陳靜靜 梁 郡 王 曦
(同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司,上海,200092)
制漿造紙工業(yè)是我國至關(guān)重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè),在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位[1]。目前,我國已發(fā)展成為世界上最大的紙張生產(chǎn)與消費(fèi)國,紙和紙板產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的1/4 以上[2]。工業(yè)的發(fā)展也帶來了污染的增量,據(jù)統(tǒng)計(jì),制漿造紙行業(yè)的廢水排放量占全國工業(yè)廢水排放量的13.0%[3-4]。制漿造紙廢水中含有大量的半纖維素和木質(zhì)素,以及紙張?zhí)砑觿?、油墨與脫墨化學(xué)藥劑等芳香族有機(jī)污染物[5],這些物質(zhì)化學(xué)穩(wěn)定性較好,很難通過傳統(tǒng)的物化-生化處理方式從廢水中脫除,導(dǎo)致制漿造紙生化出水仍有一定的生物毒性[6]。隨著水質(zhì)問題嚴(yán)峻、水資源日益緊缺,對(duì)工業(yè)廢水的排放有更高的要求[6]。因此,對(duì)造紙生化出水進(jìn)一步深度處理,去除物化-生化處理過程中懸浮物與難降解的有機(jī)污染物,達(dá)到更加嚴(yán)格的排放要求,實(shí)現(xiàn)水的回用,在減少水資源消耗與降低水污染物環(huán)境危害等方面具有重要意義[7-8]。
某造紙廠是一家以廢紙為原料、生產(chǎn)高強(qiáng)瓦楞原紙的企業(yè),廢水主要來源于碎漿、抄紙等生產(chǎn)過程。廢水中主要污染物包括直鏈烷烴、醇類、醛類、酯類、脂肪酸類及各類紙張?zhí)砑觿?、廢紙油墨等芳香族有機(jī)污染物,屬于較難處理的工業(yè)廢水[9-10]。其中,項(xiàng)目廢水設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)依據(jù)現(xiàn)場取樣檢測分析所得,設(shè)計(jì)出水水質(zhì)優(yōu)于《城市污水再生利用:工業(yè)用水水質(zhì)》(GB/T 19923—2005)標(biāo)準(zhǔn)限值(循環(huán)冷卻水補(bǔ)水),深度處理設(shè)計(jì)水量20 m3/h,廢水進(jìn)、出水質(zhì)指標(biāo)見表1。同時(shí),因企業(yè)生產(chǎn)需要,本課題的設(shè)計(jì)出水水質(zhì)嚴(yán)格于標(biāo)準(zhǔn)允許限值。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)及標(biāo)準(zhǔn)Table 1 Design and standards of effluent and influent water mg/L
結(jié)合原水水質(zhì)、現(xiàn)場實(shí)際情況及工程因素,采用“絮凝-氣浮”工藝[11]對(duì)車間原水進(jìn)行物化處理,實(shí)現(xiàn)廢水中短纖維及懸浮物的去除及回用。選取“水解酸化-厭氧-好氧”生物處理工藝[12]實(shí)現(xiàn)水中可溶性有機(jī)物的生物降解。同時(shí),為了節(jié)約水資源,保障水安全,采用過渡金屬離子活化的過硫酸鹽高級(jí)氧化法作為一級(jí)深度處理[13],實(shí)現(xiàn)生化系統(tǒng)出水中難降解有機(jī)污染物及色度的脫除。采用超濾-反滲透(UF-RO)雙膜法作為二級(jí)深度處理[14-15],去除水中全部懸浮物、大部分無機(jī)鹽及大分子有機(jī)污染物,實(shí)現(xiàn)出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)及回用。具體工藝流程如圖1所示。
圖1 廢水處理工藝流程圖Fig.1 Wastewater treatment process flow chart
2.2.1 過硫酸鹽高級(jí)氧化深度處理單元
過硫酸鹽高級(jí)氧化法是借助前體物質(zhì)如過硫酸鹽(PS)與過渡金屬催化的方法產(chǎn)生具有強(qiáng)氧化性的硫酸根自由基(Sulfate Radical),徹底氧化難降解有機(jī)污染物,降低生物系統(tǒng)出水中的COD[16-17]。本課題深度處理系統(tǒng)中過硫酸鹽高級(jí)氧化處理單元主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)見表2。
表2 過硫酸鹽高級(jí)氧化單元主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)Table 2 Main structure and design parameters of persulfate advanced oxidation unit
2.2.2 雙膜法深度處理單元
廢水處理系統(tǒng)中雙膜法二級(jí)深度處理單元主要包括膜法預(yù)處理、超濾、反滲透(RO)膜處理3 個(gè)部分,各部分系統(tǒng)組成及設(shè)計(jì)說明如下。
