馮 萍,王 獻
(合肥瑞鑫化工科技有限公司,安徽 合肥 230061)
上世紀50年代初,新中國剛剛成立不久,百廢待興,諸多工業(yè)領域一窮二白,國內沒有1套尿素裝置;上世紀50年代中期,第一套尿素生產試驗裝置在南京誕生;上世紀60年代,我國從國外引進10多套水溶液全循環(huán)法及氨汽提法尿素裝置,在對引進技術不斷消化的基礎上,上?;ぱ芯吭貉芯块_發(fā)并建造了4套中壓聯(lián)尿裝置;上世紀70年代,化學工業(yè)部第四設計院(現(xiàn)中國五環(huán)工程有限公司)研究開發(fā)了具有自主知識產權的水溶液全循環(huán)法尿素生產工藝(俗稱小尿素裝置);從上世紀70年代開始,我國先后引進了多套520 kt/a尿素裝置,在此基礎上,通過不斷的消化吸收和革新,而今中國五環(huán)工程有限公司設計的單套尿素裝置產能已達1 000 kt/a以上;目前我國已有上百套大型尿素裝置,基本上實現(xiàn)了大型化,而上世紀60、70年代國內自行設計建造的小尿素裝置基本上已改造或淘汰。
從工藝流程來看,國內自建中小型尿素裝置前期以水溶液全循環(huán)法工藝為主,后期中型尿素裝置多采用國產化CO2汽提法工藝;引進尿素裝置主要采用荷蘭斯塔米卡邦的CO2汽提法與意大利斯納姆的氨汽提法,個別大型尿素裝置采用意大利蒙特愛迪生公司的氨/CO2雙汽提工藝、日本東洋工程公司的節(jié)能型改良C法汽提工藝。當前國內尿素裝置大多采用CO2汽提工藝,其優(yōu)點主要是蒸汽單耗較低,生產成本較其他工藝低,但缺點之一是氨的損失較大。CO2汽提工藝氨損失較大的原因在于,低壓吸收塔出口排放氣氨含量較高,常解塔出口排放氣、蒸發(fā)造粒抽真空排放氣、碳銨液槽排放氣、尿液槽排放氣最后匯集到1條放空總管,直接排入大氣中,排放氣中含氨約1%~3%,不僅增加了消耗,削弱了企業(yè)的經濟效益,還帶來了不良的環(huán)境影響。在節(jié)能減排及大氣污染治理要求日益嚴苛的背景下,尿素裝置放空總管所排含氨尾氣的治理已刻不容緩。
(1)CO2汽提法尿素生產工藝中,放空總管放空氣中的氨主要有兩個來源,其一是低壓吸收塔及常解塔排放的惰性氣中的氨,其二是尿素蒸發(fā)系統(tǒng)抽真空時蒸發(fā)氣中含有的氨。據(jù)《氮肥工藝設計手冊:尿素》[1],生產1 t尿素所產生的混合放空氣(低壓吸收塔排放氣+常解塔排放氣)為60~66 m3,上游合成氨裝置凈化系統(tǒng)送入尿素裝置中的CO2氣中的O2含量約0.8%,生產噸尿素所產生的惰性氣約7 m3,合計生產噸尿素產生的放空氣約73 m3,折合生產噸尿素損失氨約1.8 kg。
(2)尿素蒸發(fā)系統(tǒng)抽真空消耗的蒸汽,一段蒸發(fā)系統(tǒng)約30 kg(約4.6 m3),二段蒸發(fā)系統(tǒng)約40 kg(約6.25 m3)[1];據(jù)《氮肥工藝設計手冊:尿素》[1],生產噸尿素蒸發(fā)系統(tǒng)抽真空損失的氨約為0.8 kg,可忽略不計。
綜上,生產1 t尿素,低壓吸收塔及常解塔排放的放空氣約73 m3。以1 400 t/d(58 t/h)尿素裝置為例,尾氣放空量約101 616 m3/d,其中,從低壓吸收塔及常解塔排放掉的氨為58×1.8=104.4 kg/h,即2 505.6 kg/d。
