李廣鑫
(1.中國石油大慶油田有限責(zé)任公司采油工程研究院,黑龍江大慶,163453;2.黑龍江省油氣藏增產(chǎn)增注重點實驗室,黑龍江大慶,163453)
砂巖儲層酸化是用來解除近井儲層傷害的一項重要技術(shù)手段,其主要目的是溶解近井儲層礦物,解除污染傷害,恢復(fù)和提高近井儲層的滲透率,達到增產(chǎn)增注的目的。常規(guī)酸化采用前置液、前置酸、主體酸等多段塞注入工藝,施工工序較為復(fù)雜。常規(guī)酸液體系主要采用鹽酸、氫氟酸等強腐蝕性液體酸,為降低安全風(fēng)險,后場配制酸液,拉運至現(xiàn)場進行施工,在“配液與施工”分離模式下,施工過程中酸液用量無法根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況及時調(diào)整,導(dǎo)致部分井存在酸液不足或酸液過量浪費的問題[1-4]。
為提高施工效率,實現(xiàn)酸液用量實時調(diào)控,確保區(qū)塊開發(fā)效果,研發(fā)了一種集常規(guī)酸化多種段塞功能于一體的單步固體酸體系[5-8],由固體有機清洗劑、固體無機酸CY-1、固體有機絡(luò)合酸CY-2、固體潛在酸CY-3、固體緩蝕劑及固體強效絡(luò)合劑組成的單步固體酸體系。其中,固體有機清洗劑能夠解除有機堵塞,H+與固體潛在酸CY-3結(jié)合,形成自生酸,延長酸液的作用距離;同時固體有機絡(luò)合酸CY-2與絡(luò)合劑的協(xié)同效應(yīng),可對Ca2+、Fe3+等金屬離子進行強絡(luò)合,實現(xiàn)單步酸化,簡化施工工藝,便于運輸、儲存、配制和規(guī)?;褂?,降低安全風(fēng)險系數(shù)。
固體無機酸CY-1、固體有機絡(luò)合酸CY-2:工業(yè)級,大慶油田采油工程研究院;固體潛在酸CY-3:工業(yè)級,大慶油田采油工程研究院;固體有機清洗劑:工業(yè)級,華瑞化工有限公司;固體緩蝕劑:工業(yè)級,北方化工有限公司;強效絡(luò)合劑:工業(yè)級,中盛化工有限公司;鹽酸:分析純,宏明化學(xué)試劑有限公司;氫氟酸:分析純,金城化學(xué)試劑有限公司;氫氧化鈉:分析純,宏明化學(xué)試劑有限公司;大慶油田外圍油田巖心:巖心幾何尺寸φ2.5 cm×5.0 cm,平均滲透率9.56×10-3μm2。
NSLD-70型耐酸巖心流動試驗儀(揚州華寶石油儀器有限公司),Optima 8300 DV型電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(美國珀金埃爾默有限公司),AE200型電子天平(瑞士梅特勒托利多儀器有限公司),WB-2010型恒溫水浴(江蘇華安科研儀器有限公司),F(xiàn)D115熱對流式標準烘箱(德國賓德公司),0.56,0.96,1.60 mm標準分樣篩(優(yōu)盾金屬絲網(wǎng)制品有限公司)。
1.2.1 實驗方法
選取試驗區(qū)塊地層水,將酸液與地層水按照不同體積比兩兩混合,在室溫和地層溫度下靜置2,8,24 h,觀察其配伍性。
1.2.2 實驗結(jié)果
實驗結(jié)果見圖1。單步固體酸體系在不同溫度、不同反應(yīng)時間條件下,不產(chǎn)生沉淀及渾濁現(xiàn)象,與地層水配伍性良好(圖1),滿足現(xiàn)場應(yīng)用要求。
圖1 不同條件下單步固體酸與地層水配伍性評價
1.3.1 實驗方法
