文/龔杰·上汽大眾汽車有限公司
為了解決某公司汽車外覆蓋件翼子板返工率高的問題,本文采用QC 質(zhì)量工具,運(yùn)用魚骨圖,從人、機(jī)、料、法、環(huán)5 個方面進(jìn)行解剖分析,找到了重要因素,并制定和實(shí)施了對策,通過實(shí)施鞏固措施表明:模具整改和料片控制能夠有效降低翼子板返工率,因此對降低沖壓覆蓋件表面返工率具有重要的指導(dǎo)意義。
某汽車公司新車型剛進(jìn)入批量生產(chǎn)階段,沖壓車間的外覆蓋件零件表面返工率一直居高不下,導(dǎo)致生產(chǎn)時間的嚴(yán)重浪費(fèi),料片數(shù)量的持續(xù)損耗,人工成本的不斷上升,伺服壓機(jī)整線的生產(chǎn)沖次難以達(dá)標(biāo)等一系列問題,所以降本增效是我們當(dāng)下的主要工作任務(wù)。確定課題:降低翼子板的返工率。
通過現(xiàn)狀調(diào)查、原因分析、要因確認(rèn)、制定對策、對策實(shí)施、效果檢查、鞏固措施、總結(jié)打算8 個步驟依次開展,并制定了開展計劃如圖1 所示。
圖1 QC 活動開展計劃
通過帕累托圖(圖2)對此區(qū)間返工報廢率零件的統(tǒng)計對比分析,得出結(jié)論:翼子板返工率平均占整體返工的40%,是影響車間報廢返工率的主要零件,是降低整體返工率的主要零件,整體返工率如圖3 所示。
圖2 影響車間零件返工率因素
圖3 翼子板返工率
小組成員召開會議,通過繪制魚骨圖(圖4)對返修報廢率高的原因進(jìn)行了查找,最后得出4 個末端因素。
圖4 魚骨圖分析原因
末端因素1:⑴員工技能不足,員工對零件狀態(tài)不熟悉;⑵ 班組長對員工的監(jiān)督未到位,通過對2021 年6 月到7 月的員工上崗資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)查,確認(rèn)該原因?yàn)榉侵饕颉?/p>
末端因素2:模具保養(yǎng)未到位,通過對模具的檢查,圖5(a)發(fā)現(xiàn)OP30 模具上刀口間隙緊,下刀有崩口,OP40 壓料板側(cè)面有和刀口有干涉,因此在批量生產(chǎn)時,OP30 切斷零件時,會產(chǎn)生切邊碎屑,隨之碎屑被帶入模腔,從而造成零件表面出現(xiàn)異物凸點(diǎn)壓印,OP40 干涉也會造成零件表面出現(xiàn)干涉印,通常表現(xiàn)為凸點(diǎn)等缺陷,該原因確認(rèn)為主要原因。
圖5 模具保養(yǎng)維修不到位
末端因素3:來料表面有碎屑。⑴料片表面油漬多,鋅粉粘在上面。⑵供應(yīng)商提供料片性能未達(dá)標(biāo)。通過對來料記錄和料片狀態(tài)跟蹤查看,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的料片有劃痕、異物,并且料片表面油漬多。劃痕會直接表現(xiàn)在零件上造成零件返工,異物在清洗機(jī)不能完全清洗干凈的情況下,通過沖壓會造成零件異物壓印頻繁,油漬多會讓零件表面產(chǎn)生油印缺陷。與此同時,異物對清洗機(jī)擠干輥造成劃傷,會使擠干輥使用壽命下降并且擠干效果降低,大的異物進(jìn)入OP20模腔,會對模具產(chǎn)生損壞。該原因確認(rèn)為主要原因。
末端因素4:壓機(jī)內(nèi)部臟亂差。我們對壓機(jī)內(nèi)部的表面油污以及粉塵進(jìn)行了現(xiàn)場檢查,對壓機(jī)的保養(yǎng)記錄也進(jìn)行了追溯檢查,保養(yǎng)記錄填寫準(zhǔn)確無誤,壓機(jī)運(yùn)行狀態(tài)良好。該原因確認(rèn)為非主要原因。
