王 濤,劉 琨,崔立波
(1.山東洪達(dá)化工有限公司,菏澤鄆城 274700;2.天華化工機(jī)械及自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院有限公司,甘肅蘭州 730060)
化工生產(chǎn)中循環(huán)水系統(tǒng)必不可少,目的通常是為了帶走工藝循環(huán)中的廢熱,循環(huán)水是化工生產(chǎn)重要的換熱載體,是化工企業(yè)的血液。循環(huán)水有循環(huán)量大、新鮮水量消耗高、結(jié)垢和腐蝕風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)[1]。一般由吸水井、水泵、進(jìn)出口管道、沉降池、過濾器、涼水塔及各類換熱設(shè)備構(gòu)件組成。其主要作用是對(duì)工藝介質(zhì)溫度及非工藝介質(zhì)或設(shè)備的冷卻,其目的是對(duì)水的重復(fù)使用,節(jié)約水資源,提高水的利用率。循環(huán)水系統(tǒng)分為密閉式循環(huán)水系統(tǒng)和敞開式循環(huán)水系統(tǒng)兩大類,而化工企業(yè)多采用敞開式循環(huán)水系統(tǒng)服務(wù)于化工生產(chǎn)。
采用敞開式循環(huán)水系統(tǒng),有利有弊。利,在于實(shí)現(xiàn)了對(duì)冷卻水的高度重復(fù)利用,節(jié)約水資源。弊,在于循環(huán)過程中,設(shè)備結(jié)構(gòu)和多種材料共同的作用,會(huì)導(dǎo)致水的蒸發(fā)濃縮和空氣中雜物的引入,循環(huán)水的水質(zhì)便會(huì)慢慢惡化,原水及補(bǔ)水中微生物的存在,也同樣威脅和影響著循環(huán)水系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,系統(tǒng)一般采用過濾、加藥、補(bǔ)水置換等方式控制和穩(wěn)定循環(huán)水水質(zhì)。盡管在水質(zhì)控制上有以上三種措施,但從實(shí)際生產(chǎn)過程及設(shè)備檢維修現(xiàn)場(chǎng)來看,循環(huán)水?dāng)y帶部分物質(zhì)在設(shè)備內(nèi)的沉淀、附著依然存在,且嚴(yán)重影響設(shè)備換熱效率,無形中增加水、電消耗,拉高制造成本。
在生產(chǎn)連續(xù)性較強(qiáng)的生產(chǎn)工藝中,面對(duì)逐漸下降的換熱效果,基本選擇增大藥劑投用量、增加備用換熱設(shè)備或停工對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗等方法進(jìn)行控制。這些方法被動(dòng)且增加了設(shè)備維修頻率及制造成本控制難度。
鄆城旭陽合成氨各裝置均面臨以上問題,不但循環(huán)水濁度和微生物黏泥含量高且伴隨季節(jié)交替變化,尤其是春夏季節(jié),問題表現(xiàn)較為明顯,設(shè)備換熱效率下降,直接影響裝置生產(chǎn)[2]。
循環(huán)水與冷卻塔內(nèi)部的工業(yè)大氣反復(fù)接觸,工業(yè)大氣中的塵埃落入循環(huán)水形成懸浮物,冷卻水系統(tǒng)中生成的腐蝕產(chǎn)物和微生物繁衍生成的黏泥同樣形成懸浮物。隨著循環(huán)程序持續(xù)進(jìn)行,循環(huán)水不斷蒸發(fā)濃縮,水中懸浮物和濁度不斷升高。其中,焦?fàn)t氣壓縮機(jī)各級(jí)水冷器、制氫水冷器、富氧及二合一機(jī)組各段水冷器、合成水冷器、空壓機(jī)水冷器及其他設(shè)備表現(xiàn)尤為明顯,均表現(xiàn)出設(shè)備或工藝溫度上漲及超標(biāo)現(xiàn)象。考慮成本問題,分析增加循環(huán)水反沖洗閥對(duì)合成氨生產(chǎn)的影響與作用。
