王文斌
(國家能源集團神東煤炭集團,陜西 神木 719000)
在煤礦井下開采中,乳化液泵站是綜采工作面的動力中心,它能夠?qū)⒊喝榛恨D(zhuǎn)化成高壓乳化液,向綜采工作面液壓支架、單體液壓支柱輸送高壓乳化液,為工作面液壓支架拉移、升降支撐頂板提供源動力,其中,乳化液在整個液壓系統(tǒng)中起著動力源泉的作用。由于受井下作業(yè)環(huán)境及供水水質(zhì)等因素影響,乳化液在工作面循環(huán)往復(fù)使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)大量雜質(zhì),若不及時對雜質(zhì)進行過濾清除,將會對工作面液壓支架油缸、千斤頂、密封元件及控制閥造成損壞,同時還會造成支架上的濾網(wǎng)堵塞使支架供液流量不足,導(dǎo)致支架拉移升降緩慢,不能及時有力支撐頂板,給工作面安全高效生產(chǎn)帶來嚴(yán)重影響,甚至?xí)斐砂踩鹿蔥1-2]。因此,在乳化液使用過程中,及時有效對液壓系統(tǒng)進行清潔顯得極為重要,通過在工作面供液系統(tǒng)中安裝反沖洗高壓過濾站是提高乳化液清潔度、保證工作面液壓支架正常工作最為有效的方法。以王坡煤業(yè)31203 綜采工作面為工程背景,介紹GLZD 型自動反沖洗高壓過濾站結(jié)構(gòu)特征、工作原理及應(yīng)用效果,為類似條件下使用該過濾站提供經(jīng)驗參考。
王坡煤業(yè)設(shè)計生產(chǎn)能力為300 萬t/a,31203 綜采工作面位于礦井31 采區(qū)東翼,工作面標(biāo)高-186—-263 m,北部為設(shè)計31201 工作面,南部為設(shè)計31205 工作面采空區(qū),東部為31 采區(qū)保護煤柱,西部為井田邊界保護煤柱,工作面設(shè)計走向長1 500 m,傾斜長240 m。工作面采用綜合機械化采煤工藝,液壓支架均采用電液控系統(tǒng)。由于工作面生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的煤塵較大,同時因井下供水水源水質(zhì)較差,造成工作面支架操作閥閥芯內(nèi)和液壓管路中經(jīng)常存在粉塵、鐵屑等雜質(zhì),導(dǎo)致工作面液壓支架操作閥芯經(jīng)常因過濾網(wǎng)堵塞出現(xiàn)供液流量不足,造成支架拉移速度慢、初撐力達(dá)不到要求,工作面支護質(zhì)量差等問題,對工作面安全高效生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。
自動反沖洗高壓過濾站工作原理為:從乳化液泵出口流出的高壓乳化液直接進入過濾站交替閥進液口,通過止回閥進入高壓過濾器,高壓乳化液驅(qū)動濾芯進行高速旋轉(zhuǎn),對乳化液進行過濾后自動打開集成閥座中的單向閥進入出液管路,由出液口通過管路進入工作面至液壓支架。同時利用進液系統(tǒng)高壓乳化液流和離心力作為動力源,乳化液進入過濾器中對濾芯進行高壓沖洗,從而實現(xiàn)高壓過濾站的在線自動反沖洗[3-4]。同時污液通過排污閥進入回收過濾器,經(jīng)過濾后返回液箱,實現(xiàn)二次回收利用。高壓過濾站液壓系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 高壓過濾站液壓系統(tǒng)Fig.1 Hydraulic system of high pressure filter station
為使高壓過濾站在反沖洗過程中能夠保證工作面液壓系統(tǒng)正常供液,在進行自動反沖洗高壓過濾站液壓系統(tǒng)設(shè)計時,過濾網(wǎng)采用并列式過濾網(wǎng),即在高壓過濾站液壓系統(tǒng)中設(shè)計2 趟并列過濾管路,乳化液進入到高壓過濾站后需從這2 趟并列過濾管路中通過,然后經(jīng)過系統(tǒng)中各個相關(guān)控制元件操作控制作用,最后在高壓過濾站出口處匯合在一起后進入到工作面供液系統(tǒng)中。