小組成員經(jīng)過分析研究,針對主要原因制定了整改計劃。針對模具優(yōu)化制定對策一:⑴通過現(xiàn)場調(diào)研,確定維修方案。⑵進(jìn)行模具優(yōu)化,對OP30 刀口燒焊打磨,油石推光,對OP40 刀口干涉打磨,如圖6 所示。⑶對模具保養(yǎng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。對策一實(shí)施后,翼子板的返工率下降了10%,效果顯著,但仍然未達(dá)目標(biāo),如圖7 所示。
圖6 模具維修
圖7 模具維修后翼子板返工率
針對料片制定對策二:⑴加強(qiáng)來料檢查,對不合格品進(jìn)行退料處理。⑵對供應(yīng)商提高要求:對擺剪刀口進(jìn)行維修,對開卷清洗機(jī)進(jìn)行參數(shù)調(diào)整,如圖8 所示。⑶每次擺剪完對皮帶碎屑進(jìn)行清洗,如圖9 所示。對策二實(shí)施后,翼子板的返工率下降了5%,效果顯著,達(dá)到目標(biāo),如圖10 所示。
圖8 開卷清洗機(jī)進(jìn)行參數(shù)調(diào)整
圖9 開卷擺剪完進(jìn)行清洗
圖10 料片控制后翼子板返工率
按照對策嚴(yán)格實(shí)施后,鞏固期(KW49-KW52)翼子板的返工報廢率一直穩(wěn)定在7%左右,下降了15%,車間整體的返工報廢率穩(wěn)定在6%左右,下降6%,均在目標(biāo)值以內(nèi),目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn),圖11 為優(yōu)化后翼子板和整體返工率。
圖11 優(yōu)化后翼子板和整體返工率
在小組成員的共同努力下,不僅降低了零件返工率,還取得了不錯的效益。
經(jīng)濟(jì)效益:翼子板單件的返工時間約為30 秒,需要2 名返修工操作;在一個月鞏固期內(nèi),按照實(shí)際產(chǎn)量,可節(jié)約返工時間:T=10000 件×0.5min×4 人×(22%-7%)=3000min=50h。按返修工35 元/小時計算,可節(jié)約工時費(fèi)用為:35 元/小時×50 小時=1750 元。
無形價值:鍛煉了一支集質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)分析與解決為一體的優(yōu)良隊伍,增強(qiáng)了組織管理、質(zhì)量提升的能力和經(jīng)驗(yàn)。并且良好的質(zhì)量控制方案和有效的質(zhì)量優(yōu)化措施構(gòu)成了優(yōu)良的質(zhì)量體系,使得越來越多的消費(fèi)者對產(chǎn)品更加放心。
針對模具方面:⑴對返工率較高零件,模具保養(yǎng)頻次增加,重點(diǎn)檢查刀口狀態(tài)。⑵優(yōu)化模具送修流程。⑶進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié),做成培訓(xùn)教材培訓(xùn)新員工。
針對料片方面:⑴形成與供應(yīng)商會議聯(lián)絡(luò)機(jī)制,推進(jìn)問題整改。⑵對問題進(jìn)行總結(jié),快速判斷問題來源,高效解決問題。⑶料片形成預(yù)警機(jī)制,首先根據(jù)材料的性能,進(jìn)行材料的判斷,進(jìn)行線上反饋;線下定制刻章,在料片標(biāo)識卡進(jìn)行印章,料片到達(dá)沖壓車間后,在標(biāo)識卡流轉(zhuǎn)過程中,各工段都會進(jìn)行判斷和處理。
通過這次活動,小組的團(tuán)隊精神,管理意識、質(zhì)量意識、分析問題能力、QC 知識運(yùn)用能力都有了一定程度的提高,如圖12 所示。在以后的工作中,我們可以運(yùn)用QC 知識來思考問題,落實(shí)解決方案,這樣才能更好地解決每個問題。希望本文對從事汽車行業(yè)相關(guān)的技術(shù)人員有所借鑒和參考。
圖12 活動前后能力要素對比