反沖洗閥是一種專用的水力控制閥門,依靠管線系統(tǒng)壓力驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)反沖洗。相比于傳統(tǒng)的開式循環(huán)水系統(tǒng),反沖洗閥利用壓差實(shí)現(xiàn)對(duì)循環(huán)水的反沖洗,在一定程度上實(shí)現(xiàn)了對(duì)循環(huán)水的高效利用,節(jié)約了水資源。維持循環(huán)水水質(zhì),工業(yè)上一般采取過濾、加藥、補(bǔ)水置換等方式,但是從實(shí)際運(yùn)行效果上來看,這三種配合措施取得的效果并不是很理想,原水中由于水的蒸發(fā)濃縮、空氣雜質(zhì)引入、微生物繁殖,循環(huán)水的水質(zhì)受到影響;另外,循環(huán)水?dāng)y帶的部分不溶物的沉淀長(zhǎng)期影響設(shè)備換熱效率,隨著時(shí)間推移會(huì)對(duì)設(shè)備造成堵塞,增加運(yùn)行成本。對(duì)設(shè)備進(jìn)行改進(jìn),使用反沖閥對(duì)循環(huán)水進(jìn)行反沖洗操作,利用物理的方式減少了能源消耗,也到達(dá)了優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)的目的。
傳統(tǒng)的反沖洗設(shè)備往往采用四閥門組合控制的結(jié)構(gòu),如圖1所示。
圖1 傳統(tǒng)四閥門組合控制的反沖洗閥
過濾模式:出水通路的兩個(gè)閥門打開,反沖洗通路的兩個(gè)閥門關(guān)閉。
圖1中反沖閥處于過濾模式。此時(shí),出水通路的兩個(gè)閥門打開,反沖洗通路的排污口和反向出水口兩閥門關(guān)閉,水流進(jìn)入過濾裝置,系統(tǒng)整體處于過濾階段[3]。
反沖洗模式:出水通路的兩個(gè)閥門關(guān)閉,反沖洗通路的兩個(gè)閥門打開。
圖2中反沖閥系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)反沖洗。此時(shí),出水通路的兩個(gè)閥門關(guān)閉,反沖洗通路的排污口和反向出水口兩閥門打開,水流反向進(jìn)入過濾裝置,逐步從排污口排出循環(huán)水實(shí)現(xiàn)反沖洗,系統(tǒng)整體處于反沖洗階段[3]。傳統(tǒng)四閥門組合控制反沖閥通過調(diào)節(jié)不同位置的閥門實(shí)現(xiàn)不同的工作狀態(tài),閥門的啟閉會(huì)造成過大的流量系數(shù)脈動(dòng),產(chǎn)生漩渦、汽蝕、能量損失,長(zhǎng)時(shí)間會(huì)對(duì)反沖閥產(chǎn)生一定磨損,另外也會(huì)腐蝕管線[3]。
圖2 傳統(tǒng)四閥門組合控制的反沖洗閥
從結(jié)構(gòu)上來看,相比傳統(tǒng)的四閥門組合控制的反沖閥,此型沖洗閥創(chuàng)新地將出水管路和反沖洗排污管路整合在一起,管線減少所需要使用控制閥也減少,單個(gè)管路只需要控制單個(gè)控制閥門即可以實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的控制,簡(jiǎn)化了反沖閥的結(jié)構(gòu),減少了閥門啟閉時(shí)所產(chǎn)生的流量系數(shù)脈動(dòng);另外,閥門的減少,提高了設(shè)備的可操作性,減少了操作時(shí)間提升了沖洗效率;管線的優(yōu)化,減少了流量、管線壓力的頻繁變化,提升了設(shè)備工作的穩(wěn)定性,設(shè)備停機(jī)、損壞的概率大幅降低??刂崎y的啟閉決定了循環(huán)水的輸流過程,以管道中循環(huán)水的壓力和空氣壓縮產(chǎn)生的驅(qū)動(dòng)力換向,簡(jiǎn)化了控制方式,降低了控制成本,節(jié)約了反沖洗過程的設(shè)備調(diào)節(jié)時(shí)間[3]。