膜法預(yù)處理部分采用多介質(zhì)過濾器,包括絮凝加藥系統(tǒng)、石英砂過濾器、活性炭過濾器等[18];超濾部分包括超濾裝置和超濾反洗泵,超濾膜元件采用PVDF 材質(zhì),其具有機(jī)械強(qiáng)度較高,使用時(shí)間長,長期運(yùn)行成本低的優(yōu)勢[19];反滲透膜選用芳香族聚酰胺材質(zhì),并配備RO 反洗泵。主要設(shè)備參數(shù)如表3所示。
表3 雙膜法深度處理單元主要設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù)Table 3 Main equipment design parameters of double-membrane advanced treatment unit
該造紙廢水聯(lián)合深度處理工程自2020年5月開始調(diào)試并投入運(yùn)行,1 個(gè)月后出水水質(zhì)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,目前已穩(wěn)定運(yùn)行2 年。物化-生物處理系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定正常,深度處理系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)正常,雙膜系統(tǒng)未出現(xiàn)明顯膜污染及堵塞現(xiàn)象,RO 膜產(chǎn)水率仍可達(dá)到設(shè)計(jì)水量的85%以上。
淤泥密度指數(shù)(Silt Density Index,SDI)值可代表水中顆粒、膠體和其他可阻塞設(shè)備的物體含量,可評(píng)價(jià)RO 膜受到污染堵塞的潛在可能性[20]。2020 年10月對(duì)超濾膜出水濁度與SDI值進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測,均滿足表4中RO膜進(jìn)水水質(zhì)要求。
表4 RO膜進(jìn)水要求Table 4 Water requirements for RO membrane
工程調(diào)試階段完成后,對(duì)雙膜系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行30 天內(nèi)超濾系統(tǒng)進(jìn)、出水濁度及SDI 值進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測,結(jié)果見圖2。從圖2 可以看出,超濾系統(tǒng)對(duì)濁度的去除率達(dá)98.80%,超濾進(jìn)水濁度3.54~6.52 NTU,出水濁度最大值0.14 NTU,低于反滲透膜進(jìn)水濁度不高于0.15 NTU 的要求。此外,圖2 中的監(jiān)測結(jié)果表明,超濾系統(tǒng)出水SDI 值均在2.0 以下,滿足反滲透系統(tǒng)進(jìn)水的要求。超濾作為反滲透系統(tǒng)的預(yù)處理單元,可有效降低水中SDI值和濁度,保障反滲透系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
圖2 超濾膜進(jìn)、出水濁度與SDI值變化趨勢Fig.2 Variation trend of turbidity and SDI values of inlet and outlet of ultrafiltration device
圖3 為CODCr、總磷、總氮、氨氮、電導(dǎo)率的總?cè)コ首兓厔?,各單元廢水參數(shù)見表5,各單元廢水處理效果(月均值)見表6。如圖3、表5和表6所示,通過30 天監(jiān)測,4 種主要水質(zhì)指標(biāo)(CODCr、總磷、總氮、氨氮)的去除率基本穩(wěn)定。其中,CODCr平均去除率達(dá)99.81%,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為0.06%,其中深度處理階段去除1.67%;總磷平均去除率達(dá)93.57%,標(biāo)準(zhǔn)偏差為2.09%,其中深度處理階段去除15.33%;總氮平均去除率達(dá)90.71%,標(biāo)準(zhǔn)偏差為1.35%,其中深度處理階段去除9.37%;氨氮平均去除率達(dá)95.56%,標(biāo)準(zhǔn)偏差為1.67%,其中深度處理階段去除13.68%。可見深度處理對(duì)于總磷、氨氮、CODCr、總氮等污染物可實(shí)現(xiàn)部分脫除,尤其對(duì)于CODCr和電導(dǎo)率,深度處理階段內(nèi)去除率分別可達(dá)近90% 和97%,對(duì)于氨氮和總磷的去除也達(dá)70%以上。
表5 各單元廢水參數(shù)Table 5 Paraments of wastewater treatment process
表6 各單元廢水處理效果(月均值)Table 6 Effect of wastewater treatment process(monthly average)
圖3 主要水質(zhì)指標(biāo)去除率變化趨勢Fig.3 Change trend of removal rate of main water quality indexes