圖2 高壓過濾站正常過濾工作原理Fig.2 Working principle of normal filtration of high pressure filter station
當(dāng)污染物在高壓過濾站過濾網(wǎng)上積累達(dá)到一定程度需要對濾網(wǎng)進行清洗時,高壓過濾站將會向電磁控制閥發(fā)出反沖洗信號,電磁閥接收到信號后就會自動控制反沖洗操作,當(dāng)電磁閥位于左邊(或右邊) 位置時,就會控制將流向左邊(或右邊) 管路過濾網(wǎng)的乳化液阻斷,并控制液壓控制閥將該條管路的排污閥打開,對過濾網(wǎng)進行高壓反沖洗作業(yè),而另外一條管路系統(tǒng)正常工作。高壓過濾站反沖洗工作原理如圖3所示。
圖3 高壓過濾站反沖洗工作原理Fig.3 Backwashing working principle of high pressure filter station
GLZD 型自動反沖洗高壓過濾站將交替閥與過濾器集中為一體,主要由機座、排污閥、蓄能器、回收過濾器、2 個1 000 L 高壓過濾器、集成閥座、交替閥、旋轉(zhuǎn)基座、隔爆型防爆電氣PLC 程序自動控制系統(tǒng)(PLC 電控箱) 等組成。進出液口采用DN50SS 接口,進出液均配有壓力表檢測進出液壓差,蓄能器配有壓力表檢測蓄能器壓力。反沖洗高壓過濾站結(jié)構(gòu)組成如圖4所示。
圖4 GLZD型自動反沖洗高壓過濾站結(jié)構(gòu)組成Fig.4 Structure of GLZD automatic backwashing high pressure filter station
該過濾站的止回閥是實現(xiàn)反沖洗功能的關(guān)鍵部件,它由隔爆型電磁閥和主閥及過濾濾芯組成。其電磁閥為常閉型,輸入電壓AC220V。正常系統(tǒng)過濾,該閥主閥為開啟狀態(tài),需要反沖時,電磁閥線圈通電先導(dǎo)通路開啟,主閥關(guān)閥,此時高壓液流通過反沖管對高壓過濾器的濾芯進行沖洗。同時,高壓液流驅(qū)動高壓濾芯高速旋轉(zhuǎn),沖洗和高壓濾芯高速旋轉(zhuǎn)同時實現(xiàn),從而達(dá)到高壓濾芯的洗凈效果。該止回閥自配濾芯,該濾芯是為保護止回閥先導(dǎo)系統(tǒng)而設(shè),其為螺紋集成式結(jié)構(gòu),過濾精度為25 μm。需每48 h 進行一次手動清洗。清洗時,用對邊21 的扳手旋開濾芯端部螺母,即可取出濾芯進行清洗,洗凈后,將濾芯旋入復(fù)位。
回收過濾器清洗為手動操作。在正常工作時須每隔24 h(每個檢修班) 清洗一次,清洗方法:打開快速卡箍、取下端蓋、由上方取出濾芯手工清洗,完畢后再依次裝配。清洗該過濾器時嚴(yán)禁同時反沖洗高壓過濾器,避免造成人身事故。
31203 綜采工作面使用的GLZD 型自動反沖洗高壓過濾站主要具備的功能有:高精度過濾;定時或壓差顯示預(yù)先設(shè)定程序由PLC 控制實現(xiàn)在線反沖,亦可設(shè)定手動反沖功能;污液回收再利用。
該過濾站的主要技術(shù)參數(shù)如下。
在自動反沖洗高壓過濾站所有零部件中,濾芯是其最為關(guān)鍵的部件,考慮到井下工作面使用的工作液原因,濾芯使用的濾網(wǎng)均為不銹鋼的金屬焊接網(wǎng),它是由內(nèi)外雙層結(jié)構(gòu)組成[5-6],其中內(nèi)層為篩網(wǎng),外層為篩板,其可采用主動清洗方式進行清洗,因此具有較強的抗干擾能力,而且能夠清洗的比較干凈。在對高壓過濾站的濾芯進行設(shè)計時,濾芯的材質(zhì)選擇使用金屬燒結(jié)氈,其主要技術(shù)參數(shù)如下。
液壓控制閥是自動反沖洗高壓過濾站控制元件中最為核心的元件,它的主要作用是在對濾網(wǎng)進行反沖洗時控制乳化液的流動方向,使流向其中一條過濾網(wǎng)的乳化液斷流,實現(xiàn)對該濾網(wǎng)的自動反沖洗操作[7-8]。液壓控制閥設(shè)計選用的主要技術(shù)參數(shù),見表1。