如圖3所示為新型反沖洗閥的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖,主要由閥體、控制腔(控制反沖洗啟閉)、閥芯以及其他附件組成[3]。此新型反沖閥通過內(nèi)部壓強(qiáng)的變化來引導(dǎo)閥桿移動(dòng),變化閥芯的位置。閥內(nèi)壓強(qiáng)從小到大的變化,閥桿下移并帶動(dòng)閥芯變化,此時(shí)反沖洗排污口逐漸關(guān)閉,而反沖洗閥的進(jìn)水口和出水口完全打開,系統(tǒng)處于過濾模式。閥內(nèi)壓強(qiáng)從大到小的變化,閥桿上移并帶動(dòng)閥芯變化,反沖閥腔體分界處與進(jìn)水口完全密封,而反沖洗排污口與出水口連通,此時(shí),壓強(qiáng)的變化是出水口高于反沖洗排污口,循環(huán)水被反壓于反排污口,系統(tǒng)處于反沖洗模式[3]。
圖3 兩位三通反沖洗閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
針對(duì)此問題展開討論,在不過度增加維修成本情況下,針對(duì)車間各水冷設(shè)備增加反沖洗閥門(擇機(jī)增加)。目前,已經(jīng)完成對(duì)焦?fàn)t氣壓縮1~4級(jí)水冷器、制氫三分前水冷器、富氧及二合一機(jī)組1~5段水冷器、冰機(jī)水冷器、合成水冷器及各機(jī)組油冷卻器等設(shè)備累計(jì)增加40余臺(tái)反沖洗閥,通過反沖洗閥壓強(qiáng)變化實(shí)現(xiàn)供水和反沖洗兩狀態(tài)變化,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備在線反沖洗。
循環(huán)水系統(tǒng)的異常以水質(zhì)變化為主要指標(biāo),通常情況下,微生物的滋生引發(fā)循環(huán)水發(fā)出腥臭味,水濁度上升顏色變化。氨合成的效果因此大打折扣,考慮到以上指標(biāo)不易檢測(cè),而溫度的觀察檢測(cè)則更方便,通過檢測(cè)溫度變化使檢測(cè)氨合成的效果明顯且操作流程固化[4]。
固定設(shè)備反沖光閥選改及控制如圖4所示。①反沖洗閥加裝于設(shè)備循環(huán)水入口閥后,選擇合適位置加三通或開孔加倒排閥(反沖洗閥);②盡量靠近設(shè)備本體安裝;③閥門選擇不得小于管道通徑的1/2;④優(yōu)先選擇密封性較高的閘閥或截止閥。
圖4 固定設(shè)備反沖洗閥選位及控制圖
1)情況判定:非設(shè)備結(jié)構(gòu)問題導(dǎo)致溫度升高,可以進(jìn)行反沖洗操作。
2)配合操作:結(jié)合調(diào)度、中控室、循環(huán)水崗位及其他用水崗位,密切注意循環(huán)水壓力波動(dòng)及出口溫度變化。
3)現(xiàn)場(chǎng)倒閥:關(guān)閉循環(huán)水入口閥,關(guān)閉循環(huán)水出口閥,打開倒排閥,排凈設(shè)備內(nèi)部水后,迅速打開循環(huán)水回水閥,利用回水與設(shè)備內(nèi)部高壓差,迅速?zèng)_洗設(shè)備列管壁附著物及鍋底沉淀物(臥式設(shè)備則沖洗列管及兩端封頭),此過程要迅速開關(guān),以免流速低不能沖洗干凈設(shè)備。
4)效果判斷:觀察水質(zhì)變化,一般倒排水會(huì)出現(xiàn)由清澈、渾濁、再清澈三種變化,中間過程伴隨雜物及其他雜質(zhì)排出。
5)時(shí)間控制:根據(jù)水冷器大小及在線工藝波動(dòng)等情況而定,一般維持3~5min,便可反沖洗完成。
6)閥門恢復(fù):關(guān)閉倒排閥,緩慢打開循環(huán)水入口閥門,并打開高點(diǎn)排氣閥排氣,打開循環(huán)水回水閥,設(shè)備并入系統(tǒng)并匯報(bào)。
7)效果觀察:投入系統(tǒng),運(yùn)行后對(duì)比前后溫差變化,如存在效果但效果不理想現(xiàn)象,可以間斷性重復(fù)以上操作2~3次,直至倒排水質(zhì)徹底清澈。