為了解CO2汽提法尿素裝置放空總管尾氣放空情況,2020年4月和2021年10月,合肥瑞鑫化工科技有限公司(簡稱合肥瑞鑫)派出專業(yè)技術人員分別對山西天澤煤化工集團股份公司煤氣化廠(簡稱山西天澤)和奎屯錦疆化工有限公司(簡稱奎屯錦疆)進行了實地考察,并配合這兩家企業(yè)人員進行了現(xiàn)場取樣分析,有關情況具體如下。
山西天澤2 400 t/d CO2汽提法尿素裝置低壓吸收塔規(guī)格為φ500 mm/φ800 mm、塔高為8 751 mm、塔體材料為00Cr17Ni14Mo2,內裝25 mm×25 mm×1 mm的不銹鋼鮑爾環(huán)填料,設計壓力3.0 MPa、操作壓力0.1~0.4 MPa,設計溫度175 ℃;低壓吸收塔附屬給料泵(離心泵)Q=37.5 m3/h,p入/p出=0.13 MPa(A)/1.35 MPa(A),配套電機N=45 kW(380 V)。2020年4月6日10:00和14:00取樣分析,低壓吸收塔出氣氨含量分別為2.86%、3.24%。
山西天澤2 400 t/d CO2汽提法尿素裝置常解塔規(guī)格為φ650 mm/φ1 500 mm、塔高為8 530 mm、塔體材料為00Cr19Ni10,內裝25 mm×25 mm×1 mm的不銹鋼鮑爾環(huán)填料,設計壓力0.11 MPa、操作壓力 0.3~0.6 MPa,設計溫度150 ℃,出液溫度<70 ℃;常解塔附屬循環(huán)泵(離心泵)Q=82.9 m3/h,p入/p出=0.218 MPa(A)/0.520 MPa(A),配套電機N=15 kW(380 V)。2020年4月6日10:00和14:00取樣分析,常解塔出氣氨含量分別為400 mg/m3、850 mg/m3;放空總管尾氣中氨含量分別為1.49%、1.77%。
奎屯錦疆1 400 t/d CO2汽提法尿素裝置(大尿素裝置),2021年10月6日10:00和14:00取樣分析,低壓吸收塔出氣氨含量分別為2.56%、2.15%,常解塔出氣氨含量分別為950 mg/m3、1 150 mg/m3。
奎屯錦疆有3套40 kt/a三聚氰銨裝置,三聚氰銨生產中產生的碳銨液,一部分送往小尿素裝置生產尿素,余下的部分送往大尿素裝置(1 400 t/d尿素裝置)的碳銨液槽繼而進行深度水解,碳銨液槽排放氣量約4 000 m3/h;碳銨液槽放空氣中的氨含量約3%,氣氨的密度以0.771 kg/m3計,則碳銨液槽排放氣中氨量為4000×3%×0.771×24=2 220.5 kg/d。
綜上,粗略估算400 kt/a CO2汽提法尿素裝置放空總管日排放的氨約2505.6+2220.5=4 726.1 kg,如遇陰雨天或氣壓低的時候,整個廠區(qū)會氨味彌漫,即使氣壓高氨也會隨著放空氣飄散幾公里,嚴重影響環(huán)境??梢?,尿素裝置放空總管含氨尾氣亟待治理。
針對國內CO2汽提法尿素裝置的生產現(xiàn)狀,合肥瑞鑫技術人員在查閱有關資料的基礎上,開發(fā)出了“循環(huán)洗滌+酸洗+精洗”的三段式放空氣精洗塔技術。該技術可對低壓吸收塔尾氣、常解塔尾氣及放空總管尾氣進行洗滌。具體優(yōu)化技改方案如下。
增設1臺放空氣精洗塔(簡稱精洗塔),精洗塔上部為精洗段,內設多層高效降膜噴射塔盤;精洗塔中部為酸洗段,內設多層合肥瑞鑫專利產品——高效降膜噴射塔盤(專利號ZL 201320340934.0,ZL 201320340931.7);精洗塔下部為填料段,采用多面球空心填料。高效降膜噴射塔盤主要技術特點如下。