表1 高壓過濾站液壓控制閥主要技術(shù)參數(shù)Table 1 Main technical parameters of hydraulic control valve for high pressure filter station
該自動反沖洗高壓過濾站控制系統(tǒng)設(shè)計采用PLC 控制系統(tǒng),控制方式設(shè)計采用壓差方式進行控制。壓差控制中利用安裝在濾網(wǎng)兩端的壓力傳感器來對濾網(wǎng)兩端壓力變化情況進行實時監(jiān)測,并將監(jiān)測數(shù)據(jù)實時傳輸給PLC 控制系統(tǒng),經(jīng)過PLC 邏輯判斷并將數(shù)據(jù)與原設(shè)定的壓力差值進行比對,通過比對分析結(jié)果來實現(xiàn)對過濾站的自動反沖洗操作控制,具體操作流程如圖5所示。
圖5 GLZD型自動反沖洗高壓濾站壓差控制流程Fig.5 Differential pressure control process of GLZD automatic backwashing high pressure filter station
31203 綜采工作面安裝使用GLZD 型自動反沖洗過濾站后,通過與未安裝前情況進行對比分析,主要取得以下效果。
(1) 提高了工作面生產(chǎn)效率。工作面液壓支架操作閥閥芯內(nèi)及液壓管路中雜質(zhì)大幅度減少,減少量達(dá)到65%以上,增加了支架的供液流量和供液速度,縮短了移架推溜時間,根據(jù)現(xiàn)場統(tǒng)計,平均每割一刀煤可節(jié)約拉架推移運輸機時間18 min 左右。
(2) 提高綜采設(shè)備使用壽命和設(shè)備資金投入。由于該過濾站過濾精度能夠達(dá)到25 μm,使綜采液壓支架使用壽命提高了近一倍,節(jié)約了新設(shè)備投入資金。
(3) 降低綜采工作面設(shè)備維修材料費用投入和人工投入。更換支架液壓元件的數(shù)量及頻次大幅度下降,據(jù)統(tǒng)計,更換的密封圈、密封墊數(shù)量由原每天的80 個左右降低到30 個左右,降幅達(dá)到57%,液壓支架漏液、串液現(xiàn)象基本杜絕,減少了液壓支架的維修工作量,降低人員勞動強度和人員投入,同時也大幅度減少材料投入。
(4) 該過濾站能夠充分實現(xiàn)污液的回收再利用,不僅減少了環(huán)境污染,同時也大幅度降低了乳化液的消耗,具有極大的社會效益和經(jīng)濟效益。
(5) 有效提高支架的工作阻力合格率,工作面液壓支架工作阻力合格率達(dá)到85%以上,確保了工作面支護質(zhì)量,為工作面安全生產(chǎn)提供了有力保障。
(1) GLZD 型反沖洗過濾站利用乳化液泵站系統(tǒng)自身乳化液的高壓,驅(qū)動濾芯高速旋轉(zhuǎn),同時利用該高壓液流和離心力使過濾和清洗濾芯一氣呵成,從而實現(xiàn)了高壓過濾站的在線自動反沖洗。
(2) 該過濾站過濾精度達(dá)到25μm,實現(xiàn)了高精度過濾,同時能夠?qū)崿F(xiàn)大流量排污和污液在線回收再利用?,F(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果表明,該過濾站的使用能夠大幅度減少乳化液中的雜質(zhì),提高拉架推溜速度,減少液壓元件損耗和乳化液消耗,提高支架支撐力,減少人員投入,延長綜采支架使用壽命,應(yīng)用效果顯著。
(3) 該過濾站通過PLC 對反沖洗高壓過濾站的反沖洗程序進行設(shè)定,充分利用乳化液循環(huán)系統(tǒng)自身固有的高壓液流,通過高速旋轉(zhuǎn)的濾芯產(chǎn)生的離心力,實現(xiàn)乳化液在線自動過濾凈化。該技術(shù)的產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo)達(dá)到國際領(lǐng)先水平,具有推廣應(yīng)用價值。