圖5為制氫三分終冷卻器水冷出口氣溫度經(jīng)反沖洗作用下的趨勢(shì)圖,在反沖洗作用下,出口段變換氣溫度由最低的38.4℃在一段時(shí)間內(nèi)顯著增長(zhǎng)至45.6℃,而后在10min內(nèi)下降至34.2℃。此后,在近120min后溫度緩慢地由34.2℃下降至33.4℃。由此可見,水冷出口氣溫度經(jīng)過反沖洗短時(shí)間內(nèi)下降,達(dá)到實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>
圖5 合成水冷器單次反沖洗數(shù)據(jù)及趨勢(shì)
圖6為制氫三分終冷卻器出工段經(jīng)兩次反沖洗下變換氣的溫度趨勢(shì)圖,可以清楚地看到在第一次反沖洗下,出口段變換氣溫度由最初的39.8℃在短時(shí)間內(nèi)曾顯著增長(zhǎng)而后迅速下降,同樣在進(jìn)行第二次反沖洗后溫度同樣呈現(xiàn)相同趨勢(shì)。在第二次反沖洗完畢后,出口段變換氣溫度開始逐步下降至反沖洗前水平,而后在大約99min后溫度下降至歷史最低的35.9℃。
圖6 制氫三分終冷器兩次反沖洗數(shù)據(jù)及趨勢(shì)變化
1)涉及聯(lián)鎖點(diǎn)位慎重進(jìn)行。
2)相關(guān)崗位密切注意參數(shù)變化。
3)倒閥順序要正確。
4)溫度過高介質(zhì)工藝不得進(jìn)行。
5)時(shí)間控制要合理。
6)多設(shè)備沖洗要交叉進(jìn)行。
目前國家力求2030年達(dá)到碳峰值,2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。為了實(shí)現(xiàn)低碳環(huán)保的國家政策,面對(duì)氨工業(yè)的大量能量消耗,所需要做的就是解決好循環(huán)水的利用項(xiàng)目。合成水冷器溫度上漲及超標(biāo)影響氨合成的效率,因此首要任務(wù)就是要最大限度地降低循環(huán)水系統(tǒng)對(duì)合成氨生產(chǎn)的影響。此外,對(duì)于換熱器設(shè)備換熱效果漸下降的問題,基本選擇采取增大藥劑投用量、增加備用換熱設(shè)備或停工的方法對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗來控制。這些方法被動(dòng)且較大地增加了設(shè)備維修頻率及制造成本控制的難度。另外,循環(huán)水長(zhǎng)時(shí)間的循環(huán)使用會(huì)導(dǎo)致腐蝕產(chǎn)物和微生物大量積累滋生,循環(huán)水的優(yōu)劣與此息息相關(guān),這會(huì)影響到設(shè)備的效率和壽命。換熱器設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間處于溫度過高的狀態(tài)也會(huì)影響到合成氨設(shè)備的運(yùn)行效率和壽命。鄆城旭陽創(chuàng)新地在合成氨裝置中增加反沖閥,有效地控制了循環(huán)水系統(tǒng)現(xiàn)有存在的問題,改善了換熱效果,提高了合成氨的效率。在以后的生產(chǎn)中提出以下建議。
1)加大對(duì)水質(zhì)的監(jiān)測(cè)力度,一方面定期殺菌,抑制微生物的大量繁殖,如發(fā)現(xiàn)循環(huán)水出現(xiàn)數(shù)據(jù)或有顏色、氣味大幅變化需及時(shí)尋找原因,避免循環(huán)水水質(zhì)進(jìn)一步惡化;另一方面,為了盡可能延長(zhǎng)換熱器的使用壽命,考慮到成本問題,適當(dāng)增加或減少反沖閥以達(dá)到最優(yōu)效果。
2)對(duì)于已經(jīng)老化換熱效果不佳的換熱設(shè)備,先期進(jìn)行維修,并對(duì)設(shè)備定期涂覆防腐蝕涂料。此外,如果經(jīng)濟(jì)條件允許,將設(shè)備換成更耐腐蝕的碳鋼設(shè)備[5]。