按照Q/SY DQ0793-2012《酸化液質(zhì)量檢驗性能評價方法》溶蝕率測定方法,分別測定常規(guī)土酸、單步固體酸與天然巖心反應(yīng)1,3,5,8,16,24 h后的溶蝕率,對比評價單步固體酸的緩速性能。
1.3.2 實驗結(jié)果
實驗結(jié)果見表1。隨著反應(yīng)時間的延長,常規(guī)土酸在反應(yīng)5 h后,溶蝕率增幅不明顯。單步固體酸對天然巖心的溶蝕率逐漸增加,在反應(yīng)24 h后,與常規(guī)土酸基本相當(dāng),說明單步固體酸具有良好的緩速作用,現(xiàn)場施工后關(guān)井反應(yīng)24 h為宜。
表1 緩速性能評價數(shù)據(jù)
1.4.1 實驗方法
依據(jù)中國石油天然氣行業(yè)標準SY/T 5405-2019《酸化用緩蝕劑性能試驗方法及評價指標》方法,開展腐蝕實驗,評價單步固體酸的緩蝕性能,在地層溫度條件下,對N80鋼片進行腐蝕速率測定。
1.4.2 實驗結(jié)果
實驗結(jié)果表明,在單步固體酸體系中加入質(zhì)量分數(shù)0.3%的固體緩蝕劑后,腐蝕速率均符合行業(yè)標準的規(guī)定(60 ℃下≤5 g/m2·h),滿足現(xiàn)場應(yīng)用要求(表2、圖2)。
表2 緩蝕性能評價數(shù)據(jù)
圖2 單步固體酸反應(yīng)前后鋼片外觀變化
為有效控制二次沉淀的生成,常規(guī)酸化采用分段塞注入工藝,二次沉淀的抑制性能成為單步固體酸研究的重點。
1.5.1 實驗方法
(1)選取試驗區(qū)塊巖心,將常規(guī)土酸、單步固體酸分別溶蝕天然巖屑,獲取溶蝕巖屑后的殘酸;
(2)取上述殘酸溶液,分別調(diào)至不同pH值;
(3)通過ICP測定不同類型、不同pH殘酸中Ca2+、Fe3+的含量,比較不同類型殘酸中Ca2+、Fe3+的變化情況及表觀現(xiàn)象,定量評價酸液的絡(luò)合能力。
1.5.2 實驗結(jié)果
酸巖反應(yīng)后,隨著pH值的升高,常規(guī)土酸殘酸中Ca2+、Fe3+含量呈下降趨勢。pH為6時,Ca2+、Fe3+含量接近于0,說明有沉淀生成;單步固體酸殘酸中Ca2+、Fe3+含量變化呈穩(wěn)定趨勢。pH為7時,單步固體酸體系下Ca2+含量1 489.41 mg/L,F(xiàn)e3+含量318.72 mg/L,明顯高于相同條件下常規(guī)土酸,說明單步固體酸對鈣、鐵等金屬離子的絡(luò)合能力強(圖3~6)。
圖3 殘酸中鈣離子含量隨pH值變化曲線
圖4 殘酸中鐵離子含量隨pH值變化曲線
圖5 常規(guī)土酸殘酸隨pH值變化現(xiàn)象
圖6 單步固體酸殘酸隨pH值變化現(xiàn)象
單步固體酸體系集常規(guī)酸化前置液、前置酸、主體酸功能于一體,省去常規(guī)酸化前置液有機處理段塞。有機清洗劑組分能夠解除無機堵塞,解除有機堵塞的能力。
1.6.1 實驗方法
(1)將石英砂與試驗區(qū)脫水原油W0按比例配制,放置2 h以上取樣實驗;
(2)配制單步固體酸溶液50 mL,加入塑料杯中,以地層溫度恒溫30 min;
(3)加入約5 g油砂,稱重為W1,以地層溫度反應(yīng)3 h;
(4)去掉溶液,晾干,稱重W2,計算洗油率R。
R=(W1-W2)/W0×100
(1)
1.6.2 實驗結(jié)果
單步固體酸體系在地層溫度條件下對油砂的洗油率達75.70%,洗油率符合技術(shù)指標(不低于50%),滿足現(xiàn)場應(yīng)用要求(表3、圖7)。
表3 洗油性能評價數(shù)據(jù)
圖7 單步固體酸體系洗油前后現(xiàn)象
1.7.1 實驗方法
(1)將試驗區(qū)塊的天然巖心柱洗油、抽真空,并用標準鹽水飽和;