(1)負載能力大。高效降膜噴射塔盤處理氣量是普通塔板(篩板、浮閥、泡罩)的1.5~2.0倍,高效降膜噴射塔盤帽罩結構決定了其氣液呈水平方向噴出,這就降低了液沫夾帶量,從而可提高空塔氣速;另外,進入降液管的液體幾乎是清液,降液管內液體停留時間可縮短,同等負荷下降液管體積減小,可增加塔板的有效傳質面積。
(2)傳質效率高。與篩板塔板相比,高效降膜噴射塔盤傳質效率高出10%~20%,原因在于帽罩內的高液氣比,氣液兩相的良好混合和部分液體在帽罩內外的再循環(huán)及再分解可達到良好的傳質傳熱效果。
(3)壓降小。高效降膜噴射塔盤氣(汽)相并不像泡沫工況操作的塔板那樣必須通過板上液層以克服其壓頭,只需克服被氣體提升的那部分液體的重力即可,觀測表明,被提升的液體厚度僅為板上液層厚度的幾分之一。
(4)塔板間距小。這類塔板的空間利用較充分,塔板上不存在鼓泡層,液面較低且平穩(wěn),分離空間不要求有很大,一般情況下400 mm左右即可。
(5)獨特的防有機物自聚堵塞能力強。高效降膜噴射塔盤上的氣流速度大,具有很強的自沖刷清洗能力,工業(yè)應用情況表明其對有機物自聚堵塞具有很好的預防作用;由于塔盤開孔大、無升氣管且無其他遮攔件,因而其對含固體顆粒的物料具有良好的適應性。
(6)操作彈性好、適應性強。與普通塔板相比,高效降膜噴射塔盤的板孔動能因子更大,也不易出現(xiàn)降液管液泛和過量液沫夾帶等不正常現(xiàn)象,操作彈性好,與浮閥塔板相當;適用于高壓強與較低真空度以及高液氣比與低液氣比工況——在不同工況下,雖然液面波動范圍大,但對塔板效率影響不大,操作條件適應性強。
(7)操作簡便可靠。采用高效降膜噴射塔盤,從系統(tǒng)開工到穩(wěn)定運行耗時很短,并能持續(xù)穩(wěn)定生產,這與其具有良好的傳質效率有關:精洗塔下部為填料段,使用當前國內廢氣洗滌專用填料(多面球空心填料),填料分兩段,采用大容量的噴頭,洗滌液直接均勻地噴灑在填料上,可提高洗滌液的吸收效果;精洗塔上部補入新鮮脫鹽水,補入量據(jù)精洗塔氣相出口氨濃度確定,一般情況下2~3 m3/h、夏季宜在4~5 m3/h。
(1)新增2臺鼓風機(一開一備),風機電機帶變頻調速,可隨時調節(jié)風量,主要作用是在精洗塔內對放空氣進行汽提,提高氨吸收效果;新增2臺引風機(一開一備),主要作用是保持精洗塔內的氣體流速,以利增強高效降膜噴射塔盤的吸氨效果。
(2)新增2臺160 m3/h的循環(huán)洗滌泵(一開一備)、2臺80 m3/h的酸洗循環(huán)泵(一開一備)、2臺80 m3/h的精洗循環(huán)泵(一開一備),分別用于輸送精洗塔填料段、酸洗段、精洗段的噴淋洗滌液。
(3)精洗塔系統(tǒng)采用自調裝置,調節(jié)閥、流量計均接入尿素裝置主控操作室DCS,便于操作控制。