圖4 進(jìn)一步分析了高級(jí)氧化階段和雙膜裝置去除以上4種目標(biāo)污染物的占比。結(jié)合圖4、表5和表6可以發(fā)現(xiàn),深度處理階段對(duì)氨氮起主要作用的是高級(jí)氧化,這個(gè)過程中氨氮被氧化成硝氮??偟诟呒?jí)氧化階段有一定程度的下降,歸因于高級(jí)氧化池之后的絮凝沉淀作用,雖然生物出水后總氮也基本能滿足出水標(biāo)準(zhǔn)。高級(jí)氧化和雙膜對(duì)CODCr和總磷的貢獻(xiàn)基本相當(dāng),主要起到氧化和金屬離子的絮凝共沉淀的作用,但其實(shí)這一部分的去除對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性和水質(zhì)安全起到關(guān)鍵作用。
圖4 深度處理對(duì)主要水質(zhì)指標(biāo)去除率占比變化趨勢Fig.4 Change trend of removal rate of main water quality indexes in advanced treatment
電導(dǎo)率與水中氯化物、總硬度在數(shù)值上存在一定的相關(guān)性,在宏觀上可評(píng)估廢水脫鹽的程度[21]。由于電導(dǎo)率值易于測量,工程上可利用該值間接估算水中氯化物與總硬度。圖5 是電導(dǎo)率連續(xù)監(jiān)測結(jié)果。從圖5 可以看出,造紙?jiān)妼?dǎo)率約4000~5000 μS/cm;生化系統(tǒng)出水電導(dǎo)率在500~700 μS/cm 之間;高級(jí)氧化過程中由于投加了過硫酸鈉及硫酸亞鐵等含鹽物質(zhì),電導(dǎo)率上升至650~800 μS/cm。需要注意的是,RO 膜對(duì)電導(dǎo)率有很好的去除作用,一般會(huì)盡量控制進(jìn)水電導(dǎo)率低于500 μS/cm,這是為了減小膜的污染、提高膜的使用壽命[22],但其實(shí)際進(jìn)水常超過此限制。不過從工程應(yīng)用來看,即使超過設(shè)計(jì)值的20%~60%,也并不影響RO 膜對(duì)污染物的去除效率。經(jīng)雙膜裝置處理后,最終出水電導(dǎo)率約為15~16 μS/cm,去除率達(dá)99.65%,其中深度處理階段占比13.49%。就深度處理階段對(duì)電導(dǎo)率降低作用來看,高級(jí)氧化對(duì)電導(dǎo)率的降低沒有貢獻(xiàn),甚至?xí)黾与妼?dǎo)率(上升13.5%),雙膜系統(tǒng)能去除97.5%電導(dǎo)率,可見雙膜裝置有效保障了出水電導(dǎo)率穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
圖5 不同階段電導(dǎo)率變化趨勢Fig.5 Conductivity variation trend in different stages
本課題設(shè)計(jì)的深度處理單元費(fèi)用包括電費(fèi)、藥劑費(fèi)、耗材費(fèi),具體各項(xiàng)費(fèi)用及綜合運(yùn)行成本統(tǒng)計(jì)如下。
(1)電費(fèi):日耗電為1800 kWh,其中工業(yè)用電電費(fèi)以1 元/kWh 計(jì),功率因素取0.85,則電費(fèi)為1530 元/d,水處理量500 m3/d,折合噸水成本為3.06元/m3。
(2)藥劑費(fèi):包括過硫酸鈉30 kg/d(單價(jià)6500 元/t)、七水合硫酸亞鐵60 kg/d(單價(jià)600 元/t)、氫氧化鈉40 kg/d(單價(jià)2500 元/t)、聚合氯化鋁30 kg/d(單價(jià)2000 元/t),藥劑費(fèi)合計(jì)為391 元/d,水處理量500 m3/d,折合藥劑成本為0.78元/m3。
(3)耗材費(fèi):本課題設(shè)計(jì)所用石英砂過濾器和活性炭過濾器內(nèi)填料更換周期約10 個(gè)月,每次更換石英 砂2.4 t(單價(jià)400 元/t),活性炭0.6 t(單價(jià)9000 元/t)。所需耗材費(fèi)平均636 元/月,其他部分過濾材料的更換費(fèi)用250 元/月。雙膜系統(tǒng)藥洗費(fèi)(含殺菌劑、阻垢劑、酸洗、堿洗等)合計(jì)5500 元/月。綜合上述,該部分耗材費(fèi)用合計(jì)6386 元/月,水處理量500 m3/d,折合耗材成本為0.43元/m3。
(4)綜合運(yùn)行費(fèi)用折合成本為4.27元/m3。
本課題采用過硫酸鹽高級(jí)氧化與雙膜法聯(lián)合工藝深度處理造紙廢水生化出水,工程運(yùn)行結(jié)果表明,最終出水CODCr、氨氮、總氮、總磷、電導(dǎo)率分別為12.9 mg/L、0.91 mg/L、3.92 mg/L、0.10 mg/L、15.7 μS/cm;全流程總?cè)コ史謩e達(dá)99.81%、95.56%、90.71%、93.57%、99.65%,而深度處理階段的去除率分別達(dá)89.84%、75.47%、50.25%、71.43%、97.46%。各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)均優(yōu)于GB/T 19923—2005工業(yè)用水水質(zhì)(循環(huán)冷卻水補(bǔ)水)的要求,可直接回用。本課題設(shè)計(jì)(深度處理)直接運(yùn)行費(fèi)用為4.27 元/m3,其中電費(fèi)3.06 元/m3,占比71.66%。本課題設(shè)計(jì)的處理系統(tǒng)工藝運(yùn)行穩(wěn)定、抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),可為國內(nèi)外同行業(yè)工業(yè)廢水處理提供技術(shù)參考。