(2)將飽和后的巖心柱放入巖心夾持器中;溫度設(shè)定為地層溫度,圍壓設(shè)定為2 MPa,流量恒定為0.5 mL/min,正驅(qū)標準鹽水直至壓力穩(wěn)定,測定初始巖心滲透率為k1標準鹽水;
(3)打開酸液儲液罐閥門,正驅(qū)單步固體酸溶液至出口端見酸停止,關(guān)閉所有閥門,反應(yīng)16 h;
(4)打開標準鹽水罐閥門,正驅(qū)鹽水直至壓力穩(wěn)定,計算酸巖反應(yīng)后巖心滲透率k2標準鹽水;
(5)重復(fù)實驗步驟(2)~(4),測定常規(guī)土酸酸巖反應(yīng)前后巖心滲透率變化,對比評價兩種酸液體系對巖心的改造程度。
1.7.2 實驗結(jié)果
相同驅(qū)替速度、相同PV酸液情況下,單步固體酸驅(qū)替前后滲透率提高217%,常規(guī)土酸驅(qū)替前后滲透率提高160%,驅(qū)替前后巖心端面完好無損,單步固體酸對巖心的改造程度優(yōu)于常規(guī)土酸(表4)。
表4 巖心驅(qū)替實驗數(shù)據(jù)
施工現(xiàn)場采用2個耐酸攪拌罐,分別進行配制和注入,保證施工的連續(xù)性,根據(jù)現(xiàn)場壓降情況,隨時調(diào)整酸液用量,實現(xiàn)按需配制、注入,杜絕了酸液不足或酸液過量浪費的問題。目前在大慶外圍油田P區(qū)塊開展了2口井先導(dǎo)性試驗,措施有效率100%,解堵效果較好。
措施前兩口井實注量均達不到配注要求,措施后單井平均降壓1.75 MPa,平均累計增注1 900 m3以上,且持續(xù)有效(表5)。
表5 試驗井效果跟蹤數(shù)據(jù)
選取單步酸化解堵的P1-2井與相同區(qū)塊的常規(guī)土酸酸化的P1-3井進行措施工藝及效果對比(表6)。
表6 不同酸化工藝措施后效果對比
(1)常規(guī)土酸酸化現(xiàn)場多段塞注入過程中,前置液階段壓力穩(wěn)定在17.5 MPa不變,前置酸注入過程中壓力由17.5 MPa降至17.0 MPa,降壓0.5 MPa,主體酸注入過程中壓力由17.0 MPa降至15.0 MPa,壓力下降2.0 MPa,總體降壓2.5 MPa,主體酸起主要降壓作用(圖8);
圖8 P1-3井施工過程壓力變化曲線
(2)單步酸化現(xiàn)場注入過程中,壓力由21.0 MPa降至18.5 MPa,壓力下降2.5 MPa,全過程均有降壓,現(xiàn)場施工壓力變化與常規(guī)土酸酸化相當(dāng)(圖9);
圖9 P1-2井施工過程壓力變化曲線
(3)開井后,單步酸化解堵后注入壓力初期下降2.7 MPa,常規(guī)土酸酸化解堵后注入壓力初期下降0.2 MPa,日增注量相當(dāng)。單步酸化解堵效果與常規(guī)土酸酸化相當(dāng),簡化了施工工藝,提高了施工效率,實現(xiàn)了酸液用量實時調(diào)控。
(1)形成了單步固體酸體系,集常規(guī)土酸酸化前置液、前置酸、主體酸等多種段塞功能于一體。具有優(yōu)異的二次沉淀抑制性能,解決了常規(guī)酸化采用分段塞注入控制二次沉淀的問題。溶蝕、緩蝕、洗油等性能與常規(guī)土酸相當(dāng),驅(qū)替天然巖心后滲透率提高217%。
(2)該體系可根據(jù)施工情況實時調(diào)整酸液用量現(xiàn)場配制,簡化了施工工序,提高了施工效率,固體組分便于運輸、儲存、配制,安全風(fēng)險系數(shù)低?,F(xiàn)場試驗2口井,措施后單井平均降壓1.75 MPa,平均累計增注1 900 m3以上,持續(xù)有效。