來自尿素裝置放空總管的尾氣(包括低壓吸收塔尾氣、常解塔尾氣、蒸發(fā)系統(tǒng)噴射氣、碳銨液槽尾氣、尿液槽尾氣),與鼓風機來的空氣一并進入精洗塔的底部,氣體經霧化洗滌后,上升至填料層,在填料層由循環(huán)洗滌泵送來的蒸汽冷凝液對尾氣進行洗滌,當氨水濃度達10%~15%時,氨水由循環(huán)洗滌泵出口支線送回碳銨液槽,繼而進行解吸處理;出填料段的尾氣進入精洗塔中段,在高效降膜噴射塔盤層用濃度為0.5%~1.0%的稀酸進行洗滌,出塔氣中的氨含量可降至5×10-6以下,酸洗液達到一定濃度后可由酸洗循環(huán)泵出口支線送往外工段使用或送入儲罐再外運處理(若酸洗液在企業(yè)內部無法消納或利用,也可使用脫鹽水或蒸汽冷凝液進行洗滌,此種情況下洗滌液可并入循環(huán)洗滌泵進口管用作精洗塔下段的洗滌液或回收至碳銨液槽,酸洗段采用脫鹽水或蒸汽冷凝液作為洗滌液時,出塔氣中的氨含量可控制在30×10-6以下);出酸洗段的尾氣進入精洗塔上部精洗段,由來自脫鹽水總站的脫鹽水經調節(jié)閥調節(jié)送入精洗塔上段進行洗滌,精洗塔上段配套設計有精洗循環(huán)泵,當吸收液的氨濃度達到5%左右時,由精洗循環(huán)泵出口支線并入循環(huán)洗滌泵進口管將其用作精洗塔下段的洗滌液,出精洗段的尾氣經絲網(wǎng)除沫器除去夾帶的水汽后由引風機送至放空總管排入大氣(精洗塔酸洗段采用稀酸洗滌時出塔氣氨含量<5×10-6,酸洗段采用脫鹽水或蒸汽冷凝液洗滌時出塔氣氨含量<30×10-6)。
靜設備:精洗塔,1臺,φ1 500mm、H≈25 000 mm,材質為304,內件有高效降膜噴射塔盤、填料、氣體分布器、液體分布器、噴頭、支承圈等;酸洗液槽1臺、精洗液槽1臺,規(guī)格均為φ1 500mm、H≈2 000 mm,材質為304。
動設備:循環(huán)洗滌泵2臺、酸洗循環(huán)泵2臺、精洗循環(huán)泵2臺,材質為304;鼓風機2臺,材質為碳鋼;引風機2臺,材質為碳鋼。
其他設備設施:管道、閥門,儀表、電器(含調節(jié)閥、流量計、電纜)。
據(jù)估算,上述設備購置費、設備基礎及安裝/吊裝費、工藝設計及服務費等合計約300萬元。
以400 kt/a CO2汽提法尿素裝置為例,據(jù)前述計算,采用合肥瑞鑫開發(fā)的“循環(huán)洗滌+酸洗+精洗”三段式放空氣精洗塔技術后,可從放空氣中回收氨約4 726.1 kg/d,液氨售價以3 500元/t、年有效生產時間以300 d計,回收的氨年可新增銷售收入4726.1÷1000×3500×300÷10000=496萬元;除去蒸氨所需蒸汽、電等運行成本及設備折舊費用每年約120萬元,本項技改年可為企業(yè)降本增效約376萬元。
隨著國民經濟的快速發(fā)展,環(huán)境污染問題突出,環(huán)保政策日趨嚴厲,近年來我國明顯加大了大氣污染治理力度,而《排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范 化肥工業(yè)-氮肥》(HJ 864.1—2017)的實施,對氮肥企業(yè)排污節(jié)點、污染物及污染治理設施都有了明確的規(guī)定,對廢氣排放的要求越來越高。就尿素裝置而言,通常業(yè)內關注的重點是尿素造粒塔尾氣粉塵含量的控制(如增設或升級技改造粒塔頂粉塵回收裝置等),對放空總管含氨尾氣的控制往往缺少關注,在建設綠色工廠的大背景下,尿素裝置放空總管含氨尾氣的治理將會是大勢所趨。合肥瑞鑫開發(fā)的放空總管尾氣精洗技術較為成熟,工藝流程簡潔、設備購置容易、占地面積小,投資與運行成本均較低,不需要額外增加操作人員,本項技改實施后,既可減輕尿素裝置的環(huán)保壓力,又可助力企業(yè)降本增效,期待在業(yè)內得到推廣應用。