 Deformation of surrounding rock of roadway
通過數(shù)值模擬結(jié)果表明,采用設(shè)計(jì)方案進(jìn)行支護(hù)可以有效控制巷道表面圍巖的變形,起到了應(yīng)有的支護(hù)效果。
1512膠帶巷掘進(jìn)期間在巷道300 m位置靠近掘進(jìn)頭布置了巷道礦壓綜合測站,用于監(jiān)測巷道掘進(jìn)期間錨桿錨索受力及巷道變形情況。錨桿錨索受力情況如圖6所示。錨桿受力比較穩(wěn)定,在30~80 kN,錨索受力在110 kN左右,巷道變形壓力較小。布置了表面位移測站,測量結(jié)果如圖7所示,巷道變形量較小,兩幫移近量在60 mm以內(nèi),頂板下沉量在70 mm以內(nèi),巷道支護(hù)效果較好。
圖6 錨桿錨索受力曲線Fig.6 Stress curve of bolt and cable
圖7 巷道圍巖變形監(jiān)測結(jié)果Fig.7 Monitoring results of roadway surrounding rock deformation
礦壓監(jiān)測結(jié)果表明,采用高預(yù)緊力錨桿錨索+噴漿支護(hù)的協(xié)同控制技術(shù)方案,加強(qiáng)了護(hù)表構(gòu)件的強(qiáng)度和剛度,提高了巷道初期支護(hù)強(qiáng)度,頂板和幫部煤巖體完整性得到保持,噴漿封閉頂板后避免了巷道頂板砂質(zhì)泥巖中膨脹性礦物與水的接觸,巷道頂板砂質(zhì)泥巖不發(fā)生膨脹變形,該技術(shù)方案較適用于松散煤層破碎頂板巷道的支護(hù)。
(1)通過對1512工作面膠帶巷進(jìn)行詳細(xì)的圍巖地質(zhì)力學(xué)參數(shù)等的測試分析,結(jié)合支護(hù)狀況評價(jià)得出巷道變形機(jī)理是煤層強(qiáng)度低且松散,頂板砂質(zhì)泥巖完整性差,頂?shù)装鍘r石膨脹性礦物含量高遇水易軟化和膨脹,錨桿錨索預(yù)緊力低且護(hù)表構(gòu)件面積小,錨桿錨索預(yù)緊力不能實(shí)現(xiàn)有效擴(kuò)散,巷道初始支護(hù)強(qiáng)度低。
(2)針對原有支護(hù)存在的問題,提出以提高錨桿錨索預(yù)緊力并增加支護(hù)構(gòu)件護(hù)表面積為技術(shù)核心,進(jìn)行了巷道支護(hù)方案的初始設(shè)計(jì),通過數(shù)值模擬進(jìn)行了方案的驗(yàn)證,數(shù)值模擬結(jié)果顯示新支護(hù)方案可以極大改善巷道圍巖的變形情況,頂板下沉量減少80%以上,兩幫移近量減少90%。
(3)采用高預(yù)緊力錨桿錨索+噴漿支護(hù)的協(xié)同控制技術(shù)方案,加強(qiáng)了護(hù)表構(gòu)件的強(qiáng)度和剛度,提高了巷道初期支護(hù)強(qiáng)度,頂板和幫部煤巖體完整性得到保持,噴漿封閉頂板后避免了巷道頂板砂質(zhì)泥巖中膨脹性礦物與水的接觸,巷道頂板砂質(zhì)泥巖不發(fā)生膨脹變形,有利于巷道圍巖變形控制。
(4)現(xiàn)場試驗(yàn)表明,優(yōu)化后的支護(hù)方式很好的控制圍巖變形,掘進(jìn)期間兩幫移近量60 mm,頂板下沉量不超過75 mm,解決了安陽煤礦巷道前掘后修的難題。